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Fenton+SMBBR組合工藝對(duì)有機(jī)廢水的中試研究

2019-05-07 09:05敬雙怡謝者行朱浩君李巖李衛(wèi)平
應(yīng)用化工 2019年4期
關(guān)鍵詞:芬頓生物膜硝化

敬雙怡,謝者行,朱浩君,2,李巖,李衛(wèi)平

(1.內(nèi)蒙古科技大學(xué) 能源與環(huán)境學(xué)院,內(nèi)蒙古 包頭 014010;2.中丹康靈(北京)生物技術(shù)有限公司,北京 100085)

高級(jí)氧化技術(shù)作為深度處理工藝越來越被廣泛采用,現(xiàn)已成為處理難降解有機(jī)物的研究熱點(diǎn)[1]。高級(jí)氧化技術(shù)是利用芬頓試劑在水中使Fe2+催化H2O2生成·OH自由基,由此獲得較強(qiáng)的氧化能力,可降解污水中的污染物[2]。生成的Fe3+同時(shí)具有混凝的沉淀作用,可以去除有機(jī)物和磷酸鹽[3-4]。此過程中Fenton具有強(qiáng)氧化和混凝兩種作用[5],同時(shí)不會(huì)造成二次污染[6]。

特異性移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器(SMBBR)是在傳統(tǒng)MBBR上改進(jìn)的新型工藝,具有常規(guī)流化床和生物接觸氧化的優(yōu)點(diǎn),依靠曝氣和水流的提升作用,使懸浮填料處于流化狀態(tài)[7]。使生物膜充滿整個(gè)反應(yīng)空間,填料與廢水接觸次數(shù)多且頻繁,反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),能耗低[8]。

安徽池州某化工廠要求進(jìn)一步提高出水標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)企業(yè)零排放目標(biāo)。本文對(duì)該公司污水站出水進(jìn)行中試研究,采用芬頓+SMBBR+AMBBR+SMBBR工藝,探究工藝最佳處理參數(shù),為該工藝的投產(chǎn)運(yùn)行提供技術(shù)支持。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 材料與儀器

SDC-03型填料(六棱柱狀多孔結(jié)構(gòu),H=10 mm,比表面積約585 m2/m3,ρ=0.97 g/cm3,比容為0.1 cm3/g,一種可降解的塑料生物膜載體);進(jìn)水水質(zhì)見表1。

表1 進(jìn)水水質(zhì)Table 1 Influent quality

1.2 實(shí)驗(yàn)流程

中試設(shè)備主要由兩部分組成:一是芬頓反應(yīng)設(shè)備,二是生化反應(yīng)設(shè)備(即SMBBR)。設(shè)備均采用不銹鋼板制成,其中芬頓反應(yīng)池有效容積0.432 m3,SMBBR1有效容積0.208 m3,AMBBR有效容積0.396 m3,SMBBR2有效容積0.448 m3。原水由污水站調(diào)節(jié)池經(jīng)提升泵進(jìn)入芬頓反應(yīng)器中,經(jīng)芬頓反應(yīng)后上清液通過小型潛水泵打入SMBBR1中,然后從SMBBR1自流到AMBBR中。從AMBBR上端流入,經(jīng)過水解酸化后,從下端流入東流砂式沉淀池,然后從其上端通過進(jìn)水孔三通流入SMBBR2底部,最后經(jīng)SMBBR2上端流入二沉池出水。出水經(jīng)二沉池,可以使出水SS較低,保證出水水質(zhì)。

1.3 分析方法

實(shí)驗(yàn)采用國標(biāo)方法[9]對(duì)Fenton及SMBBR反應(yīng)器的進(jìn)、出水口處COD、NH3-N、TN等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。

2 結(jié)果與討論

2.1 芬頓小試

小試實(shí)驗(yàn)中雙氧水的加藥量按與進(jìn)水中COD的質(zhì)量濃度1∶1計(jì)算,F(xiàn)e2+的加藥量按與H2O2摩爾濃度1∶3的比例進(jìn)行添加。H2O2的濃度為30%,F(xiàn)e2+試劑選用FeSO4·7H2O。分別取原水5份均為500 mL,進(jìn)行梯度實(shí)驗(yàn)。將原水的pH調(diào)至3.5~4,加入芬頓試劑(先加FeSO4·7H2O,后加H2O2),攪拌約40 min,調(diào)節(jié)pH至8~9,加入絮凝劑。結(jié)果見表2。

表2 芬頓小試實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 2 The experimental results of Fenton

由表2可知,雙氧水添加量加大,COD含量逐漸降低,氨氮含量逐漸升高,說明進(jìn)水中含有部分有機(jī)氮。當(dāng)雙氧水加藥量大于400 mg/L時(shí),氨氮含量上升趨勢(shì)不明顯,說明此時(shí)廢水中大部分有機(jī)氮氧化完成。故H2O2加藥量為400 mg/L。

2.2 掛膜階段

該實(shí)驗(yàn)在2017年7月啟動(dòng),在啟動(dòng)階段(1~34 d),實(shí)驗(yàn)進(jìn)水流量為300 mL/min,厭氧AMBBR的停留時(shí)間為1 d,好氧SMBBR1的停留時(shí)間為0.5 d,好氧SMBBR2的停留時(shí)間為1.5 d;上清液回流比為1∶1;AMBBR反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度保持在3 000~4 000 mg/L;溶解氧AMBBR反應(yīng)器為0.2~0.5 mg/L,SMBBR反應(yīng)器為3~5 mg/L;水溫為25~28 ℃。啟動(dòng)過程中在AMBBR反應(yīng)器中加入DNF409菌株,投加量50 g/d。

