甕濱濱
沈陽(yáng)黎明航空零部件制造有限公司 遼寧沈陽(yáng) 110043
石墨密封裝置是目前航空發(fā)動(dòng)機(jī)所采用的先進(jìn)的密封形式,由石墨密封座、石墨密封件、波簧、圍簧、卡圈等零件組成,石墨密封座是其中的重要零件,用于裝配石墨密封環(huán)和其它零件,組成石墨密封裝置。某石墨密封座是某艦船發(fā)動(dòng)機(jī)上所用石墨密封座,最大直徑為φ288mm,在石墨密封座類(lèi)零件中屬于大型件,零件材料屬于難加工材料(1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN),且加工精度要求非常高,其加工精度將直接影響石墨密封裝置的密封性能。
現(xiàn)有零件加工路線(xiàn):毛料、粗車(chē)一端、粗車(chē)另一端、標(biāo)刻、去應(yīng)力熱處理、磨基準(zhǔn)面、研磨基準(zhǔn)面、車(chē)大端、車(chē)小端、車(chē)小端內(nèi)孔、銑螺尾、鉆孔、標(biāo)印、鉆鉸孔、去毛刺、清洗、鉆徑向小孔、去毛刺、磨內(nèi)端面、清洗、中間檢驗(yàn)、磁力探傷、研磨、清洗、最終檢驗(yàn)、油封入庫(kù)。
圖1 某石墨密封座圖示
從工藝路線(xiàn)及圖示中可以看出,零件的主要尺寸為車(chē)加工保證,余量也主要靠車(chē)加工去除;其密封端面的最后由研磨保證,研磨工序去除余量在0.02mm-0.05mm之間,這就需要嚴(yán)格控制零件變形量,保證研磨工序的順利進(jìn)行。
由于材料本身為難加工材料,首先在車(chē)削過(guò)程中刀具磨損嚴(yán)重,尤其是加工零件內(nèi)腔時(shí)使用的手磨刀具,磨損更為嚴(yán)重,使加工應(yīng)力聚增,造成應(yīng)力變形的質(zhì)量隱患,同時(shí)加工表面質(zhì)量無(wú)法滿(mǎn)足精度要求,給后續(xù)工序加工帶來(lái)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題。其次原工藝規(guī)程中留給精車(chē)的余量也比較大,導(dǎo)致精車(chē)的3道工序加工效率很低,3道工序總加工時(shí)間(不包含準(zhǔn)備時(shí)間)超過(guò)4.5h,已成為生產(chǎn)瓶頸。另外精車(chē)余量大的問(wèn)題間接造成加工變形,影響加工質(zhì)量[1]。
某石墨密封座是某艦船發(fā)動(dòng)機(jī)上所用石墨密封座,最大直徑為φ288mm,在石墨密封座類(lèi)零件中屬于大型件。其基準(zhǔn)A尺寸公差為0.032mm,基準(zhǔn)B要求垂直度0.03mm,外圓同軸度要求0.05mm,精度要求非常高,加工精度將直接影響石墨密封裝置的密封性能。
零件材料為1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN,是難加工材料。在車(chē)加工零件時(shí),刀具磨損嚴(yán)重,尤其是加工大端內(nèi)腔型面時(shí),由于沒(méi)有機(jī)夾刀具,采用的手磨刀具,磨損更為嚴(yán)重,使加工應(yīng)力聚增,造成應(yīng)力變形,并且存在質(zhì)量隱患[2]。
由于材料本身為難加工材料,而原工藝規(guī)程中留給精車(chē)的余量也比較大,導(dǎo)致精車(chē)的3道工序加工效率很低,3道工序總加工時(shí)間(不包含準(zhǔn)備時(shí)間)超過(guò)4.5h,已成為生產(chǎn)瓶頸。精加工余量大也導(dǎo)致“去應(yīng)力熱處理”時(shí),應(yīng)力去除不充分,造成零件變形。
預(yù)通過(guò)試驗(yàn)加工,確定適合(材質(zhì))切削刀片,解決減少變形問(wèn)題及加工成本問(wèn)題;通過(guò)試驗(yàn)加工,確定合理的切削參數(shù),保證加工質(zhì)量,提高效率;預(yù)通過(guò)調(diào)整半精加工工序尺寸,使精車(chē)加工余量均勻,加工效率,提高效率[3]。
原加工過(guò)程中刀具并沒(méi)有固化到數(shù)控工部卡中,并存在使用手磨刀具的情況,刀具磨損也沒(méi)有具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)值。工藝規(guī)程更改后,精車(chē)過(guò)程有了很大變化,工藝人員根據(jù)更改后的工藝規(guī)程重新編制了數(shù)控程序,優(yōu)化了走刀路線(xiàn)及加工參數(shù),并同現(xiàn)場(chǎng)操作者共同確定了加工刀具,采用機(jī)夾刀片(GIMY 4201C908、A4SM2525M0520)代替手磨削的焊接車(chē)刀,解決了難加工材料(1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN)的加工問(wèn)題。并通過(guò)2批次零件的試驗(yàn)加工,摸索出了刀具損耗。
原工藝規(guī)程中粗車(chē)之后余量很大,包括外圓安裝邊、內(nèi)腔型面、內(nèi)孔臺(tái)階等位置并沒(méi)有加工,大量的余量在精車(chē)中去除,造成去應(yīng)力熱處理并沒(méi)有起到應(yīng)有的效果。不僅造成了精車(chē)加工效率低下、刀具磨損嚴(yán)重,也是零件變形的主要原因。工藝人員通過(guò)更改工藝文件對(duì)加工余量進(jìn)行了調(diào)整,按最終零件尺寸留1.5mm余量去進(jìn)行去應(yīng)力熱處理。
通過(guò)2批次共9件零件的試驗(yàn)加工,改進(jìn)效果明顯,3道精車(chē)工序的加工時(shí)間由4.5h(不包括準(zhǔn)備時(shí)間)縮減到了3h(不包括準(zhǔn)備時(shí)間),改進(jìn)后的數(shù)控刀具及損耗已經(jīng)固化到數(shù)控工部卡中。零件的變形也得到了較好的控制,為后續(xù)的研磨加工打下了很好的基礎(chǔ)。
通過(guò)此次攻關(guān),不僅完成既定的攻關(guān)目標(biāo),解決了生產(chǎn)瓶頸問(wèn)題。也使得工藝人員及數(shù)控操作人員的技術(shù)水平得到了很大的提高,在解決復(fù)雜件的數(shù)控車(chē)加工方面積累了很寶貴的經(jīng)驗(yàn)。