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某電廠水輪機密封裝置漏水原因分析及處理

2019-07-05 07:58文興全
水電站機電技術(shù) 2019年6期
關(guān)鍵詞:漏水停機活塞

文興全

(廣東粵電長湖發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 英德513021)

1 引言

某水電廠1號水輪發(fā)電機組為立軸軸流轉(zhuǎn)漿式機組,于2013年9月完成增容改造,改造后水輪機型號為ZZD642-LH-450,額定功率為43.34 MW,額定水頭為28.00 m,額定轉(zhuǎn)速為150 r/min。至2015年初,該機組共出現(xiàn)了3次因主軸漏水過大而被迫停機檢修的問題,針對這一頻繁出現(xiàn)的問題,電廠組織人員對此進行深入分析研究,找出了問題原因,對密封裝置進行現(xiàn)場檢修處理,徹底解決了密封裝置漏水過大問題,提高了設(shè)備運行穩(wěn)定性、可靠性。

2 主軸密封裝置介紹

主軸密封裝置是水輪機的一道重要保護,當(dāng)密封裝置漏水嚴(yán)重時,將會導(dǎo)致水淹水導(dǎo)軸承,甚至是水淹廠房的嚴(yán)重事故,結(jié)構(gòu)合理、工藝優(yōu)良的密封裝置是水輪發(fā)電機組安全、穩(wěn)定運行的重要保障,某水電廠在2013年增容改造時,將原密封裝置一并進行了更換。

2.1 運行密封裝置

某水電廠1號水輪機運行密封為可調(diào)水壓式端面密封,詳見圖1所示。密封活塞圈材質(zhì)為丁晴橡膠,密封環(huán)采用0 Gr18 Ni9不銹鋼板,密封水壓在0.05~0.20 MPa之間調(diào)整,為排除密封漏水的積水,設(shè)有浮子信號裝置,控制積水水位及排水泵的啟動和停止[1]。

2.2 檢修密封裝置

某水電廠1號水輪機檢修密封裝置為空氣圍帶式結(jié)構(gòu),詳見圖1所示。為防止檢修運行密封和較長時間停機時尾水倒灌而設(shè)置,在機組停機后圍帶充0.5~0.7 MPa壓縮空氣來封水,在機組啟動前撤除壓縮空氣,防止意外磨損檢修密封的空氣圍帶[1]。

圖1 密封裝置裝配簡圖

3 缺陷現(xiàn)象及原因分析

3.1 缺陷現(xiàn)象

(1)新密封裝置投入運行不久,運行中發(fā)現(xiàn)頂蓋水位異常升高,頂蓋備用抽水泵啟動仍然不能抽低水位。電廠立即采取緊急措施抽低尾水后,拆卸密封裝置檢查發(fā)現(xiàn)運行密封橡膠活塞圈磨損導(dǎo)致漏水過大。

(2)機組運行時圍帶排氣孔有水流出,停機時尾水倒灌致頂蓋水位異常升高。電廠立即采取緊急措施抽低尾水后,拆卸密封裝置后檢查發(fā)現(xiàn)檢修密封空氣圍帶穿孔。

3.2 原因分析

(1)關(guān)于運行密封裝置活塞圈異常磨損問題。電廠組織技術(shù)人員進行現(xiàn)場檢查并分析原因:由于此類水壓式端面密封結(jié)構(gòu)是國內(nèi)普遍使用且技術(shù)成熟的產(chǎn)品,裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計不存在問題;運行時的水壓均是按照設(shè)計要求進行調(diào)整和控制的,也不存在水壓過大造成磨損的問題。最可能存在的問題有:①密封供水水質(zhì)太差,或者密封供水水量、水壓不足,在開機時不能及時供水將活塞圈迅速頂起而導(dǎo)致尾水倒灌至密封水腔,有較大堅硬的砂石或其他異物進入密封活塞圈工作面,導(dǎo)致了這種較大面積的撕裂狀磨損;②密封活塞材質(zhì)選擇不合理,應(yīng)選擇耐候性、耐磨性、耐油性更好的材質(zhì)。

