張會(huì)安 謝江勝
(1.中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 山東青島 266061;2.中鐵二十局集團(tuán)有限公司 陜西西安 710016)
隧道施工地下水引排是否及時(shí)對(duì)隧道開(kāi)挖施工安全至關(guān)重要。目前國(guó)內(nèi)外在對(duì)隧道施工地下水處理上主要采取截、排、引、堵四種方式[1-2]。合理選擇隧道地下水處理方式在工程造價(jià)、安全、工期方面有著明顯的差別。討論、研究隧道施工過(guò)程中地下水合理的處理方式有十分重要的意義。
本文借鑒適用于均質(zhì)富水砂土、碎石土管井降水技術(shù)[3-6],通過(guò)地質(zhì)及水文分析,采用管井在山嶺隧道富水軟弱巖層破碎段進(jìn)行降水施工,取得了較好效果,具有一定的借鑒參考價(jià)值。
蒙華鐵路麻科義隧道DK361+900~DK362+500段,地形起伏較大,埋深22~90 m,隧道兩次穿越溝谷淺埋地帶。該段范圍內(nèi)地層巖性變化大,地質(zhì)情況較復(fù)雜,地層自上而下依次為砂質(zhì)新黃土、黏質(zhì)老黃土、粉質(zhì)黏土、泥巖砂巖互層。
隧道兩次穿越淺埋地段分別為DK362+500~DK362+460段和DK361+970~DK362+040段。首先施工的DK362+500~DK362+460段根據(jù)設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探及現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)挖揭示該段地質(zhì)為:隧道埋深38 m,隧道洞頂覆蓋層依次為砂質(zhì)新黃土(厚度約16 m)、粉質(zhì)黏土(厚度約14 m)、強(qiáng)風(fēng)化砂巖泥巖互層(厚度約6 m)。水平構(gòu)造,巖層較薄,巖體較破碎,呈塊碎狀鑲嵌結(jié)構(gòu);巖層裂隙水發(fā)育滲水,呈淋雨?duì)罨蚬蔂钏砍?,圍巖整體穩(wěn)定性較差。
2017年6月施工DK362+500~DK362+460段時(shí),由于圍巖裂隙水及土石界面富水層大量滲涌水,隧道掌子面出現(xiàn)坍塌,形成長(zhǎng)10 m、高6 m、寬11 m空腔。后續(xù)采取回填反壓、地表注漿加固處理方案,處理周期50 d,嚴(yán)重影響到施工安全及工期要求。
后續(xù)施工的DK361+900~DK362+040段位于DK362+500~DK362+460段下游,該段隧道埋深22 m。隧道洞頂覆蓋層依次為砂質(zhì)新黃土(厚度約6 m)、粉質(zhì)黏土(厚度約10 m)、強(qiáng)風(fēng)化砂巖泥巖互層(厚度約6 m)。水平構(gòu)造,巖層較薄,巖體較破碎,呈塊碎狀鑲嵌結(jié)構(gòu),巖層裂隙水發(fā)育。經(jīng)多方根據(jù)設(shè)計(jì)勘察資料研究推測(cè),DK361+900~DK362+040段隧道涌水量將增加,該段隧道開(kāi)挖施工坍塌、冒頂?shù)陌踩L(fēng)險(xiǎn)更高,需解決隧道富水難題。
為解決DK361+970~DK362+040段隧道圍巖富水問(wèn)題,避免隧道開(kāi)挖施工出現(xiàn)坍塌險(xiǎn)情,擬定采取3種解決方案。
(1)水泥攪拌樁加固法
采用φ80 cm水泥攪拌樁加固洞頂土層,樁間距0.75 m,加固范圍寬22 m、長(zhǎng)70 m、深16 m。攪拌樁共計(jì)3 230根,合計(jì)51 680延米,估算費(fèi)用約469.8萬(wàn)元[7]。
(2)注漿加固法
采用袖閥管進(jìn)行地表加固注漿,鉆孔間距按2.0m×2.0m等邊三角形布置,鉆孔直徑為φ133 mm。袖閥管材質(zhì)為壁厚3mm無(wú)縫鋼管,鋼管直徑φ50mm。注漿材料采用雙液漿,注漿壓力2.0~4.0 MPa,加固范圍為隧道橫向?qū)挾?8 m,長(zhǎng)度70 m,加固深度22 m。共計(jì)鉆孔注漿451根,合計(jì)9 922延米,注漿量約 1 010 m3,估算費(fèi)用約 291.9萬(wàn)元[8]。
