杜 勇, 姜 濤, 滕學(xué)偉, 謝桂學(xué), 隋清國
(中石化勝利油田分公司樁西采油廠)
樁西邊底水油藏共有20個單元,可采儲量714.6×104t,綜合含水98.1%,主要含油層系館陶組,油井生產(chǎn)過程中易出砂,需要采取防砂措施。目前總開油井212口,其中水平井82口,水平井采用篩管完井或套管固井射孔完井、下精密微孔濾防砂生產(chǎn),水平井日產(chǎn)液13 182 t,日產(chǎn)油263 t,含水98.0%。以樁1塊為代表的高孔高滲邊底水油藏水平井含水上升快、產(chǎn)液量高,迫切需要一種技術(shù)實現(xiàn)控液穩(wěn)油,減緩水平井出水速度,提高開發(fā)效率。堵水工藝[1-7]是一種提高邊底水油藏水平井開發(fā)效果的方法,然而,目前水平井常規(guī)堵水方法的效果相對較差。分析認(rèn)為主要原因是堵后不能保證正常的產(chǎn)液量。具體表現(xiàn)在水平井的水淹差異包括出液段段內(nèi)差異和出液段與不出液段之間的差異,當(dāng)出液段完全高含水時,僅依靠堵水已經(jīng)無法挖掘水平段潛力,如何啟動不出液段的潛力是保證堵后產(chǎn)液量的前提[8-9]。此外,傳統(tǒng)堵水方法造成了堵劑在篩管與裸眼井壁或精密微孔濾與套管的環(huán)空內(nèi)殘留,也促使了堵后液量低或不出液。為此,開展了新型的“調(diào)控、堵水、疏通”復(fù)合堵水工藝研究,實現(xiàn)了封堵效果好以及增油有效期長的目的,為水平井的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供可靠的技術(shù)支撐。
針對邊底水油藏高含水的水平井,首先籠統(tǒng)注入微觀油水調(diào)控劑,減小后續(xù)堵劑的注入阻力,使后續(xù)水繞流洗油,啟動難動用剩余油;然后注入耐溫高強(qiáng)度堵劑,實現(xiàn)對出水層段的有效封堵;最后以解堵劑為射流動力液,配套高壓旋轉(zhuǎn)射流解堵工具,通過高壓射流打碎、溶蝕井筒及篩管與井壁或精密微孔濾與套管環(huán)空內(nèi)的殘留堵劑,疏通堵劑傷害和低滲段,保證堵后的產(chǎn)液量。
微觀油水調(diào)控劑是具有一定表面活性的物質(zhì),通過吸附在巖石表面改變巖石表面潤濕性,同時將原油從巖石表面剝離下來,減小后續(xù)堵劑的注入阻力,使后續(xù)水繞流洗油,啟動難動用剩余油。
通過計算聚合電子密度分布可以判斷哪種單體容易發(fā)生自由基聚合反應(yīng),以及通過單體在水中的溶解性模擬,綜合選擇丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)為親水性聚合單體。通過對比不同分子在二氧化硅表面的吸附能,優(yōu)選出二甲基二烯丙基氯化銨(DMDAAC)、γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(KH570)為吸附型聚合單體。根據(jù)不同單體間競聚率大小,設(shè)計出3種目標(biāo)分子,經(jīng)過紅外光譜說明所制備的共聚物具有所含單體的特征吸收峰,結(jié)構(gòu)表征說明所合成產(chǎn)物均為目標(biāo)分子。利用分子模擬技術(shù),優(yōu)選以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、二甲基二烯丙基氯化銨(DMDAAC)為聚合單體合成的微觀油水調(diào)控劑。
2.1 潤濕性評價
通過實驗,微觀油水調(diào)控劑能使弱水濕表面潤濕角由61.5°降為25°,微觀油水調(diào)控劑能夠改變巖石表面潤濕性。
2.2 驅(qū)油能力
