徐 明,耿海濤
(湖北華電武昌熱電有限公司,湖北 武漢 430062)
燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠壓縮空氣系統(tǒng)比較復(fù)雜,除主廠房壓縮空氣處理系統(tǒng)外,燃?xì)廨啓C(jī)還自帶空氣處理站(模塊),承擔(dān)其熱工控制、燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣過濾器吹掃、機(jī)組檢修等所用壓縮空氣的供給工作。此外,對于帶有天然氣增壓站的燃?xì)廨啓C(jī),還要為制氮機(jī)提供壓縮空氣,將分離出的氮?dú)庥糜谠鰤赫緣嚎s機(jī)低壓側(cè)軸端密封。因此,對于這一類型的燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠,壓縮空氣系統(tǒng)的可靠性就顯得尤為重要。為提高機(jī)組安全水平,優(yōu)化壓縮空氣系統(tǒng)的運(yùn)行方式,使其達(dá)到“設(shè)備無隱患、系統(tǒng)無阻塞、質(zhì)量零缺隱、安全零事故”的目的,對其系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造。
該系統(tǒng)為母管制,采用2臺(tái)同型式、同容量的空氣壓縮機(jī)(簡稱空壓機(jī)),1臺(tái)運(yùn)行、1臺(tái)備用??諌簷C(jī)出口母管上一路壓縮空氣經(jīng)過濾器、干燥器凈化、干燥后,再通過儀用儲(chǔ)氣罐分別送至天然氣增壓站的熱工控制裝置作氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和儀表運(yùn)行時(shí)的驅(qū)動(dòng)用氣,以及作為制氮機(jī)制氮用的氣源;另一路壓縮空氣則由空壓機(jī)出口母管經(jīng)檢修儲(chǔ)氣罐送至全廠檢修壓縮空氣環(huán)管,作為機(jī)組檢修時(shí)的設(shè)備用氣。
燃?xì)廨啓C(jī)自帶1臺(tái)功率較小的空壓機(jī),以滿足燃?xì)廨啓C(jī)在啟動(dòng)過程中或停用期間以及空氣冷卻器發(fā)生故障的情況下,熱工控制裝置和進(jìn)氣過濾器反吹用氣。
當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)啟動(dòng)并正常投運(yùn)后,則從燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)中抽出少量的溫度為289 ℃、壓力為0.8—1.0 MPa的壓縮空氣,并經(jīng)處理站的空氣冷卻器冷卻到高于現(xiàn)場環(huán)境溫度5 ℃后,送至燃?xì)廨啓C(jī)壓縮空氣系統(tǒng)中,以替代其空壓機(jī)功能。此時(shí)空壓機(jī)處于待機(jī)狀態(tài)。
在分析燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠壓縮空氣系統(tǒng)的組成和特點(diǎn)后不難看出,若通過技術(shù)改造將各自獨(dú)立運(yùn)行的燃?xì)廨啓C(jī)空氣處理站的壓縮空氣系統(tǒng)與主廠房壓縮空氣系統(tǒng)并聯(lián)起來,就可實(shí)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)在運(yùn)行狀態(tài)下利用其壓氣機(jī)的抽氣向全廠提供壓縮空氣。于是,2套壓縮空氣系統(tǒng)中的空壓機(jī)均可停運(yùn)備用,從而有效提升了系統(tǒng)的可靠性和安全性。
按規(guī)定,壓縮空氣系統(tǒng)的流量應(yīng)按各用氣設(shè)備、用氣點(diǎn)的最大耗氣量計(jì)算。因此,若采用燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)的抽氣承擔(dān)全廠壓縮空氣的供應(yīng),則需對其抽氣管道的輸氣能力進(jìn)行校核。
(1)壓縮空氣在工作狀態(tài)下的體積流量Q:
式中:QS——壓縮空氣基準(zhǔn)體積流量(在絕對壓力101.3 kPa,溫度20 ℃的狀態(tài)下),m3/h;
tC——壓縮空氣的工作溫度,℃;
Py——壓縮空氣的工作壓力,MPa。
該廠S109E聯(lián)合循環(huán)機(jī)組壓縮空氣基準(zhǔn)體積流量的設(shè)計(jì)值QS為395 Nm3/h(其中,燃?xì)廨唭x表用氣20 Nm3/h,進(jìn)氣過濾器吹掃用氣165—175 Nm3/h,天然氣增壓站儀表用氣20 Nm3/h,制氮機(jī)用氣100 Nm3/h);壓縮空氣工作溫度tC取45 ℃;壓縮空氣的工作壓力Py為0.8 MPa。將已知數(shù)據(jù)代入式(1),即得Q=54.64 m3/h。
壓氣機(jī)抽氣管道管徑Di計(jì)算:
