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能源危機和排放法規(guī)的嚴苛迫使車輛動力燃料進行轉型。當前,從燃料的凈質(zhì)量能量密度與凈體積能量密度關系、每體積燃油產(chǎn)品的能源生產(chǎn)系統(tǒng)成本與各燃料關系來綜合看,甲醇既是高放熱量又是低成本的替代燃料,而且碳排放處于中間位置[1]。美國環(huán)保署曾指出純甲醇發(fā)動機相對于傳統(tǒng)燃料具有高熱效率和低排放特性[2-3],這使其成為了一種向未來氫燃料的過渡燃料。
鑒于商用車的使用環(huán)境和工況,在保證動力性和可靠性前提下,純甲醇發(fā)動機的使用價值更能體現(xiàn)。但由于燃料本身特性以及燃燒后產(chǎn)物對潤滑油的影響,甲醇發(fā)動機需要專用潤滑油。本文通過采用專用甲醇發(fā)動機潤滑油在2 款燃料由CNG 改型為M100 甲醇發(fā)動機上進行臺架試驗,通過油樣取樣分析潤滑油的理化特性、元素等研究商用車甲醇發(fā)動機潤滑油特性,獲取的檢測結果為后期M100 甲醇發(fā)動機的潤滑油更換周期的確定和潤滑油的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
試驗對象為2 款商用CNG 發(fā)動機改成的M100甲醇發(fā)動機,均為直列6 缸、四沖程、水冷、增壓中冷、電控燃油噴射、EGR 系統(tǒng)、理論空燃比燃燒控制、點燃式發(fā)動機。發(fā)動機基本參數(shù)以及試驗甲醇發(fā)動機見表1 和圖1。
表1 甲醇發(fā)動機基本參數(shù)
圖1 試驗甲醇發(fā)動機
M100 甲醇發(fā)動機臺架安裝后,設定一般條件的保護值,進氣系統(tǒng)采用裝車用的標準進氣系統(tǒng),排氣系統(tǒng)背壓采用閥門控制,配置水溫控制系統(tǒng)和油溫控制系統(tǒng),臺架測試系統(tǒng)見圖2。試驗前進行發(fā)動機磨合和性能測試,獲取發(fā)動機性能試驗數(shù)據(jù),以便考核試驗前后發(fā)動機性能的變化,試驗過程按照特定的循環(huán)變工況全負荷進行,試驗后對發(fā)動機進行拆解分析,運動件、缸套等磨損量必須滿足設計指標。
圖2 臺架測試系統(tǒng)
假設甲醇發(fā)動機的換油周期與燃氣發(fā)動機的相同,定時取樣并補充相應的新潤滑油數(shù)量,對油樣進行檢測分析其理化特性和元素含量,潤滑油指標及試驗方法標準可參考點燃發(fā)動機潤滑要求[4-5],如表2 所示。
表2 潤滑油測試標準
運動黏度是衡量油品油膜強度、流動性的重要指標[5],運動黏度變化率一定程度上表征了油品質(zhì)量的衰變情況。黏度增加說明氧化加劇、油泥增多,油品的流動性變差,潤滑性降低,黏度降低導致油膜不夠而拉缸[6]。一般來講,甲醇發(fā)動機潤滑油因為甲醇汽化潛熱大、自燃溫度高的特性,在部分負荷、低負荷時由于缸內(nèi)溫度低、霧化差、燃燒不完善,燃燒過程生成大量的水,燃燒產(chǎn)物、燃油等混入潤滑油中導致一定黏度的變化。下圖3 是2 款甲醇發(fā)動機所取油樣運動黏度隨試驗時間的變化曲線。
圖3 油品黏度隨試驗時間的變化
從圖3 可知,雖然2 款發(fā)動機采用同種潤滑油,但中型機和重型機運動粘度變化曲線不同,可能由于批次不同,新潤滑油的運動黏度本身存在微小差異所致,試驗后油樣的高溫黏度值均滿足指標12.5 mm2/s~16.3 mm2/s。圖3a 中運動黏度隨著試驗時間表現(xiàn)出上下波動,主要是因為中型機的換油周期根據(jù)CNG 發(fā)動機的設定,臺架每100 h 更換1 次,取樣后試驗數(shù)據(jù)不能完整地表現(xiàn)潤滑油的運動黏度變化;圖3b 中潤滑油采樣周期短,潤滑油更換周期300 h,每次換油后的運動黏度隨著試驗時間降低,在臺架300 h 時,運動黏度值為13.41 mm2/s,處于目標指數(shù)的底線。
