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甘蔗制糖澄清工藝優(yōu)化及應(yīng)用研究

2019-04-28 08:48王健張菡車(chē)夏寧陳海軍蒙濤馬必聲王寶趙抒娜
中國(guó)糖料 2019年2期
關(guān)鍵詞:絮凝劑純度磷酸

王健 ,張菡 ,車(chē)夏寧 ,3,陳海軍 ,3,蒙濤 ,3,馬必聲 ,3,王寶 ,,趙抒娜 ,

(1.中糧營(yíng)養(yǎng)健康研究院有限公司/營(yíng)養(yǎng)健康與食品安全北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/老年?duì)I養(yǎng)食品研究北京市工程實(shí)驗(yàn)室,北京102209;2.中糧屯河糖業(yè)股份有限公司/農(nóng)業(yè)部糖料與番茄質(zhì)量安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,新疆昌吉831100;3.中糧屯河崇左糖業(yè)有限公司,廣西崇左200040)

0 引言

我國(guó)是世界上最大的食糖生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)之一,制糖工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著重要地位。目前,甘蔗制糖有兩種方法:一種是用亞硫酸法或者碳酸法直接生產(chǎn)白砂糖,也稱(chēng)為一步法;另一種是先利用石灰石法制備原糖,然后將原糖回溶、飽充、蒸發(fā),再次結(jié)晶獲得精煉糖,也稱(chēng)為兩步法[1-2]。中糧屯河崇左糖業(yè)有限公司采用兩步法生產(chǎn)白砂糖,即以甘蔗為原料,通過(guò)石灰石法生產(chǎn)原糖,再將自制原糖及外購(gòu)原糖、國(guó)儲(chǔ)糖等原料精煉制備白砂糖。相比一步法季節(jié)性生產(chǎn)的特點(diǎn),該工藝基本可以做到全年生產(chǎn),具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

在制糖工藝過(guò)程中,蔗汁的澄清處理工藝好壞直接影響原糖的品質(zhì),并進(jìn)一步影響白砂糖的質(zhì)量[3]。圍繞澄清工藝的改善,國(guó)內(nèi)外開(kāi)展了一系列研究。楊敏等[4]介紹了甘蔗制糖業(yè)的不同澄清劑使用的情況,并結(jié)合清潔生產(chǎn)的要求,展望了未來(lái)制糖工業(yè)澄清劑的發(fā)展方向。王寶等[5]采用成本更為低廉的卷式有機(jī)納濾膜對(duì)甜菜制糖的二清汁進(jìn)行過(guò)濾,可使二清汁錘度和糖度各提高5~7個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)純度提高1~3個(gè)百分點(diǎn)。沈石妍等[6]采用4種不同孔徑的陶瓷膜和2種不同截留分子量的有機(jī)管式膜對(duì)蔗汁過(guò)濾進(jìn)行處理,200 nm孔徑的陶瓷膜對(duì)蔗汁色素物質(zhì)去除率可達(dá)90%以上,清凈效果優(yōu)于傳統(tǒng)亞硫酸法澄清汁。張菡等[7]提出當(dāng)甜菜汁中的葡聚糖濃度在1 g/kg以下時(shí),α-葡聚糖酶的最優(yōu)作用濃度為5 mg/kg,可進(jìn)行有效降解,從而解決可能影響到過(guò)濾、蒸發(fā)、結(jié)晶和分蜜等工段過(guò)濾等生產(chǎn)問(wèn)題。林榮珍等[8]使用聚二甲基二烯丙基氯化銨、重硫氧、聚磷硅酸鋅對(duì)甘蔗混合汁進(jìn)行澄清脫色,該工藝的效果優(yōu)于傳統(tǒng)制糖工藝。王鳳霞等[9]試驗(yàn)表明濕法磷酸與熱法磷酸在脫色率、色值、渾濁度上不存在顯著性差異。沈石妍[10]等在模擬壓榨和清凈過(guò)程的操作條件試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)中性條件下可減少蔗汁中蔗糖的分解和色素生成,達(dá)到提高糖分回收率和保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。李雪珍[11]等通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)蔗汁中添加殼聚糖-活性炭的協(xié)同作用,甘蔗蔗汁總脫色率平均提高了37.3%,清汁重力純度平均提高了3.41%,證明殼聚糖-活性炭協(xié)同對(duì)甘蔗蔗汁具有很好的清凈、脫色能力。