式中:C——壓縮空氣管道介質(zhì)流速,m/s,取13 m/s(工作場所為主廠房、車間,其熱工控制用壓縮空氣流速為10—15 m/s;檢修用壓縮空氣流速為 8—15 m/s)。
將已知數(shù)據(jù)代入式(2),計(jì)算得Di=38.5 mm。
S109E燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)抽氣管Did(管道最大內(nèi)徑)∶Dic(管道最小內(nèi)徑)=50 mm∶40 mm的變徑管(大小頭變徑)。其Dic大于Di,故壓氣機(jī)抽氣管道輸氣能力完全能滿足全廠所需最大壓縮空氣耗量。
壓縮空氣從燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)中抽出來的壓力為0.8—1.0 MPa,而全廠壓縮空氣管網(wǎng)壓力為0.7—0.8 MPa,為此,應(yīng)在壓氣機(jī)抽氣管上增設(shè)減壓閥。燃?xì)廨啓C(jī)正常運(yùn)行后,將其稍高壓力的抽氣通過減壓閥降低至全廠壓縮空氣管網(wǎng)的壓力,替代空壓機(jī)向管網(wǎng)輸送壓縮空氣,空壓機(jī)則停運(yùn)備用。燃機(jī)停運(yùn)后,當(dāng)壓力開關(guān)檢測到管網(wǎng)壓力下降至0.7 MPa及以下時(shí),空壓機(jī)自動(dòng)加載并投入使用,以保證全廠壓縮空氣系統(tǒng)連續(xù)、安全供氣。
某廠燃?xì)廨啓C(jī)上游設(shè)置天然氣增壓站,其壓縮機(jī)低壓側(cè)軸端采用氮?dú)饷芊?,密封用氣量?.35 m3/h。
為保證在壓縮空氣系統(tǒng)故障情況下壓縮機(jī)有較大的安全裕度,將制氮機(jī)的氮?dú)鈨?chǔ)氣罐的容積由原設(shè)計(jì)的1 m3增容至1.5 m3。這樣,即使出現(xiàn)全廠壓縮空氣停供“事件”,氮?dú)鈨?chǔ)氣罐內(nèi)儲(chǔ)存的壓縮氮?dú)庀驂嚎s機(jī)提供密封氣的持續(xù)時(shí)間可由原來的0.74 h延長至1.11 h。
(1) 提高壓縮空氣系統(tǒng)的安全可靠性。壓縮空氣系統(tǒng)優(yōu)化改造所收到的主要成效,就是系統(tǒng)及設(shè)備的安全可靠性明顯提高。一是增加了空壓機(jī)備用容量,可靠性提高;二是空壓機(jī)大部分時(shí)間處于待機(jī)狀態(tài),有效避免了加載頻繁的弊端,不僅延長了設(shè)備使用壽命,還減少了維護(hù)工作量和維護(hù)費(fèi)用。
(2) 改善環(huán)境條件。燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行期間,空壓機(jī)停用,無噪聲產(chǎn)生,車間及周邊環(huán)境得到改善。
(3) 節(jié)能。燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行正常后,用壓氣機(jī)抽氣替代空壓機(jī)向全廠壓縮空氣系統(tǒng)供氣。停運(yùn)的空壓機(jī)軸功率為75 kW,以該廠1套S109E機(jī)組年平均運(yùn)行4 500 h計(jì),每年可節(jié)省33.8萬kWh電力;而從壓氣機(jī)抽出的壓縮空氣量相對其出力而言可忽略不計(jì)。
(1) 經(jīng)技術(shù)改造,將燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組所配置的2套壓縮空氣系統(tǒng)并聯(lián)起來,使壓縮空氣的供應(yīng)方式得到優(yōu)化,既增加系統(tǒng)備用容量,延長設(shè)備使用壽命,提高安全水平;又節(jié)能降耗,有利于創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)。
(2) 需要特別指出的是,在對系統(tǒng)改造前,須核算燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)抽氣管道輸送壓縮空氣的能力,以滿足包括天然氣增壓站制氮機(jī)在內(nèi)的各用氣設(shè)備和用氣點(diǎn)的最大用氣量。此外,在系統(tǒng)改造中,須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)程的規(guī)定,如:儲(chǔ)氣罐容量應(yīng)至少維持其系統(tǒng)5 min運(yùn)行耗氣量,而增壓站制氮機(jī)儲(chǔ)氣罐容量則應(yīng)至少滿足1 h向天然氣壓縮機(jī)供應(yīng)密封用氮?dú)饬?;?chǔ)氣罐與空壓機(jī)之間的管道上應(yīng)裝設(shè)止回閥;熱工控制用壓縮空氣系統(tǒng)的儲(chǔ)氣罐及其以后的輸氣管道宜采用不銹鋼材料制作等,以保證壓縮空氣系統(tǒng)可靠性和機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。