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氣體分餾裝置工藝優(yōu)化技術(shù)研究與運(yùn)用

2019-07-10 16:45王衛(wèi)鳳
科學(xué)與財(cái)富 2019年14期
關(guān)鍵詞:技術(shù)改進(jìn)氣分

王衛(wèi)鳳

摘 要:結(jié)合氣體分餾裝置的實(shí)際特點(diǎn),通過(guò)創(chuàng)新一體化價(jià)值技改模式, 提出丙烯塔上移抽出口、使用微分浮閥塔盤(pán)等多種技術(shù)創(chuàng)新方案,對(duì)氣體分餾裝置的工藝技術(shù)措施進(jìn)行壓力、溫度等操作精準(zhǔn)參數(shù)優(yōu)化,確保主產(chǎn)品丙烯的產(chǎn)量和純度,降低各塔熱負(fù)荷總和,既能滿(mǎn)足煉化生產(chǎn)的技術(shù)指標(biāo),又能實(shí)現(xiàn)石油煉化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益的大力提升。

關(guān)鍵詞:氣分;裝置優(yōu)化;技術(shù)改進(jìn);增產(chǎn)保質(zhì);參數(shù)精準(zhǔn)

近年來(lái),隨著聚丙烯工業(yè)的發(fā)展和液化氣的廣泛應(yīng)用,市場(chǎng)對(duì)高純度丙烯、丙烷的需求日趨增升。進(jìn)行氣體分餾過(guò)程工藝技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化研究,實(shí)現(xiàn)合理回收高純度丙烯帶來(lái)的可觀的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益目標(biāo)。

1流程概述

氣體分餾裝置的流程及分餾工藝原料氣組成分別見(jiàn)圖1。

由圖1可知,液化氣由蒸氣預(yù)熱到87°C,由泵打入脫丙烷塔T101,操作壓力一般在2.0MPa,溫度48°C,塔頂產(chǎn)物為乙烯、乙烷、丙烷和丙烯的混合物,塔底產(chǎn)物C4、C5組分進(jìn)入C4精餾塔T104。塔頂餾出物進(jìn)入脫乙烷塔T102,在壓力為3.0MPa、溫度59°C下進(jìn)行操作,塔頂主產(chǎn)物為乙烷,塔底產(chǎn)物主要為丙烷和丙烯。T102的塔底產(chǎn)物進(jìn)入丙烯塔T103,操作壓力1.5MPa,溫度30°C。Tl03的塔頂產(chǎn)物為精丙烯,純度為99.6%,塔底主產(chǎn)物為丙烷。脫丙烷塔T101的塔底產(chǎn)物泵入脫戊烷塔T105,操作壓力0.7MPa,操作溫度為56℃,T105塔底主產(chǎn)品為戊烷,組成塔頂產(chǎn)物是丁烯餾分。

根據(jù)以上分析,提出以下優(yōu)化方案:

首先,降低脫丙烷塔壓力。降低壓力,可以使輕重組分的相對(duì)揮發(fā)度增大,使之更容易分離。這樣,在滿(mǎn)足分離要求的前提下,可以減少回流比,也就減少塔頂冷凝器、塔底再沸器的熱負(fù)荷,減少其公用工程用量。根據(jù)優(yōu)化計(jì)算,該塔壓力由2.0MPa降低到1.5MPa,回流比由原設(shè)計(jì)值3.33調(diào)優(yōu)為2.3。

其次,降低丙烯塔壓力。同理,降低丙烯塔壓力,塔的壓力由原來(lái)的1.5MPa調(diào)整為1.2MPa,回流比由原來(lái)的22調(diào)整為19。

2 氣分裝置當(dāng)前運(yùn)行情況及存在問(wèn)題

2.1脫丙烷塔進(jìn)料中含有烯烴和二烯烴,在重沸器內(nèi)易發(fā)生聚合反應(yīng),產(chǎn)生的聚合物附著在管壁上,使重沸器導(dǎo)熱系數(shù)降低,熱阻增加。塔底重沸器結(jié)垢嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致塔底溫度升不上去,影響裝置處理量。出現(xiàn)這種狀況時(shí),需要被迫停工清掃重沸器,工期一般需要5d,要停工清掃3~4次,這影響了整個(gè)氣分裝置的大負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行。

2.2脫乙烷塔塔底重沸器使用1.0MPa蒸汽作為熱源,用量是7t/h,l.0MPa蒸汽價(jià)格約80元/1,增加了裝置運(yùn)行成本。

2.3丙烯塔塔頂?shù)睦浜鬁囟雀?,?dǎo)致丙烯塔操作壓力高,影響到丙烯塔系統(tǒng)的正常運(yùn)行和丙烯、丙烷的產(chǎn)品質(zhì)量。由于粗丙烯的需求量增加,現(xiàn)有的側(cè)線(xiàn)抽出量增大,影響了丙烯塔的氣液相負(fù)荷和物料平衡,導(dǎo)致粗丙烯純度不合格。