油品在使用中受溫度、水分等其他因素影響,逐漸老化變質(zhì)。隨著油品老化程度增加,產(chǎn)生較多的酸性物質(zhì)[5]。堿值反映了油品抑制氧化和中和酸性物質(zhì)能力的強弱,下降到一定程度,油品失去了中和能力,可能產(chǎn)生腐蝕、磨損等現(xiàn)象[6]。而甲醇發(fā)動機與傳統(tǒng)燃料發(fā)動機不同,普通潤滑油中很難解決甲醇燃料燃燒后生成物對發(fā)動機的腐蝕和磨損。由于甲醇燃燒生成的甲酸、甲醛、水等液態(tài)殘余物的酸性大大高于傳統(tǒng)燃料燃燒產(chǎn)物的酸性。這些酸性物質(zhì)會隨燃料竄入潤滑油中,導致油品堿值迅速降低,引起發(fā)動機活塞環(huán)和汽缸壁的腐蝕磨損,尤其對金屬銅、鐵、鋁元素造成腐蝕,因此,一方面增加潤滑油的堿度可有效地阻滯汽缸壁的磨損,另一方面潤滑油中清凈分散劑對減小汽缸的磨損也是有效的,尤其是鈣硼酸鹽清凈分散劑[7]。
堿值指標是甲醇發(fā)動機評價潤滑油的一個重要指標,與傳統(tǒng)燃料潤滑油相比,甲醇專用潤滑油的堿值略高,這主要是與甲醇燃料燃燒后產(chǎn)物有關。一般烴類燃料的燃燒反應過程為[8]
燃氣中的氧氣足夠時有
可見,如果燃氣中的氧氣量充足時,理論上燃料在當量空燃比下燃燒后生成了H2O 和CO2,但實際上由于發(fā)動機的氣道、燃燒室結構、噴霧情況、進氣均勻性和EGR 率、運行條件等影響因素形成常規(guī)排放物之外,燃燒過程存在中間產(chǎn)物甲醛、甲酸等如式(4~5)所示,對金屬表面產(chǎn)生侵蝕。
圖4 油品總堿值隨試驗時間的變化
上圖4 是2 款甲醇發(fā)動機所取油樣總堿值隨試驗時間的變化曲線。圖4a 顯示了中型機在可靠性試驗1 000 h 過程中潤滑油的總堿值變化,呈現(xiàn)曲折下降的過程,潤滑油的初始堿值為10 左右,使用后堿值衰減最低值為4.3,衰減值超過50%,但試驗后樣機的拆解,活塞、缸套等零部件的磨損值在設計指標之內(nèi),滿足要求。相對于中型機,重型機的油品衰減速度快很多,圖4b 顯示了重型機在試驗過程中油品的總堿值和總酸值的變化曲線,在第一次潤滑油使用期間,隨著試驗時間的增加,總堿值降低,在150h左右,總堿值與總酸值差0.6,隨后,總酸值高出總堿值,發(fā)動機在弱酸性條件下進行,腐蝕增加。在350h時總堿值處于一個新的高點,說明潤滑油在300h 已經(jīng)更換,第二次換油后潤滑油總堿值的變化趨勢與前一個周期一致。
從圖4 可以看出,此2 款改型的甲醇發(fā)動機,在使用同種潤滑油的前提下,中型機的工作狀態(tài)優(yōu)于重型機。這主要由于CNG 發(fā)動機改型為甲醇發(fā)動機,設計變更盡可能小,發(fā)動機在進氣均勻性、噴油以及霧化效果方面,難于保證,尤其是重型甲醇發(fā)動機,排量大,累積產(chǎn)生的甲酸含量更高,致使?jié)櫥椭械目倝A值衰減速度快。
甲醇發(fā)動機燃燒后生成的甲酸、水以及未燃燒的甲醇等混入潤滑油中,含量超過目標要求時會導致其乳化并引起發(fā)動機潤滑油中抗磨劑的分解,顯著降低發(fā)動機潤滑油的抗磨效果[9]。發(fā)動機臺架試驗過程中,2 款發(fā)動機的潤滑油并未發(fā)生乳化,測量重型機中油品的燃油稀釋率和水分含量,燃油稀釋率最高值0.5%低于目標值5.0%,水分含量最高值0.17%低于目標值0.2%,滿足要求。
圖5 重型機中水含量和燃油稀釋率曲線
發(fā)動機在用潤滑油不僅考慮油品的理化特性的變化,而且也要關注潤滑油中元素的含量,現(xiàn)在的測試方法可實現(xiàn)22 種元素化驗分析,從檢驗結果中可以看出發(fā)動機磨損元素、污染元素以及添加元素隨著試驗時間的變化情況。
