朱才華,劉思偉
(1.大亞灣核電運營管理有限責任公司,廣東 深圳 518124;2.中廣核運營公司,廣東 深圳 518100)
某核電站3、4號機使用TA-1100-78型發(fā)電機,機組額定功率1150MW,額定轉(zhuǎn)速1500rpm。機組采用水-氫-氫冷卻方式,軸端使用單流環(huán)式軸密封裝置。
這兩臺機組投產(chǎn)以來,大修及日常多次發(fā)現(xiàn)勵端軸密封裝置處泄漏,并隨著機組服役時間延長趨于惡化。大修期間更換勵端支撐環(huán)之后,發(fā)電機氣密試驗結(jié)果嚴重超標,檢查發(fā)現(xiàn)勵端支撐環(huán)與密封瓦室配合面處有多處明顯漏氣。該問題導致3號機大修返工及工期延誤。
現(xiàn)場故障檢查發(fā)現(xiàn)泄漏點分布在密封瓦室與支撐環(huán)結(jié)合面邊緣四周,塞尺檢查結(jié)合面之間存在多處間隙,間隙呈不均勻狀態(tài),最大處約0.4mm。設計上這兩個結(jié)合面之間無配合平面度要求,兩者的密封通過它們之間的密封膠條來保證?,F(xiàn)場觀察到結(jié)合面邊緣處漏氣,表明密封瓦室與支撐環(huán)之間密封存在異常,但解體發(fā)現(xiàn)密封瓦室與支撐環(huán)之間膠條狀況良好,膠條壓縮量正常,膠條槽無明顯缺陷。通過對氫氣泄漏可能途徑的分析,發(fā)現(xiàn)勵端軸密封裝置密封邊界存在缺陷。
為滿足密封瓦拆裝的需求,密封瓦室由上下兩半組成,為防止氫氣從上下半結(jié)合面(中分面)泄漏,設計上在密封瓦室中分面上開了一道油槽,從密封瓦室引一路密封油到油槽,利用密封油油壓對密封瓦室中分面進行密封(如下圖1所示)。
圖1 密封瓦室中分面
在勵端密封瓦中分面的設計中,由于絕緣要求,密封瓦室和發(fā)電機大端蓋之間通過帶有絕緣結(jié)構(gòu)的支撐環(huán)進行連接;為保證支撐環(huán)與密封瓦室和大端蓋之間的密封性,三者之間通過兩道O型圈進行密封。如下圖2所示,區(qū)域A和區(qū)域B以上部分(內(nèi)油擋和密封瓦室之間)均為氫氣區(qū)域,當區(qū)域A或區(qū)域B上下半密封存在不良時,氫氣可通過中分面進入圖2中區(qū)域A與區(qū)域B交接處的白色O圈左側(cè)槽中,即支撐環(huán)與密封瓦室之間的O圈密封被突破。O圈槽分布在垂直面整個圓周方向上,氫氣將通過O圈槽的縫隙到達整個垂直面,并通過密封瓦室與支撐環(huán)結(jié)合面之間的間隙漏入軸承室空間內(nèi)。
圖2 勵磁機端軸密封裝置中分面總圖
3號機大修發(fā)現(xiàn)此異常后,對密封瓦室與支撐環(huán)的配合面進行了車削,提高密封瓦室和支撐環(huán)配合面的平面度,并在兩配合面之間涂抹平面密封膠強化密封;對支撐環(huán)和密封瓦室中分面進行涂膠,改善中分面密封情況。這種處理方式為常規(guī)火電機組常用的處理方式,按此方式處理后,一定程度上限制了泄漏到O圈槽內(nèi)的氫氣進一步向外擴散的途徑,減少了氫氣泄漏量,可短期滿足機組投運要求。
但密封瓦室與支撐環(huán)之間的配合面設計上并不作為密封邊界,隨著服役時間的延長,仍然會由于結(jié)構(gòu)變形導致密封失效。運行期間配合面由于熱膨脹產(chǎn)生相對位移時,密封膠難以完全填補新產(chǎn)生的間隙,密封效果降低;隨著運行時間延長,密封膠可能老化導致密封性能下降;若中分面所涂密封膠老化脫落進入中分面原有的密封油槽中,可能導致油槽堵塞,甚至使得整體中分面密封性能惡化。因此涂抹密封膠的方案不能作為此問題的永久解決方案單獨使用。
通過消除氫氣通過區(qū)域A和區(qū)域B進入O圈槽O圈左側(cè)的途徑,可以避免氫氣進入O圈槽并泄漏到外部,從源頭上消除軸密封裝置中分面導致的泄漏。綜合考慮日常運行穩(wěn)定性、易安裝維護性、經(jīng)濟性等各方面因素,選擇增加中分面油槽方式來對區(qū)域A和區(qū)域B進行密封。油槽方式油壓密封存在密封可靠性高、抗密封面變形能力強、一次加工終身免維護等多種突出優(yōu)勢。
在原設計中分面油槽的基礎(chǔ)上,將油槽加以延長和擴展,在密封瓦室和支撐環(huán)油槽靠近O圈的樞紐孔處各開一道槽到O圈槽,引一道油到O圈槽處,對膠條進行密封。新增的油槽深度和寬度與原油槽相同,長度上密封瓦室新增油槽總長度為61.5mm,支撐環(huán)上新增油槽長度為20mm。與原中分面油槽長度相比,新增油槽長度有限,新增油槽與原油槽位于同一平面內(nèi),并在同一配合面上,不會由于新增油槽導致原來油槽內(nèi)油壓下降。理想情況下,油槽內(nèi)的油處于靜止狀態(tài),油壓與密封瓦室油壓基本相同,因此油槽內(nèi)油壓將比氫壓高約0.5bar.g,可以完整實現(xiàn)對氫氣的密封。即使長期服役后中分面發(fā)生形變時,油壓仍可保證可靠的密封。
在后續(xù)的大修中分別完成了3/4號機支撐環(huán)、密封瓦室的開槽改造。經(jīng)最終處理后,在后續(xù)的大修和日常運行中,未再次檢測到軸密封處明顯泄漏,表明經(jīng)過處理后,發(fā)電機勵端軸密封裝置泄漏問題已得到徹底解決。
本文對單流環(huán)式發(fā)電機軸密封裝置設計中存在的隱患及其處理作了詳細的介紹,通過增加油槽,提高軸密封裝置密封邊界完整性,成功解決了電站多年來長期存在的軸端氫氣泄漏現(xiàn)象。
本文提到的故障模式可能會在很多單流環(huán)式密封瓦結(jié)構(gòu)發(fā)電機上出現(xiàn),文中提出的處理方案是對此類故障處理的有益嘗試,實踐證明效果良好,值得向同類機組進行推廣并反饋到設計方進行改進。