王淑玉 高冠升 王小沈 胡霄毅
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠,河南 駐馬店 463000)
在節(jié)能減排宏觀指導(dǎo)思想下,河南中煙進(jìn)一步推進(jìn)各卷煙廠深入開展提質(zhì)降耗活動(dòng),以降低能源消耗。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢,駐馬店卷煙廠緊盯公司發(fā)展目標(biāo),持續(xù)深化管理,開展全員降本提質(zhì)增效活動(dòng)。
駐馬店卷煙廠蒸汽消耗的主要設(shè)備是制冷系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、制絲系統(tǒng)、洗浴系統(tǒng)、食堂等。對2017年7月各項(xiàng)蒸汽使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì):
表1-1 2017年7月份各系統(tǒng)蒸汽用量統(tǒng)計(jì)如表
占蒸汽消耗的50%以上的制冷系統(tǒng),由3臺溴化鋰制冷機(jī)、3臺冷凍泵、3臺冷卻泵、3組冷卻塔組成,所產(chǎn)生的冷凍水分別用于生產(chǎn)車間及辦公樓調(diào)節(jié)溫濕度使用。機(jī)組自2003年5月份投入使用,每年的五月中旬至十月為制冷機(jī)開啟的時(shí)間,運(yùn)行年限較長,設(shè)備老舊,近幾年的運(yùn)行效率有明顯的下降趨勢,對我們的能源管控提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
小組開展頭腦風(fēng)暴,從制冷機(jī)組自身設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù),參數(shù)優(yōu)化等方面,對降低制冷機(jī)組的蒸汽消耗進(jìn)行深入分析,查短板、找不足,提升設(shè)備運(yùn)行效率,降低蒸汽消耗。
小組成員開展頭腦風(fēng)暴找出影響制冷機(jī)噸蒸汽制冷量的因素,經(jīng)過多重投票篩選,選出冷卻塔填料膜化性能下降、表面活性劑不足、冷凍水和冷卻水溫度參數(shù)影響3項(xiàng)關(guān)鍵因素,并制定改進(jìn)計(jì)劃。
1.添加表面活性劑(異辛醇)
制冷機(jī)組內(nèi)表面活性劑—異辛醇,能夠降低溶液的表面張力,[1]提高吸收器和冷凝器的效果。然而由于抽真空時(shí)異辛醇蒸汽隨不凝性氣體一起排出機(jī)組,導(dǎo)致制冷機(jī)組內(nèi)異辛醇不足,降低吸收器的吸收效果和冷凝器的冷凝效果,熱交換設(shè)備的熱、質(zhì)交換效果降低,機(jī)組運(yùn)行效率下降。
因此,我們定期采集制冷機(jī)機(jī)組內(nèi)溶液,通過比重法測定機(jī)組內(nèi)異辛醇含量,并向機(jī)組內(nèi)部添加異辛醇,保證異辛醇含量為0.1-0.3%,來降低溶液的表面張力,提高吸收和冷凝效果,從而提高制冷機(jī)的制冷效率。
2.更換冷卻塔布水填料
由于冷卻塔布水所使用普通未凈化水,使用一段時(shí)間后,布水填料表面會產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,使冷卻塔填料膜化性能下降,冷卻能力下降,造成冷卻水回水溫度升高,機(jī)組溶液濃度差減小,性能系數(shù)值下降,單位耗氣量上升,因此,我們通過定期清理冷卻塔填料表面結(jié)垢或更換新的冷卻塔布水填料來提高冷卻塔的冷卻能力。
3.冷凍水參數(shù)優(yōu)化
制冷機(jī)通過冷凍水向外界輸送冷量,當(dāng)其他外界條件、內(nèi)部條件不變時(shí),在一定范圍內(nèi),冷凍水出口溫度每升高1℃,制冷量提高3-5%,[2]而且機(jī)組溶液濃度差增大,但蒸汽耗量變化不大,使性能系數(shù)升高;反之,當(dāng)冷凍水出口溫度每降低1℃,制冷量要降低約7-9%,但單位耗汽量上升,機(jī)組運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)。
我們依據(jù)制冷機(jī)參數(shù)及生產(chǎn)實(shí)際設(shè)定冷水出口溫度:
室外氣溫≥33℃,濕度≥55%時(shí),冷水出口溫度設(shè)定為12℃以下,冷水進(jìn)出口溫度保持5℃左右溫差范圍,降溫除濕效果較好;
室外氣溫介于27—33℃,濕度≤45%時(shí),冷水出口溫度設(shè)定為12-14℃。
圖2-2 改進(jìn)期間1號制冷機(jī)噸蒸汽制冷量控制圖
通過對制冷機(jī)添加表面活性劑—異辛醇,更換冷卻塔布水填料,嚴(yán)格執(zhí)行制冷機(jī)冷水設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),冷卻水進(jìn)出口溫差在5℃以上,冷卻塔的熱、濕交換充分。項(xiàng)目完成后噸蒸汽制冷量為61.41×104Kcal/t,基線為55.00×104Kcal/t,提高了6.41×104Kcal/t,制冷機(jī)噸蒸汽制冷量得到有效提高。
我們對改進(jìn)前后2017年-2018年同期制冷機(jī)組蒸汽消耗進(jìn)行對比分析。
表3-1 2017年—2018年制冷機(jī)組單箱蒸汽消耗
由上表可知,在5-10月同比2017年生產(chǎn)時(shí)間長,任務(wù)量大的情況下,制冷機(jī)組單箱蒸汽消耗折合為0.050噸/箱,較2017年制冷機(jī)組單箱蒸汽消耗0.058噸/箱,下降13.8%,節(jié)約蒸汽費(fèi)用約6.64萬元,有效降低空調(diào)系統(tǒng)蒸汽消耗,為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目標(biāo)提供支撐。
通過對制冷機(jī)組的改進(jìn)與優(yōu)化,提高了設(shè)備的運(yùn)行效率,增強(qiáng)了企業(yè)發(fā)展核心競爭力。為此我們將進(jìn)一步梳理影響蒸汽消耗的其余因素,持續(xù)推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新并實(shí)施應(yīng)用,為降本增效、節(jié)能降耗提供技術(shù)支撐,為有力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢保障。