王俊霞,魏進(jìn)斌,武茂軍,陳培文
[浦林成山(山東)輪胎有限公司,山東 榮成 264300]
輪胎在硫化后需要與模具分離,部分規(guī)格的輪胎(尤其是有內(nèi)胎輪胎)硫化后啟模時(shí)存在輪胎粘上模的問題[1-2]。輪胎企業(yè)通常的做法是在輪胎硫化結(jié)束時(shí)再給硫化膠囊充入一定壓力的蒸汽,啟模時(shí)采用膠囊將輪胎從上模拉扯下來。該方法操作簡(jiǎn)單,而且基本能夠滿足各規(guī)格輪胎的脫模。但是在實(shí)際生產(chǎn)過程中,存在某些花紋塊設(shè)計(jì)復(fù)雜、模具花紋塊與胎側(cè)板結(jié)合面存在擠膠或咬膠問題,使輪胎胎肩部位形成薄膠邊。薄膠邊強(qiáng)力低,在膠囊拉扯輪胎時(shí)易導(dǎo)致膠邊斷裂,留存在花紋塊與胎側(cè)板間的縫隙中,膠邊老化脫落會(huì)掉落在模具胎肩或胎側(cè)部位,使輪胎硫化時(shí)出現(xiàn)胎肩墊傷缺陷。此外,部分輪胎粘上模嚴(yán)重,靠膠囊拉下需要較大的力,由于輪胎啟模時(shí)溫度較高,當(dāng)膠囊拉扯力較大時(shí)可能出現(xiàn)鋼絲圈彎曲問題。
隨著對(duì)輪胎生產(chǎn)過程的深入研究,各輪胎生產(chǎn)企業(yè)逐漸開始了脫模劑的試驗(yàn)應(yīng)用[3-4]。脫模劑主要起到以下作用:(1)使輪胎完整有效地與模具分離;(2)使模具中的胎肩膠邊隨輪胎一起脫落下來,減少胎肩墊傷缺陷;(3)解決啟模輪胎胎體變形和鋼絲圈彎曲問題[5]。
對(duì)脫模劑及其使用主要有以下要求:(1)噴涂前要保證模具表面清潔、無雜物;(2)脫模劑不能腐蝕模具;(3)脫模劑不能在輪胎上留下污痕,影響輪胎外觀質(zhì)量。
本工作研究幾種脫模劑在輪胎生產(chǎn)中的應(yīng)用性能。
1#脫模劑(脫模劑MK529/11),貝美化工(青島)有限公司產(chǎn)品;2#脫模劑(脫模劑A),國(guó)內(nèi)產(chǎn)品;3#脫模劑(脫模劑B),進(jìn)口產(chǎn)品。
平板硫化機(jī),青島科高橡塑機(jī)械技術(shù)裝備有限公司產(chǎn)品;B型熱板雙模硫化機(jī),桂林橡膠機(jī)械廠產(chǎn)品;LL-B1525/4220×2型全鋼子午線輪胎雙模定型硫化機(jī)和7.00R16CST108-14PR規(guī)格模具,山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司產(chǎn)品。
1.3.1 膠料隔離試驗(yàn)
膠料隔離試驗(yàn)主要考察膠片層間的隔離情況。如果脫模劑為水性產(chǎn)品,則干燥硫化后膠片間完全愈合、不脫層;如果為油性產(chǎn)品,則干燥硫化后膠片間存在不能愈合的脫層問題,且脫層越大,說明油性越大。具體試驗(yàn)方法如下。
(1)取胎側(cè)薄膠片,用毛刷分別刷上1#,2#,3#脫模劑,涂刷的量要大,分別制成3組試片,見圖1,并放置在通風(fēng)處4 h,保證膠片上的脫模劑完全干燥。
圖1 涂刷脫模劑的膠片
(2)將晾干的膠片以涂有相同編號(hào)脫模劑一側(cè)對(duì)貼,放在平面操作臺(tái)上,用壓輥壓實(shí),保證膠片間無氣泡,壓合后的膠片見圖2。
圖2 壓合后的膠片
(3)平板硫化機(jī)預(yù)熱至(185±5) ℃,將壓好的膠片放入圓形模具中(主要考慮輪胎硫化過程中膠料的流動(dòng)),在平板硫化機(jī)上硫化20 min,硫化好的試片冷卻至室溫,見圖3。
圖3 硫化后的膠片
1.3.2 脫模劑加熱試驗(yàn)
在溫度為185 ℃的干凈平板上各滴一大滴脫模劑,蒸發(fā)至完全干燥,查看平板上的剩余物質(zhì)。如果為白色粉末,用抹布可輕松擦除,則為水性產(chǎn)品;如果為油狀粘稠物,用抹布很難擦除,則為油性產(chǎn)品。
1.3.3 脫模劑的使用方法
脫模劑的使用方法主要分為涂刷式和噴涂式;使用的主要部位為花紋塊與上胎側(cè)板結(jié)合面、上胎側(cè)板和上鋼絲圈。
本次試驗(yàn)采用噴涂脫模劑的方式,將脫模劑按照一定的周期噴涂在模具表面,噴涂前先采用干冰清洗的方式將模具清理干凈,按照工藝要求進(jìn)行模具預(yù)熱,開模后盡快進(jìn)行噴涂,首次均勻噴涂2周,生產(chǎn)過程中每次噴涂1周。
(1)脫模次數(shù)。按標(biāo)準(zhǔn)要求噴涂模具表面,觀察每次啟模時(shí)輪胎脫上模情況,輪胎不粘上模則沒有聲音,輪胎粘上模則會(huì)出現(xiàn)被膠囊拉扯下來“砰砰”的聲音,當(dāng)出現(xiàn)聲音時(shí)則記錄使用的次數(shù),即為脫上模的次數(shù)。
(2)膠邊墊傷對(duì)比。采用試驗(yàn)產(chǎn)品試用1個(gè)月,統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)墊傷缺陷數(shù)量。
(3)鋼絲圈彎曲。采用試驗(yàn)產(chǎn)品試用1個(gè)月,統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)鋼絲圈彎曲缺陷情況。
