陳東鍔
摘 要:YJ17型卷煙機(jī)供料成條部分主要是將來(lái)料煙絲進(jìn)行均勻、除雜、風(fēng)選、成型、剪除和回絲等,主傳動(dòng)系統(tǒng)由主電機(jī)經(jīng)過(guò)平皮帶進(jìn)行驅(qū)動(dòng),該部分的針輥、快速輸送帶、勻絲、彈絲輥、拋絲輥等均由輔助電機(jī)帶動(dòng)。YJ17型卷煙機(jī)卷制成型部分主要是將煙絲包裹成煙條,切割成雙倍長(zhǎng)度煙支,并將雙倍長(zhǎng)度煙支傳送到Y(jié)J27濾嘴接裝成型部分,主傳動(dòng)系統(tǒng)由主電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。YJ17型卷煙機(jī)具有運(yùn)行穩(wěn)定、有效作業(yè)率高的特點(diǎn),但生產(chǎn)中存在煙絲造碎程度高,造成煙絲堵塞,煙支空頭等問(wèn)題,從而帶來(lái)停機(jī),不符合國(guó)家局提出的精益生產(chǎn)中的"提質(zhì)增效"宗旨。本文通過(guò)對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行分析,從操作層面提出了具體的解決方案,從而減少煙支空頭率和提高設(shè)備運(yùn)行效率和提升產(chǎn)品質(zhì)量,從設(shè)備操作層面進(jìn)行"提質(zhì)增效"。
關(guān)鍵詞:YJ17卷煙機(jī);煙支空頭;措施方法
1 YJ17型卷煙機(jī)的工作原理
YJ17型卷煙機(jī)主要是由吸風(fēng)管道將煙絲吸附到風(fēng)室,風(fēng)室通過(guò)落料板的開(kāi)合將煙絲落到計(jì)量輥上,計(jì)量輥旋轉(zhuǎn)將煙絲均勻地?fù)艿教嵘龓虏康臒熃z斗,提升帶再將煙絲斗的煙絲提升至計(jì)量槽(此過(guò)程進(jìn)行一次除雜),針輥將計(jì)量槽上的煙絲取出,在彈絲輥的作用下將煙絲彈落至快速輸送帶,快速輸送帶向前運(yùn)動(dòng)將煙絲拋到拋絲輥(此過(guò)程進(jìn)行一次風(fēng)分除梗),拋絲輥將煙絲拋到吸絲風(fēng)室,風(fēng)室中的吸絲帶再將煙絲向前輸送,通過(guò)平整器平整后輸送至煙槍。在煙槍入口,卷煙紙將煙絲進(jìn)行包裹,在布帶的作用下向前輸送,經(jīng)過(guò)煙舌、小壓板進(jìn)行壓縮成型,并對(duì)卷煙紙進(jìn)行上膠形成煙條,煙條經(jīng)過(guò)大壓板壓縮和電熨斗燙壓,形成合格煙條,煙條經(jīng)過(guò)切割系統(tǒng)切割成雙倍長(zhǎng)煙支,后由蜘蛛手將切割后的雙倍長(zhǎng)煙支輸送到Y(jié)J27濾嘴接裝成型部分。
2 YJ17卷煙機(jī)煙支空頭的原因分析
目前,我廠主要生產(chǎn)的香煙均是三類以下,供料成條部分和卷制成型部分在運(yùn)行過(guò)程中由于種種原因都可能造成煙支空頭,其中有些原因可以避免的,有些是不能避免的,下面根據(jù)煙絲來(lái)料及設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)從操作進(jìn)行原因分析。
2.1 吸絲帶輪與鏟刀之間的間隙過(guò)大或者過(guò)小
