卜昭晨,周 磊,李志博
(天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,天津300352)
天津榮程聯(lián)合鋼鐵有限公司煉鐵廠5#高爐設(shè)計容積1 390 m3,采用矮胖性爐型,高徑比為2.574,24個風(fēng)口,雙鐵口交替出鐵,冷卻系統(tǒng)為密閉軟水循環(huán)系統(tǒng),鑄鐵冷卻壁,爐缸爐底采用高導(dǎo)熱炭磚和陶瓷杯底結(jié)構(gòu)。該高爐自2012年2月12日投產(chǎn),2019年1月16日停爐大修,一代爐役時間為6年11個月,爐役期間經(jīng)歷兩次中修(2015年5月停爐換破損冷卻壁23塊,2017年5月停爐更換爐腹等4帶冷卻壁);累計產(chǎn)鐵1001.06萬t,平均每立方米爐容產(chǎn)鐵量累計達(dá)7 202 t/m3。
2018年第一季度爐缸東北象腳區(qū)測點(第二帶冷卻壁中偏下部位置,電偶插入深度500 mm)溫度呈緩慢上升趨勢(見圖1),4月中旬爐缸東北側(cè)象腳位置炭磚溫度上升趨勢明顯,月漲幅度達(dá)到30~40℃,同方位爐皮和冷卻壁水溫差變化不明顯(見圖2),初步分析為爐缸內(nèi)襯裂縫串煤氣所致。5月中旬檢修時對爐缸進行灌漿處理,但效果不佳,溫度繼續(xù)上升,判斷是爐缸炭磚侵蝕造成的;6月上旬上漲幅度加劇,單日上升10℃以上;6月8日開始配加高鈦料,減風(fēng)減氧控制冶煉強度;溫度上升幅度有所回落,平均單日上升4℃左右,至7月8日升到618℃,對應(yīng)位置冷卻壁水溫差最高為0.33℃,測算熱流強度為18 000 kcal/m2·h,超出警戒值,7月9日休風(fēng)堵4#風(fēng)口(東北方向,溫度異常點正上方),東北點溫度開始大幅度下降,至8月下旬下降至400℃以下;但8月中旬象腳區(qū)東南點溫度也出現(xiàn)上升現(xiàn)象,9月初至482℃,利用9月8日檢修時間堵22#風(fēng)口(東南方向,溫度異常點正上方),之后溫度快速下降至412℃,得到控制;10~12月兩點溫度較穩(wěn)定,東北點在310~320℃間波動,東南點在400~410℃間波動,至2019年1月16日停爐大修。
圖1 5#高爐象腳區(qū)測點溫度趨勢
圖2 5#高爐象腳區(qū)冷卻壁水溫差變化
根據(jù)5月份灌漿效果和后續(xù)溫度上升情況,排除了爐缸內(nèi)襯裂縫串煤氣的因素,判斷為爐缸炭磚已出現(xiàn)局部嚴(yán)重侵蝕。
(1)2014~2015年因原燃料質(zhì)量因素致使?fàn)t況多次出現(xiàn)波動難行,頻繁的懸崩塌料情況致使冷卻壁破損較多,2015年小修更換冷卻壁并通過改善原料條件,爐況逐步穩(wěn)定,但長時間的冷卻壁漏水、慢風(fēng)爐缸死焦柱透液差,爐缸內(nèi)鐵水環(huán)流的沖刷致使?fàn)t底炭磚侵蝕[1],爐缸象腳區(qū)溫度開始出現(xiàn)波動,上升至300℃左右。
(2)2017~2018年度鋼鐵市場形式轉(zhuǎn)好開始提升產(chǎn)量,尤其在2018年第二季度大幅度提高高爐冶煉強度,高爐利用系數(shù)由3.02提升至5月份的3.38,高爐利用系數(shù)(見圖3)的提高也導(dǎo)致了高爐爐缸侵蝕的進一步加劇,在2018年5月份爐缸象腳區(qū)測點溫度快速上升。
圖3 2018年度5#高爐利用系數(shù)
針對5#高爐象腳區(qū)溫度上升的情況,為保證安全生產(chǎn),自2018年4月加強監(jiān)測并根據(jù)發(fā)展情況采取相應(yīng)的措施,具體如下。
4月份爐缸溫度出現(xiàn)上升趨勢后,全面檢查校核高爐本體的所有測量儀表,保證溫度、流量、壓力顯示數(shù)據(jù)的真實可靠。
在爐缸二段新加設(shè)12處測溫電偶(深度300 mm)溫度異常區(qū)域單個冷卻壁進出水加裝測溫點20個,監(jiān)測單個冷卻壁水溫差變化(原為5層冷卻壁串聯(lián));安裝爐底攝像監(jiān)控。
完善爐缸監(jiān)測管理制度和相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,組織全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)并演練,提高全員的事故應(yīng)急處理能力。
通過采用以上措施,高爐工長和水工可以實時監(jiān)測和掌握高溫區(qū)域的變化趨勢并采取相應(yīng)應(yīng)急措施。
5月份按計劃檢修,并請灌漿專業(yè)人員對爐底爐皮開孔,給爐底進行灌漿(漿料為碳化硅),減少熱面空隙,增強導(dǎo)熱效果,改善冷卻效果。
采購干熄焦,由原來100%二級焦配比改為干熄焦30%二級焦70%,停止配加塊礦同時,加強槽下過篩管理,減少入爐粉末。以上措施保障了爐況穩(wěn)定,改善了爐缸死焦層透液性,降低了鐵水環(huán)流對炭磚的侵蝕。
6月份開始配加高鈦球團,入爐鈦負(fù)荷逐步提升至 8 kg/t,鐵水鈦含量提升至 0.090%~0.110%,已達(dá)到護爐效果。
在5月份灌漿的同時,對風(fēng)口進行調(diào)整,將與爐底溫度高的部位相對應(yīng)的風(fēng)口直徑縮小,由原來115 mm縮至110 mm,減弱風(fēng)口圓周向的渣鐵環(huán)流對爐底炭磚的侵蝕;同時將富氧量由8 500 m3/h減至6 000 m3/h、風(fēng)量由3 600 m3/min降至3 500 m3/min、爐頂壓力由230 kPa降至220 kPa,爐溫方針提升至 [Si] 0.30%~0.45%;在7月9日休風(fēng)堵4#風(fēng)口(東北方向,溫度異常點正上方),9月8日檢修休風(fēng)堵22#風(fēng)口(東南方向,溫度異常點正上方),堵風(fēng)口后象腳區(qū)溫度下降明顯得到控制(見圖4)。
圖4 7月份堵4#風(fēng)口后東北點溫度變化
5#高爐設(shè)計為雙鐵口交替出鐵,為降低出鐵對爐缸的影響,一方面加強爐前管理,保證鐵口泥套、深度、正點出鐵,保證出凈渣鐵,杜絕憋渣鐵情況;另一方面,改交替出鐵為東鐵口-爐西鐵口兩爐模式,東鐵口提高打泥量,鐵口深度由2.8 m提高到3.0 m,增大泥包以降低東鐵口出鐵對爐缸的沖刷(溫度異常點在東鐵口北部附近)。
通過采用降低冶強、增鈦護爐和堵風(fēng)口等措施,5#象腳區(qū)溫度由618℃降至并穩(wěn)定在312℃左右,使?fàn)t缸侵蝕發(fā)展得到了控制,并在10~12月根據(jù)情況適當(dāng)提高了風(fēng)量,實現(xiàn)了高爐生產(chǎn)的利益最大化,安全生產(chǎn)至計劃停爐。