張 垚
(河北鋼鐵集團(tuán) 唐鋼公司 第二鋼軋廠,河北 唐鋼 063000)
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧位是轉(zhuǎn)爐冶煉的重要指標(biāo),對于潔凈鋼冶煉、合金料消耗、冶煉成本等影響較大。本文從碳氧積入手,探討唐鋼轉(zhuǎn)爐冶煉中碳鋼過程的氧位控制情況。唐鋼第二鋼軋廠現(xiàn)有2座公稱容量65t轉(zhuǎn)爐,爐容比為0.93,采用頂?shù)讖?fù)吹技術(shù),采用4孔氧槍,喉口直徑26 mm,噴孔夾角10.5°,設(shè)計(jì)氧氣流量17000Nm3/h,供氧強(qiáng)度3.57Nm3/tmin。底吹透氣元件為4支環(huán)縫式底吹槍。
冶煉終點(diǎn)鋼中氧含量的多少直接受到終點(diǎn)碳氧積高低的影響,當(dāng)反應(yīng)達(dá)到平衡時,在一定的溫度下,碳氧濃度的乘積趨近于一個常數(shù)。穩(wěn)定的較低水平的終點(diǎn)碳氧積直接反應(yīng)出終點(diǎn)的控制水平,碳氧積低,則終點(diǎn)氧含量低,可有效的降低鋼鐵料消耗和合金消耗,提高終點(diǎn)碳含量,減少鋼中夾雜物,提高鋼水質(zhì)量。
轉(zhuǎn)爐熔池中脫碳反應(yīng)為:[C]+[O]=CO(g),ΔGφ=-20482-38.94T
其中,Pθ為大氣壓力;H鋼、H渣為CO氣泡以上鋼液、熔渣的高度;ρ鋼、ρ渣為鋼液、熔渣的密度;σ為金屬液表面張力;rCO為CO氣泡半徑。
碳氧積的主要影響因素為溫度,這是由于碳氧反應(yīng)是放熱反應(yīng),溫度升高,則平衡常數(shù)K升高,碳氧積值也就升高。這就要求我們根據(jù)不同的鋼種和不同的冶煉工藝,制定不同的出鋼溫度,在保證中包過熱度的情況下,盡力的去降低出鋼溫度。同時由于頂?shù)讖?fù)合吹煉的影響,強(qiáng)化了熔池的攪拌作用,促進(jìn)熔池內(nèi)的反應(yīng),使碳氧反應(yīng)更趨近與平衡,可有效的降低碳氧積。
由前文碳氧積的計(jì)算可知,溫度是碳氧積的主要因素,降低出鋼溫度,則平衡常數(shù)K降低,碳氧積也就降低。因此如何有效的降低出鋼溫度是降低碳氧積的首要考慮因素。圖1為唐鋼生產(chǎn)過程中碳鋼氧位隨著溫度的變化的趨勢。
圖1 不同出鋼溫度下的氧位
對終點(diǎn)氧位與溫度進(jìn)行數(shù)據(jù)透視分析可知:出鋼溫度在1610~1660℃,氧位與溫度存在比較明顯的線性關(guān)系。隨著終點(diǎn)溫度的升高,氧位逐漸增加。溫度低于1610℃或高于1660℃時氧位開始出現(xiàn)震蕩,不排除煉鋼工在過低溫度和過高溫度出鋼控制上的經(jīng)驗(yàn)不足,因操作原因?qū)е隆?/p>
從純凈鋼的角度出發(fā),出鋼溫度應(yīng)控制在較低水平,從根本上控制鋼中夾雜物的生成。但矛盾的是通常純凈鋼的冶煉需要二次精煉處理,其過程需要一定的溫降值,要求較高的出鋼溫度。為此可采用鋼包加蓋、加覆蓋劑和加快周轉(zhuǎn)時間等方法減少鋼水過程溫降,從而達(dá)到降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的目的。
有效的頂?shù)讖?fù)合吹煉,能達(dá)到強(qiáng)化熔池攪拌,促進(jìn)鋼—渣界面反應(yīng)的作用,使鋼中碳氧反應(yīng)更趨近與平衡,是降低碳氧積的另一有效途徑 。
目前唐鋼第二鋼軋廠轉(zhuǎn)爐底吹流量從200~560 m3/h,4支底吹槍每支的流量為0.003~0.008 m3/(t·min),圖2(a)為正常流量下碳氧積和氧位的情況,此時底吹總流量為480 m3/h,其中紫色線為理論碳氧積,綠色線為實(shí)際碳氧積曲線;圖2(b)為爐役后期由于1只底吹槍堵塞,流量只有300 m3/h,同樣紫色線為理論碳氧積,紅色線為實(shí)際碳氧積曲線。
圖2 不同底吹對碳氧積的影響