采用單管填砂巖心實驗。填砂管飽和模擬地層水,測量孔隙體積和模擬地層水絕對滲透率;然后注原油達(dá)到原始含油飽和度;注模擬地層水至產(chǎn)出液含水率到94%,計算此時填砂管中剩余油飽和度;注入0.3 PV微觀油水調(diào)控劑;繼續(xù)采用模擬地層水驅(qū)替,至產(chǎn)出液含水率到98%。實驗溫度均為75℃,地層水和注入水均用人工配制的礦化度為10 000 mg/L的模擬水。
實驗結(jié)果表明,微觀油水調(diào)控劑注入后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)提高采收率增值增加,室內(nèi)提高采收率增值在12%以上,具有較好的驅(qū)油能力。
為保障礦場堵劑滿足高溫高鹽以及堵劑過篩管或精密微孔濾的需求,施工時間內(nèi)不堵死井筒,堵劑進(jìn)入井筒與井壁的環(huán)空后能在較短時間內(nèi)成膠且具有較高的成膠強(qiáng)度。在常規(guī)聚合物凍膠的基礎(chǔ)上,研制了耐溫高強(qiáng)度堵劑。該體系包括主劑CBJ-S、CBJ-S用復(fù)合交聯(lián)劑、增強(qiáng)劑,對配方進(jìn)行了篩選與評價,優(yōu)化形成了不同地層溫度下最優(yōu)的堵劑配方體系,滿足了不同油藏條件水平井堵水的要求,實驗結(jié)果見表1。
2.1 軸向耐壓強(qiáng)度測試
物模裝置如圖1所示。圖中A、B兩點為兩個注入點,一定量的耐溫高強(qiáng)度堵劑可通過其注入,C點可模擬生產(chǎn)過程中恢復(fù)生產(chǎn)時的情況。通過儀器中的測壓點P,可以測量在注入耐溫高強(qiáng)度堵劑過程中的注入壓力,同時也可測量恢復(fù)水驅(qū)時一定長度的耐溫高強(qiáng)度堵劑可承受的水平方向(即水平井環(huán)空軸向上)的耐壓值大小,實驗結(jié)果見表2。
表1 不同溫度下耐溫高強(qiáng)度堵劑配方篩選
圖1 軸向承壓模擬示意圖表2 耐溫高強(qiáng)度堵劑材料長度與軸向承壓梯度
編號長度/cm軸向承受壓力/MPa相應(yīng)壓力梯度/(MPa·m-1)1#50.0480.962#100.1021.023#150.1611.074#200.2161.085#400.4771.19
由表2可以看出,不同長度的耐溫高強(qiáng)度堵劑的軸向壓力梯度最小為0.96 MPa/m,最大達(dá)到1.19 MPa/m,堵劑軸向上具有較強(qiáng)的耐壓強(qiáng)度。
2.2 本體強(qiáng)度測試
對濃度為0.5%聚合物、0.5%聚合物+0.3%有機(jī)鉻交聯(lián)劑以及耐溫高強(qiáng)度堵劑材料的強(qiáng)度進(jìn)行了測試和對比,實驗結(jié)果表明,在相同條件下,濃度為0.5%聚合物的強(qiáng)度為29.4 N,0.5%聚合物與0.3%有機(jī)鉻交聯(lián)劑形成的凍膠的強(qiáng)度可達(dá)到83.3 N,耐溫高強(qiáng)度堵劑體系的強(qiáng)度為2 722.4 N。耐溫高強(qiáng)度堵劑體系具有較強(qiáng)的本體強(qiáng)度。
2.3 耐溫性能測試
在溫度分別為50℃、60℃、80℃ 、100℃、120℃條件下,測試溫度對耐溫高強(qiáng)度堵劑本體強(qiáng)度的影響。實驗結(jié)果表明,隨著溫度的升高,耐溫高強(qiáng)度堵劑的本體強(qiáng)度先增加較快,溫度由50℃上升至100℃時,堵劑的的本體強(qiáng)度由1 324.2 N增大至1 732.4 N;當(dāng)溫度超過100℃后,堵劑本體的強(qiáng)度略有下降,說明堵劑具有較好的耐溫性能。
2.4 耐鹽性能測試
