賀彩琴,張 志,茍敏剛
(陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司,陜西 鳳縣 721707)
鉛硐山礦業(yè)公司選礦廠于1996年10月投產(chǎn),設(shè)計處理量800t/d,通過技術(shù)改造,實際日處理礦石1200t,年處理原礦石38萬t。脫水系統(tǒng)為濃縮+過濾工藝流程,完成鉛、鋅精礦的脫水作業(yè),主要設(shè)備有濃密機(jī)2臺,過濾機(jī)2臺。由于原鉛精礦脫水的濃縮設(shè)備老化嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)能力,浪費(fèi)了能耗,成為制約鉛精礦脫水作業(yè)的主要因素。在結(jié)合鉛硐山礦業(yè)選礦廠的生產(chǎn)工藝要求,將NG-15普通濃縮機(jī)更新為NXZ-15A高效濃縮機(jī),以達(dá)到提高生產(chǎn)效率、保證精礦脫水系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行,促進(jìn)正常生產(chǎn)的目的。
鉛精礦細(xì)度為-74μm占92.6%,含鉛62.76%,含泥量大且細(xì)加之粉體材料廠的輔產(chǎn)品鉛泥混在鉛精礦中,使含泥量增加,精礦漿pH值約為12,屬于堿性礦漿,粘度較大。
NG-15普通濃縮機(jī)已使用22年,設(shè)備性能嚴(yán)重下降,加之隨著近年來選礦處理量逐年增大以及產(chǎn)品粒度逐漸減小,濃縮機(jī)一直處于滿負(fù)荷、長周期運(yùn)行狀態(tài),工作效率下降,故障率較高,影響正常生產(chǎn)。具體表現(xiàn)在:一是耙架刮礦效率降低,致使耙架底部礦漿容易沉淀造成耙架升高而停止運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)生壓耙事故;二是精礦產(chǎn)品中細(xì)粒級含量增多,濃縮效果降低;三是集電裝置銹蝕嚴(yán)重,密封性較差,易導(dǎo)致短路故障,影響生產(chǎn),同時人員要經(jīng)常在耙架上處理,也存在安全隱患;四是耙架銹蝕變形嚴(yán)重,中心轉(zhuǎn)動部位零部件損壞難以修復(fù);五是由于設(shè)備陳舊,部分備件已采購不到,影響設(shè)備的運(yùn)行;六是粉體材料廠部分鉛渣進(jìn)入濃密機(jī)(PH值5~6),也影響了濃縮效果,尤其是對細(xì)粒級的團(tuán)聚和沉漿效果影響比較大。
選礦廠針對以上問題并結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,堅持走科技興礦之路,加快先進(jìn)工藝設(shè)備的更新?lián)Q代步伐,通過對設(shè)備選型計算分析與外出考察,決定將NG-15普通濃縮機(jī)更新為NXZ-15A高效濃縮機(jī),以解決存在的問題,保證精礦脫水系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行,促進(jìn)正常生產(chǎn)。
2018年4月完成了原濃縮機(jī)設(shè)備及輔助設(shè)施的拆除和新濃縮機(jī)設(shè)備安裝工作,設(shè)備工作效能明顯得到提高和改善,促進(jìn)了生產(chǎn)正常穩(wěn)定。
⑴ 設(shè)備參數(shù)與主要部件結(jié)構(gòu)。設(shè)備主要參數(shù):內(nèi)徑φ15m,深度 5070mm,爬架轉(zhuǎn)速0.06~0.12r/min,提耙行程450mm,功率5.5kW,額定工作壓力7MPa。其主要部件包括副耙、中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)及集電裝置、穩(wěn)流裝置、橋架、周邊驅(qū)動裝置、刮泥及液壓提耙結(jié)構(gòu),液壓與電控系統(tǒng)等。
