文 | 劉文斌,李時(shí)華
隨著風(fēng)力發(fā)電規(guī)模和技術(shù)的不斷發(fā)展,風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。而葉片長(zhǎng)度的增加,在增大風(fēng)能捕獲效率的同時(shí),也增大了葉片斷裂損壞的概率。通常葉片發(fā)生斷裂的主要原因包括生產(chǎn)過(guò)程中工藝控制不良,葉片根部局部區(qū)域樹(shù)脂固化不完全導(dǎo)致的強(qiáng)度、剛度降低,風(fēng)速超限,風(fēng)電機(jī)組失速,電氣故障以及雷擊等。本文針對(duì)某風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組葉片斷裂事故,從風(fēng)速超限、電氣故障、雷擊、生產(chǎn)工藝等方面進(jìn)行深入分析,確定了葉片斷裂失效原因。
某風(fēng)電場(chǎng)6#風(fēng)電機(jī)組于2018年2月25日0時(shí)32分左右因葉片斷裂停機(jī)。葉片型號(hào):##96-2000/A5,葉片編號(hào):1201-149;葉片套號(hào):097;制造時(shí)間:2012年8月12日。葉片斷裂初始折斷位置:葉片前緣L4.5m至后緣L6m,其他折斷位置判斷為二次斷裂點(diǎn)。
葉根位置:葉根避雷導(dǎo)線于L2m處斷開(kāi)并失蹤。
后緣粘接:葉根外部自L6m至L15.5m處后緣開(kāi)裂,自SS面L32m至葉尖開(kāi)裂。
前緣粘接:前緣粘接角保存完整,自L4.5m處發(fā)生一次斷裂;自L7m處發(fā)生二次折斷。粘接處未發(fā)生分離,前緣粘接厚度及寬度無(wú)法測(cè)量。
腹板粘接:整個(gè)腹板粘接面未發(fā)生剝離,因葉片折斷導(dǎo)致葉根部位粘接膠與主梁剝離。觀察葉片內(nèi)部,腹板未發(fā)生膠層開(kāi)裂現(xiàn)象。
葉尖部分:鋁葉尖全部甩出丟失,葉尖部位33m至葉尖部分碎裂。根據(jù)對(duì)葉片的整體檢查結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)明顯的雷擊痕跡。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,葉尖位置的碎裂為葉片墜落時(shí)的二次損傷。
主梁部分:PS和SS面主梁均自葉根L2.5m處與蒙皮分離,主梁部分整體保存完整。PS面與SS面主梁與蒙皮均結(jié)合良好。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,主梁處的折斷是由于葉片斷裂失效后,因重力作用導(dǎo)致的主梁與殼體發(fā)生分離,主梁本身并未斷裂。
后緣輔梁(UD):PS面輔梁與外蒙皮結(jié)合完整,只是在斷裂后與殼體發(fā)生抽離。SS面后緣輔梁在L6m處折斷。
芯材及蒙皮:葉根處、前緣L12m處、后緣L13m處均撕裂露出PVC芯材,殘存PVC芯材表明粘接無(wú)異常。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,芯材和蒙皮處均為撕裂,這是由于葉片在斷裂后受重力影響,導(dǎo)致蒙皮與芯材發(fā)生撕裂。
通過(guò)逐一分析導(dǎo)致葉片失效的各種外部因素對(duì)葉片失效的影響,判定葉片失效的原因。導(dǎo)致葉片失效的外部影響因素及判定方法如表1所示。
根據(jù)SCADA監(jiān)控系統(tǒng)信息,在事故發(fā)生前后,發(fā)現(xiàn)6#風(fēng)電機(jī)組異常,經(jīng)過(guò)分析數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)1s數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2),葉片出現(xiàn)斷裂的時(shí)間為2018年2月25日0時(shí)32分32秒。
圖1 事故葉片斷裂位置示意圖
圖2 葉片斷口圖
由圖3可知,葉片發(fā)生斷裂時(shí),機(jī)艙振動(dòng)較大,最大值達(dá)到3.4mm左右,風(fēng)電機(jī)組持續(xù)擺振約2分鐘,之后振幅逐漸減小。
葉片發(fā)生斷裂事故后,3支葉片均正常順槳且保持同步,具體過(guò)程見(jiàn)圖4。
根據(jù)歷史數(shù)據(jù),2016年該風(fēng)電機(jī)組的最大風(fēng)速為24.3m/s,未超過(guò)設(shè)計(jì)風(fēng)速。葉片斷裂前后,風(fēng)速未超過(guò)極限風(fēng)速,2018年2月25日0時(shí)30分至0時(shí)40分的最大風(fēng)速為15.5m/s,處于正常運(yùn)行風(fēng)速范圍內(nèi)。
表1 葉片失效外部影響因素及判定方法表
表2 SCADA系統(tǒng)1s監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
圖3 機(jī)艙振動(dòng)值分析
圖4 事故后槳葉動(dòng)作過(guò)程圖
圖5 事故前后風(fēng)速分析圖
由圖5可知,在葉片斷裂前的一小段時(shí)間內(nèi),機(jī)艙風(fēng)速儀所測(cè)得的風(fēng)速切變尚可,未出現(xiàn)較快的風(fēng)速變化。該風(fēng)電機(jī)組在葉片斷裂事故發(fā)生前后的最大轉(zhuǎn)速為 17.42rpm(2018年2月25日 0∶32∶02),未發(fā)生超速。
