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水泵水輪機(jī)導(dǎo)葉軸套漏水的分析與改進(jìn)方法

2019-12-02 07:36前,石
水電站機(jī)電技術(shù) 2019年11期
關(guān)鍵詞:壓蓋軸套頂蓋

陳 前,石 飛

(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 杭州310006)

1 引言

抽水蓄能電站在電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰調(diào)頻作用,機(jī)組啟停頻繁,在機(jī)組常年運(yùn)行過(guò)程中,過(guò)流部件與外側(cè)的頂蓋等部件之間容易出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,導(dǎo)致排水泵頻繁啟停,影響設(shè)備健康水平。本文以某抽水蓄能電站水泵水輪機(jī)導(dǎo)葉中軸套出現(xiàn)的不同程度漏水現(xiàn)象,分析導(dǎo)葉中軸套機(jī)械機(jī)構(gòu)及其漏水原因,并舉出處理與改進(jìn)的方法,對(duì)水電站導(dǎo)葉軸套漏水現(xiàn)象的處理具有一定的借鑒意義。

2 現(xiàn)象描述

2018年期間某抽水蓄能電站4號(hào)機(jī)組頂蓋出現(xiàn)積水現(xiàn)象,頂蓋排水泵啟停頻繁,電站運(yùn)維人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)4號(hào)機(jī)組12號(hào)導(dǎo)葉中軸套漏水,漏水量約0.5 m3/h。

3 原因分析

導(dǎo)葉軸套共分為3個(gè)部分:導(dǎo)葉軸承上部軸套、導(dǎo)葉軸承中部軸套、導(dǎo)葉軸承下部軸套。每一部分的軸承都有相對(duì)應(yīng)的軸套、抗磨板及密封圈。導(dǎo)葉上部軸承連接著導(dǎo)葉控制環(huán)的拐臂,與水流部分不接觸,所以導(dǎo)葉上軸套不存在漏水現(xiàn)象。導(dǎo)葉中部軸承位于活動(dòng)導(dǎo)葉上方,導(dǎo)葉中軸套起到固定軸承、密封防水以及轉(zhuǎn)動(dòng)抗磨的作用,所以常年運(yùn)行后易出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。導(dǎo)葉下部軸承將活動(dòng)導(dǎo)葉固定于底環(huán)上,導(dǎo)葉下軸套與底環(huán)接觸,因?yàn)槲挥谶^(guò)流部件下方,所以也會(huì)出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。如圖1分別為導(dǎo)葉上、中、下軸承及其軸套,因?yàn)槠錂C(jī)械結(jié)構(gòu)相似,本文將以出現(xiàn)漏水現(xiàn)象的導(dǎo)葉中軸套為例,分析具體的機(jī)械機(jī)構(gòu)、出現(xiàn)漏水的可能原因以及處理改進(jìn)的方法。

3.1 導(dǎo)葉中軸套機(jī)械機(jī)構(gòu)圖紙

圖2為導(dǎo)葉中部軸承及其軸套、抗磨板及密封圈的機(jī)械結(jié)構(gòu)圖。

圖2 導(dǎo)葉中軸套機(jī)械結(jié)構(gòu)圖紙

(1)導(dǎo)葉中部軸承下端直接連接著活動(dòng)導(dǎo)葉,軸承直徑0.28 m,活動(dòng)導(dǎo)葉共20片。在軸承外側(cè)裝有抗磨板,用以承擔(dān)開(kāi)關(guān)導(dǎo)葉時(shí)軸承轉(zhuǎn)動(dòng)的摩擦??鼓グ逋鈧?cè)用錐型抗磨內(nèi)套壓緊,錐形內(nèi)套外側(cè)上下各有2個(gè)密封圈,上下密封圈截面圓形直徑均為2.5 mm,材質(zhì)為橡膠材質(zhì),再外側(cè)則是導(dǎo)葉中軸外套。

(2)中軸承外套下部?jī)?nèi)側(cè)裝有彈性Y型密封,Y型彈性密封圈內(nèi)側(cè)直徑0.28 m,外側(cè)直徑0.315 m,材質(zhì)為橡膠。中軸承外套外側(cè)上下各裝有兩個(gè)密封圈,截面圓形直徑均為8 mm,材質(zhì)為橡膠。

(3)導(dǎo)葉中軸內(nèi)套上端通過(guò)定位銷與軸承壓蓋連接,定位銷直徑30 mm,一周共計(jì)12個(gè),內(nèi)套與外套上端均由導(dǎo)葉中軸承壓蓋通過(guò)螺栓(共計(jì)8個(gè))壓緊。導(dǎo)葉軸套的內(nèi)套與外套材質(zhì)均為銅質(zhì)。

3.2 導(dǎo)葉中軸套漏水的可能原因

水泵水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室內(nèi)壓力高達(dá)0.6~0.7 MPa,水流在高壓的作用下沿著縫隙往外滲漏,可能原因如下(見(jiàn)圖 3):

圖3 可能原因

(1)可能原因1:彈性Y型密封與導(dǎo)葉中軸承錐形抗磨內(nèi)套外側(cè)上下端密封圈損壞,水流在高壓下通過(guò)彈性Y型密封沿著導(dǎo)葉中軸承內(nèi)外套之間的縫隙向上,經(jīng)過(guò)導(dǎo)葉中軸承錐形抗磨內(nèi)套外側(cè)上下端密封,沿著導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉軸承內(nèi)外套之間的間隙、導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉軸承之間的縫隙向上漏水,漏至頂蓋上;