圖6 油品元素隨試驗時間的變化
上圖6 為2 款甲醇發(fā)動機所取油樣內(nèi)主要元素隨試驗時間的變化曲線。圖5a 中Fe、Cu、Al、Pb、Sn、Cr 為主要磨損元素,F(xiàn)e 元素最高,這主要是由于缸套、活塞運動產(chǎn)生的磨損;Si 元素為污染元素,主要受工作環(huán)境影響,來源于空氣和灰塵中,當空氣濾清器效果變差時,該元素數(shù)值含量增加。從圖6a 來看,F(xiàn)e 元素最高值為58 mg/kg 低于目標值150 mg/kg,其次Cu 元素最高值為34 mg/kg 低于目標值50 mg/kg,Si 硅元素最高值為16 mg/kg 低于目標值30 mg/kg,滿足要求??傮w來說,對于中型發(fā)動機,換油周期短,雖是甲醇發(fā)動機,甲酸產(chǎn)生速度較傳統(tǒng)燃料快,但該潤滑油仍能滿足發(fā)動機使用要求。
從圖6b 中各元素曲線來看,數(shù)據(jù)結果偏差,而且存在元素超標的問題。其中元素Fe、Cu、Al 最高值在首次潤滑油使用期間內(nèi)均超過目標值。在150 h 時Fe 元素、Al 元素曲線均有轉折點,該點之后元素值升高,從圖4b 知150 h 為總堿值和總堿值之差的臨界點,該點之后發(fā)動機處于偏弱酸性狀態(tài),故此時的元素值是磨損和腐蝕綜合影響。Al 元素在200 h時為含量最高值為32 mg/kg 超出目標值30 mg/kg,F(xiàn)e 元素也由150 h 時的97 mg/kg 升為200 h 時的137 mg/kg,在250 h 時高達143 mg/kg 處于目標值的臨界點。Cu 元素從曲線上來看,在試驗后35 h 高達81 mg/kg 嚴重超出目標值,可知,銅元素對酸性尤為敏感,尤其是重型醇類發(fā)動機。因此,在甲醇發(fā)動機設計初期,盡量避免潤滑零部件中含有Cu 元素,若必須采用,可改變相關零件表面處理或者優(yōu)化改進制造工藝(如使用磷脫氧銅來代替)[10]。整個試驗過程,Si 元素滿足指標要求。
從圖6b 中各元素含量曲線來看,300 h 更換潤滑油后,各元素數(shù)值均處于目標值范圍內(nèi)。由此可知,首次潤滑油使用時發(fā)動機磨損偏高,更換第二次潤滑油后,磨損量屬于正常范圍,雖甲醇發(fā)動機堿值衰減快,但該甲醇潤滑油仍能滿足發(fā)動機正常工作要求。通過試驗數(shù)據(jù)可知,對于重型甲醇發(fā)動機,臺架試驗時首次潤滑油更換時間為100 h,這樣盡量降低發(fā)動機的磨損和腐蝕,以后每次換油周期可為300 h。
同種甲醇專用潤滑油在改型的中型和重型純甲醇發(fā)動機上進行臺架試驗,保證發(fā)動機正常進行和磨損范圍內(nèi),潤滑油試驗特性如下:
1)運動黏度在機油的使用周期內(nèi)隨著時間的增加,高溫黏度降低,高溫黏度系數(shù)保持在12.5 mm2/s~16.3 mm2/s 之間。
2)在當前改型的2 款甲醇發(fā)動機中,總堿值的衰減速度中型甲醇發(fā)動機優(yōu)于重型機;中型發(fā)動機的換油周期能達到原CNG 發(fā)動機水平,在重型甲醇機上使用時,潤滑油的特性還需升級。
3)中型和重型甲醇發(fā)動機試驗過程中潤滑油均未發(fā)生乳化,水分質(zhì)量分數(shù)低于0.2%,燃油稀釋質(zhì)量分數(shù)保持在0.1%~0.2%。
4)首次潤滑油使用期間,發(fā)動機的磨損偏高。中型發(fā)動機與重型發(fā)動機相比,元素Fe、Cu、Al 磨損值低。Fe 元素磨損值最高分別為58 mg/kg,143 mg/kg;Cu 元素磨損值最高分別34 mg/kg,147 mg/kg。目前,商用甲醇發(fā)動機的潤滑油開發(fā)較少,試驗特性數(shù)據(jù)對甲醇專用潤滑油的開發(fā)和升級提供了一定的參考價值。