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重錘關(guān)機(jī)裝置應(yīng)用中存在的問題及處理分析

2019-02-15 14:05計(jì)小寧李元錕姚福星
水電站機(jī)電技術(shù) 2019年6期
關(guān)鍵詞:壓閥重錘導(dǎo)葉

計(jì)小寧,李元錕,姚福星

(贛江石虎塘航電樞紐管理處,江西 吉安343732)

燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,水流慣性大,機(jī)組甩負(fù)荷時(shí)引起的壓力上升和轉(zhuǎn)速上升都偏大,一般甩負(fù)荷后5 s即可上升到最大轉(zhuǎn)速。從目前已建的貫流式電站來看,普遍采用三級(jí)保護(hù)關(guān)閉導(dǎo)葉,依次是轉(zhuǎn)速115%且主配拒動(dòng)緊急停機(jī)將主配活塞置于關(guān)機(jī)側(cè)關(guān)閉導(dǎo)葉。若緊急停機(jī)電磁閥不能正常動(dòng)作或者主配壓閥閥卡,轉(zhuǎn)速上升至電氣事故停機(jī)點(diǎn)(一般設(shè)置為153%),然后由事故停機(jī)電磁閥驅(qū)動(dòng)重錘關(guān)機(jī)裝置來關(guān)閉導(dǎo)葉。若事故停機(jī)電磁閥故障,轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升至機(jī)械過速裝置整定值(一般整定為156%),圖拉博動(dòng)作使液控?fù)Q向閥接通回油驅(qū)動(dòng)重錘關(guān)機(jī)裝置從而關(guān)閉導(dǎo)葉。重錘關(guān)機(jī)裝置作為貫流式機(jī)組事故狀態(tài)下的最后一道防線,若重錘關(guān)機(jī)裝置拒動(dòng)將直接導(dǎo)致機(jī)組發(fā)生飛逸事故,甚至?xí)斐伤蛷S房事件,在機(jī)組保護(hù)方面發(fā)揮著極其重要的作用。由于重錘關(guān)機(jī)裝置的重要性,因此在一年一度的歲修中重錘關(guān)機(jī)裝置的各項(xiàng)試驗(yàn)是否滿足要求是保證機(jī)組安全運(yùn)行的重要保障。

1 重錘關(guān)機(jī)系統(tǒng)組成

重錘關(guān)機(jī)控制裝置主要由1個(gè)單向閥、2個(gè)插裝閥、1個(gè)液控單向閥、1個(gè)兩位四通電磁換向閥、1個(gè)兩位四通手動(dòng)換向閥、1個(gè)集成塊構(gòu)成(見圖1)。

2 調(diào)試過程遇到的幾個(gè)典型問題

(1)通過動(dòng)作事故停機(jī)電磁閥,重錘關(guān)機(jī)裝置能夠可靠的關(guān)閉導(dǎo)葉,但是對(duì)于改變機(jī)械過速換向閥的狀態(tài),重錘關(guān)機(jī)裝置未能動(dòng)作管路也無過油聲音。

(2)調(diào)速系統(tǒng)建壓后,測(cè)試各電磁閥動(dòng)作情況時(shí)。發(fā)現(xiàn)無論通過事故電磁閥驅(qū)動(dòng)重錘關(guān)機(jī)裝置動(dòng)作,還是通過機(jī)械過速裝置驅(qū)動(dòng)重錘關(guān)機(jī)裝置,開機(jī)側(cè)管路均有明顯振動(dòng),重錘關(guān)機(jī)裝置殼體有明顯的撞擊聲。

