陳剛
(新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)
新疆八鋼冷軋酸再生裝置運行至今已經(jīng)10年,當初設(shè)計時焙燒爐尾氣采用的是GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》,顆粒物排放標準為120mg/m3,HCl為100mg/m3。隨著國家環(huán)保要求的日趨嚴格,八鋼冷軋焙燒爐尾氣中HCl排放指標達不到最新國家標準GB28665-2012《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》中<30 mg/m3的要求。為此,對八鋼冷軋酸再生裝置進行了優(yōu)化改造。
酸再生濃縮廢酸噴入焙燒爐內(nèi)進行反應(yīng),焙燒爐尾氣從焙燒爐頂部排出后進入雙旋風(fēng)除塵器除塵、預(yù)濃縮器降溫、吸收塔吸收其中的HCl,再經(jīng)洗滌塔洗滌,最終的尾氣排入大氣中。焙燒爐尾氣成分為燃燒形成的燃燒廢氣、過剩空氣和水蒸氣組成,其中水蒸氣占50%~60%,排放溫度約為80℃。由于攜帶了大量熱量和水蒸氣,出煙囪后,速度減慢,壓力減小,又將所含的熱量釋放出來,水蒸氣遇冷液化凝結(jié)成含有小液滴的狀態(tài),形成可見的大量的白霧。八鋼冷軋酸再生工藝流程見圖1。
圖1 八鋼冷軋酸再生工藝流程
改造前八鋼酸再生焙燒爐尾氣排放溫度實際檢測值78.5~80.3℃。計算焙燒爐尾氣中HCl和水蒸氣含量同溫度的變換[1],計算不同溫度下對應(yīng)的的HCl
含量。
式中:P——鹽酸溶液上的HCl分壓,mmHg;
A,B——常數(shù);
T——氣體溫度,K。
計算各濃度在不同溫度下對應(yīng)的的HCl氣體分壓為對應(yīng)蒸汽壓 /760mmHg×1000÷22.4×36.5×1000。
當溶液中含HCl為2%時(現(xiàn)場執(zhí)行濃度),計算出各溫度下排放指標見表1和圖2。
表1 焙燒爐尾氣中HCl和水蒸氣含量同溫度的關(guān)系
圖2 焙燒爐尾氣中HCl濃度同溫度的關(guān)系
如果溶液中HCl含量超過2%,常數(shù)A,B值將發(fā)生改變,那么計算出來的HCl含量將明顯加大。
從表1和圖2可以看出,當酸再生排煙溫度超過70℃的時候,HCl含量已經(jīng)超過20mg/m3,國家標準GB28665-2012規(guī)定HCl排放限制小于30mg/m3,按合同要求排放指標低于20mg/m3。如果焙燒爐尾氣排放溫度超過70℃,那么尾氣中HCl含量將超標。在原設(shè)計在焙燒爐尾氣排放進入大氣前增加一段脫鹽水洗滌,脫鹽水的生產(chǎn)成本較高,而且運行不正常。
為了使現(xiàn)場煙氣排放達標,改造中通過降低酸再生排煙溫度來實現(xiàn)。
根據(jù)對焙燒爐尾氣排出的水蒸氣、HCl含量與溫度的關(guān)系分析,通過降低焙燒爐尾氣的溫度來實現(xiàn)。將吸收和一級洗滌工藝中采用的填料塔改為冷卻換熱器,以降低焙燒爐尾氣的溫度。依據(jù)表1,煙氣溫度越低煙氣中的HCl含量將越低,相關(guān)試驗表明煙氣溫度由約80℃降低到40℃以下能源消耗增加,增加了運行成本。從運行經(jīng)濟性考慮將尾氣溫度降低的目標值設(shè)定為40℃。
煙氣冷凝產(chǎn)生的冷暖水,作為吸收塔的吸收水使用。減少水蒸氣的排放,減少系統(tǒng)脫鹽水的消耗,同時降低焙燒爐尾氣中HCl的含量。焙燒爐運行參數(shù)見表2。
表2 焙燒爐參數(shù)
鹽酸是還原性強酸,是腐蝕性最強的物質(zhì)之一。大多數(shù)金屬的標準電極電位都在氫標準電極電位以下,所以當和含有大量氫離子的鹽酸溶液接觸時,金屬離子迅速進入溶液,氫離子成為氣體放出,構(gòu)成強烈放氫型腐蝕。只有一些貴金屬如鉭、鉑、金、銀等和少數(shù)合金如鎳鉬鐵合金和含鉬高硅鐵對鹽酸有良好耐腐蝕性。這些金屬價格昂貴且稀少,但非金屬材料對鹽酸都有良好腐蝕性能。石墨就是其中之一,石墨具有高熱導(dǎo)率,又耐熱濃鹽酸,所以廣泛用作鹽酸換熱器,其價格比鉭便宜得多。