如雷電對(duì)電網(wǎng)或風(fēng)電機(jī)組沖擊較大,應(yīng)出現(xiàn)短時(shí)間的系統(tǒng)過(guò)電壓;如雷電沖擊能量較小,可能僅導(dǎo)致葉片損壞而無(wú)法引起系統(tǒng)過(guò)電壓。由事故前后系統(tǒng)電壓變化情況圖(圖6)可知,葉片斷裂前后系統(tǒng)電壓無(wú)明顯波動(dòng)。
綜合分析可知:(1)排除故障時(shí)風(fēng)速超過(guò)設(shè)計(jì)值導(dǎo)致葉片斷裂的可能;(2)排除風(fēng)電機(jī)組飛車(chē)的可能;(3)排除雷擊因素導(dǎo)致葉片斷裂的可能。
葉片各截面測(cè)量明細(xì)見(jiàn)表3,發(fā)現(xiàn)的主要缺陷見(jiàn)表4。綜合分析如下:
(1)葉根處存在2處褶皺:葉根L2.5m處軸向褶皺(L=600mm,W=32mm,H=8mm,高寬比為0.25);葉根L1.8m處軸向褶皺(L=480mm,W=27mm,H=6mm,高寬比為0.22)。由于葉根L2.5m 折斷截面并未發(fā)現(xiàn)褶皺分層,且L2.5m折斷截面呈弦向折斷與2處軸向褶皺沒(méi)有直接關(guān)聯(lián),判定2處褶皺均為質(zhì)量缺陷。
(2)后緣L23m 和L24m 處的斷面上均發(fā)現(xiàn)有空膠現(xiàn)象,葉片局部空膠風(fēng)險(xiǎn)較小,可以排除。
圖6 事故發(fā)生前后系統(tǒng)電壓變化圖
表3 葉片各截面測(cè)量明細(xì)表
表4 發(fā)現(xiàn)的主要缺陷
表5 彎曲試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果
(3)抽檢了10處葉片后緣粘接厚度,存在4處超標(biāo),部分膠層存在空膠現(xiàn)象。除后緣L8m 位置超標(biāo)嚴(yán)重(超標(biāo)275%)外,其余3處最大超標(biāo)為16.67%。但膠層超厚的缺陷并未在葉片初始斷口位置,因此,后緣膠層缺陷不能作為本次葉片斷裂事故的主要原因,可以排除。
(4)L6m 處后緣輔梁(UD)弦向褶皺,長(zhǎng)度為320mm,寬度為25mm,高度為5mm,高寬比為0.20。葉片在L6m 處發(fā)生折斷,現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn)L6m 折斷截面存在褶皺分層的現(xiàn)象,弦向褶皺對(duì)葉片折斷的影響因素很大,初步判定該缺陷是造成葉片折斷的主要因素。
因葉根外部自L6m至L15.5m處后緣開(kāi)裂,在輔梁褶皺位置取三個(gè)樣塊:第一塊為L(zhǎng)6m 處后緣輔梁斷口位置樣塊,標(biāo)記為A樣塊;第二塊為L(zhǎng)7.5m 處后緣輔梁弦向45°褶皺樣塊,標(biāo)記為B樣塊;第三塊為正常狀態(tài)的輔梁,標(biāo)記為C 樣塊,作為對(duì)比樣塊。
彎曲試驗(yàn)是將一定形狀和尺寸的試樣放置于彎曲裝置上,以規(guī)定直徑的彎心將試樣彎曲到要求的角度后,卸除試驗(yàn)力,檢查試驗(yàn)承受的變形性能(由于樣品 A 尺寸較小且缺陷過(guò)大,導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)無(wú)法做力學(xué)性能測(cè)試,因此,本次力學(xué)性能試驗(yàn)用樣塊B 和C 做對(duì)比測(cè)試)。由彎曲試驗(yàn)數(shù)據(jù)(表5)可知,缺陷樣塊的彎曲強(qiáng)度僅為正常樣塊彎曲強(qiáng)度的67.97%;而彎曲模量比正常樣塊大9.13%。彎曲強(qiáng)度降低,使得輔梁的抗剪切能力嚴(yán)重下降;而彎曲模量值越大,表示材料在彈性極限內(nèi)抵抗彎曲變形能力相對(duì)越小,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明輔梁出現(xiàn)褶皺后,降低了本身的抗變形能力。
表6 拉伸試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果
拉伸試驗(yàn)是檢測(cè)強(qiáng)度和剛度最主要的試驗(yàn)方法之一,通過(guò)拉伸試驗(yàn)可以觀察材料的變形行為。由表6可知,褶皺缺陷導(dǎo)致輔梁抗拉強(qiáng)度下降了9.18%。
結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可知:缺陷樣塊的彎曲強(qiáng)度僅為正常樣塊彎曲強(qiáng)度的 67.97%;褶皺缺陷導(dǎo)致輔梁抗拉強(qiáng)度下降了9.18%;而彎曲模量比正常樣塊大 9.13%;以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明,葉片L6m處的后緣輔梁(UD)弦向褶皺是造成葉片折斷失效的主要誘發(fā)因素。
綜合分析,該事故風(fēng)電機(jī)組葉片的失效過(guò)程是由葉片L6m處后緣輔梁(UD)弦向褶皺誘發(fā)葉片開(kāi)始斷裂,葉片在離心力的作用下,蒙皮及主梁發(fā)生撕扯分層開(kāi)裂,在葉片開(kāi)裂后,葉片穩(wěn)定性大幅下降,當(dāng)葉片載荷傳遞到根部后,因根部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較大,在葉片 L6m 處應(yīng)力積聚,導(dǎo)致后緣L6m 處由內(nèi)向外撕裂,迎風(fēng)面和背風(fēng)面主梁折斷,進(jìn)而導(dǎo)致葉片瞬間失效。