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老撾南湃水電站軸承溫度過高原因分析和處理

2018-12-04 03:30:40王志強路軍義
水電站機電技術 2018年11期
關鍵詞:瓦溫油溫冷器

王志強,路軍義

(北方國際合作股份有限公司,北京100040)

1 概括

南湃(Nam Phay)水電站位于老撾萬象省北部Phoun區(qū),壩址位于南俄河(Nam Ngum)支流南湃河(Nam Phay)上游峽谷,南俄河(Nam Ngum)是湄公河的1級支流。水庫正常蓄水位1140 m,設計洪水位1141.7 m,校核洪水位1143.49 m,最低發(fā)電水位1120 m,水庫總庫容2.059億m3,調(diào)節(jié)庫容1.326億m3,電站廠房位于南樂克河右岸。廠內(nèi)安裝2臺沖擊式水輪發(fā)電機組,裝機容量2×43 MW,額定轉(zhuǎn)速600 r/min,額定水頭700 m,單機額定流量7 m3/s。于2017年5月8日并網(wǎng)發(fā)電運行,多年平均發(fā)電量約4.2億kW·h。年利用小時數(shù)4878 h。本電站為引水式電站。

2 問題的出現(xiàn)及原因分析

南湃水電站于2017年4月22日開機,2017年5月8日2臺機組完成72 h試運行進入過渡運行期,在此期間,機組運行正常,各種技術參數(shù)都在設計及廠家規(guī)定范圍之內(nèi)。

在2臺機組分別運行半個月后,電站運行人員發(fā)現(xiàn)2臺機組各部軸承油溫、瓦溫及定子冷風、熱風溫度均呈上漲趨勢,各推力瓦溫度于2017年6月2日接近報警值。通過各項數(shù)據(jù)分析,機組油溫跟隨時間持續(xù)上漲(上導油溫基本每天上漲約0.1℃),瓦溫隨油溫上漲而上漲,同時,定子冷風52℃、熱風64℃、定子鐵心溫度90℃。

一般情況下,引起各部位瓦溫、油溫及定子溫度上漲的因素有如下幾個方面原因:①振動擺度值增加;②油盆油位減少;③冷卻水量或壓力突然變化;④測溫元件故障出現(xiàn)誤報;⑤潤滑油質(zhì)發(fā)生變化;⑥冷卻器的冷卻效果發(fā)生變化。

在排查原因時,首先排除了機組自身結構問題引發(fā)溫度上漲的因素,因為機組在出現(xiàn)問題之前平穩(wěn)運行了半個月,如果機組結構有問題,顯然是不可能平穩(wěn)運行這么長時間的。把溫度升高期間的運行數(shù)據(jù)調(diào)出來分析,瓦溫、油溫上漲時,振動、擺度未發(fā)生明顯變化,各部位油位也無變化,且2臺機組均為同一現(xiàn)象。運行人員對測溫元件進行檢測,結果均為正常。對潤滑油質(zhì)進行檢查,清澈無雜質(zhì)、顏色微黃,經(jīng)專業(yè)人員判斷,油質(zhì)符合要求。技術供水總管壓力0.2 MPa,進水溫度為20℃,總排水管壓力0.05 MPa,出水溫度為22℃,冷卻水量420 m3/h,滿足廠家設計要求。

通過以上幾個方面的排查,初步認為冷卻器進出水溫差太小,帶走的熱量不多,說明冷卻器的散熱效果可能存在問題。

2017年6月9日,為了進一步判定機組運行溫度上漲原因,待機組油溫降至正常溫度后,將機組開機至空轉(zhuǎn),2 h后各部位運行溫度基本和帶負荷時溫度一致(不帶負荷,定子的溫度是很低的)。基本排除因空氣冷卻器熱風傳熱至上導軸承部位,導致上導油溫升高的因素。機組停機后,隨機拆開一個空冷器頂部堵頭,堵頭處有黃泥(圖1),初步判定:技術供水的水質(zhì)中存在泥沙和浮游物,造成冷卻器堵塞和結垢,以致于冷卻效果持續(xù)下降。

圖1

2017年6月11日,為驗證溫度上漲原因,拆除1個1號機組的空冷器至安裝間進行分解檢查。技術供水管壁上存在大量黃泥(圖2);在安裝間將空冷器上端蓋拆除后,空冷器上端蓋位置存在大量黃泥,銅管內(nèi)用起子檢查也存在大量的黃泥及水垢(圖3)。同時對技術供水池進行檢查:技術供水池內(nèi)水泵表面存在大量黃泥;水池內(nèi)上平臺有約50 mm厚的淤泥,墻壁淤泥最厚處約10 mm。

圖2

圖3

為慎重起見,又咨詢了就近的中水對外公司運營的南立水電站,他們目前1年需對各部冷卻器拆卸清洗2次。同時,將清洗冷卻器的圖片發(fā)給我們,進行對照后發(fā)現(xiàn),雙方從冷卻器里清理出的污垢物幾乎一樣(見圖 4、圖 5)。

在尾水岸邊觀察尾水兩側(cè)裸露出來的部分,呈現(xiàn)的顏色和冷卻器清理出的污垢的顏色一致,尾水的顏色也呈醬色。

圖4 南湃冷卻器清理圖片

圖5 南立冷卻器清理圖片

綜上所述,基本可判斷機組各部位溫度上漲原因為:技術供水取至尾水技術供水池,水源來自庫區(qū),存在泥沙和各種浮游物(殘留在庫區(qū)里的各種植物、樹枝等與水發(fā)生化學反應的分解物),在長期運行中,浮游物在冷卻器內(nèi)慢慢淤積形成水垢或淤泥,造成冷卻器冷卻效果慢慢降低,機組各部位溫度慢慢升高。