(3)依據(jù)《水輪發(fā)電機(jī)組自動(dòng)化元件(裝置)及其系統(tǒng)基本技術(shù)條件》要求,機(jī)械液壓過速保護(hù)裝置在整定轉(zhuǎn)速時(shí),過速飛擺及換向閥應(yīng)能準(zhǔn)確動(dòng)作,可手動(dòng)返回,其動(dòng)作誤差≤3%整定值。過速限制系統(tǒng)應(yīng)能在一級(jí)過速(一級(jí)過速觸點(diǎn)動(dòng)作同時(shí)調(diào)速器主配壓閥拒動(dòng),再經(jīng)延時(shí))及二級(jí)過速時(shí),準(zhǔn)確動(dòng)作,并能根據(jù)要求整定關(guān)閉接力器的時(shí)間?,F(xiàn)場(chǎng)模擬機(jī)械過速動(dòng)作,從機(jī)械過速裝置動(dòng)作到接力器開始關(guān)閉有10 s以上的延時(shí)。

(4)機(jī)械過速復(fù)歸后,通過主配壓閥開啟導(dǎo)葉,會(huì)出現(xiàn)壓力迅速降低的狀況。

3 原因分析

(1)事故停機(jī)電磁閥可以正常驅(qū)動(dòng)重錘關(guān)機(jī)裝置,但機(jī)械過速裝置無法驅(qū)動(dòng)重錘關(guān)機(jī)裝置。

事故停機(jī)電磁閥動(dòng)作后,插裝閥①上腔的回油變?yōu)閴毫τ?,將主配壓閥開機(jī)側(cè)油路截?cái)?,插裝閥②上腔的壓力油變成回油,接力器開機(jī)腔液壓油通過事故配壓閥直接和回油箱接通。但是機(jī)械過速動(dòng)作后,機(jī)械液壓脫扣器被離心探測(cè)器所觸發(fā),其行程閥使事故配壓閥動(dòng)作,一路壓力油通過梭閥將插裝閥①封死,另一路壓力油作用于液控單向閥④,使插裝閥②上腔接通回油。若事故停機(jī)電磁閥可以正常驅(qū)動(dòng)事故配壓閥,但機(jī)械過速無法驅(qū)動(dòng)事故配壓閥。有3個(gè)方面的原因:1)機(jī)械過速液控閥卡阻,閥芯無法正常動(dòng)作,油路無法切換。2)液控單向閥卡阻,壓力油無法將其打開,插裝閥不能正常接通回油。3)梭閥卡阻,插裝閥不能截?cái)嘀髋鋲洪y開機(jī)側(cè)油路。針對(duì)以上3個(gè)原因:模擬機(jī)械過速動(dòng)作打開液控閥后端蓋,發(fā)現(xiàn)液控閥控制油路為回油時(shí),液控閥閥芯靠彈簧力無法回位。將液控閥解體后,發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)活塞卡阻嚴(yán)重,用金相砂紙將先導(dǎo)活塞打磨后,回裝活塞動(dòng)作靈活。將液控單向閥解體后,閥芯動(dòng)作靈活。檢查梭閥,也無卡阻現(xiàn)象。初步判斷此次故障,是由于機(jī)械過速液控閥卡阻,造成油路無法正常切換造成的。全部回裝完成后,再次動(dòng)作試驗(yàn)事故配壓閥動(dòng)作正常。

(2)重錘關(guān)機(jī)裝置動(dòng)作時(shí)管路有明顯振動(dòng)。

在調(diào)速系統(tǒng)初次建壓充油后,動(dòng)作事故配壓閥,發(fā)現(xiàn)開機(jī)側(cè)管路有明顯振動(dòng),重錘關(guān)機(jī)裝置插裝閥和重錘關(guān)機(jī)裝置殼體有明顯的撞擊聲。經(jīng)分析事故配壓閥動(dòng)作后,主配壓閥開機(jī)腔油路被插裝閥①切斷,接力器開機(jī)腔液壓油通過事故配壓閥直接和回油箱接通。經(jīng)仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),事故配壓閥控制油濾后壓力偏低,插裝閥上腔的壓力油油壓偏低不足以將插裝閥①封死。打開油壓裝置回油箱發(fā)現(xiàn),導(dǎo)葉動(dòng)作時(shí)回油箱有較多氣泡,初步判斷接力器開腔有空氣,事故配壓閥動(dòng)作后回油速度較快壓縮空氣產(chǎn)生了較大的壓力,致使插裝閥反復(fù)動(dòng)作。通過更換輔控油濾芯,濾前濾后控制油無壓差,多次動(dòng)作導(dǎo)葉全開全關(guān)排盡導(dǎo)葉接力器管路里的空氣后,再次動(dòng)作事故配壓閥,管路振動(dòng)和插裝閥和事故配壓閥殼體撞擊聲消除。

