李曉明,俞 京,徐茂生,高繼亮
(奇瑞汽車股份有限公司動力總成集成院,安徽 蕪湖 241006)
在世界能源供應(yīng)緊張的大環(huán)境下,發(fā)展汽車替代燃料的速度在加快,其中乙醇燃料是一種重要的替代燃料。美國、巴西等國家的乙醇燃料應(yīng)用已趨于成熟,中國的政策導(dǎo)向也加大了對乙醇燃料應(yīng)用的推進(jìn)[1]。乙醇燃料和傳統(tǒng)汽油燃料之間存在差異,如存在腐蝕性強、氣化潛熱大、積炭增多等缺點,需要制定相應(yīng)的對策[2]。針對增壓或增壓直噴發(fā)動機,超級爆震是一種常見的早燃形式,其特征是具有極高的爆發(fā)壓力和壓力波震蕩[3],因此易被爆震傳感器捕捉。
本文展示1例乙醇E100燃油增壓發(fā)動機因早燃引發(fā)的火花塞燒蝕案例,其早燃特征與常規(guī)超級爆震不同,爆震傳感器難以捕捉。
某1.5 L氣道噴射渦輪增壓乙醇靈活燃料發(fā)動機在E100可靠性臺架試驗過程中,發(fā)動機運行約70 h發(fā)現(xiàn)發(fā)動機功率扭矩下降,拆解火花塞發(fā)現(xiàn)某單缸火花塞中心電極、側(cè)電極燒蝕,發(fā)火端部陶瓷體高溫剝落,見圖1。更換該故障火花塞后,繼續(xù)運行發(fā)動機約20 h,再次發(fā)生火花塞燒蝕,此次燒蝕缸號發(fā)生轉(zhuǎn)移,火花塞燒蝕表現(xiàn)基本相同。
兩次火花塞燒蝕發(fā)生工況均為WOT和怠速工況的切換過程中,且未發(fā)現(xiàn)明顯爆震。
圖1 火花塞燒蝕
重點從3個方向開展分析:火花塞制造確認(rèn)、火花塞熱值匹配檢查、發(fā)動機異常燃燒 (早燃)確認(rèn)。
火花塞故障件分析結(jié)果:未見制造缺陷,金相分析發(fā)現(xiàn)故障火花塞側(cè)電極金相晶粒明顯長大,而未發(fā)生燒蝕的火花塞側(cè)電極則無明顯晶粒長大現(xiàn)象。
針對故障發(fā)動機,重新進(jìn)行火花塞熱值匹配確認(rèn),包含火花塞側(cè)電極測溫和離子流早燃試驗。測溫試驗確認(rèn)了火花塞側(cè)電極在各工況下的溫度趨勢,最高溫度為906℃@5500 r/min-70%負(fù)荷;離子流早燃試驗確認(rèn),火花塞在設(shè)計狀態(tài)下及更高熱值狀態(tài)下,均未引發(fā)發(fā)動機早燃。至此排除火花塞制造及熱值匹配過熱導(dǎo)致燒蝕的懷疑點,重點懷疑發(fā)動機存在異常燃燒 (早燃)。
為了再現(xiàn)故障、鎖定問題點 (早燃),特進(jìn)行發(fā)動機臺架專項試驗驗證,如下。
將故障發(fā)動機的缸蓋拆解,重新加工,加裝了4個預(yù)埋式缸壓傳感器,恢復(fù)裝機后重新上臺架;在某單缸進(jìn)行火花塞側(cè)電極溫度監(jiān)控;在某兩缸進(jìn)行點火電壓監(jiān)控;試驗全程ECU數(shù)據(jù)監(jiān)控。監(jiān)控設(shè)備就緒后運行發(fā)動機臺架可靠性試驗工況。
經(jīng)過一段時間的發(fā)動機臺架運行,某工況下火花塞側(cè)電極溫度監(jiān)控顯示出現(xiàn)異常高溫:在約20 s的時間內(nèi),火花塞側(cè)電極溫度從相對穩(wěn)態(tài)的694℃爬升到1369℃;ECU監(jiān)控顯示火花塞溫度爬升過程中發(fā)動機轉(zhuǎn)速波動明顯,爆震信號未見異常;點火電壓監(jiān)控未見異常;缸壓傳感器同步捕捉到早燃信號,見圖2。停機拆解測溫火花塞,發(fā)現(xiàn)測溫火花塞電極已燒蝕,燒蝕情況和原故障件相似。
圖2 乙醇增壓機早燃缸壓曲線
由于火花塞離子流早燃試驗中未見早燃 (火花塞側(cè)電極最高溫度906℃的情況下),可以判斷在側(cè)電極溫度為694℃的情況下不會因火花塞自身電極過熱而引發(fā)早燃,而缸壓傳感器捕捉到的缸壓信號表明有早燃發(fā)生,因此推斷早燃由其他原因引發(fā),而非火花塞。
火花塞側(cè)電極溫度的爬升原因推斷為遭受缸內(nèi)早燃的烘烤?;鸹ㄈ麥囟壬仙揭欢ǔ潭葻o法及時冷卻,火花塞電極自身后續(xù)也會成為持續(xù)早燃的熱點。
早燃缸壓信號表明:某缸缸壓在點火正時之前就有了明顯上升,最大爆發(fā)壓力已超過了110 bar,這會導(dǎo)致火花塞、氣門等部件溫度的上升。但與普通汽油增壓機早燃爆壓壓力曲線相比,乙醇增壓機早燃的爆壓曲線比較平滑,沒有明顯的壓力波震蕩,因此爆震傳感器無法識別。
