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濕法煉鋅兩渣處理改造實(shí)踐

2019-03-08 12:06林志富丁文濤
中國有色冶金 2019年1期
關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)濾液回收率

林志富, 王 健, 丁文濤, 王 斐, 王 芳, 郝 振

(1.巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司, 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015543;2.廈門紫金礦冶技術(shù)有限公司, 福建 廈門 361101)

內(nèi)蒙古某鋅冶煉公司一期項(xiàng)目鋅產(chǎn)能10萬t/a,采用熱酸浸出- 低污染黃鉀鐵礬法煉鋅工藝,浸出生產(chǎn)過程中產(chǎn)生鐵礬渣和高浸渣[1]。此工藝產(chǎn)渣量大,每生產(chǎn)1 t電鋅能夠產(chǎn)出1.1~1.2 t鋅浸出渣[2],且其引起的鋅損失占到冶煉過程中鋅總損失的60%以上,因此,如何降低浸出兩渣的鋅含量,是提高鋅總回收率的主要途徑[3]。

在以往的濕法處理研究中,研究者們對浸出兩渣進(jìn)行酸洗,將渣中水溶鋅溶解進(jìn)入溶液中,或者先對高浸渣進(jìn)行超高酸浸出,降低渣中不溶鋅含量,再對兩渣進(jìn)行洗滌,但此法雖可有效降低渣中鋅含量,但在過程中引入大量水或酸,引起系統(tǒng)水平衡或酸平衡不穩(wěn)定,長期將影響整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)[4-6]。

本文采用中和- 沉鋅法處理浸出兩渣,在降低渣含鋅的同時(shí),穩(wěn)定系統(tǒng)體積平衡,提高鋅總回收率。

1 原理及工藝簡介

中和- 沉鋅兩渣洗滌必須進(jìn)行兩次液固分離。一次是高浸底流和沉礬底流直接進(jìn)行液固分離,高浸濾液返回預(yù)中和工序,沉礬濾液返回中浸工序,一次濾液來源于主系統(tǒng),不會破壞主系統(tǒng)體積平衡,并且部分液體隨渣帶出,總液體量反而會降低。二次液固分離主要將洗滌槽內(nèi)已漿化洗滌的渣進(jìn)行液固分離,將含少量水分與鋅的渣卸入渣室拉運(yùn)儲存,二次濾液的去向是整個(gè)洗滌過程的關(guān)鍵點(diǎn),在全部用水洗滌的情況下,如果返回主系統(tǒng),每天主系統(tǒng)額外補(bǔ)入液體300~600 m3左右。在冬天,由于系統(tǒng)蒸發(fā)量小,如此大的液體補(bǔ)入量會導(dǎo)致整個(gè)主系統(tǒng)體積平衡很快被打破,進(jìn)而影響整個(gè)公司生產(chǎn)。因此二次濾液能否重復(fù)利用和有效降低渣含鋅是兩渣洗滌工藝選擇的重要依據(jù)。

1.1 中和- 沉鋅工藝?yán)碚?/h3>

中和- 沉鋅工藝就是使用藥劑將二次濾液中的鋅沉淀壓濾返回浸出系統(tǒng),含低鋅的濾液繼續(xù)用于兩渣二次洗滌。

由于兩渣的二次濾液中含有大量Fe3+,如直接沉鋅會造成壓濾困難,同時(shí)大量的Fe返回浸出系統(tǒng)造成工藝波動。所以沉鋅前需進(jìn)行中和除鐵。

采用中和- 沉鋅工藝每天只需補(bǔ)充約100 m3的生產(chǎn)水,如體積允許,部分渣可不經(jīng)過中和- 沉鋅工藝直接洗滌返回浸出系統(tǒng)。

1.1.1 中和除鐵

考慮到工序、成本及除鐵效果,在渣二次漿化洗滌過程中除鐵,中和藥劑采用石灰,中和pH值控制在4~4.5,既保證大量鐵進(jìn)入渣中,又保證濾液中的鋅不被沉淀進(jìn)入渣中。主要化學(xué)反應(yīng)見式(1)、式(2)。

(1)

(2)

1.1.2 沉鋅

考慮到成本和現(xiàn)場操作環(huán)境,沉鋅藥劑采用碳酸鈉,沉鋅pH值控制在6~7,保證大部分鋅沉淀,加入少量的濾液攪拌返回浸出系統(tǒng),同時(shí)Na+返回浸出可取代部分碳銨作為沉礬劑使用。主要反應(yīng)見式(3)。

(3)

