国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

發(fā)電廠40MW汽輪發(fā)電機組勵磁機振動分析與故障處理

2019-02-06 05:22孫道坤
探索科學(學術(shù)版) 2019年3期
關(guān)鍵詞:盤車壓蓋倍頻

孫道坤

石橫特鋼集團有限公司 山東 泰安 271612

一、概述

石橫特鋼集團發(fā)電廠,新裝40MW汽輪發(fā)電機組分別由東方汽輪機廠、東方電機廠生產(chǎn)。整個軸系由汽輪機轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、勵磁機轉(zhuǎn)子等組成,中間用剛性聯(lián)軸器連接。軸系布置如圖1:

圖1 軸系布置圖

二、振動原因分析

2.1 由于軸向振動最大,懷疑基礎(chǔ)支撐剛度不足。在3000rpm時對軸承座進行振動檢測,如下圖:

圖2 #4瓦、#5瓦差別振動檢測(通頻值單位:um)

通過圖2振動數(shù)據(jù)看到,兩軸承壓蓋處垂直振動較大,基礎(chǔ)臺板與軸承座等連接處差別振動很小,也就是說軸承座與基礎(chǔ)臺板接觸良好,所以當初懷疑基礎(chǔ)剛度不足不成立。應該是軸瓦與軸承壓蓋之間過盈(緊力)不足。因此停機對#4瓦、#5瓦間隙、緊力進行復測。

檢查發(fā)現(xiàn)#4瓦、#5瓦間隙符合2D/1000,#4瓦瓦背與壓蓋之間存在0.02mm間隙,#5瓦瓦背與壓蓋之間存在0.01mm間隙。雖然東方電機廠技術(shù)要求#4瓦、#5瓦緊力均為±0.02mm,但是按傳統(tǒng)工藝,球面瓦緊力要求0-0.03mm。故決定在#4瓦頂部墊鐵下加0.05mm不銹鋼墊片,使#4瓦緊力達到0.03mm;在#5瓦頂部墊鐵下加0.03mm墊片,使#5瓦緊力達到0.02mm。調(diào)整后再次沖轉(zhuǎn),并進行在線振動頻譜監(jiān)測。

2.2 #4瓦、#5瓦頻譜分析 軸瓦緊力調(diào)整后,振動幅值并未降多少,效果不大。#4瓦、#5瓦振動均以1倍頻為主,1倍頻振幅占通頻值的90%以上且為同相振動。#4瓦垂直、水平等伴有高次諧波,#4瓦水平方向2倍頻超過40um。因軸承緊力已經(jīng)調(diào)整,故不再考慮緊力不足原因,引起振動的只能是動不平衡及勵磁機與發(fā)電機靠背輪不同心。

三、采取措施

3.1 停機后連續(xù)盤車,待機組溫度降到100℃左右,停止盤車,檢測發(fā)電機與勵磁機兩靠背輪的晃度。將百分表分別打在發(fā)電機與勵磁機兩靠背輪水平位置,順時針盤動轉(zhuǎn)子360度,測量靠背輪連接后的晃度,讀數(shù)分別如下:

圖3 靠背輪晃度

對以上數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)電機端靠背輪最大晃度值為1-5方向,40-5=35um。勵磁機靠背輪最大晃度值為1-5方向,30-0=30um。圖9所示兩靠背輪1點,發(fā)電機端讀數(shù)為40,勵磁機端讀數(shù)為-30,說明靠背輪連接后兩轉(zhuǎn)子軸線徑向跳動誤差為70um。勵磁機與發(fā)電機靠背輪連接后處于不同心狀態(tài)。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)提處理意見:對勵磁機與發(fā)電機靠背輪找中心。找中心后再次測量靠背輪晃度,數(shù)據(jù)如下:

圖4 靠背輪找中心后的數(shù)據(jù)

3.2 盤車5小時后再次沖轉(zhuǎn),檢測#4瓦、#5瓦振動情況。經(jīng)過振動監(jiān)測數(shù)據(jù)得知,垂直方向振動與軸向振動都降到了正常范圍之內(nèi),說明發(fā)電機與勵磁機中心誤差是造成振動的原因之一。但是水平方向振動值還沒有降到正常范圍之內(nèi),產(chǎn)生振動的根源還沒有完全消除。頻譜圖顯示,#4、#5瓦水平方向1倍頻。同時從#4瓦、#5瓦伯德圖看出,1508rpm是勵磁機轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速,一階臨界轉(zhuǎn)速下振動值#4瓦70um、#5瓦40um。說明造成振動的另一個因素是由勵磁機轉(zhuǎn)子一階不平衡殘余重量引起的。故決定對勵磁機轉(zhuǎn)子在一階臨界轉(zhuǎn)速下做現(xiàn)場動平衡。

3.3 動平衡過程

#4瓦在1508rpm時振動45∠45,#5瓦振動∠40,

同相分量為58.947∠41.9。光電傳感器與振動傳感器安

裝在水平位置

取同相分量58.947∠41.9作為原始振動A0,按一階振型分別在勵磁轉(zhuǎn)子兩端加重P=150∠131。沖轉(zhuǎn)到1508rpm時#4瓦振動12∠60,#5瓦振動21/57,臨界轉(zhuǎn)速下振動已經(jīng)降到正常范圍內(nèi)了。

四、總結(jié)

本機組故障特征很典型,主要有兩個原因造成了機組振動。一個是機組二次灌漿后勵磁機與發(fā)電機轉(zhuǎn)子靠背輪中心發(fā)生了變化,造成兩轉(zhuǎn)子不同心,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時靠背輪不同心形成擾動力。另一個,勵磁機轉(zhuǎn)子動不平衡造成的振動,屬勵磁機出廠前動平衡校驗不合格。

猜你喜歡
盤車壓蓋倍頻
基于ANSYS的油膜軸承壓蓋外輪廓改進分析研究
淺談分體式壓蓋在核桃殼攪拌器上的嘗試
基于光電振蕩環(huán)路的三分之四倍頻系統(tǒng)
12 MW抽汽凝汽式 汽輪機液壓盤車機構(gòu)故障分析與處理
大型透平設(shè)備盤車裝置損壞的分析計算及防范對策
用氣泡體復合保溫隔熱毯進行糧面壓蓋控溫效果淺析
基于微波倍頻源太赫茲頻段雷達散射截面測量
往復式活塞隔膜泵油缸及油缸壓蓋剛度分析
淺談東汽自動盤車操作裝置一般故障處理
菲律賓普丁巴圖電廠3600rpm汽輪機盤車裝置自動投入的實現(xiàn)