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快速甩負荷功能在循環(huán)流化床機組的試驗

2019-07-24 09:33劉永剛田正彬梁殿程
山西電力 2019年3期
關(guān)鍵詞:電泵汽包風機

劉永剛,田正彬,梁殿程

(山西京玉發(fā)電有限責任公司,山西 朔州 037200)

0 引言

快速甩負荷功能FCB(fast cut back)功能[1]是當發(fā)電機組快速甩負荷時,使機組不停運的一種控制措施。本文FCB功能指機組快速甩負荷至帶廠用電運行方式,即“小島”運行;機組在電網(wǎng)或輸電線路出現(xiàn)故障時,瞬間失去全部對外供電負荷的情況下,自動快速減負荷至廠用電,并維持機組帶廠用電運行的功能。

1 某電廠1號機組參數(shù)

鍋爐型號:SG-1178/18.64-M4504,為循環(huán)流化床,亞臨界,一次中間再熱汽包爐。每臺機組汽包設3臺25.7%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量B-MCR(boiler-maximum continue rate)的機械式安全閥,整定壓力21.0 MPa;過熱器設2臺7.8%BMCR容量的電氣壓力控制閥PCV(pressure control valve),整定壓力 19.24 MPa;過熱器設 3臺13.5%B-MCR容量機械式安全閥,整定壓力19.40 MPa;再熱器入口設3臺23.4%B-MCR容量的機械式安全閥,整定壓力為5.2 MPa;再熱器出口設2臺13.5%B-MCR容量的機械式安全閥,整定壓力4.82 MPa。

汽輪機采用NZK300-17.75/540/540型,亞臨界、一次中間再熱、直接空冷單元機組。每臺機組設高、低壓兩級串連旁路系統(tǒng),設1個70%BMCR容量的高壓旁路閥,設2個55%B-MCR容量的低壓旁路閥。汽輪機為中壓缸啟動,高、中壓缸切換點為10%汽機最大連續(xù)出力工況T-MCR(turbine maximum continue rate)流量;中壓缸啟動機組,有利于帶低負荷長時間運行[2]。機組啟動或低負荷運行時,高壓缸高排通風閥打開,可控制高壓缸葉片鼓風加熱溫度,不存在超溫現(xiàn)象。

給水和凝結(jié)水系統(tǒng):每臺汽輪發(fā)電機組設置2臺50%B-MCR容量的汽動給水泵,1臺30%B-MCR容量的電動調(diào)速給水泵;汽動給水泵汽源為內(nèi)切換模式,可由輔助蒸汽、四段抽汽和冷再供汽提供。設2臺100%B-MCR容量電動凝結(jié)水泵,可變頻控制。

風機系統(tǒng):每爐設置2臺50%容量動葉可調(diào)軸流式引風機,1臺100%容量動葉可調(diào)軸流式二次風機、1臺100%容量變頻離心式一次風機和3臺50%容量流化風機。

單元機組設置分散控制系統(tǒng)DCS(distributed control system),主機控制系統(tǒng)為新華XDPS400+,設有爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)FSSS(furnace safeguard supervisory system),鍋爐具備主燃料跳閘MFT(master fuel trip)、鍋爐跳閘 BT(boiler tripped)等保護功能;汽機設有汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)DEH(digital electro-hydraulic control),汽輪機危急遮斷保護系統(tǒng)ETS(emergency trip system),能夠?qū)崿F(xiàn)汽機103%和110%額定轉(zhuǎn)速超速保護OPC(over-speed control)、具有功率不平衡 PLU(power load unbalance)和甩負荷預測LDA(load drop anticipation)等功能;2臺機組在調(diào)試期間均成功進行了50%和100%甩負荷試驗。