(3)管井降水法
采用鉆孔直徑705mm、無(wú)砂混凝土管內(nèi)徑300mm管井降水。在隧道開(kāi)挖線外5 m外布設(shè)管井,井間距30 m,呈梅花形左右布設(shè)。共設(shè)7口管井,井深37m,日抽水量約1 500~2 000m3,抽水時(shí)間3~4個(gè)月,估算費(fèi)用約130萬(wàn)元。
三種方案對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 方案對(duì)比
水泥攪拌樁對(duì)隧道上層土體加固效果好,能夠起到固結(jié)土體的作用,防止隧道出現(xiàn)開(kāi)挖冒頂險(xiǎn)情,但對(duì)于隧道上方泥巖砂巖互層無(wú)法進(jìn)行固結(jié),無(wú)法阻擋地下裂隙水及土石界面水滲涌入隧道,施工依然存在坍塌風(fēng)險(xiǎn),工期偏長(zhǎng)且費(fèi)用最高;注漿法能夠加固隧道頂土體、填充固結(jié)巖層間裂隙,達(dá)到固結(jié)土體及巖層的目的,同時(shí)具有封堵地下水進(jìn)入隧道的作用,效果最好,費(fèi)用居中;降水法造價(jià)最低,采用引排地下水的方式達(dá)到土體固結(jié)的目的,且工期相對(duì)較短。
通過(guò)對(duì)3種方案進(jìn)行綜合比選,最終確定采用地表管井降水方案。及時(shí)降低隧道開(kāi)挖范圍內(nèi)周邊土層的地下水,使土體得以壓縮固結(jié),以提高土層的水平抗力,防止隧道開(kāi)挖面發(fā)生坍塌,保證隧道暗挖施工順利進(jìn)行。
隧道埋深22 m,洞身開(kāi)挖高度按12 m計(jì),降水水位至隧道基底以下4 m,降水深度30.5 m,降水范圍在隧道開(kāi)挖線外側(cè)5 m處,距中線距離11 m。
根據(jù)結(jié)構(gòu)出水特點(diǎn)采用的滲透系數(shù)按0.224 m/d計(jì)算。依據(jù)《工程地質(zhì)手冊(cè)》、《建筑施工手冊(cè)》、《路橋施工計(jì)算手冊(cè)》公式[9-11]:
Q為隧道涌水量(m3/d);R為影響半徑(m);r0為洞身橫斷面等效降水引用半徑(m);K為滲透系數(shù),K=0.224 m/d;H為含水層厚度,H=30.5 m;a為隧道降水區(qū)域長(zhǎng)度,a=80 m;b為隧道降水區(qū)域?qū)挾?,b=22 m;η為 b/a的修正系數(shù),η=0.13;S為降水深度,S=30.5 m。
依據(jù)庫(kù)薩金計(jì)算影響半徑經(jīng)驗(yàn)公式:
預(yù)測(cè)隧道涌水量,先計(jì)算洞身開(kāi)挖降水的引用半徑r0。
隧道范圍內(nèi)涌水量計(jì)算:
根據(jù)降水工程的經(jīng)驗(yàn)做法及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,擬定采用如下管井結(jié)構(gòu)形式降水:管井成孔直徑0.705 m,管井內(nèi)壁直徑0.3m,管井深度37m。井管采用水泥無(wú)砂管,其中濾管長(zhǎng)度8m,濾管外層包裹兩層尼龍網(wǎng),井管周邊采用5~10mm天然圓礫石濾料回填。
(1)單井涌水量q計(jì)算
選用揚(yáng)程50 m潛水泵,排水30 m3/h,單井水泵抽水量360 m3/d。水泵功率滿足抽水量要求。
所需要管井?dāng)?shù)量n計(jì)算:
n=Q/q=0.017 9/0.002 7=6.7,故該段需要設(shè)降水井7孔。
(2)管井布置形式
在隧道埋深最淺溝谷處DK361+970~DK362+040段,隧道范圍兩側(cè)交錯(cuò)布置降水井,降水井單側(cè)間距30 m,共布設(shè)7孔管井。隧道上游布設(shè)4孔,下游布設(shè)3孔,管井距隧道開(kāi)挖線5m,管井橫向布置如圖1,管井構(gòu)造見(jiàn)圖2。降水井成孔直徑705 mm,全孔下入φ400 mm水泥礫石濾水管,濾水管外包2層150 g/m2透水土工布。井深范圍內(nèi)水泥礫石濾水管和降水井內(nèi)壁之間回填5~10 mm天然圓礫石。