連續(xù)進(jìn)水9~11 d后,觀察SMBBR反應(yīng)器內(nèi)填料,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)表面呈淺褐色斑點(diǎn),20 d后,填料內(nèi)表面生物膜厚度約為0.5~0.7 mm,30 d后填料內(nèi)生物膜厚度約為1.5~2 mm。通過顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)表面附著較大的菌膠團(tuán),絲狀菌較多,同時(shí)觀察出現(xiàn)大量鐘蟲和輪蟲。AMBBR采用完全厭氧工藝進(jìn)行掛膜,相對(duì)于好氧工藝而言,厭氧降解有機(jī)物過程中微生物細(xì)胞活性不足,微生物生長(zhǎng)緩慢,難以附著在填料表面生長(zhǎng),導(dǎo)致掛膜時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。此時(shí)觀察AMBBR反應(yīng)器內(nèi)填料,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)表面只存在黃色斑點(diǎn)狀菌膠團(tuán),并未發(fā)現(xiàn)致密的生物膜。但AMBBR中MLSS較高,而且攪拌器和填料起到了均勻活化污泥的作用,使反應(yīng)器內(nèi)污泥活性極強(qiáng)對(duì)污染物質(zhì)去除能力顯著。當(dāng)出水中各污染物去除率顯著提高,水質(zhì)趨于穩(wěn)定時(shí),表明掛膜完成,此時(shí)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段。

2.3 穩(wěn)定運(yùn)行階段

2.3.1 Fenton+SMBBR組合工藝對(duì)COD的去除效果 Fenton+SMBBR對(duì)COD去除效果見圖2。

圖2 COD去除效果Fig.2 Removal efficiency of COD

由圖2可知,控制HRT=5 d情況下,穩(wěn)定運(yùn)行期間Fenton+SMBBR工藝對(duì)COD的平均去除率為91.45%,出水COD濃度為22~120 mg/L。20 d后出水穩(wěn)定,期間平均濃度為28.35 mg/L。隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,COD去除率逐漸升高,說明在生化反應(yīng)器活內(nèi)性污泥流失的過程中,系統(tǒng)中微生物逐漸適應(yīng)環(huán)境,隨著填料上生物膜厚度的逐漸增加,整個(gè)反應(yīng)器的生物量和生物相也越來越多,出水COD逐漸降低,去除率達(dá)到峰值,并趨于穩(wěn)定。

2.3.2 Fenton+SMBBR組合工藝對(duì)NH3-N的去除效果 控制溫度25~28 ℃,溶解氧分別為AMBBR內(nèi)3~5 mg/L和SMBBR內(nèi)0.2~0.5 mg/L,F(xiàn)enton+SMBBR對(duì)NH3-N的去除效果見圖3。

圖3 氨氮去除效果Fig.3 Removal efficiency of NH3-N

由圖3可知,在HRT=5 d時(shí),NH3-N平均去除率為93.33%,出水NH3-N濃度為0.68~5.45 mg/L,平均濃度為2.5 mg/L。微生物的同化作用是去除反應(yīng)器內(nèi)NH3-N的主要方法[10]。組合工藝取得了較好的硝化效果,主要是因?yàn)閺U水中的有機(jī)氮經(jīng)芬頓催化氧化后轉(zhuǎn)變成無機(jī)氮,廢水可生化性大大提高。同時(shí),高親水性質(zhì)填料的加入,有利于增加反應(yīng)器內(nèi)微生物的數(shù)量和富集脫氮細(xì)菌,其上成熟的生物膜富集了大量的硝化菌,其生物量可以高達(dá)活性污泥的5~20倍[11-15],保證出水NH3-N濃度的穩(wěn)定[16]。

2.3.3 Fenton+SMBBR組合工藝對(duì)TN的去除效果 Fenton和SMBBR對(duì)TN去除效果見圖4。

圖4 總氮去除效果Fig.4 Removal efficiency of TN

由圖4可知,HRT=5 d時(shí),TN的平均去除率為86.85%,出水TN濃度在5~11.5 mg/L。穩(wěn)定期間,平均濃度為7.74 mg/L。隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,系統(tǒng)內(nèi)生物量及生物相開始增多,反應(yīng)器內(nèi)溶解氧含量相對(duì)降低,O2不容易滲透到生物膜內(nèi)部,填料內(nèi)表面形成的兼氧環(huán)境反而適宜反硝化菌生存。生物膜上的反硝化菌與硝化菌之間的競(jìng)爭(zhēng)作用加強(qiáng),不利于硝化菌生長(zhǎng),TN的去除率以平穩(wěn)趨勢(shì)增長(zhǎng)。

3 結(jié)論

(1)組合工藝對(duì)該有機(jī)廢水有很好的處理效果,H2O2添加量為400 mg/L時(shí),預(yù)處理效果相對(duì)最好。

(2)工藝穩(wěn)定運(yùn)行后20 d,SMBBR工藝中生物膜基本成熟。系統(tǒng)中微生物對(duì)廢水的適應(yīng)能力加強(qiáng),出水逐漸穩(wěn)定,各污染指標(biāo)去除率明顯升高。

(3)經(jīng)芬頓反應(yīng)預(yù)處理后,廢水生化性提高,在HRT=5 d,25~28 ℃時(shí),COD、NH3-N、TN的平均去除率分別為91.45%,93.33%和86.65%。均優(yōu)于一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

(4)芬頓+SMBBR組合工藝對(duì)有機(jī)廢水的處理效果及成本均優(yōu)于該廠現(xiàn)有工藝,可為以后的升級(jí)改造提供技術(shù)支持與指導(dǎo)。

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