1.2 工藝流程

中和- 沉鋅工藝流程如圖1所示。

圖1 中和- 沉鋅工藝流程圖

2 現(xiàn)場改造

改造洗渣沉鋅工藝,在設(shè)備配制、管道布置、施工期限等方面存在較多問題,設(shè)備配制與故障對整個(gè)過濾生產(chǎn)影響較大,以下對存在問題及后續(xù)采取的措施進(jìn)行說明。

1)現(xiàn)階段沉鋅壓濾使用氧化鋅廠房兩臺100 m2壓濾機(jī),需要恢復(fù)廠房剩余2臺閑置壓濾機(jī),做為高浸一次壓濾使用。

2)制作1臺沉鋅前液儲槽,用于儲存沉鋅前液,沉鋅前液儲槽位置變更到原氧化鋅廠房東北角,減少輸送距離,原沉鋅前液儲槽用于儲存冷凝水。

3)將現(xiàn)有的沉鋅1#反應(yīng)槽、碳酸鈉配制槽、石灰配制槽恢復(fù)為沉鋅1#反應(yīng)槽、沉鋅2#反應(yīng)槽、沉鋅3#反應(yīng)槽,閑置的兩臺槽體恢復(fù)為高浸水洗漿化槽。

4)現(xiàn)階段高浸一次4臺壓濾機(jī)(每臺壓濾機(jī)過濾面積220 m2),對應(yīng)高浸二次6臺壓濾機(jī)(每臺壓濾機(jī)過濾面積220 m2),高浸一次四臺壓濾機(jī)水洗渣量無法供應(yīng)高浸二次6臺壓濾機(jī)排渣,影響產(chǎn)量及水洗量。計(jì)劃恢復(fù)氧化鋅廠房4臺閑置壓濾機(jī)(每臺壓濾機(jī)過濾面積100 m2)作為高浸一次壓濾機(jī)使用,這樣可以實(shí)現(xiàn)高浸壓濾機(jī)一次8臺(總過濾面積1 280 m2)對應(yīng)二次8臺(總過濾面積1 320 m2),將凈化工段三凈4臺壓濾機(jī)(每臺過濾面積160 m2)改為沉鋅壓濾機(jī)使用。

5)使用凈化工段三凈壓濾機(jī)作為沉鋅壓濾機(jī)使用,三凈漿化槽做沉鋅渣漿化槽,需增加沉鋅液過渡槽一臺,過度泵兩臺,沉鋅后液中間槽一臺,沉鋅后液轉(zhuǎn)液泵兩臺。

由上可知,設(shè)備改造大部分可采用公司閑置設(shè)備,減少設(shè)備投資及改造周期。

3 工業(yè)實(shí)踐

3.1 現(xiàn)場運(yùn)行情況

自2017年9月份開始,兩渣水洗中和- 沉鋅工藝正式運(yùn)行,現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行正常。兩渣含鋅情況見表1。

表1 兩渣含鋅生產(chǎn)數(shù)據(jù)

由表1可知,從2017年9月份開始,兩渣含鋅明顯下降,2017年5~8月份鉛銀渣平均含鋅4.29%、鐵礬渣平均含鋅3.22%,而2017年9~12月份鉛銀渣平均含鋅2.78%,鐵礬渣平均含鋅2.18%。Zn浸出回收率也有著明顯提升,2017年5~8月份浸出回收率96.44%,而2017年9~12月份浸出回收率97.47%,回收率增加了1.03%。

3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

兩渣中和- 沉鋅技改9月中旬運(yùn)行正常,沉鋅工藝新增運(yùn)行了8臺壓濾機(jī),相應(yīng)增加了攪拌、泵、電機(jī)的電消耗,及濾布、濾板消耗,碳酸鈉、石灰的輔料消耗,增加了成本單耗。但兩渣含鋅得到了回收,回收率得到了極大的提高。分廠12月份生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)如表2所示。

12月份兩渣水洗沉鋅回收鋅金屬量137.6 t,按20 000元/t價(jià)值計(jì)算,鋅回收價(jià)值275.2萬元,扣除耗材成本,每月可增加收益約170萬元,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

表2 輔料易耗品消耗成本

4 結(jié)論

1)兩渣水洗中和- 沉鋅工藝實(shí)施后,鉛銀渣與鐵礬渣中鋅含量明顯降低,Zn浸出回收率從96.44%提高到97.47%。

2)兩渣水洗中和- 沉鋅工藝實(shí)施后,12月份兩渣水洗沉鋅回收鋅金屬量137.6 t,扣除耗材成本,每月可增加收益約170萬元,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

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