在實(shí)際榨季生產(chǎn)中,受制于條件的限制,大多數(shù)制糖企業(yè)通常憑借生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定澄清工藝操作條件。由于甘蔗的品種、生長(zhǎng)條件、成熟程度和新鮮度等存在一定的差異和變化,蔗汁的成分會(huì)隨之發(fā)生波動(dòng),因而需要對(duì)澄清工藝操作的條件及時(shí)地調(diào)整以確保達(dá)到預(yù)期的澄清效果。因此,有必要開(kāi)展試驗(yàn)以及時(shí)、迅速、準(zhǔn)確、科學(xué)地制定最優(yōu)的澄清工藝條件,指導(dǎo)制糖工業(yè)生產(chǎn)。利用正交表來(lái)安排試驗(yàn)方案,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行計(jì)算分析,既可減少試驗(yàn)次數(shù),縮短周期,獲得可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù),又能在錯(cuò)綜復(fù)雜的影響因素中找出關(guān)鍵因素,確定最佳工藝[12-14]。本文通過(guò)系統(tǒng)性的正交試驗(yàn),優(yōu)選出最佳的磷酸添加量、預(yù)灰pH、主灰pH、絮凝劑添加量,并在工業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行應(yīng)用驗(yàn)證,通過(guò)對(duì)澄清工藝指標(biāo)的優(yōu)化,可有效改善原糖生產(chǎn)過(guò)程中的澄清效率。

1 材料與方法

1.1 材料

混合汁、石灰乳、磷酸和絮凝劑均取自中糧屯河崇左糖業(yè)有限公司壓榨車(chē)間。各物料的理化指標(biāo),混合汁錘度:19.67oBx,視純度:89.37%,自然磷酸值:335 μL/L,pH:5.05;石灰乳:波美度為 11.3oBe;磷酸:將食品級(jí)85%磷酸稀釋至20%;絮凝劑:將聚丙烯酰胺用自來(lái)水稀釋至濃度500μL/L。

1.2 實(shí)驗(yàn)儀器

本文所涉及的實(shí)驗(yàn)儀器:電熱恒溫水浴鍋 (DK-S24,上海森信實(shí)驗(yàn)儀器有限公司);電子分析天平(ME204,美國(guó)Mettler公司);電熱鼓風(fēng)干燥箱(DHG-9240,上海一恒科學(xué)儀器有限公司);自動(dòng)旋光儀(WZZ 2S,上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司);手持錘度計(jì)(MASTER-53a,日本ATAGO公司);臺(tái)式數(shù)顯pH計(jì)(PHS-25,上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司);紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)[UV-2800,尤尼柯(上海)儀器有限公司];加熱磁力攪拌器(RCT basic,德國(guó)IKA公司)。

1.3 試驗(yàn)方法與步驟

1.3.1 正交試驗(yàn)的設(shè)計(jì)

根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)可知,影響澄清效果的因素有蔗汁自然磷酸值、外加磷酸值、預(yù)灰pH、主灰pH、絮凝劑添加量、一次加熱溫度、二次加熱溫度等,為了減少實(shí)驗(yàn)室次數(shù),固定部分工藝條件不變,以磷酸添加量、預(yù)灰pH、主灰pH和絮凝劑添加量4個(gè)條件為關(guān)鍵因素,每一個(gè)因素為3水平,進(jìn)行L9(34)正交試驗(yàn)(表1)。

由表1中4因素3水平選用L9(34)正交表,即做9個(gè)試驗(yàn)就可以代表81個(gè)全面試驗(yàn),根據(jù)此表確定試驗(yàn)方案,具體見(jiàn)表2,每個(gè)試驗(yàn)方案重復(fù)3次。