在礦化度分別為2 000 mg/L、5 000 mg/L、10 000 mg/L、20 000 mg/L、50 000 mg/L、100 000 mg/L條件下,測試耐溫高強(qiáng)度堵劑材料的本體強(qiáng)度。實驗結(jié)果表明,隨著礦化度增加,耐溫高強(qiáng)度堵劑的本體強(qiáng)度開始下降較快,當(dāng)?shù)V化度由2 000 mg/L上升至50 000 mg/L時,耐溫高強(qiáng)度堵劑的本體強(qiáng)度由1 536.4 N下降至1 145.2 N,當(dāng)?shù)V化度超過50 000 mg/L時,耐溫高強(qiáng)度堵劑的本體強(qiáng)度降低緩慢,體系仍具有較強(qiáng)的本體強(qiáng)度,說明堵劑具有較好的耐鹽性能。
傳統(tǒng)堵水方法造成了堵劑在篩管與裸眼井壁或套管與精密微孔濾的環(huán)空內(nèi)殘留,也促使了堵后液量低或不出液,以解堵劑為射流動力液,配套高壓旋轉(zhuǎn)射流解堵工具,通過高壓射流打碎、溶蝕井筒、篩管與裸眼井壁或精密微孔濾與套管環(huán)空內(nèi)的殘留堵劑,疏通堵劑污染和低滲段,保證堵后的產(chǎn)液量,解堵半徑一般取0.6 m。采用強(qiáng)氧化劑復(fù)配體系進(jìn)行解堵。將配制好的濃度分別為0.25%、0.5%、1.0%、1.5%的解堵劑與已形成凍膠的耐溫高強(qiáng)度堵劑按照1 ∶1的比例進(jìn)行混合,分別放置1 h、2 h、4 h、8 h、16 h、24 h、48 h,考察凍膠體積在試管中所占的比例。實驗結(jié)果表明,濃度為0.5%的解堵劑解堵時間16 h后,凍膠體積在試管中所占的比例降為9.5%,濃度為1.0%的解堵劑解堵時間16 h后,凍膠完全解堵,從經(jīng)濟(jì)性和現(xiàn)場施工實際角度考慮時,選擇濃度為0.5%~1.0%的解堵劑溶液可達(dá)到解堵目的。
1.1 樁1-平71井概況
樁1-平71井生產(chǎn)層位Ng上9,有效厚度4.5 m,位于構(gòu)造高部位,采用篩管完井,篩管井段1 749.94~1 857.79 m,篩管段長107.85 m,單井控制儲量5.6×104t。該井于2014年7月酸洗投產(chǎn)后初期日產(chǎn)液25.5 t,日產(chǎn)油10.7 t,含水58.0%,動液面在井口。2017年5月日產(chǎn)液196.2 t,日產(chǎn)油2.1 t,含水98.9%,動液面96 m,累產(chǎn)油4 097 t,采出程度7.3%。根據(jù)油藏動靜態(tài)及生產(chǎn)井史資料分析,該井采出程度較低,具有剩余油挖潛潛力,可通過實施化學(xué)堵水工藝,達(dá)到降液增油的目的。
1.2 堵水工藝參數(shù)優(yōu)化
1.2.1 堵劑用量
樁1-平71井為篩管完井,堵劑注入時沿井軸徑向擴(kuò)散,油層有效厚度4.5 m,堵劑用量采用式(1)計算:
(1)
式中:Q—堵劑用量,m3;
a—水平段處理長度,107.85 m;
b1—堵劑沿井軸水平徑向波及深度,8 m;
b2—沿井軸水平徑向頂替深度,2 m;
h—油層有效厚度,4.5 m;
Φ—油層孔隙度,32%;
e—用量系數(shù),取0.6。
利用式(1)計算堵劑用量為1 230.8 m3,附加工藝系數(shù)1.05,設(shè)計堵劑量1 290 m3,其中微觀油水調(diào)控劑1 000 m3,耐溫高強(qiáng)度堵劑290 m3。
1.2.2 解堵劑用量
采用解堵劑解除注入的耐溫高強(qiáng)度堵劑在篩管外環(huán)空及近井地層的傷害。解堵劑地層注入量采用式(2)計算:
(2)
式中:Q1—解堵劑地層注入量,m3;
r1—井眼半徑,0.0889 m;
r2—地層處理半徑,0.6 m;
a—水平段處理長度,107.85 m;
Φ—油層孔隙度,32%;
e—用量系數(shù),取0.6。
利用式(2)計算解堵劑地層注入量為24.5 m3,附加工藝系數(shù)1.05,設(shè)計解堵劑地層注入量26 m3。