在本廠,吸絲帶輪與鏟刀之間的間隙的調(diào)整屬于設(shè)備自主維護(hù)的內(nèi)容之一,也就是說(shuō)該項(xiàng)工作是由操作工完成。造成吸絲帶輪與鏟刀之間間隙過(guò)大或過(guò)小的原因可分為兩種:一是設(shè)備在運(yùn)行的過(guò)程中該部分的某個(gè)零件產(chǎn)生移位而誤差積累造成間隙過(guò)大或過(guò)小;二是煙絲或者粉塵凝結(jié)在鏟刀和吸絲帶輪之間,造成間隙過(guò)大。如果鏟刀與吸絲帶輪之間的間隙過(guò)大,則會(huì)造成煙絲滯留在鏟刀位置而最終導(dǎo)致塞煙,產(chǎn)生空頭煙支;如果鏟刀與吸絲帶輪之間的間隙過(guò)小,則會(huì)造成鏟刀損壞吸絲帶,最終造成煙絲堵塞,產(chǎn)生空頭煙支。
2.2 吸絲帶導(dǎo)軌滾珠卡死和導(dǎo)輪軸承磨損
一是吸絲帶導(dǎo)軌滾珠卡死:主要是由于吸絲帶使用一段時(shí)間后因磨損而導(dǎo)致吸絲帶的膠絲線纏繞到吸絲帶導(dǎo)軌的滾珠上,使得滾珠卡死。二是吸絲帶導(dǎo)輪軸承磨損:主要是吸絲帶最后的導(dǎo)輪,由于該導(dǎo)輪受力最大,使得軸承長(zhǎng)時(shí)間受到同一個(gè)方向的徑向力作用,使得該軸承單向磨損嚴(yán)重而造成失效。以上兩個(gè)方面的因素最終均會(huì)導(dǎo)致吸絲帶運(yùn)行不順暢而形成煙絲堵塞,產(chǎn)生煙支空頭。
2.3 吸絲帶張緊氣缸失效
吸絲帶張緊氣缸的主要作用是將吸絲帶張緊,使得吸絲帶的線速度和吸絲帶主傳動(dòng)輪的線速度一致,從而避免吸絲帶打滑而造成兩者之間的線速度不相等,最終使得煙絲存在滯留造成煙支空頭。
2.4 拋絲輥弧形板積垢
由于本廠生產(chǎn)的卷煙均為三類以下的卷煙,煙絲造碎較為明顯,所以在煙絲運(yùn)行到拋絲輥位置的時(shí)候,在拋絲輥和弧形板之間的相互作用力下,帶香精和水份的煙末較為容易地粘附在弧形板上,從而阻礙煙絲的運(yùn)動(dòng)形成滯留,產(chǎn)生煙支空頭。
2.5 風(fēng)室下吹風(fēng)口堵塞
風(fēng)室下吹風(fēng)口的主要作用就是輔助拋絲輥將煙絲送到吸絲帶,由于下吹風(fēng)口處煙末較多, 很容易使得煙末凝結(jié)在下吹風(fēng)口處,造成下吹風(fēng)口堵塞,減弱風(fēng)力使得煙絲運(yùn)行不順暢造成煙支空頭。
2.6 煙絲回絲量偏小
如果煙絲回絲量偏小,就會(huì)造成煙絲來(lái)料不夠,造成煙支空頭。
2.7 傳動(dòng)同步帶磨損
如果主傳動(dòng)或者輔助傳動(dòng)部分的同步帶磨損,就會(huì)造成某一個(gè)部件運(yùn)動(dòng)偷停,從而造成煙絲堵塞,形成煙支空頭。
2.8 刀位與整理碟位置不對(duì)正
我廠目前均生產(chǎn)84(59+25)mm長(zhǎng)度煙支,采用的整理碟是三凹槽整理碟。刀位與整理碟位置不對(duì)正時(shí),煙條切割位置不在煙條壓實(shí)位置,便產(chǎn)生空頭煙支。
2.9煙舌高度調(diào)整不正確
煙舌調(diào)整不正確,則會(huì)造成煙絲在通過(guò)煙舌時(shí),受到煙舌阻力,造成煙絲不能順暢通過(guò),形成滯留,產(chǎn)生空頭煙支。
3 YJ17卷煙機(jī)煙支空頭的解決措施
根據(jù)以上造成煙支空頭的原因,提出如下對(duì)應(yīng)的解決措施。
3.1班前檢查鏟刀與吸絲帶部分
每班上班前,利用例保時(shí)間檢查鏟刀與吸絲帶輪間的間隙,用0.1mm塞尺置于鏟刀與吸絲帶之間,剛好能夠撥出塞尺,則該部分的間隙剛好合適;其次,用壓縮空氣清理該部分的煙末及煙沙,避免因煙沙或煙末影響兩者之間的間隙。
3.2檢查吸絲帶導(dǎo)軌滾珠和導(dǎo)輪軸承
