孫道坤
石橫特鋼集團有限公司 山東 泰安 271612
石橫特鋼集團發(fā)電廠,新裝40MW汽輪發(fā)電機組分別由東方汽輪機廠、東方電機廠生產(chǎn)。整個軸系由汽輪機轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、勵磁機轉(zhuǎn)子等組成,中間用剛性聯(lián)軸器連接。軸系布置如圖1:
圖1 軸系布置圖
2.1 由于軸向振動最大,懷疑基礎(chǔ)支撐剛度不足。在3000rpm時對軸承座進行振動檢測,如下圖:
圖2 #4瓦、#5瓦差別振動檢測(通頻值單位:um)
通過圖2振動數(shù)據(jù)看到,兩軸承壓蓋處垂直振動較大,基礎(chǔ)臺板與軸承座等連接處差別振動很小,也就是說軸承座與基礎(chǔ)臺板接觸良好,所以當初懷疑基礎(chǔ)剛度不足不成立。應該是軸瓦與軸承壓蓋之間過盈(緊力)不足。因此停機對#4瓦、#5瓦間隙、緊力進行復測。
檢查發(fā)現(xiàn)#4瓦、#5瓦間隙符合2D/1000,#4瓦瓦背與壓蓋之間存在0.02mm間隙,#5瓦瓦背與壓蓋之間存在0.01mm間隙。雖然東方電機廠技術(shù)要求#4瓦、#5瓦緊力均為±0.02mm,但是按傳統(tǒng)工藝,球面瓦緊力要求0-0.03mm。故決定在#4瓦頂部墊鐵下加0.05mm不銹鋼墊片,使#4瓦緊力達到0.03mm;在#5瓦頂部墊鐵下加0.03mm墊片,使#5瓦緊力達到0.02mm。調(diào)整后再次沖轉(zhuǎn),并進行在線振動頻譜監(jiān)測。
2.2 #4瓦、#5瓦頻譜分析 軸瓦緊力調(diào)整后,振動幅值并未降多少,效果不大。#4瓦、#5瓦振動均以1倍頻為主,1倍頻振幅占通頻值的90%以上且為同相振動。#4瓦垂直、水平等伴有高次諧波,#4瓦水平方向2倍頻超過40um。因軸承緊力已經(jīng)調(diào)整,故不再考慮緊力不足原因,引起振動的只能是動不平衡及勵磁機與發(fā)電機靠背輪不同心。
3.1 停機后連續(xù)盤車,待機組溫度降到100℃左右,停止盤車,檢測發(fā)電機與勵磁機兩靠背輪的晃度。將百分表分別打在發(fā)電機與勵磁機兩靠背輪水平位置,順時針盤動轉(zhuǎn)子360度,測量靠背輪連接后的晃度,讀數(shù)分別如下:
圖3 靠背輪晃度
對以上數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)電機端靠背輪最大晃度值為1-5方向,40-5=35um。勵磁機靠背輪最大晃度值為1-5方向,30-0=30um。圖9所示兩靠背輪1點,發(fā)電機端讀數(shù)為40,勵磁機端讀數(shù)為-30,說明靠背輪連接后兩轉(zhuǎn)子軸線徑向跳動誤差為70um。勵磁機與發(fā)電機靠背輪連接后處于不同心狀態(tài)。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)提處理意見:對勵磁機與發(fā)電機靠背輪找中心。找中心后再次測量靠背輪晃度,數(shù)據(jù)如下:
圖4 靠背輪找中心后的數(shù)據(jù)
3.2 盤車5小時后再次沖轉(zhuǎn),檢測#4瓦、#5瓦振動情況。經(jīng)過振動監(jiān)測數(shù)據(jù)得知,垂直方向振動與軸向振動都降到了正常范圍之內(nèi),說明發(fā)電機與勵磁機中心誤差是造成振動的原因之一。但是水平方向振動值還沒有降到正常范圍之內(nèi),產(chǎn)生振動的根源還沒有完全消除。頻譜圖顯示,#4、#5瓦水平方向1倍頻。同時從#4瓦、#5瓦伯德圖看出,1508rpm是勵磁機轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速,一階臨界轉(zhuǎn)速下振動值#4瓦70um、#5瓦40um。說明造成振動的另一個因素是由勵磁機轉(zhuǎn)子一階不平衡殘余重量引起的。故決定對勵磁機轉(zhuǎn)子在一階臨界轉(zhuǎn)速下做現(xiàn)場動平衡。
3.3 動平衡過程
#4瓦在1508rpm時振動45∠45,#5瓦振動∠40,
同相分量為58.947∠41.9。光電傳感器與振動傳感器安
裝在水平位置
取同相分量58.947∠41.9作為原始振動A0,按一階振型分別在勵磁轉(zhuǎn)子兩端加重P=150∠131。沖轉(zhuǎn)到1508rpm時#4瓦振動12∠60,#5瓦振動21/57,臨界轉(zhuǎn)速下振動已經(jīng)降到正常范圍內(nèi)了。
本機組故障特征很典型,主要有兩個原因造成了機組振動。一個是機組二次灌漿后勵磁機與發(fā)電機轉(zhuǎn)子靠背輪中心發(fā)生了變化,造成兩轉(zhuǎn)子不同心,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時靠背輪不同心形成擾動力。另一個,勵磁機轉(zhuǎn)子動不平衡造成的振動,屬勵磁機出廠前動平衡校驗不合格。