1.3.2 澄清過(guò)程模擬

取新鮮混合汁測(cè)定其理化指標(biāo),然后按照以下步驟模擬澄清過(guò)程:(1)取450mL新鮮混合汁,添加特定含量磷酸;(2)用石灰乳預(yù)灰至特定pH;(3)將樣品放置于水浴鍋一次加熱至65℃,停留5min;(4)用石灰乳主灰至特定pH;(5)用電熱爐將樣品二次加熱至沸騰(105℃左右),保持5 min;(6)加入特定比例絮凝劑,攪拌均勻;(7)迅速將樣品轉(zhuǎn)移至500mL量筒中,每隔一定時(shí)間記錄沉降物的體積;(8)靜置30min,用洗耳球和橡膠管取上層清汁檢測(cè)理化指標(biāo)。

表1 因素和水平Table 1 Factors and levels

表2 試驗(yàn)方案Table 2 Experiment scheme

1.3.3 指標(biāo)觀察及檢測(cè)

觀察量筒中沉降物的結(jié)構(gòu)和顆粒大小,每隔特定時(shí)間記錄沉降物的高度,并計(jì)算沉降速度。待靜置30 min時(shí),沉降物高度已基本不變化,此時(shí)用洗耳球和橡膠管取上層清汁,檢測(cè)錘度、視純度、色值、濁度、pH、鈣鹽等理化指標(biāo),選取沉降速度、視純度、色值、濁度為關(guān)鍵澄清指標(biāo),用以評(píng)估混合汁的澄清效率和脫色效果。

2 結(jié)果與討論

模擬澄清過(guò)程,記錄沉降物的體積,如表3所示。除方案9外,其他方案的樣品在靜置時(shí)均能迅速沉降,10min后泥汁基本沉降完畢,繼續(xù)沉降,沉降物的體積變化不大;取10min內(nèi)泥汁的沉降體積變化,計(jì)算沉降速度,即將沉降物的體積變化除以沉降時(shí)間。將沉降速度及澄清后各樣品的理化指標(biāo)分別列于表4中。

多指標(biāo)試驗(yàn)設(shè)計(jì)的分析方法有綜合平衡法和綜合評(píng)分法。綜合平衡法先分別將各個(gè)指標(biāo)按單指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析,再將各指標(biāo)的分析結(jié)果進(jìn)行綜合平衡,以得到“最優(yōu)”試驗(yàn)方案。綜合評(píng)分法是將多指標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)評(píng)分指標(biāo)來(lái)進(jìn)行直觀分析的方法。綜合平衡法可根據(jù)極差大小來(lái)排列因素的主次關(guān)系,但計(jì)算較多,計(jì)算過(guò)程比較復(fù)雜。綜合評(píng)分法計(jì)算簡(jiǎn)單,但對(duì)于多指標(biāo)的正交試驗(yàn),其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)直接影響結(jié)果的準(zhǔn)確性[15-16]。本文采用兩種方法進(jìn)行計(jì)算,并將結(jié)果加以比較和分析。

表3 澄清過(guò)程中各樣品的沉降速度Table 3 Sedimentation velocity of each sam p le during the clarification process

表4 澄清后各樣品的理化指標(biāo)Table 4 Physicochem ical indexes of each sample after clarification

2.1 綜合平衡法

2.1.1 計(jì)算K、k值

采用綜合平衡法,對(duì)表4的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,K是指標(biāo),k是指標(biāo)的平均值;以沉降速度受磷酸添加量影響的計(jì)算為例:

K1=27+28+27=82,k1=K1/3=82/3=27.3;K2=26+25+29=80,k2=K2/3=80/3=26.7;

K3=24+22+23=69,k3=K3/3=69/3=23.0。以此類(lèi)推,計(jì)算結(jié)果如表5所示。

表5 磷酸和絮凝劑添加量、預(yù)灰及主灰pH對(duì)制糖指標(biāo)的影響(綜合平衡法)Table 5 Effects of phosphoric acid, flocculant addition, prelim ing pH, and lim ing pH on sugar processing indexes(comprehensive equilibrium method)