2 FCB功能試驗綜述

2.1 試驗方式

此次FCB試驗,是建立在機組各系統(tǒng)原有功能之上,未對系統(tǒng)進行大規(guī)模改造,通過控制流化床鍋爐燃燒工況,來實現(xiàn)FCB功能。循環(huán)流化床鍋爐在正常運行中,床體積蓄大量燃料,熱慣性大,試驗中如僅采取鍋爐MFT,床料仍將正常燃燒,在機組現(xiàn)有設備的配置下,旁路系統(tǒng)或難以滿足需要,導致超溫、超壓,危及設備安全。因此,試驗方式設定鍋爐MFT,先切斷燃料,隨后鍋爐BT,依次停運爐側(cè)風機,使鍋爐逐漸進入“壓火”狀態(tài);機側(cè)首先進行大功率甩負荷,OPC超速保護動作,機組快速減負荷至廠用電功率,并逐漸保持穩(wěn)定。

2.2 FCB觸發(fā)條件

a)FCB試驗設置的觸發(fā)條件為機組PLU信號觸發(fā)或轉(zhuǎn)速超速OPC信號觸發(fā)(FCB投入狀態(tài)下,在內(nèi)置數(shù)字信號處理器DSP(digital signal processor)卡內(nèi)修改超速觸發(fā)值為3 040 r/min)。兩者任一條件成立,即可觸發(fā)FCB動作[3]。

b)FCB試驗前,應屏蔽機組LDA功能,防止降負荷至零功率;試驗時,DCS發(fā)信號模擬斷開或人工斷開主變壓器出線側(cè)201開關(guān),模擬電網(wǎng)故障,滿足LDA功能觸發(fā)條件,LDA功能觸發(fā)速度快于FCB觸發(fā)速度。為防止LDA提前動作,將LDA功能屏蔽。

2.3 FCB觸發(fā)后的主要動作對象

a)發(fā)變組出口高壓側(cè)201開關(guān)跳閘。確保和外網(wǎng)隔斷,發(fā)電機切換至帶高廠變運行,形成內(nèi)部“小島”運行條件。

b) OPC電磁閥動作。如為電超速信號觸發(fā)FCB功能,同時OPC電磁閥動作;如PLU信號觸發(fā)FCB功能,F(xiàn)CB輸出信號控制OPC電磁閥動作[4]。關(guān)閉相關(guān)關(guān)斷閥和調(diào)節(jié)閥。

c)鍋爐MFT動作,延時2 s后,鍋爐BT動作(自動或手動)。

d)聯(lián)啟電泵,電泵運行信號存在且延時2 s,發(fā)指令跳閘12號汽泵。

e)發(fā)指令至鍋爐PCV閥,其動作定值在原值基礎(chǔ)上降低3 MPa。

f)發(fā)指令高旁閥開度10%,隨后轉(zhuǎn)為自動調(diào)節(jié),保證后續(xù)用汽。

g)汽泵汽源自動切換至冷再供汽。

h)輔汽供除氧器調(diào)門,在FCB動作后,自動開啟至20%。

2.4 鍋爐控制

FCB功能觸發(fā)后,鍋爐首先MFT,切斷主燃料[5],利用爐側(cè)各類風機的較大負荷,拖住汽輪機轉(zhuǎn)速的快速升高;由于循環(huán)流化床鍋爐積蓄燃料多,僅MFT,不能滿足快速降低鍋爐負荷的要求;延遲幾秒后,汽包低水位超限,鍋爐BT,或視情況手動BT;隨后,一次風機、二次風機、流化風機等間隔跳停,徹底切斷燃燒條件,僅利用爐內(nèi)積蓄的熱量來控制蒸汽溫度和壓力。

2.5 汽輪機控制

在FCB功能觸發(fā)時或觸發(fā)后,OPC電磁閥動作,迅速關(guān)斷高、中調(diào)門和汽輪機各段抽汽逆止閥;汽輪機負荷瞬間降低,由功率調(diào)節(jié)進入轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)狀態(tài),汽輪機切至中壓缸運行模式。

2.6 高、低壓旁路控制

在FCB動作信號輸出后,為保證輔汽、軸封、小汽輪機用汽和中壓缸穩(wěn)定進汽,高旁閥自動開啟10%。隨后,根據(jù)機組運行設置高、低旁轉(zhuǎn)為壓力自動控制。為避免高旁門因減溫水壓力低出現(xiàn)關(guān)閉,在FCB試驗前關(guān)閉此保護功能。同理,低旁采用自動控制模式,低旁減溫水壓低保護解除。

