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烷基苯裝置氫氟酸汽提塔塔釜溫度低原因分析及整改措施

2019-02-06 01:33彭新華
石油石化節(jié)能 2019年12期
關(guān)鍵詞:烷基苯汽提塔沸器

彭新華

(中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司烷基苯廠)

在金陵石化烷基苯廠烷基苯裝置中采用UOP公司氫氟酸(HF)-烷基化法工藝路線,即在HF催化下將苯和含烯烴約10%的nC10~nC13烷烯烴進(jìn)行烷基化反應(yīng)[1],生成工業(yè)直鏈烷基苯的混合物,經(jīng)過(guò)脫苯、脫烷烴、烷基苯精制等過(guò)程,制取高品質(zhì)的工業(yè)直鏈烷基苯。

1 存在的問(wèn)題

2011年,烷基苯裝置由15×104t/a升級(jí)改造為20×104t/a,HF汽提塔進(jìn)行了整體更換。投運(yùn)后,發(fā)現(xiàn)該塔塔釜溫度過(guò)低,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)塔釜再沸器出、入口溫差較大,塔頂蒸出苯(循環(huán)苯)量偏低,無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)值(≥13.6 t/h),且塔底物料氟離子含量偏高(表1)。

烷基化反應(yīng)的主產(chǎn)物是單直鏈烷基苯,但隨著烷基引入苯環(huán),苯環(huán)的電子云密度增加,比原來(lái)的苯環(huán)更為活潑[2];因此,在苯的鄰、對(duì)位易于接上烷基,形成二烷基苯,為了保證反應(yīng)向單烷基苯進(jìn)行,采用過(guò)量的苯來(lái)參與反應(yīng)。若苯量較低,將導(dǎo)致烷基化苯烯摩爾比下降,烷基化副反應(yīng)增加[3-4],烷基苯質(zhì)量降低。

因氟離子有較強(qiáng)的腐蝕性,若該塔塔底物料攜帶氟離子過(guò)多,到后續(xù)分餾塔中會(huì)加劇后續(xù)設(shè)備的腐蝕,因此工藝要求塔底氟離子盡可能地低。

從表1可以看出,改造前塔頂出料量為17 t/h,而改造后塔頂出料量遠(yuǎn)低于改造前,造成烷基化苯烯摩爾比大幅下降,這不僅成為制約裝置提量生產(chǎn)的瓶頸,而且造成產(chǎn)品質(zhì)量下降。塔底氟離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)改造前小于1 mg/kg,改造后接近于2 mg/kg,增加幅度超過(guò)100%,嚴(yán)重影響后續(xù)設(shè)備的安全運(yùn)行,為此展開討論及分析。

2 原因分析

2.1 流程介紹

從烷基化反應(yīng)器出來(lái)的含有苯(17%,質(zhì)量分?jǐn)?shù))、烷基苯(10%)、烷烴(73%)及微量HF的混合料進(jìn)入HF汽提塔,為了保證氟化氫全部從塔內(nèi)蒸出,部分苯在HF汽提塔塔頂蒸出,送至反應(yīng)系統(tǒng)繼續(xù)循環(huán)使用,塔底物料送至下游裝置繼續(xù)分離。塔底由1個(gè)臥式虹吸再沸器供熱,塔底擋板內(nèi)液相送至再沸器殼層入口,被加熱汽化后,虹吸返回至塔內(nèi)進(jìn)行氣液分離。HF汽提塔流程見(jiàn)圖1。

其原理為塔底最后一層塔盤來(lái)的液相物料被再收集槽收集后,由降液板引入虹吸擋板內(nèi),根據(jù)重力自流進(jìn)入再沸器入口,經(jīng)過(guò)再沸器加熱后,部分被汽化,變成氣液混合物,物料密度降低,產(chǎn)生密度差推動(dòng)力;氣液混合物從再沸器出口至塔內(nèi)升氣孔處進(jìn)行閃蒸[5],汽相從升氣孔上升到上層塔盤,進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,液相進(jìn)入塔釜,送至下游分餾塔繼續(xù)處理。

表1 汽提塔更換前后相關(guān)參數(shù)

圖1 HF汽提塔流程示意圖

2.2 塔釜熱源的影響

因裝置進(jìn)行升級(jí)改造,處理量大幅提高,供熱量相應(yīng)提升,因此對(duì)再沸器熱負(fù)荷進(jìn)行對(duì)比核算(表2)。

表2 再沸器更換前后相關(guān)參數(shù)

由表2可知,裝置升級(jí)改造后,熱油量伴隨大幅提升;加熱爐來(lái)的熱油溫度穩(wěn)定在321℃,無(wú)明顯變化;而出口溫度較改造前也大幅上升。結(jié)合表1看出,熱側(cè)(管層)出口溫度由280℃上升至290℃,但冷側(cè)(殼層)出口溫度由223℃降至221℃。結(jié)果表明,熱側(cè)供熱量足夠,但由于再沸器壓降、結(jié)構(gòu)因素,導(dǎo)致再沸效果不佳,致使冷側(cè)被加熱效率下降,因此,熱源不是造成塔內(nèi)熱量不足的原因。