2.1.2 計(jì)算R值

極差R值是指標(biāo)的變化幅度,即k值的最大值減去最小值。極差R的大小反映該因素變化對(duì)考核指標(biāo)影響的大小,極差R值越大,則該因素對(duì)考核指標(biāo)的影響就越大,對(duì)于結(jié)果越重要,反之就越小。根據(jù)極差大小的順序,將表5中各因素的主次關(guān)系進(jìn)行排序,由此可得出影響沉降速度的因素主次順序?yàn)椋毫姿崽砑恿浚拘跄齽┨砑恿浚绢A(yù)灰pH>主灰pH,即磷酸添加量對(duì)蔗汁的沉降速度影響最大,是關(guān)鍵因素。同理,影響色值的因素主次順序?yàn)椋毫姿崽砑恿浚局骰襭H>絮凝劑添加量>預(yù)灰pH。

2.1.3 優(yōu)化操作條件

對(duì)于澄清工藝而言,沉降速度越快越好,視純度越高越好,色值和濁度越低越好。根據(jù)表5中的數(shù)據(jù),可以清楚地看出各澄清因素對(duì)澄清效果的影響規(guī)律。例如,視純度隨著磷酸添加量的增加而增加,隨著預(yù)灰pH值的升高而增加,隨著主灰pH的升高先增加后減小,隨著絮凝劑添加量的增加先降低后增加。選取沉降速度、視純度、色值、濁度4個(gè)參數(shù)為目標(biāo)函數(shù),逐一進(jìn)行分析。根據(jù)表5,將各單一目標(biāo)函數(shù)對(duì)應(yīng)的較優(yōu)方案列于表6中,可以看出對(duì)于不同的澄清指標(biāo),其較優(yōu)方案存在一定的差異,例如對(duì)于視純度澄清指標(biāo),較優(yōu)的方案為磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.20、絮凝劑添加量2.8μL/L;對(duì)于色值澄清指標(biāo),較優(yōu)的方案為磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.00、絮凝劑添加量3.0μL/L。

表6 各澄清指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的優(yōu)化方案Table 6 Optim ization schemes for clarifying indexes

2.1.4 優(yōu)化澄清工藝條件

通過(guò)綜合平衡,對(duì)上述各個(gè)較優(yōu)水平組再進(jìn)行綜合分析,權(quán)衡利弊,確定各因素的較優(yōu)水平組合。找出主要指標(biāo)的主要因素是什么水平最好,而多數(shù)指標(biāo)中較優(yōu)水平中出現(xiàn)次數(shù)最多是什么水平。如表6所示,磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.00,在4個(gè)試驗(yàn)指標(biāo)里較優(yōu)水平出現(xiàn)最多,因此確定磷酸的最佳添加量為300μL/L、預(yù)灰的最佳pH為7.40、主灰的最佳pH為8.00。而對(duì)于絮凝劑的添加量,在不同水平的各組較優(yōu)水平出現(xiàn)次數(shù)相同,因此須根據(jù)生產(chǎn)需要及關(guān)鍵因素確定最佳水平。本公司采用聚丙烯酰胺作為絮凝劑,聚丙烯酰胺在加工過(guò)程中不可避免地會(huì)發(fā)生分解,生成丙烯酰胺,可能會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量安全帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。此外,較低的添加量有助于節(jié)省加工成本,因此,經(jīng)過(guò)綜合平衡分析,確定磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.00、絮凝劑添加量2.8μL/L為最佳澄清工藝條件。