(2)關(guān)于檢修密封空氣圍帶磨損穿孔的問題。電廠組織技術(shù)人員詳細(xì)檢查,深入分析,可能存在的問題有:①開停機流程設(shè)計有缺陷,開機時圍帶氣壓撤除過晚、停機時圍帶氣壓投入過早,從而造成了空氣圍帶磨損;②空氣圍帶與主軸安裝間隙過小,運行中主軸正常擺動造成磨損;③空氣圍帶槽加工尺寸與圍帶尺寸配合不合理;④空氣圍帶材質(zhì)選擇不合理,應(yīng)選擇耐磨性、耐候性更好的材質(zhì)。

4 現(xiàn)場檢修與處理

4.1 現(xiàn)場檢測

將密封裝置拆卸后,現(xiàn)場通過查閱資料、肉眼觀察、氣壓試驗、尺寸測量等方法進行了以下檢測:①查閱監(jiān)控流程,經(jīng)查閱監(jiān)控流程后,確認(rèn)開、停機流程時空氣圍帶撤除、投入壓縮空氣流程符合設(shè)計要求。②目測,發(fā)現(xiàn)主軸(轉(zhuǎn)環(huán)以下)表面、空氣圍帶座、密封支架均銹蝕嚴(yán)重;現(xiàn)場技術(shù)供水水質(zhì)較差,存在較多泥沙。③氣壓試驗,新圍帶通氣觀察圍帶鼓起情況,當(dāng)氣壓在0.1 MPa時,即發(fā)現(xiàn)圍帶有明顯的鼓起現(xiàn)象。④尺寸測量,經(jīng)電廠技術(shù)人員與廠家服務(wù)人員共同測量確認(rèn)尺寸見表1。

通過現(xiàn)場進行檢測后,分析出造成密封裝置多次漏水的主要原因有以下幾種:①密封水水質(zhì)較差,達不到設(shè)計要求;②裝置部件實際尺寸有偏差;③密封活塞及空氣圍帶選材不合理。

表1 密封裝置相關(guān)部件尺寸測量記錄表

4.2 檢修與處理

經(jīng)過以上分析后,在2015年1月現(xiàn)場采取了以下檢修與處理措施:①運行密封裝置供水管路加裝二次過濾裝置,提高技術(shù)供水清潔度;②將運行密封供水接頭管徑加大,改為DN15的不銹鋼管接頭;③密封裝置安裝前,對主軸(轉(zhuǎn)環(huán)以下)表面、空氣圍帶座、密封支架進行除銹后,涂防銹漆兩遍;④現(xiàn)場將密封裝置各部件存在尺寸偏差的部分進行現(xiàn)場加工,現(xiàn)場加工后尺寸見下頁表2;⑤將密封活塞圈、空氣圍帶的材質(zhì)由原來的丁晴橡膠更換為氯丁橡膠。

表2 密封裝置相關(guān)部件現(xiàn)場加工后尺寸測量記錄表

5 結(jié)論與建議

5.1 結(jié)論

某電廠密封裝置多次出現(xiàn)漏水過大的問題,經(jīng)過相關(guān)技術(shù)人員分析原因后,采取了針對性的檢修與處理措施,投運后運行穩(wěn)定,至2017年底C級檢修,期間未出現(xiàn)因密封裝置漏水問題造成的機組非計劃停運??梢姳敬蔚默F(xiàn)場檢修與處理是合理且有效的,也大大提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性、可靠性。

5.2 建議

水電廠在開展技術(shù)改造項目時,應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對于可能影響質(zhì)量偏差的各環(huán)節(jié)提前做好風(fēng)險分析,并制定控制措施,做好全過程的質(zhì)量控制。不能過分相信設(shè)備廠家的口頭質(zhì)量承諾,確保改造設(shè)備一次性成功,避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。

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