該井油層套管、篩管外徑177.8 mm,壁厚9.19 mm,人工井底1 857.2 m,井筒容積37 m3,地面循環(huán)池容積12 m3,設(shè)計解堵施工時的循環(huán)射流量49 m3。合計解堵劑地層注入量及循環(huán)射流量為75 m3。
1.2.3 段塞設(shè)計及注入順序
為減少堵劑進(jìn)入地層后吸附、稀釋、井筒附近堵劑返吐可能引起的封堵強(qiáng)度損失以及盡可能保持堵后供液能力,設(shè)計4個堵水施工段塞,按照注入前后順序依次為:微觀油水調(diào)控劑段塞、耐溫高強(qiáng)度堵劑封口段塞、頂替段塞和疏通解堵段塞。各段塞設(shè)計見表3。
表3 不同段塞設(shè)計
1.2.4 施工管柱
注入堵劑施工管柱采取光油管+筆尖籠統(tǒng)注入,管柱尾深下至篩管段頂1 748 m;疏通解堵施工管柱采用油管+高壓射流工具在篩管段往復(fù)射流清洗,管柱尾深初始下至最上部第一根篩管中間位置1 756 m。
1.3 現(xiàn)場施工過程
2017年6月對樁1-平71井實施 “調(diào)堵疏”施工。下管柱至篩管段頂1 748 m,連接施工流程,地面管線試壓25 MPa合格后,采用油田污水40 m3正洗井至進(jìn)出口水質(zhì)一致;正擠油田污水20 m3,壓力2 MPa;正擠微觀油水調(diào)控劑1 000 m3,壓力2~8 MPa,排量18 m3/min,正擠耐溫高強(qiáng)度堵劑290 m3,正擠高黏度聚合物溶液20 m3,油田污水120 m3,反擠油田污水20 m3,壓力8~12 MPa,排量8 m3/min;上提管柱至直井段,完成尾深1 025 m,關(guān)井候凝3 d;探?jīng)_至人工井底后,用油田污水40 m3反洗井,起出管柱;下疏通解堵施工管柱至1 756 m,連接施工流程,地面管線試壓25 MPa合格后,采用油田污水40 m3正洗井;正擠解堵劑26 m3,正擠油田污水5.3 m3,壓力12 MPa穩(wěn)定,關(guān)井浸泡16 h;配制解堵液49 m3作為射流循環(huán)液,對篩管段1 749.94~1 857.79 m進(jìn)行往復(fù)高壓射流清洗;起出井內(nèi)施工管柱。
1.4 實施效果
樁1-平71措施開井后日產(chǎn)液量和含水大幅度下降,含水由之前的98.9%下降到84.2%,日產(chǎn)液35.4 t,日產(chǎn)油5.6 t,含水率下降14.7%,日增油3.5 t,日降液160.8 t,累增油564 t,累降液28 124 t,取得了較好的降液增油效果。
2017年以來,在樁西邊底水油藏水平井共實施復(fù)合堵水工藝5井次,堵水有效率100%。措施后平均日產(chǎn)液36 t,日產(chǎn)油5.9 t,含水83.6%,對比措施前平均單井日增油2.8 t,日產(chǎn)液降低125 t,平均單井累增油506 t,累降液24 783 t。現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,復(fù)合堵水工藝可實現(xiàn)對水平井的封堵,達(dá)到降液增油的目的,具有較大的推廣應(yīng)用價值。
(1)以AM、AA、DMDAAC為聚合物單體合成的微觀油水調(diào)控劑具有良好的驅(qū)油性能。
(2)研發(fā)的以主劑CBJ-S、CBJ-S用復(fù)合交聯(lián)劑、增強(qiáng)劑等組成的耐溫高強(qiáng)度堵劑本體強(qiáng)度可達(dá)2 722.4 N,耐溫120℃,耐鹽100 000 mg/L,具有良好的過篩管特性。
(3)現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,復(fù)合堵水工藝可實現(xiàn)對水平井的封堵,達(dá)到降液增油的目的,具有較大的推廣應(yīng)用價值。