2.3 進(jìn)料溫度的影響

一般情況下,對(duì)于分餾塔,熱量主要從塔釜再沸器和進(jìn)料獲取,同一物系的進(jìn)料溫度,即q值對(duì)該塔分離及熱負(fù)荷有較大影響。該塔設(shè)計(jì)進(jìn)料溫度為155℃,氣化率為9%,但實(shí)際操作值為158℃,高于設(shè)計(jì)值,因此,進(jìn)料溫度不是造成塔內(nèi)熱量不足的原因。

同時(shí),對(duì)該塔進(jìn)料組分進(jìn)行對(duì)比分析,如表3所示。

表3 進(jìn)料組分

由表3可知,改造前后各組分無(wú)較大變化,因此排除進(jìn)料組分的影響。

該次應(yīng)用SPSS 19.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件處理納入研究的32例行髖關(guān)節(jié)置換的老年糖尿病患者涉及的所有數(shù)據(jù),以率(%)的形式表示計(jì)數(shù)資料,采取 χ2檢驗(yàn),以(±s)形式表示計(jì)量資料,采取t檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2.4 再沸器循環(huán)量的影響

再沸器的循環(huán)量受加熱面積、傳熱系數(shù)、傳熱推動(dòng)力等因素制約[6]。該再沸器傳熱面積為429 m2,經(jīng)相關(guān)設(shè)計(jì)核算滿足該塔加熱需求;傳熱系數(shù)由材質(zhì)決定,使用10#鋼可滿足要求;結(jié)合表1、表2可知傳熱推動(dòng)力。再沸器熱側(cè)出口溫度高于更換前,但冷側(cè)出口溫度卻低于更換前。在熱側(cè)溫度及壓力不變情況下,冷側(cè)(殼層)出口溫度由223℃降至221℃,流速過(guò)低,汽化循環(huán)量不足,致使再沸器氣化率下降。

分析得出,從降液管下來(lái)的液相在液相擋板內(nèi)積聚,由于再沸器循環(huán)系統(tǒng)壓力降偏大,循環(huán)推動(dòng)力不足,致使擋板內(nèi)物料一部分經(jīng)過(guò)再沸器;而另一部分未經(jīng)過(guò)再沸器;直接溢流至塔釜,造成塔釜物料溫度偏低,低于再沸器出口溫度,形成進(jìn)出口溫差大的現(xiàn)象。

3 整改方案

結(jié)合2013年裝置檢修,從工廠整體效益考慮,在不影響裝置按時(shí)開工,盡量縮短檢修周期的情況下,保持主要設(shè)備再沸器殼體及管束尺寸不變,僅對(duì)再沸器殼層進(jìn)、出口法蘭及管線進(jìn)行擴(kuò)徑處理,具體如下:

1)為減少再沸器殼層壓力降,提高再沸器循環(huán)量,將再沸器殼層出、入口管徑擴(kuò)大。原殼層進(jìn)口為1個(gè)DN300法蘭,出口為2個(gè)DN250法蘭,改造后進(jìn)口為1個(gè)DN500法蘭,出口為2個(gè)DN400法蘭。

2)提高再沸器殼層入口壓力,將塔釜液相擋板高度由4 000 mm增至4 160 mm,提高了再沸器入口液相高度,以增加密度差推動(dòng)力。

3)降低再沸器安裝高度,高度由3 000 mm降至2 800 mm,提高氣液相高度差,以增加密度差推動(dòng)力。

4 結(jié)果與討論

4.1 再沸器溫差及處理量

整改后,各參數(shù)操作平穩(wěn),裝置實(shí)現(xiàn)了整體提量。對(duì)整改前后溫差及處理量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表4所示。

表4 再沸器整改前后相關(guān)參數(shù)

4.2 分離效果

HF汽提塔主要設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)為:塔頂苯蒸出量大于或等于13.6 t/h,塔釜不含氣相HF。因HF汽提塔進(jìn)料中含有微量化合態(tài)氟離子,為防止氟離子帶至下游裝置,需在高溫下將氟離子分解為HF,從塔頂與循環(huán)苯一起返回至反應(yīng)系統(tǒng);若再沸器加熱效果不好,氟離子從塔斧帶至后續(xù)分離系統(tǒng),加重后續(xù)設(shè)備的腐蝕;為此,根據(jù)塔底氟離子情況,工廠分別在2012年和2014年進(jìn)行了標(biāo)定,如表5所示。

表5 整改前后分離情況

由表5可知,塔頂出料量由12 t/h上升至18 t/h,超過(guò)技術(shù)指標(biāo)最低值,滿足工藝要求。對(duì)比塔底氟離子含量發(fā)現(xiàn),整改后氟離子含量明顯下降,表明改造后再沸器效果顯著。

5 結(jié)論

1)HF汽提塔頂出料量低的主要原因?yàn)樵俜衅餮h(huán)推動(dòng)力不足,塔底熱負(fù)荷不足。

2)通過(guò)對(duì)再沸器的出、入口管線口徑和安裝高度,以及再沸器槽內(nèi)擋板高度的整改,增加了再沸循環(huán)推動(dòng)力,提高了再沸循環(huán)量,再沸器出、入口溫差由15℃降至1℃。

3)改造后,提高了汽提塔分離效果和處理能力,塔釜氟離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1.87 mg/kg降至0.6 mg/kg,大大降低了對(duì)后續(xù)設(shè)備的腐蝕,產(chǎn)能由180 t/h提高至212 t/h,達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)18%,提高工廠經(jīng)濟(jì)效益約2 000×104元/a。

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