2.7 給水泵控制

在FCB功能動作后,輸出信號聯(lián)啟電動給水泵,電泵啟動信號存在2 s后,跳閘1臺汽泵。啟動電泵,一是增加汽輪機的制動扭矩,二是保證給鍋爐補水。為防止汽泵全停觸發(fā)機組BT動作,汽泵的跳閘是在電泵啟動信號存在2 s后發(fā)出。由于抽汽壓力的突降,汽泵可能在汽源切換時出現(xiàn)問題[6]。汽泵汽源自動切換至輔助蒸汽或冷再供汽,汽源量存在減小波動,自動跳閘1臺汽泵,利于汽源穩(wěn)定,而后視汽包水位情況,手動關(guān)閉第2臺汽泵。

3 FCB試驗過程

3.1試驗前準備條件

為確保試驗的安全性,需做大機交流潤滑油泵聯(lián)啟試驗、大機主汽門活動試驗、小機調(diào)門活動試驗、主汽門活動試驗、電泵聯(lián)啟試驗等[7],各種文章多有論述,不再贅述。

3.2 FCB試驗前參數(shù)表

FCB試驗前各項參數(shù)如表1所示。

表1 1號機組試驗前部分參數(shù)值

試驗前主要參數(shù),機組在順閥控制,綜合閥位92%。

3.3 FCB試驗過程及數(shù)據(jù)

某電廠300 MW循環(huán)流化床直接空冷機組,在多次進行FCB有關(guān)試驗的基礎(chǔ)上,于2015年10月13日21時進行了機組高負荷FCB功能試驗,并取得了成功,試驗情況如下。

2015年10月13日21點21分36秒,1號機組功率約250 MW,轉(zhuǎn)速3 001 r/min。21分36秒約400 ms,拉開主變壓器201開關(guān),模擬電網(wǎng)故障。21分36秒約600ms,機組甩負荷由249.47 MW降至30.67 MW,轉(zhuǎn)速由3 001.2 r/min陡升至3 087.3 r/min,OPC超速觸發(fā)FCB動作。如圖1所示,OPC為電超速信號,當轉(zhuǎn)速超過3 040 r/min,觸發(fā)FCB功能。PLU信號值為分布式處理單元DPU(distributed processing unit)軟件計算的機組電負荷與機械負荷的偏差,當其值大于等于30%,PLU輸出信號,觸發(fā)FCB動作,信號時長2 s。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,OPC硬件觸發(fā)比PLU軟件觸發(fā)早約500 ms,這對汽機轉(zhuǎn)速控制至關(guān)重要,越早觸發(fā),轉(zhuǎn)速升高峰值越低。

表2 某電廠300 MW機組功率、轉(zhuǎn)速和FCB觸發(fā)時間表

續(xù)表

表2中每列以100 ms為計時單位。

OPC超速信號發(fā)出,觸發(fā)FCB的同時,OPC電磁閥動作,快速關(guān)閉高壓調(diào)門、中壓調(diào)門和汽機本體抽汽逆止閥。

FCB觸發(fā)后,隨即動作2.3項所列功能。高旁閥自動開啟至10%開度,鍋爐MFT動作,電泵啟動,鍋爐BT等如圖1所示。電泵聯(lián)啟,電泵啟動信號存在2 s后,12汽泵聯(lián)跳;期間,汽包水位大幅降低,汽包液位到-213.65 mm;22分17秒,手動鍋爐BT,鍋爐各風機陸續(xù)跳閘,充分利用鍋爐熱慣性維持機組運轉(zhuǎn);其后試驗過程中汽包液位變化范圍為:-201~-375 mm。

