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礦井多水平通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整改造方法研究

2019-07-19 06:03:19劉尊杰
山東工業(yè)技術(shù) 2019年18期
關(guān)鍵詞:通風(fēng)系統(tǒng)方法研究

摘 要:白莊煤礦經(jīng)歷了由一個水平到兩個水平再到三個水平的不同生產(chǎn)時期,針對不同時期用風(fēng)需求,研究制定不同的通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案,合理利用現(xiàn)有資源,保證礦井安全生產(chǎn),實現(xiàn)了通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì),合理提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:多水平;通風(fēng)系統(tǒng);方法研究

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.18.071

礦井通風(fēng)系統(tǒng)是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)的重要組成部分,通風(fēng)系統(tǒng)合理與否與礦井安全生產(chǎn)、防災(zāi)抗災(zāi)能力、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)有密切關(guān)系。生產(chǎn)礦井在開采過程中,因生產(chǎn)布局、生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力發(fā)生變化,礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)、局部通風(fēng)系統(tǒng)也應(yīng)隨之進(jìn)行調(diào)整和變化。因此,適時進(jìn)行礦井通風(fēng)系統(tǒng)方案調(diào)整和模擬優(yōu)化,進(jìn)行礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造,確保礦井通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定,礦井通風(fēng)系統(tǒng)安全,實現(xiàn)礦井通風(fēng)系統(tǒng)的安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,防止一通三防重特大事故發(fā)生顯得尤為重要.

1 基本情況

白莊煤礦位于肥城煤田中西部,生產(chǎn)水平為-150和-250水平,延伸水平為-430水平,-150和-250兩個水平通風(fēng)系統(tǒng)相對獨立,礦井通風(fēng)系統(tǒng)為中央分列抽出式。-150水平南風(fēng)井設(shè)兩臺4-72-11№20B型離心式通風(fēng)機(jī),運(yùn)行電機(jī)功率為95KW,排風(fēng)量2180m3/min,負(fù)壓1250Pa,備用電機(jī)功率為110KW,主要擔(dān)負(fù)-150水平一個采煤面和三個掘進(jìn)頭的供風(fēng)任務(wù)。-250水平北風(fēng)井設(shè)兩臺G4-73-12№25D型離心式通風(fēng)機(jī),配備用電機(jī)功率為280KW,排風(fēng)量為3980m3/min,負(fù)壓1300Pa。礦井生產(chǎn)主要集中于-250水平(3個采煤面12個掘進(jìn)頭),-430水平于2001年進(jìn)行延伸,-430水平2005年投產(chǎn)形成生產(chǎn)能力后,礦井將形成3個生產(chǎn)水平同時生產(chǎn)的局面。

2 礦井不同時期通風(fēng)系統(tǒng)改造方法分析、確定

2.1 問題提出

白莊煤礦礦井通風(fēng)系統(tǒng)變化歷經(jīng)三個不同時期:

(1)-250水平投產(chǎn)前;

(2)礦井-250水平投產(chǎn)后;

(3)礦井-430水平投產(chǎn)后。

三個不同時期礦井生產(chǎn)布局和礦井通風(fēng)系統(tǒng)狀況,均不同程度存在著礦井通風(fēng)系統(tǒng)不能滿足礦井安全生產(chǎn)需要的問題。

2.1.1 -250水平投產(chǎn)前

-250水平投產(chǎn)前,礦井生產(chǎn)主要集中在-150水平,-150水平通風(fēng)系統(tǒng)存在的主要問題是:

(1)-150水平主通風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,-150水平深部7400采區(qū)供風(fēng)量無法滿足生產(chǎn)用風(fēng)要求;

(2)-250水平在北風(fēng)井與北大巷貫通后,-250水平主通風(fēng)機(jī)安裝前,-150通風(fēng)系統(tǒng)無法滿足7400采區(qū)生產(chǎn)用風(fēng)和-250增加掘進(jìn)頭數(shù)的用風(fēng)需要,-150水平通風(fēng)系統(tǒng)急待進(jìn)行調(diào)整改造。

2.1.2 -250水平投產(chǎn)后

-250水平主通風(fēng)機(jī)安裝運(yùn)行后,礦井生產(chǎn)由-150水平逐漸向-250水平過渡,兩個水平用風(fēng)量逐漸發(fā)生變化,-150水平風(fēng)量由不足到富裕,-150水平通風(fēng)系統(tǒng)也需要調(diào)整優(yōu)化和改造。

2.1.3 -430水平通風(fēng)投產(chǎn)后

礦井生產(chǎn)由-250水平逐漸向-430水平過渡,-150水平采掘作業(yè)地點減少,礦井通風(fēng)系統(tǒng)主要問題是:

(1)-430水平通風(fēng)方案如何確定。

(2)-150水平后期通風(fēng)系統(tǒng)問題如何解決。

2.2 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整方法的分析確定

2.2.1 -250水平投產(chǎn)前

(1)-150水平7400采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)解決方案。7400采區(qū)為-150水平深部采區(qū),將安排一頭一面生產(chǎn),屆時通風(fēng)流程達(dá)8200米,-150水平主通風(fēng)機(jī)基本滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),依靠原有通風(fēng)系統(tǒng)無法解決7400采區(qū)通風(fēng)問題。提出四個解決方案。1)更換主要通風(fēng)機(jī)。2)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改造。3)在主進(jìn)風(fēng)巷安裝輔扇。4)利用礦井可控循環(huán)風(fēng)技術(shù),解決7400采區(qū)通風(fēng)問題。1991年經(jīng)中煤總公司和中國煤炭學(xué)會組織專家論證,選擇方案4采用可控循環(huán)風(fēng)技術(shù)解決短期內(nèi)7400通風(fēng)問題。

計算機(jī)分析模擬結(jié)果表明,-150水平利用可控循環(huán)風(fēng)后能解決7400采區(qū)通風(fēng)問題,同時能滿足-250水平3個掘進(jìn)工作面的用風(fēng)需要,因現(xiàn)有通風(fēng)能力限制,-250水平無法再增加掘進(jìn)工作面?zhèn)€數(shù)。

(2)-250水平增加掘進(jìn)工作面通風(fēng)系統(tǒng)解決方案。針對白莊礦的實際,在-250水平主要通風(fēng)機(jī)未安裝投運(yùn)前,制定了三個方案。

方案1:利用7400可控循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)增加風(fēng)量。

方案2:改造-150水平主要通風(fēng)機(jī),加大礦井總排風(fēng)量。

方案3:利用局扇群通風(fēng),建立-250水平臨時通風(fēng)系統(tǒng),解決-250改擴(kuò)建的通風(fēng)問題。

通過方案比較,-250水平通風(fēng)系統(tǒng)阻力為119Pa,需風(fēng)量750m3/min,JBT-62型28KW局扇二臺運(yùn)轉(zhuǎn),一臺備用,可產(chǎn)生負(fù)壓700-3000Pa,風(fēng)量500-780m3/min,能滿足-250水平的用風(fēng)要求。-250水平均為巖巷掘進(jìn),瓦斯涌出量較小,系統(tǒng)服務(wù)時間短,通風(fēng)安全系數(shù)較大,通風(fēng)、瓦斯管理難度不大。經(jīng)報請山東省省煤管局批準(zhǔn)采用局扇群解決-250水平通風(fēng)問題。

2.2.2 -250水平投產(chǎn)后

-250水平投產(chǎn)后,-150水平3400采區(qū)、3700采區(qū)收縮,通風(fēng)流程大大縮短,-150水平用風(fēng)量逐漸減少,-250水平北風(fēng)井主通風(fēng)機(jī)并網(wǎng)運(yùn)行,礦井兩通風(fēng)系統(tǒng)改造分兩步進(jìn)行。

(1)7400采區(qū)可控循環(huán)風(fēng)。-150水平3400采區(qū)收縮結(jié)束后,-150水平供風(fēng)距離縮短,南風(fēng)井風(fēng)機(jī)能力過剩,能夠滿足-150生產(chǎn)用風(fēng)需要,拆除7400采區(qū)可控循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)。

(2)-150水平翻煤籠漏風(fēng)。-150水平翻罐籠漏風(fēng)造成-250皮帶巷煤塵飛揚(yáng),風(fēng)流局部短路,風(fēng)量浪費問題日益顯現(xiàn)出來。

2.2.3 -430水平投產(chǎn)后

-430水平投產(chǎn)后,-150、-250、-430水平同時生產(chǎn),礦井生產(chǎn)向-430水平過渡,提出不同時期的礦井通風(fēng)系統(tǒng)解決方案。

(1)-430水平投產(chǎn)初期通風(fēng)系統(tǒng)改造方案。-150水平南主通風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)-150水平和-430水平通風(fēng)任務(wù),-250水平北風(fēng)井擔(dān)負(fù)-250水平通風(fēng)任務(wù)。

(2)-430水平投產(chǎn)中期通風(fēng)系統(tǒng)改造方案。-150水平南主通風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)-150水平和-430水平部分通風(fēng)任務(wù),-250水平北風(fēng)井擔(dān)負(fù)-250水平和-430水平部分通風(fēng)任務(wù)。

(3)-430水平投產(chǎn)后期通風(fēng)系統(tǒng)改造方案。-150水平南主通風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)-150水平和-250水平部分通風(fēng)任務(wù),-250水平北風(fēng)井擔(dān)負(fù)-430水平通風(fēng)任務(wù)。

(4)-430水平生產(chǎn)中期和末期電機(jī)功率選型。

1)-430水平生產(chǎn)中期功率選型。

主扇軸功率:

W1=hm1*Q排/1000=1513.8*(6300/60)/1000=158.9kw

配備電機(jī)功率:

W電1=W1*K/(n1*n2)=158.9*1.15/0.7/0.9=290kw

2)-430水平生產(chǎn)末期功率選型。

主扇軸功率:

W2=hm2*Q排/1000=2537.6*(7219.8/60)/1000=305.3kw

配備電機(jī)功率:

W電2=W2*K/(n1*n2)=305.3/0.85=400kw

-250m水平北風(fēng)井主通風(fēng)機(jī)電機(jī)功率為280kw,轉(zhuǎn)數(shù)為480r/min。-430m水平初期所需電機(jī)功率為290kw,-430m水平末期所需電機(jī)功率為400kw。

(5)-150水平通風(fēng)系統(tǒng)改造方案。-430生產(chǎn)中期,-250水平逐漸向-430水平過渡,如對-150水平西翼封閉,勢必造成-150水平以下大量積水,因-150水平和-250水平相臨,大量積水會對-250水平安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重威脅,因此-150水平停產(chǎn)后,需保留-150水平主要泵房、必要變電所和絞車房及運(yùn)輸行人軌道。制定了三個方案:

通過方案分析比較,待-150水平停產(chǎn)后,如-250和-430水平通風(fēng)能力充足,選用方案一,否則,選用方案三。

3 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造的經(jīng)濟(jì)和社會效益

3.1 -250水平投產(chǎn)前

(1)可控循環(huán)風(fēng)系統(tǒng),解決了白莊礦深部7400采區(qū)、3400采區(qū)通風(fēng)問題,為國內(nèi)解決同類通風(fēng)問題積累了經(jīng)驗,新增產(chǎn)值17000萬元,直接經(jīng)濟(jì)效益3350.5萬元。

(2)-250水平臨時通風(fēng)系統(tǒng)。1)增大了-250水平的風(fēng)量698m3/min,使-250水平掘進(jìn)工作面由3個增至6個。2)-250水平利用臨時通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)比利用主要通風(fēng)機(jī)通風(fēng)節(jié)電。

利用北風(fēng)井臨時通風(fēng)系統(tǒng)比利用南風(fēng)井主通風(fēng)機(jī)主扇擔(dān)負(fù)-250水平通風(fēng)問題累計節(jié)電90.8萬kW.h,節(jié)約電費27.24萬,新增產(chǎn)值3350.5萬元。

3.2 -250水平投產(chǎn)后

(1)優(yōu)化簡化系統(tǒng)減少風(fēng)量,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工況(下落風(fēng)峒立閘門)。每年節(jié)約電費6.55萬元。

(2)改造風(fēng)阻大的總回風(fēng)巷,更換主通風(fēng)機(jī)電機(jī)。每年節(jié)約電費21.8萬元。

(3)-250水平效益分析(-150翻煤籠漏風(fēng)治理)。累計節(jié)約電費46.4萬元。

3.3 -430水平通風(fēng)效益分析預(yù)測

-430水平投產(chǎn)后,礦井生產(chǎn)主要集中于-430和-250水平,-150水平生產(chǎn)結(jié)束后,停止-150水平主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行。

(1)采用-250水平北風(fēng)井主通風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)-150水平通風(fēng),每年節(jié)電年70萬度,節(jié)約電費28萬元。

(2)若-150水平獨立通風(fēng),每年節(jié)約電費14.45萬元。

(3)利用-150水平主通風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)-430水平部分采區(qū)供風(fēng)任務(wù),每年可節(jié)約電費20萬元。

4 幾點體會

(1)多水平生產(chǎn)礦井,自然條件、生產(chǎn)布局變化(如水平延伸、生產(chǎn)地點邊遠(yuǎn)、礦井不同水平的不同生產(chǎn)時期),易造成礦井邊遠(yuǎn)地區(qū)風(fēng)量不足,改擴(kuò)建過渡時期風(fēng)量不能滿足生產(chǎn)要求,與之適應(yīng)的通風(fēng)系統(tǒng)勢必發(fā)生變化,可控循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)、臨時用風(fēng)系統(tǒng)是較為有效的解決辦法,但要應(yīng)用條件嚴(yán)格。水平生產(chǎn)后期,用風(fēng)量減少,采用下落風(fēng)峒立閘門和更換電機(jī)的辦法,同類礦井可借鑒應(yīng)用。

(2)礦井風(fēng)量過剩時,在更換小功率電機(jī)前,采用下落風(fēng)峒立閘門的方法可降阻、節(jié)電,效果較好。

(3)礦井多水平通風(fēng)系統(tǒng)要結(jié)合各自實際制定相應(yīng)的改造方案,對方案的計算機(jī)模擬優(yōu)化是實現(xiàn)通風(fēng)方案由定性到定量分析的必要前提條件,對改造方案的成功與否起決定性作用。

(4)如何確定礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造的評判指標(biāo),即礦井通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生變化時確定哪些參數(shù)或這些參數(shù)指標(biāo)具體數(shù)值為多少時方需優(yōu)化改造。

(5)優(yōu)化改造效果的評判,優(yōu)化改造的結(jié)果是否最優(yōu),指標(biāo)如何確定等還需進(jìn)一步探討。

作者簡介:劉尊杰(1964-),男,山東菏澤人,研究生,站長,研究方向:煤礦安全管理和礦建技術(shù)。

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