3 各塔操作參數(shù)技術(shù)創(chuàng)新

3.1 脫丙烷塔新增加重沸器

在脫丙烷塔塔底采用阻垢劑,可減緩重沸器內(nèi)的結(jié)垢速度,但不能消除結(jié)垢現(xiàn)象,于是增加了一臺(tái)脫丙烷塔底重沸器。當(dāng)在用的重沸器出現(xiàn)結(jié)垢時(shí),可切換到備用的重沸器上。同時(shí),將結(jié)垢的重沸器切除后進(jìn)行清掃,作為備用重沸器使用。從實(shí)際運(yùn)行來(lái)看,改造前后脫丙烷塔操作條件基本不變,新增加的重沸器可以滿(mǎn)足正常的生產(chǎn)要求。

3.2脫乙烷塔改用低溫位熱水加熱

脫乙烷塔的改造主要是塔底重沸器停用1.0MPa蒸汽,改由重油催化裝置87℃低溫位熱水加熱,原熱水經(jīng)水廠冷卻后返回裝置,脫乙烷塔底重沸器滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。改造前使用1.0MPa蒸汽加熱,由于蒸汽溫位較高,易使重沸器內(nèi)烯烴和二烯烴聚合,導(dǎo)致重沸器結(jié)垢,改由重油催化裝置的低溫位熱水加熱,減少了水廠的冷卻負(fù)荷。由于熱水溫位較低,易控制,有利于脫乙烷塔的平穩(wěn)操作。改造前l(fā).0MPa蒸汽的用量是7t/h,蒸汽價(jià)格約80元/t,裝置開(kāi)工運(yùn)行時(shí)間按8000h/a計(jì)算,則每年可節(jié)約加工費(fèi)用448萬(wàn)元。

3.3丙烯塔上移抽出口

根據(jù)粗丙烯的需求量,在丙烯塔(B)增設(shè)一個(gè)第144層的粗丙烯抽出口,增加了粗丙烯的產(chǎn)量。

從表1中可以看出,抽出口由原來(lái)的136層和132層移至合適的144層,調(diào)整了塔內(nèi)的氣、液相負(fù)荷,改善了產(chǎn)品組成和分布,不僅提高了粗丙烯的抽出量和純度,滿(mǎn)足了生產(chǎn)需求,還提高了丙烷的純度。

4熱泵流程在丙烯塔系統(tǒng)中的運(yùn)用

熱泵流程適宜于塔頂和塔底溫差值較小的分餾系統(tǒng),因熱泵流程能將低溫位熱變成高溫位熱,以較少的能量獲得較多的可利用熱量。因此,在氣體分餾裝置的丙烯塔上用熱泵流程較為合理。目前,氣體分餾裝置中,熱泵流程大部分用于丙烷一丙烯餾分的分離,采用的流程多為開(kāi)路壓縮式,壓縮工質(zhì)既有采用塔頂產(chǎn)品的也有采塔底產(chǎn)品。

在丙烯塔系統(tǒng)中,可以采用以塔底產(chǎn)品丙烷為工質(zhì)的開(kāi)式熱泵流程,丙烯塔底高溫物料丙烷經(jīng)過(guò)節(jié)流控制閥絕熱膨脹,吸收自身熱能減溫減壓后,與塔頂?shù)木哂械蜏匚粺崮艿谋┰趽Q熱器一冷凝蒸發(fā)器內(nèi)換熱。丙烷吸收了丙烯的熱能后,由液態(tài)變成氣態(tài),經(jīng)壓縮機(jī)施加一部分高品位熱能后返回塔底作為加熱的熱源;丙烯在換熱器內(nèi)冷卻后變?yōu)橐簯B(tài),由回流泵送回塔頂以實(shí)現(xiàn)精餾過(guò)程。通過(guò)以上步驟,起到了利用低溫?zé)嵩唇o高溫物體加熱的目的,將塔頂冷卻器與塔底重沸器合二為一,節(jié)省了投資,大大降低了裝置能源,節(jié)約了加工成本。丙烯塔系統(tǒng)采用了熱泵精餾代替常規(guī)精餾,使塔壓由2.0MPa降為1.5MPa,提高了組分的相對(duì)揮發(fā)度,減小了回流比,冷卻水消耗量比常規(guī)流程減少75%,熱量節(jié)約80%,使裝置能耗下降約40%。

為了提高塔盤(pán)及機(jī)泵操作彈性的提高,有針對(duì)性使用清華大學(xué)發(fā)明的微分浮閥塔盤(pán)。將氣分裝置精餾塔的塔盤(pán)由普通的F1浮閥塔盤(pán)改造為采用微分浮閥塔盤(pán)。微分浮閥在閥頂開(kāi)小孔,使氣液接觸更充分,其局部采用帶有導(dǎo)向作用的微分浮閥,可減小甚至消除塔板上的液面梯度和液體滯止區(qū),提高鼓泡均勻度和分離效果,擴(kuò)大處理能力。

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