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某車型后隔板區(qū)域開裂研究與優(yōu)化

2019-02-12 05:19蔡琳娜張振明張東升CaiLinnaMaZhengZhangZhenmingZhangDongsheng
北京汽車 2019年6期
關鍵詞:焊點隔板耐久性

蔡琳娜,馬 征,張振明,張東升 Cai Linna,Ma Zheng,Zhang Zhenming,Zhang Dongsheng

某車型后隔板區(qū)域開裂研究與優(yōu)化

蔡琳娜,馬 征,張振明,張東升
Cai Linna,Ma Zheng,Zhang Zhenming,Zhang Dongsheng

(北京汽車股份有限公司汽車研究院 車身部,北京 101300)

結合某車型在路試中出現(xiàn)的后隔板區(qū)域開裂問題,進行了搭接結構分析及優(yōu)化,并利用CAE分析及實車驗證,有效解決了后隔板區(qū)域開裂問題,為后續(xù)車型結構設計提供參考。

后隔板;焊點開裂;結構優(yōu)化

0 引 言

隨著汽車走進千家萬戶,消費者對汽車的安全性愈加重視。新車型開發(fā)過程中,為了保證車身在使用過程中的可靠性和耐久性,通常會對整車進行各種加速破壞的驗證試驗[1]。在三廂車車身結構中,后隔板對車身的扭轉、彎曲等結構性能起到關鍵作用。結合CAE模擬分析技術,針對某車型耐久性試驗中發(fā)生的后隔板區(qū)域開裂問題,進行優(yōu)化方案分析及實車驗證,最終解決該車型路試問題;同時闡述后隔板區(qū)域結構設計優(yōu)化意見,為后續(xù)車型設計提供參考。

1 問題描述

某車型在工程樣車第1階段整車道路耐久性試驗中,后隔板與左、右側圍連接處出現(xiàn)不同程度的焊點或焊縫開裂,如圖1所示。

圖1 后隔板區(qū)域開裂

2 開裂原因分析

后隔板是三廂轎車特有的結構,位于車身后排座椅靠背的后面,行李廂的前面,連接左、右側C柱鈑金結構,承受來自后懸置高頻復雜的傳遞力。針對試驗中的開裂現(xiàn)象,分析其中原因。

2.1 后隔板區(qū)域零件材料等級偏弱,厚度偏薄

后隔板區(qū)域選材見表1。原車采用二保焊焊接,薄板易焊穿燒蝕,應力集中,無法承受車身扭轉工況,導致開裂。

表1 后隔板區(qū)域選材明細

2.2 二保焊布置不合理

后隔板總成采用整體上件,在與側圍搭接處以二保焊焊接為主,點焊布置在搭接邊端部。當兩零件搭接貼合度差時,二保焊焊縫連接強度不足,車身在扭轉工況中,焊點、焊縫端頭應力集中,導致開裂。

圖2 后隔板焊點焊縫布置

3 結構優(yōu)化及CAE分析驗證

3.1 加強材料

針對后隔板區(qū)域零件選用材料等級偏弱的問題,對零件材料等級進行加強,見表2。

表2 后隔板區(qū)域加強材料方案

3.2 料厚變更

針對后隔板區(qū)域零件選用材料厚度偏弱的問題,對零件厚度進行加強,見表3。

表3 后隔板區(qū)域增加料厚方案 mm

3.3 優(yōu)化焊點布置,增加結構膠

取消后隔板與左、右側圍搭接處周圈二保焊焊縫,增加3個焊點,如圖3所示。通過焊槍模擬,將焊接過孔1沿負方向整體移8 mm,在后隔板本體上增加焊接過孔2,實現(xiàn)新增焊點焊接;同時在后側上部搭接邊中間位置增加一個螺接點。

取消二保焊后,可增加的焊點有限,焊點間距較大,最大處約90 mm,焊點連接強度弱。為了進一步增強搭接零件間的連接強度,在后隔板與連接板間增加結構膠,如圖3所示。

圖3 優(yōu)化方案

3.4 CAE分析驗證

針對以上優(yōu)化方案,進行CAE模擬分析,對圖4中5個敏感焊接位置的安全系數(shù)進行優(yōu)化前、后對比,結果見表4。采用結構膠方案取消了位置2、4、5處二保焊,徹底避免焊縫開裂問題,表格中用★表示。對比可見,材料等級提升方案與原方案相比,焊點的安全系數(shù)小幅度提升,貢獻量較??;材料厚度提升方案與原方案相比,焊點安全系數(shù)提升幅度在20%左右,此方案會產生模具費用并使單車成本增加;結構膠方案與原方案相比,焊點安全系數(shù)提升幅度明顯,且方案簡單易實施。綜上所述采用優(yōu)化焊點布置、增加螺接點及結構膠的方案。

圖4 焊接位置示意

表4 優(yōu)化方案安全系數(shù)

注:★為位置2、4、5處取消二保焊,采用結構膠方案,徹底避免焊縫開裂問題。

4 優(yōu)化方案試驗驗證

4.1 改制方案驗證

根據(jù)CAE分析結果,在工程樣車第2階段 整車道路耐久性試驗車上,按照點焊加結構膠的方案進行手工改制,驗證工藝可實施性,如圖5所示。通過驗證,焊槍操作性良好,人員站在行李廂后側進行螺接的方便性良好。

圖5 手工改制車狀態(tài)

4.2 整車道路耐久性試驗驗證

對改制車進行第2階段整車道路耐久性試驗驗證,跟蹤拆解發(fā)現(xiàn)車身結構良好無開裂問題,如圖6所示。

圖6 整車道路耐久性試驗驗證狀態(tài)

5 結 論

針對某車型開發(fā)過程中路試出現(xiàn)的后隔板區(qū)域開裂問題進行了原因分析,應用CAE模擬分析,得到優(yōu)化結果;通過手工改制驗證優(yōu)化方案的實際可操作性;通過實車路試試驗,驗證了優(yōu)化方案的結構耐久性能,后隔板區(qū)域開裂問題得到解決。同時,對后續(xù)新開發(fā)車型提出如下建議:(1)因后隔板區(qū)域承受復雜且頻繁的沖擊力,應選擇強度高、料厚足的鈑金材料[3];(2)合理安排零件上件順序,合理布置焊點,使后隔板與左、右側圍有效連接;(3)后隔板搭接區(qū)域不建議使用二保焊。

[1]鄒素平. 某車型后隔板與后地板連接結構焊點失效研究與改進:2015中國汽車工程學會年會論文集[C]. 上海:中國汽車工程學會,2015:910-911.

[2]汪沛?zhèn)?,龔侃,袁亮,? 基于疲勞設計理論解決轎車車身后部開裂問題[J]. 汽車科技,2016(6):108-111.

[3]顧楠,魏超,李偉,等. 基于CAE分析的后隔板區(qū)域結構優(yōu)化:2018中國汽車工程學會年會論文集[C]. 上海:中國汽車工程學會,2018:1477-1482.

2019-08-30

U463.83

A

10.14175/j.issn.1002-4581.2019.06.011

1002-4581(2019)06-0047-03

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