石墨及不透性品種對一切濃度和溫度的鹽酸都有優(yōu)良的耐腐蝕性。對于高溫氯化氫氣體,不論含有水分與否,有氧存在時,石墨的最高應(yīng)用溫度為400℃;氧不存在時,石墨的最高應(yīng)用溫度為650℃,不透性品種隨浸漬劑的耐溫性能而不同約為170~180℃。酸洗生產(chǎn)加熱18%鹽酸時也采用此類換熱器,因此將換熱器的材料選定為石墨。
因為焙燒爐尾氣中含有HCl氣體,因此換熱器材料選擇用石墨材料。石墨有圓塊孔和列管式可供選擇,圓塊孔石墨換熱器和列管式石墨換熱器區(qū)別見表3。
表3 圓塊孔和列管式石墨換熱器比較
從表3可以看出,圓塊孔石墨換熱器同列管式石墨換熱器相比,具有結(jié)構(gòu)堅固、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、適應(yīng)性強、零件互換性好、不需要粘接劑鏈接、傳熱系數(shù)高等優(yōu)點。
圓塊式石墨換熱器中常規(guī)的圓柱形石墨塊上鉆有互相垂直的兩組圓孔:軸向排列的縱向孔流通腐蝕性物料(焙燒爐煙氣);與其垂直排列的由圓塊外圓橫向鉆進的橫向孔流通工藝介質(zhì)(冷卻水),通過二組孔間殘留石墨進行傳熱。
另外,氣液傳熱時,焙燒爐尾氣向石墨的傳熱系數(shù)要小,而冷卻水向石墨的傳熱系數(shù)要大。而圓塊孔石墨換熱器的孔是鉆制的,可以進行設(shè)計,將焙燒爐尾氣側(cè)的開孔面積增大,而冷卻水側(cè)的面積減少,以增大傳熱效果。兩種換熱器開孔對比見圖3。
圖3 換熱器介質(zhì)開孔比較
因焙燒爐尾氣中還帶有氧化鐵粉粉塵,因此在考慮焙燒爐尾氣側(cè)開孔直徑時選擇了較大直徑的開孔,以避免堵塞。在酸再生裝置停車期間采用再生酸進行循環(huán)清洗焙燒爐尾氣側(cè)的石墨孔,以減少焙燒爐尾氣側(cè)氧化鐵粉的附著。
為了減少換熱器的阻力降,降低焙燒爐尾氣的流速,以增大焙燒爐氣體通過換熱器的時間,加強換熱,焙燒爐尾氣側(cè)的開孔總面積為管道面積的兩倍。
為了加大焙燒爐尾氣側(cè)的換熱效果,換熱器頂部設(shè)計一個霧化噴頭,噴霧一定量的液體,以加大焙燒爐尾氣同石墨材料之間的換熱效果。
改進后的換熱器如圖4所示。
圖4 酸再生優(yōu)化設(shè)計后的換熱器
(1)有效平均溫度差△tm
式中:△tm——有效平均溫度差,K;
△t1——焙燒爐氣體側(cè)溫度差,K;
△t2——冷卻水側(cè)平均溫度差,K。
焙燒爐尾氣設(shè)計計算溫度由80℃降低到37℃,冷卻水由32℃升高到37℃,根據(jù)公式計算出有效平均溫度差為17.66℃。
在穩(wěn)定狀態(tài)下,當傳熱系數(shù)隨溫度變化不大時,傳熱速率式為[1]:
式中:Q——單位時間內(nèi)的傳熱量,W;
K——總傳熱系數(shù),W/(m2·K);
A——熱面積,m2;
△tm——有效平均溫度差,K。
焙燒爐尾氣換熱器采用氣-液的換熱形式,兩種流體的流向為錯流和簡單折流。即焙燒爐氣體從縱向由上向下的一個方向流動,而冷卻水由橫向先沿與縱向呈垂直的方向流動,然后折回向相反方向流動如此反復(fù)地做折流運動。其中,總傳熱系數(shù)的計算公式為[3]:
式中:a1——為物料(焙燒爐尾氣)側(cè)給熱系數(shù),——為服務(wù)(冷卻水)側(cè)給熱系數(shù),W/(m·2K);——為物料側(cè)污垢熱阻,m·2K/W;——為服務(wù)側(cè)污垢熱阻,m·2K/W;
其中,δ為厚度,λ為導(dǎo)熱系數(shù)。(2)焙燒爐尾氣換熱器平均傳熱面積:
式中:Am——換熱器的平均傳熱面積,m2;A1——焙燒爐尾氣側(cè)的傳熱面積,m2;A2——冷卻水側(cè)的傳熱面積,m2。
計算得出換熱面積大約為980m2,最終確定選用1000m2的換熱器。考慮到設(shè)備制造等因素,確定選用兩臺500m2的石墨換熱器替代原裝置的吸收塔和一級洗滌塔,計算認為可滿足工藝降溫的要求。
酸再生機組改造于2018年3月開始施工,7月15日點火烘爐,正常運行后對煙氣進行了檢測,酸再生排煙溫度穩(wěn)定在38~40℃,8月第三方檢測表明煙氣中HCl含量小于15mg/m3,達到了最新環(huán)保排放要求,改進實施后煙氣排放的水蒸氣含量大幅度下降,視覺效果也大幅改善。周邊環(huán)境得到改善。
通過降低酸再生的煙氣排放溫度可以有效降低HCl排放濃度,從而滿足更加嚴格的排放標準要求,此項技術(shù)不僅可用于酸再生機組,還可以廣泛應(yīng)用于酸洗線酸霧排放和鍍鋅的堿霧排放系統(tǒng)等。