(3)模擬機(jī)械過速裝置動(dòng)作,重錘關(guān)機(jī)裝置動(dòng)作滯后嚴(yán)重。

現(xiàn)場(chǎng)模擬機(jī)械過速動(dòng)作時(shí),從行程閥動(dòng)作到接力器開始關(guān)閉有12.42 s的時(shí)間。若此時(shí)機(jī)組甩負(fù)荷,主配壓閥卡阻、事故停機(jī)電磁閥電源消失,機(jī)組轉(zhuǎn)速持續(xù)升高,只能靠機(jī)械過速關(guān)閉導(dǎo)葉,但是經(jīng)12.42 s的延時(shí),必然造成機(jī)組轉(zhuǎn)速更高甚至達(dá)到飛逸轉(zhuǎn)速,造成嚴(yán)重后果。從重錘關(guān)機(jī)裝置的原理分析來看,重錘關(guān)機(jī)時(shí)主配壓閥若卡在關(guān)機(jī)側(cè),關(guān)機(jī)腔接通壓力油加速導(dǎo)葉關(guān)閉。若主配壓閥在中位,接力器的關(guān)機(jī)腔由于真空的作用會(huì)吸開關(guān)機(jī)油路與回油箱間的單向閥而使接力器關(guān)機(jī)腔充滿無壓油。若主配壓閥卡在開機(jī)側(cè),接力器關(guān)腔通過主配壓閥和回油箱連通。接力器開機(jī)腔的回油必須頂開插裝閥的閥芯后才能進(jìn)入回油箱,才能完成關(guān)機(jī)動(dòng)作。由此可見,重錘的力矩既要克服導(dǎo)水機(jī)構(gòu)的摩擦力,又要有一部分余量來打開單向閥和插裝閥的閥芯。若插裝閥的排油回路不暢,定會(huì)影響接力器動(dòng)作的時(shí)間。

在第1次測(cè)試動(dòng)作時(shí)間時(shí),發(fā)現(xiàn)從機(jī)械過速裝置動(dòng)作到接力器開始關(guān)閉有12.45 s。由于液控?fù)Q向閥是靠活塞推動(dòng)閥芯動(dòng)作,活塞一邊是控制油,另一邊是彈簧。當(dāng)控制腔為壓力油時(shí),油壓力大于彈簧力,液控閥處于復(fù)歸狀態(tài),當(dāng)控制腔為回油時(shí),彈簧力大于油壓力,液控閥處于動(dòng)作狀態(tài)。由于動(dòng)作時(shí),主要靠彈簧的彈力來推動(dòng)閥芯,從增加動(dòng)力的角度出發(fā),在彈簧上加裝了一個(gè)銅墊。再次測(cè)試從機(jī)械過速動(dòng)作到導(dǎo)葉接力器動(dòng)作還是有9.86 s。之前考慮到機(jī)械過速裝置已經(jīng)來回動(dòng)作過很多次,控制管路里面的空氣應(yīng)該排除干凈了。進(jìn)一步分析動(dòng)作過程發(fā)現(xiàn),機(jī)械過速裝置復(fù)位后,壓力油進(jìn)入控制油管,由于油管比較長且另一端密閉。當(dāng)機(jī)械過速裝置動(dòng)作后,管內(nèi)壓力油會(huì)排出一部分,由于控制油管另一端是密封的,所以管路里面還是有液壓油。因此短時(shí)間內(nèi)通過機(jī)械過速裝置動(dòng)作無法將管路內(nèi)的空氣排出。所以,當(dāng)機(jī)械過速動(dòng)作后,雖然彈簧力起作用,但是由于另一側(cè)壓縮空氣存儲(chǔ)的能力不能快速釋放,延緩了閥芯動(dòng)作。于是,下一步要將控制油管內(nèi)的空氣排掉,首先關(guān)閉輔助控制油源,然后將控制管路拆開用軟管將管路延長至油桶內(nèi),避免排空氣時(shí)液壓油飛濺。做好這些措施后,將機(jī)械過速裝置扳動(dòng)至復(fù)歸位置,緩慢開啟輔助控制油源待有液壓油流出即代表油管內(nèi)空氣排除干凈。接好控制管路,將各閥門恢復(fù)至正常狀態(tài),再次模擬機(jī)械過速動(dòng)作,從機(jī)械過速動(dòng)作到導(dǎo)葉接力器開始關(guān)閉為1.67 s,滿足要求。

