王 輝
(廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司,廣東 潮州 515723)
近幾年,國內大容量火電機組發(fā)展迅速,機組設計和安裝水平也不斷提高。為了提高機組經濟性,國內外設計時均采用了高、低壓加熱器回熱抽汽系統(tǒng),加熱器水位調整直接影響了加熱器換熱效果[1]。
潮州電廠1 000 MW機組為哈汽首臺國產化百萬機組,機組于2009年底投產運行后發(fā)現(xiàn):#5至#8低壓加熱器水位達不到設計要求,正常疏水調門全開狀態(tài)水位持續(xù)升高,無法維持;需打開危急疏水調節(jié)閥將疏水直接排入凝汽器才能維持低壓加熱器正常水位。
潮州電廠二期2×1 000 MW機組共設置6臺低壓換熱器,雙流程設計,其中7A、7B,8A、8B置于凝汽器喉部,6臺低壓換熱器均為臥式結構,傳熱管采用不銹鋼材料。
加熱器分別設置啟動和連續(xù)運行用的排氣接口,所有加熱器設置正常疏水和緊急疏水口,上部設供充氮保護的接口。疏水自流入下一組加熱器之前,先經過換熱器,用主凝結水將疏水適當冷卻后再進入下一級加熱器。加熱器正常疏水采用了逐級自流方式,危急疏水直接進入凝汽器。見圖1 低加正常疏水逐級自流示意圖[2]。
圖1 低加疏水逐級自流示意圖
5號低壓加熱器正常疏水閥門全開,5號低壓加熱器危急疏水閥門開度在45%左右才能維持正常水位;疏水溫度約107℃熱水直接排入凝汽器。6號低壓加熱器正常疏水閥全開,6號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水溫度約86℃熱水直接排入凝汽器。7號低壓加熱器正常疏水閥全開,7號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水溫度約70℃熱水直接排入凝汽器,造成大量熱能的損失。
通過一系列的測試,確定疏水不暢的主要原因是正常疏水調閥通流面積較小以及7號低壓加熱器至8號低壓加熱器疏水管路走向不合理,形成了水封,導致疏水不暢。
低壓加熱器汽側因為與凝汽器聯(lián)通,為負壓狀態(tài),實際情況較為復雜,通過純理論控制閥口徑選型計算偏差較大[3]。
根據(jù)控制閥手冊閥門口徑公式如式(1)
(1)
式中CV——閥門流量系數(shù)/USGaS·min-1;
N——數(shù)字常數(shù);
Fp——管道幾何形狀系數(shù),無量綱;
p1——上游絕對靜壓/MPa;
p2——下游絕對靜壓/MPa;
Gf——液體比重(工作溫度下液體的密度與60℉下水的密度比值),無量綱。
由公式可看出,理論計算時的諸多參數(shù)選擇至關重要,因低壓加熱器實際工況及現(xiàn)場管路安裝復雜,介質形態(tài)復雜,在參數(shù)計算選擇上和公式選擇上等均在設計選型時無法充分準確估算。因此,計算偏差與實際會發(fā)生較大誤差。
為了節(jié)省成本,將7號低壓加熱器正常疏水閥門安裝到5號低壓加熱器正常疏水閥的位置,流量從90 t/h上升為280 t/h,解決5號低壓加熱器疏水不暢的問題。7號低壓加熱器正常疏水每臺機組有兩臺閥門,將7號低壓加熱器正常疏水閥門安裝到6號低壓加熱器正常疏水閥的位置,流量就可以從90 t/h上升為280 t/h,解決6號低壓加熱器疏水不暢的問題。8號低壓加熱器正常疏水每臺機組有兩臺閥門,因此將8號低壓加熱器正常疏水閥門安裝到7號低壓加熱器正常疏水閥的位置,流量就可以從120 t/h上升為200 t/h,解決7號低壓加熱器疏水不暢的問題。另外一臺7號低壓加熱器正常疏水和8號低壓加熱器正常疏水一樣升級為3.3 m閥門。8號低壓加熱器正常疏水每臺機組有兩臺閥門,將8號低壓加熱器正常疏水的閥門由原來的26.4 m升級為3.3 m,閥門通流面積與管道相一致,確保疏水正常。