3 處理過程及措施

明確各部溫度上升的原因后,電站當即決定對上導冷卻器、下導冷卻器、空氣冷卻器進行拆卸清洗(水導冷卻器由于水導的瓦溫和油溫都不高,暫不考慮拆卸)。

3.1 空冷器處理

拆除上蓋板。先對上蓋板進行編號,然后用橋機將上機架外圍的上蓋板吊裝至發(fā)電機層檢修區(qū)域,并擺放整齊。再次拆除中性點保護罩及引出線保護罩。拆除空冷器測溫元件。拆除空冷器的熱風、冷風等自動化元件,并擺放整齊,做好自動化元件的保護措施。

拆除空冷器。用廠房橋機將空冷器吊裝至安裝間,用叉車將冷卻器轉(zhuǎn)運至廠房外。對空冷器進行分解,將空冷器上、下端蓋拆除,清掃上、下端蓋位置的淤泥,拆除時用鋼號進行標記,用高壓水槍不斷對銅管進行沖洗,沖洗時同時用鋼絲球捆綁在鐵絲上,不停的來回拖動清掃銅管內(nèi)的泥土,銅管里面水質(zhì)流出來成干凈水質(zhì)即可。

空冷器組裝及壓力試驗,上下端蓋面清掃,回裝空冷器的上、下端蓋,回裝完成后按圖紙要求進行壓力試驗。試驗合格后吊裝空冷器,用叉車將空冷器轉(zhuǎn)運至安裝間,用橋機對空冷器進行安裝,回裝中性點保護罩及引出線保護罩,回裝空冷器測溫元件及上蓋板??绽浒惭b完成。

3.2 上導冷卻器處理

放空上導軸承油槽油。用濾油器通過上導軸承排油管,將上導油槽內(nèi)的透平油排至油罐室檢修油罐。拆除機罩及電氣自動化元件。拆除上導軸承。先對上軸承蓋做好位置標記;然后用橋機將軸承蓋吊裝至發(fā)電機層檢修區(qū)域,并擺放整齊;拆除上導油槽內(nèi)的自動化元件;測量軸瓦調(diào)整楔子板的高度并做好記錄;對上導瓦進行編號,并吊裝至檢修區(qū)域擺放整齊;拆除上導軸承瓦座,拆除油冷卻器。用廠房橋機將油冷卻器吊裝至安裝間,用叉車將冷卻器轉(zhuǎn)運至廠房外。

分解清掃油冷卻器。將冷卻器上、下端蓋拆除,清掃上、下端蓋位置的淤泥,拆除時用鋼號進行標記,用高壓水槍不斷對銅管進行沖洗,沖洗時同時用鋼絲球捆綁在鐵絲上,不停的來回拖動清掃銅管內(nèi)的泥土。銅管里面水質(zhì)流出來成干凈水質(zhì)即可。

油冷卻器組裝及壓力試驗。清掃完成,回裝冷卻器的上、下端蓋,回裝完成后按圖紙要求進行壓力試驗,試驗合格后,清掃上導油盆,用汽油、破布、酒精清掃上導油槽,清掃完成后,用吸塵器、面團等工具對油槽細小的雜物的進行清理?;匮b上導油冷卻器。用橋機吊裝冷卻器,在冷卻器和管路安裝完成后,按圖紙要求再次對冷卻器和連接管路進行整體壓力試驗。合格后按拆除的標記回裝上導軸承及自動化元件,最后回裝機罩及注油。

下導冷卻器處理和上導類似,這兒就不做詳細介紹。

4 處理后的效果

4.1 機組檢修前后各技術參數(shù)對比(表1~7)

表1 上導軸承瓦溫前后對比情況 單位:℃

表2 推力軸承瓦溫檢修前后對比情況 單位:℃

表3 下導軸承瓦溫檢修前后對比情況 單位:℃

表4 機組檢修前后振動擺度對比情況 單位:μm

續(xù)表4

表5 各部軸承油溫檢修前后對比情況 單位:℃

表6 定子空氣冷卻器檢修前后冷、熱風溫度對比情況單位:℃

表7 檢修前后上導瓦間隙對比記錄 單位:mm

5 處理結果

通過對上導冷卻器、下導冷卻器、定子空氣冷卻器管內(nèi)沉淀淤泥清洗后,開機運行觀察,機組運行正常,所有數(shù)據(jù)顯示正常。證明了造成機組各部位溫度上升的原因是技術供水水質(zhì)存在問題。

6 建議

南湃水電站的有效利用庫容為1.326億m3,在電站蓄水前,如果對庫區(qū)的清理不完全,可能導致庫區(qū)水質(zhì)的惡化,同時,在老撾雨季的降雨量達到全年降雨量的80%以上,在此期間,從上游和各支流流進庫區(qū)的各種雜亂物質(zhì)應該也是很多的,注定庫區(qū)的水質(zhì)不會很好。所以,筆者認為該電站采取尾水取水的技術供水方案不是最佳方案,為達到一勞永逸的效果,建議電站的技術供水系統(tǒng)改造為密閉自循環(huán)供水系統(tǒng)。當前,南湃水電站正進行技術供水系統(tǒng)改造的準備工作,具體的改造方案和改造后機組各部位的運行效果會在后續(xù)的文章中給予闡述。

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