杜 杰
中電電力檢修工程有限公司,上海 200086
某廠采用的是東方鍋爐設計生產(chǎn)的大容量等級的600MW超臨界W型火焰鍋爐,型號為DG1932.7/25.4-Ⅱ8,是一個超臨界參數(shù)、單爐膛、露天布置、垂直管圈水冷壁變壓運行直流鍋爐、平衡通風、一次中間再熱、擋板調(diào)節(jié)再熱氣溫、W型火焰燃燒方式、尾部雙煙道、固態(tài)排渣、全鋼全懸吊結(jié)構(gòu)型鍋爐。鍋爐的啟動系統(tǒng)配有再循環(huán)泵,并采用了低質(zhì)量流速水動力技術(shù)。
鍋爐配6臺雙進雙出磨煤機,每臺磨帶4只煤粉燃燒器,24只雙旋風煤粉燃燒器順列布置在爐膛前后拱上,每邊12只。燃燒器與磨煤機搭配可做到停磨工況下,能夠保證鍋爐寬度方向熱輸入平衡。鍋爐后墻和前墻剖面圖如圖1所示。
圖1 鍋爐后墻和前墻剖面圖
近期機組運行中常出現(xiàn)部分高溫過熱器(以下簡稱高過)、高溫再熱器(以下簡稱高再)受熱面金屬壁溫超限,鍋爐排煙溫度偏高等異常現(xiàn)象。分析近期除燃用貴州粘性較大的無煙煤外,燃燒相關參數(shù)均控制正常,鍋爐本體檢查未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。結(jié)合鍋爐投產(chǎn)后水平煙道經(jīng)常出現(xiàn)積灰,推斷壁溫超限與水平煙道積灰甚至板結(jié)有關。
鍋爐停爐后檢查水平煙道及折焰角積灰和以前相比較嚴重,高過、高再下部受熱面部分被積灰掩埋。積灰長約為6m,高約2.5m,堅硬,形如“小山丘”,導致運行時部分高過、高再金屬壁溫超限,排煙溫度高。
(1)鍋爐爐膛寬32m,高過共52排,高再共78排,積灰發(fā)生在鍋爐水平煙道的中間位置,長6m,占爐寬的1/5。高過、高再主要以熱對流方式傳熱,屏式過熱器是半輻射半對流,判斷積灰區(qū)金屬溫度比正常時偏低。通過SIS調(diào)取高過第26排、高再第39排、屏式過熱器前屏第11、后屏第11排金屬溫度對比,數(shù)據(jù)取鍋爐異常運行時間段和正常運行段進行比較,數(shù)據(jù)對比結(jié)果如表1所示。
表1 鍋爐異常運行和正常運行段對比表(℃)
(2)嚴重積灰影響煙氣流分布,運行中大部分煙氣繞過積灰從“小山丘”兩端通過,位于積灰兩端位置的高過金屬壁溫會偏高。通過SIS調(diào)取爐左側(cè)高過21排,右側(cè)高過31排溫度(正常運行中發(fā)現(xiàn)這兩排經(jīng)常超溫),21~31排之間剛好是高過寬度的1/5,積灰的位置。鍋爐爐壁異常運行和正常運行段壁溫對比表如表2所示。
表2 鍋爐爐壁異常運行和正常運行段壁溫對比表(℃)
(3)因高過吸熱量減少,導致高再的溫升率與機組正常運行相比必然增加,所以機組在運行期間常常出現(xiàn)再熱器煙氣擋板須關至35%,還需大量使用減溫水維持再熱汽溫。機組異常運行和正常運行對比表如表3所示。
表3 機組異常運行和正常運行對比表
(4)煙氣熱量未被完全吸收,致鍋爐排煙溫度高。鍋爐排煙異常運行和正常運行對比表如表4所示。
表4 鍋爐排煙異常運行和正常運行對比表(℃)
折焰角的流場結(jié)構(gòu)和斜坡角度小。由于折焰角的存在,爐膛出口折焰角下部的煙氣在該處發(fā)生急劇轉(zhuǎn)向,形成明顯的回流區(qū)?;亓鲄^(qū)沿高度方向速度分布很不均勻,煙道的中上部位速度高,靠近折焰角水冷壁處的煙氣流速很低。隨著折焰角傾角的增大,回流區(qū)中心位置后移,回流區(qū)的高度降低,因此,回流區(qū)和貼壁低速區(qū)是造成折焰角斜坡積灰的重要原因,積灰程度與折焰角傾角有關。采用П型式布置的鍋爐折煙角斜坡的角度一般在35°,遠大于飛灰的安息角。該廠鍋爐斜坡設計由2段組成,前端傾斜角為30°,后段傾斜角減為25°,在折焰角斜坡不可避免存在積灰現(xiàn)象[1]。折焰角詳圖如圖2所示。