調整7號低壓加熱器進入8號低壓加熱器的疏水接管位置由原斜向上300接入改為在加熱器中心線下550 mm處,消除7號至8號低壓加熱器疏水管路形成的水封,保證疏水暢通。見圖2低壓加熱器正常疏水管路示意圖[4]。
圖2 低壓加熱器正常疏水管路示意圖
疏水管路在安裝時形成的水封,可按照多級水封計算公式進行計算[5]
H=(Pin-Pout)/nr+(0.5~1)/n
(2)
式中H——管路每個水封管的高度/m;
Pin——水封進口壓力/MPa;
Pout——水封出口壓力/MPa;
n——水封個數(shù);
r——水的重度/kg·m-3;
系數(shù)(0.5-1)——富裕度(可忽略)。
機組滿負荷時,7號低壓加熱器抽汽壓力為-0.01 MPa,8號低壓加熱器抽汽壓力為-0.046 MPa,差壓為0.036 MPa。按照上述公式可得出水封高度為3.6 m時,將形成水封,疏水無法流入下一級加熱器,未改造前7號低壓加熱器至8號低壓加熱器疏水管路由低壓加熱器頂部穿過,所形成的U型水封的高度約3 m,經過改造后疏水管路由低壓加熱器下部穿過,水封高度約為1 m。經過改造后基本消除了水封高度,疏水暢通[6]。
按照汽輪機設計時5抽進入5號低壓加熱器的最大抽汽量為88.3 t/h,6抽進入6號低壓加熱器的最大抽汽量為74.5 t/h,7抽進入7號低壓加熱器的最大抽汽量為65.8 t/h,8抽進入8號低壓加熱器的最大抽汽量為82.9 t/h??煽闯觯?號低壓加熱器最大疏水量約88 t/h,6號低壓加熱器最大疏水量約163 t/h,7號低壓加熱器最大疏水量約228 t/h,8號低壓加熱器最大疏水量約310 t/h。按上述方案改造完成后,5號低壓加熱器正常疏水調門開度為66%,6號低壓加熱器正常疏水調門(2路)開度為80%,7號低壓加熱器正常疏水調門開度為64%,8號低壓加熱器正常疏水調門開度為40%,詳見下圖3。
圖3 改造后滿負荷閥門開度
從調門開度分析,改造后閥門口徑偏大,但通流面積的增加有效增大了流量,實際運行中調節(jié)控制方面基本能滿足要求。
潮州電廠通過上述改造后,低壓加熱器疏水不暢的問題得到了有效解決。
改造前5號低壓加熱器正常疏水閥門全開,5號低壓加熱器危急疏水閥門開度在45%左右,疏水量合計約為200 t/h。原正常疏水閥門全開流量按90 t/h計算。5號低壓加熱器有近110 t/h 107℃熱水直接進入凝汽器。
6號低壓加熱器正常疏水閥全開,6號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水量合計為200 t/h。原正常疏水閥門全開流量按160 t/h計算。6號低壓加熱器約有40 t/h 86℃熱水直接進入凝汽器。
7號低壓加熱器正常疏水閥全開,7號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水量合計為200 t/h。原正常疏水閥門全開流量按115 t/h計算。7號低壓加熱器約有85 t/h 70℃熱水直接進入凝汽器。
根據(jù)熱平衡方程式[7]
G(i-t)×η=(t2-t1)×G0
(3)
式中G——加熱器排入凝汽器熱量/kJ;
i——進入加熱器抽汽焓值/kJ·kg-1;
t——凝結水在加熱器出口焓值/kJ·kg-1;
η——加熱器效率;
t2-t1——加熱器疏水焓值差/℃;
G0——凝結水水量/kg。
改造后低壓加熱器疏水逐級自流,疏水經過換熱后進入凝汽器,熱量利用率顯著提高[8]。
由公式可換算出排入凝汽器熱量,換算成標煤約為1.5 t/h。年節(jié)約標煤6 700余t。
潮州電廠通過調整低壓加熱器正常疏水閥門通流面積,增大流量;以及優(yōu)化7號、8號低壓加熱器本體部分疏水管路走向,消除疏水管路存在的水封。
通過上述措施改造后,機組低壓加熱器存在的正常疏水不暢問題得到了有效解決,節(jié)能效果顯著,且實施簡單費用低。
改造后,危急疏水閥在機組正常運行時全關,低壓加熱器事故狀態(tài)時可有效調整水位,為機組安全長周期運行提供了保障。