摘要:針對(duì)日益增長(zhǎng)的聚氨酯復(fù)合板生產(chǎn)需求,市場(chǎng)需要更高效的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)。為此本文著重介紹了生產(chǎn)線中關(guān)鍵部分帶鋸機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)、工作原理、技術(shù)特點(diǎn)及其幾個(gè)重要技改實(shí)踐如控制系統(tǒng)的改進(jìn)、MKS的應(yīng)用、操作功能的增加等,并進(jìn)一步闡述了技改的實(shí)際效果。
關(guān)鍵詞:聚氨酯生產(chǎn)線;帶鋸機(jī);不停機(jī)切割;控制系統(tǒng);操作功能
聚氨酯巖棉復(fù)合板有保溫耐火,重量輕便等特點(diǎn),近年來(lái)市場(chǎng)需求不斷上升,原有的生產(chǎn)線越來(lái)越難以滿足日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。這就要求聚氨酯生產(chǎn)線要有更高效便捷的生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn),本文主要介紹了復(fù)合板生產(chǎn)線中的關(guān)鍵部分即切割部分及其幾個(gè)重要技改。
整個(gè)聚氨酯生產(chǎn)線主要包括開卷、成型、巖棉、發(fā)泡、雙帶、切割、碼垛、冷卻等部分。其中切割部分又稱為帶鋸機(jī),是復(fù)合板生產(chǎn)線重要的組成設(shè)備,它的主要作用是根據(jù)需要的板長(zhǎng)參數(shù),通過(guò)計(jì)長(zhǎng)編碼器進(jìn)行定長(zhǎng)切斷。在整條生產(chǎn)線不停機(jī)的前提下,對(duì)連續(xù)的成品板進(jìn)行自動(dòng)切割,同時(shí)吸收切割時(shí)產(chǎn)生的塵埃。
帶鋸機(jī)所謂不停機(jī)切割就是連續(xù)生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)線上的板材要在不停止行進(jìn)的前提下完成準(zhǔn)確裁切。這是切割部分最大的難點(diǎn)也是提升整線產(chǎn)量的最有價(jià)值的地方。這一特點(diǎn)也要求帶鋸機(jī)要有特殊的機(jī)械結(jié)構(gòu)及電氣控制系統(tǒng)
設(shè)備結(jié)構(gòu)介紹:
帶鋸機(jī)由帶鋸部件、鋸條導(dǎo)向裝置、壓架板、移動(dòng)平臺(tái)、切割行走部件、吸塵裝置及后輥道部件、接口輥道、翻轉(zhuǎn)輥道部件、氣動(dòng)裝置、電控系統(tǒng)等幾部份組成。
因其需要不停機(jī)切割,就需要將帶鋸部分等固定在移動(dòng)平臺(tái)上,在切割時(shí),平臺(tái)隨板材一同前進(jìn),保持帶鋸條和板材在板材行進(jìn)方向上無(wú)相對(duì)位移。
帶鋸機(jī)具有高速切削功能,切削速度達(dá)到7m/min;帶鋸條的進(jìn)給采用變頻控制減速電機(jī)運(yùn)動(dòng),消除了它在啟動(dòng)、停止、快慢速轉(zhuǎn)換時(shí)產(chǎn)生的沖擊,影響整機(jī)的使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量;帶鋸條的漲緊方式采用油缸,操作人員可以從它的壓力表上讀出它的漲緊壓力,當(dāng)鋸條長(zhǎng)時(shí)間使用被拉長(zhǎng)后,操作人員可以調(diào)節(jié)油缸上的螺桿保持它原來(lái)的漲緊壓力,調(diào)節(jié)方便、漲緊壓力正確;該機(jī)還配備了大功率的吸塵風(fēng)機(jī),把鋸削時(shí)產(chǎn)生的粉塵吸走。
控制系統(tǒng)由變頻器、可編程控制器(PLC)、觸摸屏、施耐德低壓電器及歐姆龍小型繼電器、接線端子組成,選用進(jìn)口光電編碼器測(cè)長(zhǎng),自動(dòng)定長(zhǎng)切斷,性能可靠,操作簡(jiǎn)單。
整機(jī)外觀圖:
1、翻轉(zhuǎn)輥道 2、接口輥道 3、后輥道 4、伸縮輥道
5、進(jìn)料托輥 6、氣動(dòng)壓腳 7、主機(jī) 8、盤鋸
技改一:控制系統(tǒng)的改進(jìn)
本系統(tǒng)通過(guò)PLC及觸摸屏等電氣系統(tǒng)達(dá)到設(shè)備的整體自動(dòng)控制。其中PLC為系統(tǒng)的控制核心,對(duì)外部指令部件、傳感器信號(hào)進(jìn)行邏輯控制算法處理后由輸出點(diǎn)輸出,達(dá)到對(duì)外部執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作的控制。早期設(shè)備為考慮節(jié)省生產(chǎn)成本,往往選用一些比較經(jīng)濟(jì)的PLC,但性能往往很難有可靠保證,新控制系統(tǒng)將原FR-A540型三菱變頻器、FX1N—60MR可編程控制器、F940-GOT觸摸屏分別換成FC360型丹佛斯變頻器、S7-1500西門子可編程控制器、6AV2型西門子精簡(jiǎn)觸摸屏。采用西門子PLC及觸摸屏可提高系統(tǒng)兼容性和組態(tài)便捷性,市場(chǎng)認(rèn)可度也較高。且其通訊采用PN總線通訊,兼容工業(yè)以太網(wǎng)和現(xiàn)有的現(xiàn)場(chǎng)總線(如PROFIBUS)技術(shù),對(duì)整條生產(chǎn)線總體控制比較方便,原三菱PLC編程上自上而下的單一縱向結(jié)構(gòu),而西門子的下位機(jī)編程則是縱向和橫向兼?zhèn)涞慕Y(jié)構(gòu),而且子程序支持局部變量,相同的功能只需要編一次程序即可,大大減少了開發(fā)難度和時(shí)間。