圖1中時間軸順序依次為:36:400 ms、36:500 ms、37:000 ms、37:800 ms、39:000 ms、 40:500 ms。

圖1負荷、轉(zhuǎn)速曲線及主要設備動作時序圖

機組FCB過程中負荷波動情況。在有效的時間測量周期內(nèi)的機組負荷由21分36秒的249.5 MW快速降至30.67 MW,經(jīng)17.55 MW、16.17 MW,降至11.32 MW;在21分39秒,電泵啟動后,負荷又升至23.31 MW;其后,隨著鍋爐BT,爐側(cè)二次風機、一次風機、引風機的停運,負荷經(jīng)17.39 MW、10.56 MW,最終廠用電負荷穩(wěn)定在8.06 MW附近。

FCB觸發(fā)后,機組負荷降至30 MW以下,汽機切至中壓缸運行模式,自動進入轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。整個過程中轉(zhuǎn)速波動范圍為3 121.5~2 920.7 r/min,并在21分51秒左右轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3 000 r/min附近。FCB過程中,輔機的啟停過程,對汽輪機轉(zhuǎn)速的影響并不十分明顯,例如電泵啟動、風機跳閘等,轉(zhuǎn)速波動曲線顯示波動范圍在±25 r/min之間。

FCB動作后,高旁聯(lián)開10%,PCV閥動作值降低3 MPa。主汽壓力最高升至16.8 MPa,比試驗前升高2.13 MPa,安全閥未動作,蒸汽未外排,利于機組工質(zhì)平衡。汽包爐蓄熱量大,容積大,比直流鍋爐機組主汽壓力攀升小得多[8]。

再熱器壓力在合理范圍內(nèi),未打開低旁,機組背壓下降,未聯(lián)啟備用真空泵;低旁未開啟,未使用低旁減溫水及三級減溫水,凝結(jié)水用量未增加,單臺凝泵運行即可滿足用水需求。

小機供汽由輔汽聯(lián)箱提供,輔汽聯(lián)箱供汽由冷再提供,輔汽聯(lián)箱壓力由0.72 MPa降至0.32 MPa,輔汽聯(lián)箱溫度341℃降至282℃,冷再供輔汽調(diào)門迅速開啟,輔汽壓力基本在0.5 MPa左右。小機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)滿足協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)CCS(coordination control system)給水自動要求;11汽泵維持汽包較低液位運行,根據(jù)運行經(jīng)驗,給水泵只需保證200 t/h的上水量即可。

FCB動作后,給水溫度雖大幅降低,但鍋爐熱慣性大,仍可保持過熱蒸汽、再熱蒸汽溫度在合理范圍內(nèi);再熱蒸汽熱段溫度最低時501.45℃,中壓缸內(nèi)缸上壁溫為489℃,滿足進汽運行要求;21時41分45秒給煤機重新投入運行,此時距離FCB動作20 min;之后,再熱熱段蒸汽溫度維持在516℃,21時49分27秒機組再次并網(wǎng)。機組孤島運行28 min,各項參數(shù)穩(wěn)定,完成試驗。

FCB試驗過程中,發(fā)電機出口電壓波動范圍為22.74~23.21 kV,滿足鍋爐、汽機各輔機用電要求。

4 結(jié)論

某電廠300 MW機組快速甩負荷帶下用電運行試驗的成功,證實了該機組已具備高負荷條件下FCB功能。機組FCB的控制功能相較于100%甩負荷試驗要求更為苛刻,使機組的控制功能得到了進一步提高?,F(xiàn)階段受電網(wǎng)負荷限制,山西、內(nèi)蒙古部分電廠單機長期運行,F(xiàn)CB功能的實現(xiàn),使機組在因電網(wǎng)故障或自身問題出現(xiàn)甩負荷的情況下,避免全廠失電事故,待問題消除后,快速恢復負荷,具有較強優(yōu)勢。

機組未能實現(xiàn)滿負荷情況下的FCB試驗及獲得相關(guān)試驗數(shù)據(jù)。循環(huán)流化床機組高負荷下FCB試驗的完成,可向同類型機組試驗提供經(jīng)驗及借鑒作用。

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