2.2 綜合評(píng)分法

對(duì)于綜合評(píng)分法,必須將試驗(yàn)效果轉(zhuǎn)化為單一指標(biāo),才能進(jìn)行評(píng)分。因此,將沉降速度、視純度、濁度和色值4個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為百分?jǐn)?shù),即將最好的情況視為100分,最差的視為0分,中間值進(jìn)行內(nèi)插法,計(jì)算對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)值。然后將各百分?jǐn)?shù)進(jìn)行相加,即將各指標(biāo)的重要性視為一致,計(jì)算總分,通過(guò)總分的大小來(lái)直觀分析最優(yōu)方案。綜合評(píng)分法如表7所示,從表7中可以看出方案9的總分最高,即確定磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.20、絮凝劑添加量2.8μL/L為最佳澄清工藝條件。如2.1所述,綜合平衡法的最佳澄清工藝條件為磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.00、絮凝劑添加量2.8μL/L,可以看出除了主灰pH存在一定的差異,綜合平衡法與綜合評(píng)分法的分析結(jié)果基本一致。兩者的差異是由于綜合評(píng)分法篩選出的最佳工藝條件必定是試驗(yàn)方案中的一種,而綜合平衡法不局限于試驗(yàn)方案的約束。

表7 澄清理化指標(biāo)及得分(綜合評(píng)分法)Table 7 The physicochem ical indexes and scores of clarification (comprehensive scoring method)

2.3 生產(chǎn)線(xiàn)驗(yàn)證試驗(yàn)

在實(shí)際榨季生產(chǎn)中,大多數(shù)制糖企業(yè)通常憑借生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定澄清工藝操作條件,而確定的工藝指標(biāo)往往范圍較寬,在生產(chǎn)過(guò)程中并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的控制。為了驗(yàn)證正交試驗(yàn)結(jié)果的可靠性,在中糧集團(tuán)下屬制糖工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn),選取最佳澄清工藝條件為磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.00、絮凝劑添加量2.8μL/L,進(jìn)行精準(zhǔn)控制。選取正交試驗(yàn)優(yōu)化前常規(guī)生產(chǎn)數(shù)據(jù)與正交試驗(yàn)優(yōu)化后生產(chǎn)數(shù)據(jù),每組各15 d,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,取平均值,將結(jié)果列于表8中。

表8 生產(chǎn)線(xiàn)驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果Table 8 The test results of production line verification

從表8中可以看出,正交試驗(yàn)優(yōu)化后,工藝生產(chǎn)數(shù)據(jù)得到了明顯的改善,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1)在正交試驗(yàn)優(yōu)化后的生產(chǎn)期間,清汁的色值下降190 IU,濁度下降20 MAU,即清汁中的色素、膠體等雜質(zhì)沉降效果較好;2)粗糖漿的還原糖分下降0.21個(gè)百分點(diǎn),色值下降268 IU,粗糖漿的還原糖分下降將降低糖漿的粘度,改善煮糖的效率,提升原糖的質(zhì)量;3)原糖的色值下降47 IU,不溶于水雜質(zhì)下降12μg/kg,原糖品質(zhì)的改善必將降低后續(xù)精煉過(guò)程負(fù)荷,提升精煉過(guò)程的效率。以上結(jié)果表明,通過(guò)正交試驗(yàn)確定最佳澄清工藝條件,為工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了積極的效果,可以有效地指導(dǎo)制糖工業(yè)生產(chǎn)。

3 結(jié)論

本文以磷酸添加量、預(yù)灰pH、主灰pH和絮凝劑添加量4個(gè)條件作為關(guān)鍵因素,每個(gè)因素3個(gè)水平,進(jìn)行L9(34)正交試驗(yàn),選取沉降速度、視純度、色值、濁度為關(guān)鍵澄清指標(biāo),通過(guò)綜合平衡法和綜合評(píng)分法來(lái)分析澄清效果,最終確定磷酸添加量300μL/L、預(yù)灰pH 7.40、主灰pH 8.00、絮凝劑添加量2.8μL/L為最佳澄清工藝條件。在工業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),結(jié)果顯示澄清工藝優(yōu)化后清汁的還原糖分、色值和純度均明顯下降,純度有所升高,原糖的色值和不溶于水雜質(zhì)均有所下降,表明正交試驗(yàn)可以有效指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)。因此,在榨季生產(chǎn)中,可以根據(jù)原料的差異,定期開(kāi)展正交試驗(yàn)以確定最佳澄清工藝條件,及時(shí)調(diào)整工藝技術(shù)參數(shù),確保澄清工藝處于最佳狀態(tài),從而提高煮煉回收率,提升產(chǎn)品質(zhì)量。

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