尚建佳,朱橙,馬金祥,朱鵬飛,楊子
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津300459)
隨著渤海油田開發(fā)的不斷深入,水平井的數(shù)量越來(lái)越多。受建井周期、成本及施工風(fēng)險(xiǎn)等因素的制約,初期多數(shù)采取裸眼優(yōu)質(zhì)篩管防砂完井。渤海油田儲(chǔ)層多為疏松砂巖,在一些易出砂地層優(yōu)質(zhì)篩管防砂效果不甚理想,主要原因是生產(chǎn)制度調(diào)整或邊、底水因素影響,局部壓力過(guò)高或者底水錐進(jìn)導(dǎo)致篩管沖蝕破損??紤]水平井段水平位移長(zhǎng)、易坍塌、防砂篩管外徑大等特點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)先后應(yīng)用了5種不同篩管破損治理措施,從作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、難易程度、作業(yè)成本等角度進(jìn)行對(duì)比分析,找到一條治理水平井篩管破損的最佳工藝措施成了油田作業(yè)管理者的迫切需求。
水平井裸眼段長(zhǎng),防砂篩管外徑大,增加了打撈難度。受造斜彎曲段和水平段磨阻影響,井口上提力、扭矩等無(wú)法傳遞到井下水平段內(nèi),在直井中普遍采用的震擊、倒扣等措施無(wú)法有效實(shí)施,降低作業(yè)成功率[1]。
針對(duì)海上油田水平井段為8-1/2"裸眼,采用6-5/8"或7"優(yōu)質(zhì)篩管防砂的井型結(jié)構(gòu),下入頂部封隔器懸掛4"優(yōu)質(zhì)篩管重新礫石充填防砂完井,用低粘攜砂液,低攜砂比將礫石攜帶至外層大篩管與內(nèi)層4"小篩管之間,形成多級(jí)擋砂屏障,減少對(duì)篩管的沖刷,延長(zhǎng)篩管的使用壽命。
同層側(cè)鉆工藝就是選取油田低產(chǎn)、低效或長(zhǎng)期關(guān)停井,采用少量打撈部分防砂管柱,優(yōu)選側(cè)鉆點(diǎn),定向井軌跡優(yōu)化等措施,最大化利用原有老井眼進(jìn)行水平井同層側(cè)鉆,恢復(fù)故障井產(chǎn)能,提高采收率。
電纜與連續(xù)油管相結(jié)合,利用連續(xù)油管自身的強(qiáng)度和韌性,將套損測(cè)井儀送至水平井段對(duì)篩管質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),判斷出具體漏點(diǎn)位置[2]。丟手工具攜帶封隔器管柱下至設(shè)計(jì)位置,打壓膨脹卡封篩管漏點(diǎn),然后下入電泵快速?gòu)?fù)產(chǎn)。
人工井壁防砂工藝是采用籠統(tǒng)擠注的方式在低于儲(chǔ)層破裂壓力的條件下,將涂覆砂從篩管破損點(diǎn)充填到油層虧空部位堆積、壓實(shí),在固化劑和溫度作用下,砂粒表面的樹脂軟化粘連并固結(jié),固結(jié)后的樹脂砂具有較大抗壓強(qiáng)度和滲透率,從而形成具有良好滲透性和一定強(qiáng)度的人工井壁[3]。
渤海油田裸眼水平井打撈篩管作業(yè)曾在NB35-2-X井探索實(shí)施,撈出近100m篩管后,由于分支井眼干擾,未能繼續(xù)進(jìn)行。現(xiàn)階段水平井打撈作業(yè)仍是亟待解決的技術(shù)難題。
表1 小篩管礫石充填防砂工藝應(yīng)用井效果
以BZ28-2S-X井為例,原井下為7"優(yōu)質(zhì)篩管防砂,重新以4"復(fù)合優(yōu)質(zhì)篩管礫石充填防砂完井,但該井生產(chǎn)3個(gè)月后因無(wú)產(chǎn)出關(guān)井,最后改為側(cè)鉆。分析是篩管外徑大,礫石充填時(shí)外層篩管與小篩管之間不能形成良好的擋砂層,仍無(wú)法避免局部壓力過(guò)高導(dǎo)致小直徑篩管被沖蝕。