圖2可知當(dāng)流量為300 m3/h時,實(shí)際碳氧積更大,偏離理論曲線更遠(yuǎn),同時氧位更為分散??芍谔其撧D(zhuǎn)爐底吹范圍內(nèi),底吹流量越大對氧位控制越有利。故在實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng) 保證有效的底吹蘑菇頭的形成,并通過合理的濺渣護(hù)爐手段,保證底吹元件的壽命,使底吹能達(dá)到最大的利用化。
以1000爐作為一個爐役階段,分析了每個階段碳氧積的調(diào)整均值,如圖3爐齡對碳氧積的影響。
圖3 爐齡對碳氧積的影響
圖3可知,爐齡對碳氧積的影響十分明顯。在不同的爐役階段,碳氧積存在明顯的差距,整體趨勢為不斷緩慢的增大。如圖3所示為爐齡在5500爐以內(nèi)的碳氧積的變化情況,碳氧積不斷增大,在3000爐以內(nèi)升高幅度較小,3000爐以后上漲幅度較大。爐齡在2000爐以內(nèi),碳氧積均值在0.00265以內(nèi),當(dāng)爐齡大于3000爐后,碳氧積開始偏離理論平衡值,特別是大于5000爐后,嚴(yán)重偏離理論平衡值,達(dá)0.0029。這主要的由于隨著爐齡的增加,爐膛內(nèi)型變化較大,在相同的條件下,碳氧反應(yīng)不能達(dá)到有效平衡。同時,由于爐齡的增加,底吹元件受損或者受堵現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致底吹效果變差,降低了熔池的攪拌作用,碳氧積極速增加。
為了保證一個合適的爐膛內(nèi)型,這就要求操作人員根據(jù)爐齡情況,采用合適的補(bǔ)爐手段,使得爐膛內(nèi)型隨著爐齡的增加,能均勻的侵蝕,保證爐膛內(nèi)型在一個合理范圍內(nèi)變化。同時加強(qiáng)對底吹元件的維護(hù)和管理,保證底吹元件能長壽命的高校應(yīng)用。
鋼鐵料消耗是影響轉(zhuǎn)爐成本的主要指標(biāo)之一,低氧位控制有利于減少鋼鐵料的吹損,同時也減少轉(zhuǎn)爐爐后合金加入量,降低冶煉成本。但為控制較低的氧位需要低溫出鋼、高拉碳等操作,由于唐鋼轉(zhuǎn)爐沒有副槍,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)測溫取樣需要倒?fàn)t進(jìn)行,由于爐渣溫度偏低,爐渣粘度大,渣中(FeO)和鐵珠含量會升高,倒?fàn)t過程倒渣會增加鋼鐵料的損失。為此從降低鋼鐵料消耗,減少成本的角度不能一味降低終點(diǎn)氧位,圖4為冶煉中碳鋼終點(diǎn)氧位和鋼鐵料及冶煉總成本的關(guān)系。
圖4 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧位和鋼鐵料消耗及冶煉總成本的關(guān)系
按照唐鋼轉(zhuǎn)爐目前情況轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧位控制在350~400 ppm,鋼鐵料及總成本最低,根據(jù)以上研究結(jié)果,目前唐鋼轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧位已經(jīng)控制在此范圍內(nèi)。
(1)對理論平衡碳氧積進(jìn)行了分析,從熱力學(xué)角度,在轉(zhuǎn)爐氣氛內(nèi)溫度是影響碳氧積的主要因素。
(2)根據(jù)唐鋼實(shí)際生產(chǎn)中碳鋼過程溫度和氧位的關(guān)系研究,可知出鋼溫度在1610~1660℃,應(yīng)盡量低溫出鋼,降低終點(diǎn)氧位。
(3)從動力學(xué)角度,底吹對氧位影響較大,以唐鋼目前底吹流量情況,應(yīng)充分發(fā)揮底吹作用,保持底吹槍通暢,有利于穩(wěn)定的降低終點(diǎn)氧位。爐齡對氧位的影響可以理解為底吹效果對氧位的影響,唐鋼應(yīng)提倡經(jīng)濟(jì)爐齡,不必一再追求高爐齡。
(4)結(jié)果表明,唐鋼目前轉(zhuǎn)爐工藝條件下350ppm左右的氧位時鋼鐵料消耗和冶煉總成本最低,實(shí)際生產(chǎn)過程應(yīng)按照此目標(biāo)控制。