將故障發(fā)動機進(jìn)行拆解,尋找可能存在的早燃熱點。重點排查火花塞、氣門、燃燒室內(nèi)部尖點、積碳沉積物等因素;隨著排查的深入,我們排除了火花塞、氣門、燃燒室內(nèi)部尖點的影響因素,并逐漸將焦點關(guān)注在了乙醇燃料燃燒沉積物上,在發(fā)動機的進(jìn)氣門桿部、缸蓋燃燒室的排氣側(cè)發(fā)現(xiàn)了沉積物。氣門上的沉積物呈膠狀、燃燒室排氣側(cè)的沉積物呈顆粒堆積狀,見圖3。對沉積物的分析發(fā)現(xiàn)主要成分為鈣、硫、鋅、磷的氧化物。
圖3 氣門和燃燒室的沉積物
回顧火花塞燒蝕故障發(fā)生的狀態(tài),第一次火花塞燒蝕問題發(fā)生的時間約為70 h,在首次問題發(fā)生之后,火花塞燒蝕問題頻發(fā),間隔時間1~30個小時不等,發(fā)生燒蝕的缸號也是隨機的。發(fā)動機累計運行70 h之后,發(fā)動機硬件上最明顯的變化就是上述兩處的沉積物增多,其他無明顯變化。氣門上的沉積物為膠狀、且分布在桿部,不足以引發(fā)缸內(nèi)的早燃,推斷燃燒室內(nèi)的沉積物是引發(fā)早燃的熱點。
對于乙醇燃料而言,其氣化潛熱較大,導(dǎo)致了沉積物的形成。發(fā)動機燃燒室溫度模擬顯示,在額定工況點情況下火焰偏向進(jìn)氣側(cè),導(dǎo)致了排氣側(cè)燃燒不完全、形成冷區(qū),見圖4,這個冷區(qū)的位置和沉積物堆積的位置是重合的??梢耘袛喟l(fā)動機長期運行在額定工況點下,沉積物顆粒便在兩個排氣門對應(yīng)的燃燒室邊緣產(chǎn)生堆積。
圖4 缸內(nèi)燃燒溫度計算
發(fā)動機臺架可靠性工況由于長期停留在額定功率點區(qū)域,加劇了排氣門側(cè)沉積物的堆積,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時,燃燒火焰重新回歸到燃燒室中間,加熱沉積物形成熱點。
沉積物從開始堆積到成為引發(fā)早燃的熱點需要量的積累,需要運行足夠長的時間 (本案例約70 h)才能發(fā)生。
首先,在臺架運行工況上加以調(diào)整,以加強對沉積物堆積的遏制,避免發(fā)動機長時間運行在額定點工況,適當(dāng)增加中低速和變速區(qū)域的工況時間,達(dá)到清理沉積物的作用。
其次,熱點的行成條件除了有沉積物外,還有燃燒加熱的作用因素,降低火花塞燒蝕工況點的缸內(nèi)溫度,經(jīng)驗證對早燃有一定的遏制作用。發(fā)動機在故障易發(fā)工況點為閉閥噴射,在一定范圍內(nèi)采用開閥噴射后,經(jīng)驗證早燃安全區(qū)域更寬。
第三,降低火花塞側(cè)電極溫度,加強側(cè)電極導(dǎo)熱,避免偶發(fā)早燃加熱側(cè)電極使得火花塞迅速成為持續(xù)熱點。經(jīng)驗證,在火花塞側(cè)電極增加銅芯可以降低火花塞側(cè)電極溫度約100℃。
第四,氣道設(shè)計可持續(xù)優(yōu)化,避免燃燒過程的冷區(qū)形成就避免了燃燒沉積物的大量堆積。
對于終端用戶而言,整車駕駛過程中連續(xù)70個小時穩(wěn)定在額定工況點的概率極低,所以在缸蓋排氣側(cè)產(chǎn)生能誘發(fā)早燃的沉積物的風(fēng)險極低。有選擇地實施改進(jìn)措施可以進(jìn)一步保證可靠性。
調(diào)整臺架發(fā)動機運行工況、火花塞側(cè)電極增加銅芯降低溫度、特定區(qū)域采用開閥噴射方案,經(jīng)發(fā)動機臺架驗證,改進(jìn)效果良好,避免了火花塞燒蝕問題再次發(fā)生。
發(fā)動機搭載整車進(jìn)行了數(shù)輪耐久測試,均未發(fā)生火花塞燒蝕故障。整車試驗后拆解發(fā)動機檢查缸蓋,未在發(fā)動機缸蓋排氣側(cè)發(fā)現(xiàn)沉積物,進(jìn)一步印證了推斷。
1)該乙醇增壓發(fā)動機火花塞燒蝕的根本原因是早燃。
2)該乙醇發(fā)動機早燃的爆發(fā)壓力特征和汽油增壓機超級爆震爆發(fā)壓力特征不同,爆壓曲線平滑,沒有劇烈震蕩的壓力波出現(xiàn)。
3)該乙醇燃料發(fā)動機早燃的熱點是缸蓋燃燒室排氣側(cè)的沉積物引發(fā)。氣道和燃燒室的設(shè)計、使用乙醇燃料、長時間在額定功率點運行3個因素疊加最終導(dǎo)致了早燃熱點的形成。
4)火花塞側(cè)電極增加銅芯可降低電極溫度,改善導(dǎo)熱能力,可加強對偶發(fā)早燃的抵御能力。
5)針對該發(fā)動機,部分工況下采用開閥噴射策略可降低早燃發(fā)生概率。