2.1.1 膠料隔離試驗(yàn)結(jié)果
將膠料隔離試驗(yàn)的3個(gè)編號(hào)硫化好的壓合膠片從中間剪開,查看中間涂層的情況,涂刷脫模劑的膠片斷面見圖4。
由圖4可以看出,1#和3#硫化膠片間無脫層,2#膠片間完全脫開。這說明1#和3#脫模劑在膠料硫化時(shí)無隔離作用,2#脫模劑對(duì)膠料有隔離作用。
圖4 涂刷脫模劑的膠片斷面
2.1.2 脫模劑加熱試驗(yàn)結(jié)果
3種脫模劑滴落在平板上的情況見圖5。
圖5 脫模劑滴落在平板上的情況
由圖5可以看出:1#和3#脫模劑蒸發(fā)后只剩下很少的粉末狀物質(zhì),很容易擦除,為水性產(chǎn)品;2#脫模劑蒸發(fā)后剩余物為一團(tuán)粘稠狀物質(zhì),用抹布擦拭很油膩,不宜擦除,為油性產(chǎn)品。
通過膠料隔離試驗(yàn)和加熱試驗(yàn)結(jié)果可以看出,2#脫模劑為油性產(chǎn)品,對(duì)膠料有隔離作用。輪胎在硫化過程中膠料存在流動(dòng),如果噴涂的脫模劑有隔離作用,可能出現(xiàn)胎肩裂口等缺陷,因此應(yīng)選擇對(duì)膠料無隔離作用的1#和3#脫模劑。
2.1.3 脫模劑理化性質(zhì)
脫模劑理化性質(zhì)檢測(cè)包括密度、固含量和pH值,其中密度和固含量作為產(chǎn)品量化的指標(biāo),pH值檢測(cè)產(chǎn)品的酸堿性,也是比較重要的指標(biāo)。輪胎模具一般為鐵質(zhì)產(chǎn)品,脫模劑噴涂在模具上,如果脫模劑呈酸性或堿性,均存在腐蝕模具的風(fēng)險(xiǎn)。因此脫模劑pH值標(biāo)準(zhǔn)一般定為7±1。3種脫模劑理化性質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 3種脫模劑理化性質(zhì)指標(biāo)
分別取3種脫模劑300 mL進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室性能檢測(cè),結(jié)果見表2。
表2 3種脫模劑理化性質(zhì)檢測(cè)結(jié)果
從表1和2可以看出,3種脫模劑的檢驗(yàn)結(jié)果均符合各自的指標(biāo)要求,其中2#脫模劑的pH值為9.68,屬于堿性產(chǎn)品。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果,優(yōu)選出1#和3#脫模劑進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)試驗(yàn)。
選擇2臺(tái)輪胎粘上模嚴(yán)重、膠邊墊傷較多的硫化機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),機(jī)臺(tái)號(hào)為101#和102#。1#脫模劑在101#硫化機(jī)上使用,3#脫模劑在102#硫化機(jī)上使用。
脫模劑噴涂1次脫模次數(shù)對(duì)比結(jié)果表明,1#脫模劑脫模次數(shù)為8—9次(基本為1個(gè)班),3#脫模劑脫模次數(shù)為4次,不滿足要求,后續(xù)只進(jìn)行1#脫模劑試驗(yàn)。
1#脫模劑使用1個(gè)月,與未使用脫模劑的情況進(jìn)行比較,胎肩膠邊形式見圖6。
從圖6可以看出,使用脫模劑前胎肩膠邊短而少,使用脫模劑后胎肩膠邊長(zhǎng)而多。
圖6 使用脫模劑前后胎肩膠邊對(duì)比
對(duì)使用脫模劑前后胎肩膠邊墊傷缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì),使用1#脫模劑后,胎肩墊傷缺陷明顯減少,胎肩墊傷比例由0.811 1%降低為0.345 2%,降低了57.44%。
輪胎啟模時(shí)各部位膠料溫度高,膠料還在進(jìn)行后硫化,此時(shí)給輪胎某部位一個(gè)力,則可能出現(xiàn)該部位膠料或鋼絲圈變形問題。通過現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,鋼絲圈彎曲缺陷主要發(fā)生在上模胎圈部位,鋼絲圈彎曲缺陷輪胎檢測(cè)情況見圖7。
圖7 鋼絲圈彎曲缺陷輪胎檢測(cè)結(jié)果
從圖7可以看出,輪胎胎趾內(nèi)側(cè)凸起,X光照片顯示鋼絲圈部位局部凸起變形,實(shí)驗(yàn)室切割缺陷輪胎斷面分析,鋼絲圈呈松散狀態(tài)。使用脫模劑后,輪胎不再受到向上的拉力,解決了鋼絲圈彎曲問題。
脫模劑是輪胎生產(chǎn)的重要輔助原材料,對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果表明,脫模劑MK529/11和進(jìn)口脫模劑B為水性產(chǎn)品,無膠料隔離問題,對(duì)輪胎外觀無不良影響,且為中性產(chǎn)品,不腐蝕模具;脫模劑MK529/11每班基本噴涂1次,可有效解決輪胎粘上模問題,輪胎脫模順利,肩部膠邊可與輪胎一起脫落,胎肩墊傷缺陷率可降低57.44%。同時(shí)可縮短生產(chǎn)操作時(shí)間,提高產(chǎn)能,使用效果很好。