張 鵬 曹思雨 鄭洪磊 常進才 屈 偉 高定偉
(1-長城汽車股份有限公司技術(shù)中心 河北 保定 071000 2-河北省汽車工程技術(shù)研究中心)
隨著世界經(jīng)濟的快速發(fā)展,乘用車保有量持續(xù)攀升,能源消耗和環(huán)境污染問題日趨凸顯,各國紛紛加快乘用車燃油消耗量限值和污染物排放限值法規(guī)升級進行應對,隨著油耗法規(guī)的持續(xù)加嚴,乘用車汽油發(fā)動機面臨前所未有的挑戰(zhàn),技術(shù)升級刻不容緩。
根據(jù)相關(guān)研究表明,LP-EGR 系統(tǒng)可以降低汽油發(fā)動機缸內(nèi)混合氣燃燒溫度,抑制發(fā)動機爆震[1-5],提前燃燒相位[4-6],提高燃燒效率[5,7],提升混合氣比熱比[4],同時解決發(fā)動機高負荷因排氣溫度高而采取噴油加濃問題[4,6],從而降低發(fā)動機燃油消耗[1]。
本文主要通過在某款小型缸內(nèi)直噴汽油發(fā)動機上匹配LP-EGR 系統(tǒng),研究其對發(fā)動機燃油消耗的改善效果及發(fā)動機燃燒過程的影響,為汽油發(fā)動機技術(shù)升級提供借鑒。
發(fā)動機及EGR 主要參數(shù)如表1 所示。首先對基礎(chǔ)發(fā)動機進行改制,LP-EGR 系統(tǒng)改制布置示意圖如圖1 所示,LP-EGR 系統(tǒng)從一級催化器后(渦輪下游)取出EGR 氣體,EGR 氣體經(jīng)冷卻后進入進氣管路(壓輪上游),經(jīng)進氣歧管最終進入發(fā)動機缸內(nèi)[1,2,4]。
表1 發(fā)動機及EGR 主要參數(shù)
圖1 LP-EGR 系統(tǒng)布置示意圖
發(fā)動機試驗室需具備開展發(fā)動機性能試驗條件,同時進行燃燒分析和排放測量,發(fā)動機試驗過程參照《GB18297-2001 汽車發(fā)動機性能試驗方法》執(zhí)行。
為研究LP-EGR 系統(tǒng)對發(fā)動機平均有效燃油消耗率改善效果,根據(jù)基礎(chǔ)發(fā)動機試驗結(jié)果,選定2 個特征油耗工況點進行研究,即2 500 r/min@1.2 MPa和2 000 r/min@1.0 MPa。
基于基礎(chǔ)發(fā)動機固化標定參數(shù),通過逐步增加外部EGR 率,采集試驗數(shù)據(jù),步長5%,當COV>5%時,則回到前一個EGR 率重新開始采集,將步長調(diào)整為1%,繼續(xù)掃點,直至COV>5%[1](掃點過程保持過量空氣系數(shù)λ 固定不變),詳見表2 所示。
外部EGR 率計算公式采用式(1)[6,8]:
表2 試驗工況及外部EGR 率范圍
式中:VCO2in為進氣與廢氣混合后氣體中CO2的體積分數(shù);VCO2ex為廢氣中CO2的體積分數(shù);VCO2air為空氣中CO2的體積分數(shù)。
如圖2 所示,隨著EGR 率增加,試驗工況點平均有效燃油消耗率呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢[6,9],EGR 率為22%時,2 500 r/min@1.2MPa 工況平均有效燃油消耗率為217.8 g/(kW·h),降幅達6.1%;EGR率23%時,2 000 r/min@1.0 MPa 平均有效燃油消耗率為218.6 g/(kW·h),降幅達8.1%。
圖2 不同EGR 率與平均有效燃油消耗率變化規(guī)律
如圖3 所示,隨著EGR 率增大,缸內(nèi)冷卻后廢氣增多,混合氣氣體溫度降低,極大程度上抑制發(fā)動機爆震[10],將發(fā)動機點火提前角提前[6,7,10,11],有利于燃燒中值向著更加優(yōu)化的方向靠近,改善發(fā)動機燃燒過程。在EGR 率超過20%時,AI50 處于8~10 的最佳油耗表現(xiàn)區(qū)域范圍內(nèi)[1],燃燒平穩(wěn)[11],如圖4 所示。