(4)機(jī)械過速復(fù)歸后,通過主配壓開啟導(dǎo)葉,會(huì)出現(xiàn)壓力迅速降低的狀況。

由于機(jī)械過速裝置控制管路較長,液控?fù)Q向閥動(dòng)作較少活塞有可能存在卡阻的現(xiàn)象,管路首次充油,空氣有可能未排除干凈等原因,機(jī)械過速裝置復(fù)位后,液控?fù)Q向閥完全切換到位有一定的時(shí)間差。若此時(shí)操作導(dǎo)葉主配壓閥向開機(jī)側(cè)動(dòng)作,由于液控?fù)Q向閥⑥未完全到位,此時(shí)插裝閥②上腔的壓力油有可能無法將插裝閥②完全封死。這樣導(dǎo)葉主配壓閥開機(jī)腔的壓力油經(jīng)過插裝閥②直接回到回油箱。由于插裝閥②是按導(dǎo)葉的第一段關(guān)閉時(shí)間來調(diào)整的,因此過油量相當(dāng)大。而且,也不會(huì)像正常動(dòng)作導(dǎo)葉時(shí),當(dāng)導(dǎo)葉開至最大后就不會(huì)有回油了。曾經(jīng)在調(diào)試過程中,也發(fā)生過類似的油壓裝置壓力迅速降低現(xiàn)象,由于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員經(jīng)驗(yàn)不足,只想到用最直觀的方法關(guān)閉主供油閥,由于主供油閥選用的是閘閥,全開到全關(guān)時(shí)間較長。由于反應(yīng)比較迅速,等到主供油閥全關(guān)時(shí),壓力油罐的油位已經(jīng)很低了,油壓只有4.3 MPa。若關(guān)閉速度再慢點(diǎn)就可能造成壓力油罐內(nèi)的氣體直接泄到回油箱造成液壓油的飛濺。針對(duì)這種異常情況,可以通過停止操作導(dǎo)葉主配壓閥來切斷壓力油源,或者手動(dòng)動(dòng)作事故停機(jī)電磁閥,來迅速將插裝閥②封死,都可以避免油壓裝置內(nèi)空氣通過主供油閥迅速排到回油箱造成事故。

4 小結(jié)

通過分析重錘關(guān)機(jī)裝置在調(diào)試過程中遇到的幾個(gè)典型問題,不難發(fā)現(xiàn)若遇到異常情況,如果未采取正確的處理方法,可能造成重大的事故。針對(duì)機(jī)械過速裝置動(dòng)作后,控制管路空氣排除較困難的問題,筆者認(rèn)為可以在液控?fù)Q向閥管路接頭處增加一個(gè)三通,加裝一個(gè)排氣閥。在每次管路首次建壓充油后,可以方便的將控制管路內(nèi)空氣排干凈。

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