每班上班前,拆開(kāi)吸絲帶導(dǎo)軌護(hù)板,目測(cè)導(dǎo)軌滾珠是否殘留吸絲帶的膠絲,如果有便進(jìn)行處理,轉(zhuǎn)動(dòng)各個(gè)滾珠,檢查滾珠是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;其次是檢查各個(gè)導(dǎo)輪的軸承,轉(zhuǎn)動(dòng)各個(gè)導(dǎo)輪的軸承,檢查軸承是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,出現(xiàn)不靈活的現(xiàn)象立即通知維修工進(jìn)行處理。
3.3檢查吸絲帶張緊氣缸
打開(kāi)VE風(fēng)室,按下氣缸的接氣開(kāi)關(guān),看看氣缸是否運(yùn)行到位,如果氣缸運(yùn)行不到位則檢查氣缸的氣壓是否在正常范圍,否則就通知維修工進(jìn)行處理。
3.4每周清潔一次拋絲輥弧形板
根據(jù)個(gè)人觀察,拋絲輥弧形板一周積累的煙垢便會(huì)阻礙煙絲的運(yùn)行,所以每周就要打開(kāi)弧形板,用清潔劑清洗上面的煙垢,避免煙垢的積累。
3.5定期清潔風(fēng)室下吹風(fēng)口
根據(jù)個(gè)人觀察,下風(fēng)室口一周的積垢就會(huì)影響煙絲的運(yùn)行,所以每周就要對(duì)該風(fēng)室口進(jìn)行清潔,由于該部分是與拋絲輥的弧形板連接在一起,所以該部分的清潔時(shí)間和周期均可以與弧形板連在一起,從而節(jié)約勞動(dòng)強(qiáng)度。
3.6設(shè)備運(yùn)行時(shí)候檢查回絲量
設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),要打開(kāi)操作面上的回絲量,根據(jù)實(shí)際的煙絲回絲情況對(duì)回絲量的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
3.7每班檢查傳動(dòng)同步帶
每天上班前,打開(kāi)SE后面的防護(hù)罩和VE防護(hù)罩,檢查同步帶是否存在磨損的情況,如果磨損,則立即通知維修人員進(jìn)行處理。
3.8每班檢查刀位與整理碟位置
每天上班前,檢查刀頭與整理碟位置,將刀頭一把切刀盤車到切割位置,兩個(gè)整理碟對(duì)位孔與整理碟中心四點(diǎn)同線。
3.9每天例保檢查煙舌高度
每天例保時(shí)間,檢查煙舌高度,入口端高度為鏟絲刀高度+(0.3-0.5)mm,出口高度為煙支直徑-(0.8-1.0)mm,目前我廠生產(chǎn)煙支均為7.7mm,所以入口調(diào)整為8.3mm左右,出口為6.8mm左右最為合適。
4 結(jié)束語(yǔ)
造成煙絲空頭的原因有很多,以上僅僅是從操作層面分析了煙支空頭的原因,并采用了與操作相關(guān)的解決措施。這些解決措施的最大特點(diǎn)就是將設(shè)備的在線故障轉(zhuǎn)移到設(shè)備離線故障。自從這些措施采取之后,每班煙支空頭數(shù)量大大的降低。實(shí)施后每一班次生產(chǎn)的空頭煙支比實(shí)施前下降400支以上。以上這些僅僅是個(gè)人針對(duì)煙支空頭的一些見(jiàn)解和處理方法,關(guān)于如何進(jìn)一步減少煙支空頭可能還有更好的方法值得我去學(xué)習(xí)和探討。
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