但隨著EGR 率的增大,燃燒持續(xù)期變長[8,10],燃燒過程呈現(xiàn)先快后慢的趨勢,燃燒過程趨于緩和,如圖5 所示。
圖3 不同EGR 率與點火提前角變化規(guī)律
圖4 不同EGR 率與AI50 變化規(guī)律
圖5 不同EGR 率與燃燒持續(xù)期變化規(guī)律
隨著LP-EGR 引入缸內(nèi),使得缸內(nèi)混合氣中CO2、H2O 等高比熱容的成分比例增加,混合氣的比熱容增高,發(fā)動機燃燒溫度降低[8,9],排氣溫度也隨之降低[1,11],隨著EGR 率的增大,排氣溫度呈現(xiàn)降低的趨勢,如圖6 所示,達到降低燃燒傳熱損失的效果[1,7],從而提高發(fā)動機燃燒熱效率,起到降低發(fā)動機燃油消耗的目的[1],同時抑制發(fā)動機爆震。例如,2 000 r/min@1.0 MPa 工況,EGR 率為23%時,排氣溫降最大降幅達121℃,降幅達18.3%。同理,在大負荷工況下,通過引入LP-EGR 達到降低排氣溫度,減少甚至消除燃油加濃區(qū)域[7],達到降低發(fā)動機燃油消耗的目的。
圖6 不同EGR 率與排氣溫度變化規(guī)律
隨著EGR 率增大,爆震傾向得到抑制,點火提前角得到改善,上止點附近放熱量增大。因此,發(fā)動機缸內(nèi)最大爆發(fā)壓力逐漸變大[3,6]。不同EGR 率與最大爆發(fā)壓力變化規(guī)律如圖7 所示。
圖7 不同EGR 率與最大爆發(fā)壓力變化規(guī)律
隨著EGR 率增大,利用排氣能量及進排氣側(cè)壓力差將EGR 氣體從進氣管路進入發(fā)動機缸內(nèi),降低了發(fā)動機進氣的能量損失,發(fā)動機泵氣損失呈現(xiàn)下降趨勢[1-3,5,6,8-10],如圖8 所示。
圖8 不同EGR 率與泵氣損失變化規(guī)律
在研究LP-EGR 對發(fā)動機燃燒過程影響的同時,對發(fā)動機THC、NOx排放物進行了對比分析。
如圖9 所示,隨著EGR 率的增大,缸內(nèi)新鮮空氣減少,缸內(nèi)混合氣燃燒變慢,發(fā)動機燃燒持續(xù)期延長,未燃碳氫化合物增多[1,6,8,9,11],EGR 率為23%,2 500 r/min@1.2 MPa 工況下,THC 排放惡化達56%。EGR 率為24%,2 000 r/min@1.0 MPa 工況下,THC排放惡化達65.8%。
圖9 不同EGR 率與NOx變化規(guī)律
同時因為EGR 率的增加,缸內(nèi)燃燒溫度降低[9],缸內(nèi)新鮮空氣較少,含氧量降低,產(chǎn)生NOx需要的高溫富氧環(huán)境被破壞[6],EGR 率為23%,2 500 r/min@1.2 MPa 工況下,NOx排放下降[1,3,8,9,11],降幅達88.4%。EGR 率為24%,2 000 r/min@1.0 MPa 工況下,NOx排放下降,降幅達89.6%,如圖10 所示。
圖10 不同EGR 率與THC 變化規(guī)律
本次研究表明,采用LP-EGR 系統(tǒng)可以改善發(fā)動機燃燒過程,提高發(fā)動機燃燒效率,從而大幅降低發(fā)動機平均有效燃油消耗率。
發(fā)動機平均燃油油耗隨著EGR 率的增大,呈現(xiàn)出先降低后升高的趨勢。根據(jù)選定的2 個特征工況點試驗結(jié)果顯示,平均有效燃油消耗率最大降低幅度達到8.1%。
隨著EGR 率的增加,缸內(nèi)新鮮空氣減少,缸內(nèi)混合氣燃燒變慢,發(fā)動機燃燒持續(xù)期延長,未燃碳氫化合物增多,THC 排放物惡化,可通過提升三元催化器能力進行應對。同時,由于EGR 的加入,缸內(nèi)混合氣燃燒溫度降低,缸內(nèi)新鮮空氣較少,產(chǎn)生NOx需要的高溫富氧環(huán)境被破壞,NOx排放得到極大改善。
綜上所述,LP-EGR 系統(tǒng)對汽油發(fā)動機油耗改善效果明顯,且在排放方面有一定優(yōu)勢,LP-EGR 系統(tǒng)是增壓汽油發(fā)動機未來技術(shù)升級的重要手段。