(2)可能原因2:導(dǎo)葉中軸外套外側(cè)上下密封圈損壞,水流沿著導(dǎo)葉中軸外套外側(cè)縫隙經(jīng)過(guò)導(dǎo)葉中軸外套外側(cè)上下密封圈向上漏水,沿著導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉軸承內(nèi)外套之間的間隙、導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉軸承之間的縫隙往外漏水,漏至頂蓋上;

(3)可能原因3:導(dǎo)葉中軸承壓蓋的壓緊螺栓螺紋磨損較大,高壓下水流沿著螺栓螺紋間的縫隙向上漏,流至頂蓋上;

(4)可能原因4:在Y型彈性密封圈損壞的基礎(chǔ)上,導(dǎo)葉軸承與抗磨板之間或者導(dǎo)葉中軸承內(nèi)外軸套之間金屬部件磨損、氣蝕較為嚴(yán)重導(dǎo)致縫隙變大,水流沿著縫隙向上漏水。

4 處理及改進(jìn)方法

(1)維護(hù)人員在機(jī)組檢修期間取下壓緊螺栓,發(fā)現(xiàn)壓緊螺栓螺紋磨損情況正常,螺紋槽內(nèi)無(wú)明顯損壞痕跡,無(wú)滲漏水痕跡,排除可能原因3。

(2)維護(hù)人員繼續(xù)取下軸承壓蓋,用千斤頂頂出導(dǎo)葉中軸承外軸套,發(fā)現(xiàn)彈性Y型密封圈損壞有斷口,且老化破損較為嚴(yán)重,同時(shí)導(dǎo)葉中軸承內(nèi)外軸套之間上下密封圈老化破損,即為可能原因1。

(3)維護(hù)人員在拆卸過(guò)程中同時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)金屬部件的接觸面有磨損、氣蝕現(xiàn)象,為確保機(jī)組修后可用性,使4號(hào)機(jī)組修后頂蓋不再積水,將彈性Y型密封圈、導(dǎo)葉中軸承錐形抗磨內(nèi)套外側(cè)上下端密封圈、導(dǎo)葉中軸外套外側(cè)上下密封圈共計(jì)5個(gè)密封圈全部更換。同時(shí)將金屬部件的接觸面加以打磨,使出現(xiàn)氣蝕、磨損的部位更加光滑,減小接觸面的縫隙,以防止水流漏出。

(4)機(jī)組檢修結(jié)束后回裝時(shí)為保證密封性,錐形抗磨內(nèi)套安裝時(shí)多次加壓以確保安裝到位,水流不會(huì)從錐形抗磨內(nèi)套底部流出。4號(hào)機(jī)組充水后發(fā)現(xiàn)機(jī)組導(dǎo)葉中軸套漏水情況大為改善,不存在漏水現(xiàn)象,處理方法證明成功有效。

(5)改進(jìn)方法:綜上所述,可以看出導(dǎo)葉中軸套的5個(gè)密封圈小且薄,在機(jī)組常年運(yùn)行轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,密封圈易損壞,建議:

1)可以定期檢查更換導(dǎo)葉軸套密封圈,同時(shí)在機(jī)組檢修期間對(duì)軸套的金屬接觸面進(jìn)行打磨,減少氣蝕、磨損導(dǎo)致的漏水現(xiàn)象;

2)該電站每臺(tái)機(jī)組的頂蓋排水泵只有1臺(tái),可以考慮增設(shè)1臺(tái)頂蓋排水泵,與原有的頂蓋排水泵對(duì)稱抽水,減少頂蓋積水;

3)針對(duì)該電站的導(dǎo)葉中軸套的機(jī)械結(jié)構(gòu),可以考慮在導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉中軸內(nèi)套之間的間隙加裝密封圈,用以攔住往上漏的水流,或者在導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉軸承之間的縫隙加裝彈性密封圈,用以攔住漏往頂蓋的水流。

5 結(jié)束語(yǔ)

該抽水蓄能電站水泵水輪機(jī)導(dǎo)葉中軸套漏水現(xiàn)象出現(xiàn)后,運(yùn)維人員對(duì)導(dǎo)葉中軸套進(jìn)行了拆除檢查,更換了橡膠密封圈,處理效果較為明顯,不存在漏水現(xiàn)象。針對(duì)該電站的導(dǎo)葉中軸套機(jī)械結(jié)構(gòu),除了定期檢查更換導(dǎo)葉軸套密封圈,打磨磨損、氣蝕的金屬部件接觸面外,本文提出以下處理與改進(jìn)措施:考慮增設(shè)1臺(tái)頂蓋排水泵,避免頂蓋排水泵啟停頻繁;在導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉中軸內(nèi)套之間的間隙加裝密封圈,用以攔住往上漏的水流,或者在導(dǎo)葉中部軸承壓蓋與導(dǎo)葉軸承之間的縫隙加裝彈性密封圈,用以攔住漏往頂蓋的水流。通過(guò)以上改進(jìn)與處理方法,導(dǎo)葉軸套漏水現(xiàn)象大為改善,確保了設(shè)備的穩(wěn)定健康運(yùn)行。

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