圖1 管井降水結(jié)構(gòu)(單位:m)
圖2 管井構(gòu)造
降水井埋設(shè)深度為36 m,井徑φ705 mm,全孔下入φ400 mm水泥礫石濾水管,井深范圍內(nèi)回填5~10 mm天然圓礫石濾料。成孔施工機(jī)械設(shè)備選用小型沖擊鉆機(jī),采用沖擊鉆成孔工藝,人工配合機(jī)械下放井壁管、濾水管,圍填圓礫石、黏性土等(見(jiàn)圖3)。其施工流程如下:測(cè)量井位→埋設(shè)護(hù)口管→安裝鉆機(jī)→鉆進(jìn)成孔→清孔→下井管→填濾料→井口封閉→洗井→安裝與試抽及降水運(yùn)行。
圖3 管井施工
未采用管井降水前,隧道內(nèi)掌子面距二襯仰拱距離一般為120~150 m,該段落在二襯仰拱端一般布置2臺(tái)18.5 kW污水泵(每臺(tái)1 h抽水60m3),日抽水量約為1 500~2 900 m3?,F(xiàn)場(chǎng)掌子面拱頂圍巖及拱頂初支呈淋雨?duì)顫B水,水量較大,拱頂極易出現(xiàn)掉塊,圍巖穩(wěn)定性較差;初支表面噴射混凝土因滲水嚴(yán)重凹凸不平且不密實(shí);洞內(nèi)道路泥水較多,需穿雨靴進(jìn)入掌子面;初支仰拱開(kāi)挖時(shí)基底有滲水。施工現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)圖4。
受隧道圍巖裂隙水影響,隧道開(kāi)挖過(guò)程中經(jīng)常性出現(xiàn)拱頂?shù)魤K、坍塌情況[12]。在噴射混凝土作業(yè)時(shí),受滲涌水影響,無(wú)法將初支表面噴射飽滿圓順,并造成噴射混凝土超方嚴(yán)重,超出設(shè)計(jì)量100%~200%,嚴(yán)重情況下超出設(shè)計(jì)量300%,嚴(yán)重降低施工工效,月開(kāi)挖進(jìn)尺40~50 m。
圖4 管井降水前現(xiàn)場(chǎng)
地表經(jīng)過(guò)7孔管井同時(shí)降水后,隧道洞內(nèi)掌子面至二襯仰拱段采用2臺(tái)7.5 kW水泵(每臺(tái)1 h抽水20 m3)即可抽排洞內(nèi)滲積水,日抽水量約為200~300 m3。管井降水后,隧道洞內(nèi)滲涌水量明顯減少,掌子面呈無(wú)水或偶有滲水狀,圍巖較穩(wěn)定;初支表面噴射混凝土因拱頂無(wú)水能夠噴射平整密實(shí);洞內(nèi)積水較少不用雨靴即可進(jìn)入掌子面;初支仰拱開(kāi)挖時(shí)呈無(wú)水或少量滲水現(xiàn)象。降水后現(xiàn)場(chǎng)施工情況見(jiàn)圖5。
圖5 管井降水后現(xiàn)場(chǎng)
DK361+970~DK362+040段采取管井降水后,開(kāi)挖過(guò)程中掌子面及拱頂無(wú)水或少量滴水,對(duì)施工影響較小,噴射混凝土用量也處于穩(wěn)定狀態(tài),較設(shè)計(jì)量超耗在50%~80%之間,一次性能夠?qū)⒊踔П砻鎳娚滹枬M圓順,同時(shí)提高了施工效率,月開(kāi)挖進(jìn)尺在60~70 m之間。
隧道地下水的存在對(duì)軟巖的軟化作用較強(qiáng),降低了圍巖承載力,影響圍巖自穩(wěn)性,增大了施工安全風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)處理地下水對(duì)隧道開(kāi)挖工作至關(guān)重要。本文根據(jù)地質(zhì)條件、地下水存在的狀態(tài)進(jìn)行研究分析,確定采用管井降水以提前截排隧道周邊地下水以防滲涌至隧道內(nèi),加強(qiáng)了軟土巖體固結(jié)程度,提高了圍巖自身穩(wěn)定性,使得隧道開(kāi)挖安全順利通過(guò),可為同類(lèi)地質(zhì)隧道地下水截排施工提供借鑒。