渤海油田SZ36-1-X井投產(chǎn)后產(chǎn)量遞減很快,遠(yuǎn)低于配產(chǎn)目標(biāo)。根據(jù)油藏工程鉆后認(rèn)識(shí),認(rèn)為該井周邊仍存在較大的挖潛空間。通過(guò)優(yōu)化方案、側(cè)鉆點(diǎn)選擇,最終進(jìn)尺161m,儲(chǔ)層鉆遇率100%,側(cè)鉆后產(chǎn)量提高155%。但同層側(cè)鉆工藝作業(yè)費(fèi)用高,需要對(duì)儲(chǔ)層物性及儲(chǔ)層發(fā)育有準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí),加上定向井眼軌跡的精確控制,才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的提升。
表2 篩管找漏卡封工藝應(yīng)用井效果
以JX1-1-X井為例,篩管破損出砂,從前期水平井沖砂到后期找漏、卡封都達(dá)到了施工要求。作業(yè)后實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)油量33m3/d,無(wú)出砂跡象,有效期已達(dá)到21個(gè)月。相比打撈防砂管柱提效50%,單井節(jié)約工期20天以上,相比成本節(jié)省40%,單井節(jié)省300萬(wàn)元人民幣以上。但這種工藝僅適用于星孔型優(yōu)質(zhì)篩管防砂水平井,且不同封隔器的卡封效果、穩(wěn)定性對(duì)比還需進(jìn)一步驗(yàn)證。若再次出砂,井筒內(nèi)留有丟手管柱,二次處理作業(yè)困難,最終只能改由側(cè)鉆。
表3 人工井壁防砂工藝應(yīng)用井效果
截止到2018年12月,已完成8井次海上施工,成功率100%,防砂效果良好,最長(zhǎng)有效期已超過(guò)17個(gè)月。以SZ36-1-X井為例,人工井壁防砂作業(yè)后重塑的人工井壁具有一定的抗壓強(qiáng)度,在儲(chǔ)層溫度60~90°的條件下可以達(dá)到7.3~8.3 MPa,實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)油量24m3/d,較防砂前產(chǎn)能恢復(fù)率達(dá)95%以上。相比打撈防砂管柱提效40%,單井節(jié)約工期15天以上,相比成本節(jié)省20%,單井節(jié)省100萬(wàn)元人民幣以上。
這種工藝在施工過(guò)程中無(wú)需確定篩管破損位置,無(wú)需返排,作業(yè)工序簡(jiǎn)單;井筒內(nèi)不留任何工具,同時(shí)滿足酸化等措施類施工。這種工藝成功率高,可以對(duì)篩管破損井進(jìn)行二次防砂完井,滿足海上生產(chǎn)要求。
①水平井打撈篩管作業(yè)仍是一個(gè)很大的技術(shù)難題,作業(yè)工期和費(fèi)用不確定性大,需慎重考慮。②小篩管礫石充填防砂工藝受限于海上油田水平井井型結(jié)構(gòu)特點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果不佳,適用范圍小。③同層側(cè)鉆工藝僅適用于初期認(rèn)識(shí)不清造成的鉆遇泥巖、強(qiáng)水淹層等問(wèn)題而影響產(chǎn)能的水平井,側(cè)鉆工藝技術(shù)也是其他工藝措施的備用方案。因其作業(yè)費(fèi)用適中,在渤海油田有一定的應(yīng)用范圍。④篩管找漏卡封工藝只針對(duì)星孔式優(yōu)質(zhì)篩管防砂水平井適用。⑤人工井壁防砂工藝可以應(yīng)用到水平井篩管破損快速治理上,但目前施工工藝、作業(yè)參數(shù)等還需進(jìn)一步總結(jié)和優(yōu)化,逐步提高防砂有效期。