文/鞠麗,孟俊·陜西法士特汽車傳動集團公司
陜西法士特汽車傳動集團公司始建于1968年,2017年產(chǎn)銷變速器超過100萬臺。法士特公司年需求齒輪5000萬只,大部分由法士特鍛造承制。法士特鍛造具備年產(chǎn)鍛件10萬噸的能力,在鍛造工藝、加工設備、模具管理等方面,均有非常成熟的體系和經(jīng)驗。
圖1 自動線上常見鍛件品種
法士特公司作為汽車零部件生產(chǎn)商,鍛件需求量大,無論是在自動鍛造線上,還是普通的鍛壓機上,每年所消耗的工裝及輔料費用巨大。而脫模劑的選擇又直接關系到鍛造模具的有效使用壽命,因此如何選擇一款“性價比”較高的脫模劑就成為法士特鍛造節(jié)能降耗很關鍵的環(huán)節(jié)。
對自動鍛造線而言,選擇脫模劑的主要標準是:能保證連續(xù)生產(chǎn)、不能頻繁停機,模具壽命較長、不能頻繁換模,模具失效形式主要為磨損以便模具重復利用,以及單件鍛件的生產(chǎn)成本(含脫模劑費用、模具費用)最低。根據(jù)這幾個原則,我們進行了自動線的脫模劑實驗。
觀察自動鍛造線的常見鍛件品種(圖1)模具的失效形式,有一部分是如圖2所示的異常失效,這種類似“氣蝕”的開口失效形式在普通鍛壓機上從來沒有出現(xiàn)過。分析工藝及模具設計過程,為什么與普通鍛壓機基本一致的型腔設計思路,在自動鍛造線上卻會出現(xiàn)這樣完全不同的失效形式呢?經(jīng)過一段時間的工藝驗證,我們發(fā)現(xiàn),應該是與終鍛成形過程中,在模具和預鍛件接觸時形成了封閉腔體有關(圖3)。由于自動線的噴淋量更大,封閉腔體內部的液體在高溫環(huán)境下迅速汽化,在幾千上萬次的氣體“氣蝕”力作用下,模具便形成了圖2這種特殊的失效模式。據(jù)此思路,我們改進了自動鍛造線的型腔設計,基本避免了模具“氣蝕”異常失效。脫模劑實驗就選擇了這樣一個鍛件品種進行。
圖2 自動線模具異常失效
圖3 封閉腔體
⑴實驗設備:3500t自動鍛造線。
⑵使用模具:第3、4道為關鍵模具,更換脫模劑時全套換新;第4道上模為重點監(jiān)控模具,各脫模劑品牌均使用同批次模具;第1、2道模具對實驗結果無影響,只在必要時更換。
⑴脫模劑用量:日常生產(chǎn)配比為10%~15%,常用比例為12%,各脫模劑廠家可根據(jù)自己的產(chǎn)品性能推薦比例。
⑵下頂出力:下頂出力最大為10t,當超過10t時設備將報警,若頻繁報警,生產(chǎn)將會中斷。
⑶模具狀態(tài):模具下線后對模具表面狀態(tài)進行對比。
⑴模具狀態(tài)。
1)模具是否出現(xiàn)“氣蝕”開口及出現(xiàn)時間。
本次實驗選擇了6種脫模劑,其中有兩種是我們日常在使用的,根據(jù)本次實驗的結果發(fā)現(xiàn),在我們已經(jīng)對模具型腔進行了改進、基本消除了“氣蝕”的情況下,使用3#~6#四個品種脫模劑的模具仍然出現(xiàn)這種異常失效,使用5#和6#脫模劑的模具甚至在僅生產(chǎn)了500~800件時即出現(xiàn)“開口”。使用6#脫模劑的模具不僅早期“開口”,甚至還引起鍛件頻繁跳模,導致生產(chǎn)無法正常進行,最后不得不終止實驗,觀察使用6#脫模劑的下線模具,雖然只生產(chǎn)了不到3000件,但其表面已經(jīng)出現(xiàn)嚴重的徑向劃槽,說明潤滑狀態(tài)很差。而使用1#和2#脫模劑的模具則生產(chǎn)至8000件左右,表面狀態(tài)依然不錯。見圖4對比。
圖4 6種脫模劑“氣蝕”失效對比
2)其他模具表面狀態(tài)。
表1是6種脫模劑實驗完成后,模具使用情況的統(tǒng)計表,可以看到,除了終鍛上?!皻馕g”失效對比明顯以外,其余模具表面狀況差別也很大。例如使用3#和6#脫模劑:預鍛上模、預鍛下模表面均出現(xiàn)嚴重徑向溝槽報廢;終鍛下模第1件均異常開裂,換了第2件。使用4#和5#脫模劑:終鍛下模鑲塊均出現(xiàn)較深的環(huán)槽,不可再繼續(xù)使用。
⑵下頂出力。
3500t自動鍛造線在頂出力超過10t時會報警停機,需要更換預、終鍛下模鑲塊。本次實驗,使用3#、4#、6#脫模劑的模具均更換過下模鑲塊,甚至出現(xiàn)過下模鑲塊開裂。
⑶脫模劑用量。
實驗的6種脫模劑,1#~5#混合比例均按12%設定,6#則陸續(xù)由12%調整至20%、24%,最后在24%時才勉強能夠生產(chǎn)。因此理論上講,在生產(chǎn)相同數(shù)量鍛件時6#脫模劑的用量更大。
表1 自動鍛造線上模具使用情況統(tǒng)計
⑷自動鍛造線潤滑小結。
按照實驗結果,優(yōu)先選用1#脫模劑,2#脫模劑作為備用。
需要特別說明的是,對于自動線,由于自動化程度高、生產(chǎn)節(jié)拍快,為保證模具使用壽命,避免出現(xiàn)“氣蝕”等異常失效形式,對模具的冷卻潤滑要求也更高,即不僅噴淋量更大,對脫模劑本身,除了需要關注黏度、濃度等基本參數(shù)外,還需要重點考慮如下兩個方面。
1)產(chǎn)氣量的影響:在同批次模具、同樣的噴淋狀態(tài)下,為什么3#~6#四個品種竟然在500~800件時就出現(xiàn)模具氣蝕開口,6#脫模劑甚至還引起鍛件頻繁跳模,這與脫模劑本身在高溫下汽化量有很大關系。
2)是否易于混合均勻:實驗中的6#脫模劑,初始設定12%(實測出口處濃度僅6%),頂出力大無法生產(chǎn),陸續(xù)增加至20%、24%后,實測出口濃度也才8.8%、11%,最終按24%生產(chǎn)。觀察原液的下降量也異常,在24%的混合比例下,并未如預想的那樣快速下降,反而極其緩慢。觀察模具,約800件時出現(xiàn)開口,用至3000件,模具有深、長徑向溝槽。說明6#的易吸入性、易混合性差,導致最終的潤滑效果不佳。