⑵ 給料方式。高效濃縮機(jī)采用中心給料方式,即物料經(jīng)架設(shè)在橋架下方的入料管進(jìn)入中心進(jìn)料筒,在穩(wěn)流裝置內(nèi)經(jīng)緩沖后,一部分較大的顆粒直接進(jìn)入下部沉降區(qū),在集料錐坑中沉淀,另一部分細(xì)小的顆粒在池中平流沉降,濃縮效率提高。隨橋架回轉(zhuǎn)的刮泥裝置將沉淀的物料沿池底刮入錐坑中,進(jìn)入錐坑的物料被副耙緩慢攪拌,濃度進(jìn)一步提高,同時不會固結(jié)在坑底,易于從底流排出。
⑶ 耙架自動升降系統(tǒng)。NXZ-15A高效濃縮機(jī)提耙系統(tǒng)采用自動液壓提耙,通過調(diào)節(jié)液壓站油泵油量,為傳動裝置輸送動力與調(diào)整爬架運(yùn)行速度,以達(dá)到最佳工藝效果[1]。
隨著濃縮池底部物料的增加,物料厚度變大,耙架工作阻力也隨之加大。當(dāng)耙架工作阻力增大到設(shè)定值時,傳感器、繼電器和電磁閥開始動作,油泵停止供油,耙架停止,提耙系統(tǒng)油缸帶動耙架向上提升,延時3~5秒鐘后,繼電器和電磁閥復(fù)位,油泵恢復(fù)供油,耙架又開始轉(zhuǎn)動工作。當(dāng)耙架工作阻力降低到設(shè)定值時,提耙停止并停留在此高度上旋轉(zhuǎn)工作,耙齒將物料逐漸刮向濃縮池中心。隨著耙架工作阻力的不斷減小,耙架逐漸下降,恢復(fù)到原工作位置。當(dāng)耙架工作阻力再次升高到設(shè)定值時,耙架再次提升,重復(fù)以上周期動作,達(dá)到自動提耙、自動降耙的目的,從而達(dá)到防止壓耙事故的發(fā)生。耙架自動升降系統(tǒng)還設(shè)有漏電保護(hù),一旦耙架壓力過大,耙架提升至最高點后,耙架工作阻力超出設(shè)定值時,開關(guān)動作,切斷工作電源,起到保護(hù)作用。
原濃縮機(jī)在生產(chǎn)運(yùn)行中,其底流放漿系統(tǒng)存在以下問題:一是放漿管路經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,需用高壓反沖水進(jìn)行稀釋疏通,進(jìn)而導(dǎo)致濃縮底流濃度下降,影響到過濾作業(yè)(陶瓷過濾機(jī)對給料濃度要求比較高,55%以上);二是三個底流放漿管路結(jié)合部位出現(xiàn)經(jīng)常性磨損漏漿等問題,存在環(huán)保隱患也增加了職工工作量;三是疏通放漿管路的高壓反沖水管道錯綜復(fù)雜,加之底流放漿洞空間有限,給崗位工放漿與維修人員檢修管道、閥門等日常工作帶來不便,也存在一定的安全隱患。
圖1 優(yōu)化改造后的結(jié)構(gòu)示意圖
選礦廠利用本次設(shè)備更新的契機(jī),對底流放漿系統(tǒng)存在的問題一并進(jìn)行了優(yōu)化改造:一是改造濃縮池錐底處放漿管路,具體為將目前的放漿管路坡度變大,由15°放大到30°,管路行走路徑由半圓弧型改造為直線型,行程由6m縮短到4.5m,最大限度使礦漿流速加快以及更加暢通,徹底解決了管路堵塞與底流礦漿濃度波動問題;二是在三個放漿管路結(jié)合部位增加一個集料緩沖箱,減少了管路震動,大幅降低了管路磨損與堵塞頻率;三是在放漿底流洞口處增加20cm高的擋板并加裝一根溢流管路引至鉛精礦漿攪拌桶,徹底杜絕了礦漿外溢環(huán)保事故;四是將原來分流到三個放漿管路的固定式高壓反沖水管道,改造為一根主水管連接軟膠管進(jìn)行針對性使用,擴(kuò)展了場地空間,使得作業(yè)區(qū)域更加暢通,方便了職工操作與維修作業(yè)。通過優(yōu)化改造,有效促進(jìn)了生產(chǎn)銜接順暢,也消除了安全環(huán)保隱患[2]。(改造優(yōu)化后見圖1)
⑴ 設(shè)備濃縮效果大幅提升,處理能力提高了30%,滿足目前生產(chǎn)需要。
⑵ 過濾機(jī)每班工作時間下降了4h,降低了生產(chǎn)成本。
⑶ 自動化程度高,故障率低,方便檢維修,每年可節(jié)約材料費(fèi)約10萬元。
通過對鉛濃縮機(jī)系統(tǒng)的設(shè)備更新和優(yōu)化改造,使得鉛精礦脫水處理系統(tǒng)效率明顯提升,促進(jìn)了正常生產(chǎn),同時有效減輕了職工工作量和勞動強(qiáng)度,消除了安全環(huán)保隱患。