圖2 折焰角詳圖
鍋爐折焰角斜坡積灰區(qū)布置了高過和高再,鍋爐最大出力時設計平均煙氣流速分別為9.45m/s和8.5m/s,對于燃用磨損性較強的無煙煤鍋爐明顯偏低,該區(qū)的合理煙氣流速應在10.5~12.0m/s,且高過和高再管屏之間有1.92m的凈空間,前后斜坡30°和25°分界線也正好在高過和高再管屏之間,煙氣流速較低的含塵煙氣在經(jīng)過高過和高再的空檔時速度進一步降低,斜坡回流區(qū)易沉積飛灰,尤其是低負荷時,積灰更加明顯。
積灰區(qū)域吹灰器的設計行程是16m,進槍時間是320s。但因鍋爐出現(xiàn)IK07長吹灰器卡澀斷裂后,為防吹灰器到全行程后擺動大,與兩邊受熱面管壁發(fā)生碰撞等再次出現(xiàn)斷裂,IK13/14/15/16(高過與高再之間)等部分吹灰器進槍時間改成300s。鍋爐冷態(tài)時長吹灰器進槍300s時深度大約27m,鍋爐爐膛寬度是32m,同時吹灰時長吹的運行軌跡并非直線,因此,正常運行時高過、高再區(qū)域的吹灰大概存在5m左右的盲區(qū)。
本次鍋爐水平煙道及折焰角積灰比特別堅硬。以前清灰用消防水就可沖掉,本次需要人工敲打才可清理。積灰堅硬原因分析是由于煤的灰分較大,粘性較大,經(jīng)過高溫煅燒形成的。
因目前鍋爐水平煙道積灰不可避免,只能通過運行調(diào)整來避免該區(qū)域大量積灰及控制高過、高再金屬壁溫超限,降低排煙溫度,提高機組效率。
停爐后應將該區(qū)域積灰清理干凈。機組啟動后應注意監(jiān)視鍋爐水平煙道及折焰角區(qū)域的金屬溫度變化,當發(fā)現(xiàn)高過、高再金屬溫度異常時,應加強該區(qū)域吹灰,可適當提高吹灰壓力以增加吹灰的剛性和增加吹灰頻次等,做到“早發(fā)現(xiàn),早治療”。
磨煤機的組合方式不同,爐內(nèi)的煙氣流分布不同。通過SIS調(diào)取負荷360MW時不同磨煤機組合的平均排煙溫度對比結(jié)果如表5所示。
表5 負荷360MW時不同磨煤機組合平均排煙溫度對比表(℃)
從數(shù)據(jù)可看出,B/C/D/E磨煤機的組合明顯比其他組合排煙溫度低。因此,運行中可加強磨煤機的切換,同時保證磨煤機的充分備用。
運行中發(fā)現(xiàn)當機組帶高負荷后,爐內(nèi)煙氣通道相對會通暢很多,流量分布均勻一些。通過SIS調(diào)取機組帶高負荷后360MW的平均排煙溫度對比結(jié)果如表6所示。
表6 負荷后360MW平均排煙溫度對比表(℃)
從數(shù)據(jù)可看出,高負荷時隨著爐內(nèi)煙氣溫度、流量都會增大,對積灰有一定的擾動。
調(diào)整C、F二次風門的擋板開度,可改變爐內(nèi)煙氣的分布,但具體的調(diào)整是沒有定性的,要根據(jù)磨煤機組合方式及各臺磨煤機出力情況進行綜合分析。一般情況,在熱負荷比較集中的位置適當?shù)亻_大對應風門擋板的開度有一定的效果[2]。
運行中出現(xiàn)高過金屬壁溫偏高時,可適當降低過熱器一級、二級減溫水調(diào)門定值,可有效避免金屬壁溫超限,但同時要注意左右側(cè)汽溫偏差,設定值偏差盡量不要大于10℃。
進行折煙角改造和受熱面布置調(diào)整可解決積灰問題,但工作量大、涉及面廣;可采取在折焰角斜坡加擾流風、破壞回流區(qū)、吹起積灰等措施,開發(fā)擾流吹灰裝置:在斜坡水冷壁上布置與斜面平行的吹掃噴嘴,對受熱面積灰進行吹掃,使沉積的飛灰被揚起并隨煙氣帶走。
通過上述的運行調(diào)整可有效減緩鍋爐高過、高再超溫和排煙溫度偏高的異常現(xiàn)象,但水平煙道積灰問題未得到徹底解決,目前只能通過定期吹灰、停爐清掃來緩解水平煙道積灰,后期建議通過改造水平煙道吹灰器解決積灰問題。