技改二:采用MKS提高精度和便捷性
Mks概述:
MKS全稱追剪控制器,是針對(duì)不停機(jī)切割的特定需求而開發(fā)設(shè)計(jì)的一款專門的控制器,配有專用調(diào)試軟件。
工作原理:
裁切的帶鋸或盤踞安裝在移動(dòng)平臺(tái)上,隨平臺(tái)一起移動(dòng),平臺(tái)由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),可以在板材生產(chǎn)時(shí)沿板材行進(jìn)方向來(lái)回運(yùn)動(dòng)。平臺(tái)開始時(shí)在原點(diǎn)位置等待,控制器通過(guò)測(cè)量輪上的編碼器信號(hào)來(lái)計(jì)算板材行進(jìn)的長(zhǎng)度。當(dāng)長(zhǎng)度達(dá)到需要裁切的要求時(shí),控制器發(fā)信號(hào)控制伺服電機(jī)帶動(dòng)平臺(tái)加速,使得平臺(tái)運(yùn)動(dòng)速度與板材運(yùn)動(dòng)速度一致,并且?guī)т徎虮P踞切割位置到達(dá)切割設(shè)定值,控制器發(fā)出準(zhǔn)備裁切信號(hào),開始裁切動(dòng)作,切割完成后平臺(tái)減速、并回退到原點(diǎn)位置。
優(yōu)點(diǎn):控制器持續(xù)測(cè)量線速度,計(jì)算提前量提前啟動(dòng)平臺(tái),因此平臺(tái)完成加速時(shí),也完成了位置的匹配,在裁切動(dòng)作前不會(huì)有擺動(dòng)和震蕩,即節(jié)省時(shí)間又提高裁切效率。
技改三:操作功能的增加
增加一次性生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量。
早期設(shè)備一次輸入生產(chǎn)計(jì)劃最多只有10條,隨著生產(chǎn)訂單越來(lái)越多樣化,漸漸不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需求,因此將操作界面中生產(chǎn)計(jì)劃增加到60條,且內(nèi)部編程采用可擴(kuò)展編程思路,在硬件資源支持的情況下,用戶可任意添加生產(chǎn)計(jì)劃條數(shù),足夠滿足實(shí)際生產(chǎn)需要。
自動(dòng)計(jì)算計(jì)劃長(zhǎng)度
實(shí)際生產(chǎn)中,有一個(gè)問(wèn)題一直困擾操作人員。當(dāng)一批訂單下達(dá)時(shí),操作人員手動(dòng)輸入生產(chǎn)計(jì)劃,但有時(shí)難免出現(xiàn)差錯(cuò),如輸入塊數(shù)過(guò)多,或板長(zhǎng)錯(cuò)誤,造成成批浪費(fèi),為此,我們?cè)黾恿俗詣?dòng)計(jì)算計(jì)劃長(zhǎng)度功能,當(dāng)輸入訂單時(shí),設(shè)備會(huì)實(shí)時(shí)計(jì)算總計(jì)劃長(zhǎng)度,操作人員只要對(duì)照一下訂單總長(zhǎng),就可方便快捷地驗(yàn)算輸入是否準(zhǔn)確。
增加剩余米數(shù)功能
實(shí)際生產(chǎn)中,料尾浪費(fèi)一直是個(gè)難以解決的問(wèn)題。就是當(dāng)一批訂單將要生產(chǎn)完畢時(shí),何時(shí)切斷板料,如過(guò)早切斷,則生產(chǎn)訂單難以完成,過(guò)晚切,則造成板料浪費(fèi),板料每次成型不一樣,剩余板料下次往往不能使用。為此,我們?cè)黾恿肆衔灿?jì)算功能。通過(guò)計(jì)算訂單總長(zhǎng),與實(shí)際生產(chǎn)長(zhǎng)度進(jìn)行比較,算出剩余料長(zhǎng),再根據(jù)實(shí)際帶鋸和開卷機(jī)距離以及板料運(yùn)行速度,折算出剩余米數(shù)和剩余時(shí)間,到料尾時(shí)便發(fā)出提示或自動(dòng)切斷料。
改進(jìn)后的實(shí)際效果
結(jié)果:在實(shí)際做板中,帶鋸機(jī)部分能正確執(zhí)行切割動(dòng)作,準(zhǔn)確完成切割長(zhǎng)度,多次做板符合實(shí)際生產(chǎn)需求,提高生產(chǎn)效率,獲得客戶認(rèn)可。
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作者簡(jiǎn)介:王德祥(1982-),男,漢,浙江省紹興市,初級(jí)工程師,本科。