韓 松
(中國石化股份有限公司齊魯分公司氯堿廠,山東淄博255411)
近年來,隨著電解槽技術的不斷進步,零極距電解槽在各燒堿生產(chǎn)廠已全面普及,進行零極距改造后的電解槽運行電密有了不同程度的提升,全新零極距電解槽基本都運行在6 kA/m2。自2005 年氯堿行業(yè)較集中的產(chǎn)能擴張算起,多數(shù)氯堿廠的電解槽都已運行10 年甚至15 年以上,大多都進行過一輪或者數(shù)輪的電極更新、零極距改造。隨著裝置運行年限的延長,裝置內(nèi)設備、管線、閥門、墊片材質(zhì)劣化等帶來的問題逐年增多,在高電流密度的運行條件下,電解槽安全穩(wěn)定長周期運行面臨的問題越來越多。其中的電解槽泄漏問題困擾著不少氯堿企業(yè),也是電解裝置最危險的事故之一,電解槽泄漏將引發(fā)連電著火、氯氣泄漏甚至爆炸事故的發(fā)生,在當前安全、環(huán)保要求越來越高的態(tài)勢下,需要重點關注和預防電解槽的泄漏問題。
本文以旭化成和北化機這2 種電解槽為例,重點對電解槽泄漏原因進行分析,并對泄漏的處置和如何預防進行探討。
(1)軟管O 型墊片的泄漏
旭化成電解槽陰陽極入口、出口的O 型墊片是通用的,要求墊片能同樣耐受氯氣、堿和電化學腐蝕。在某裝置,曾出現(xiàn)O 型墊片生產(chǎn)廠家配方失當,上線后短短幾天就發(fā)生大面積泄漏的情況。拆檢發(fā)現(xiàn)陰極側(cè)出口O 型墊片腐蝕明顯,橡膠發(fā)粘,一些帶堿的O 型墊片因掉落在掛臂之間沒有清理干凈,在送電時還出現(xiàn)連電拉弧的情況。
(2)槽框墊片
一是橡膠墊材質(zhì)和配方的問題,不同廠家的墊片在使用壽命上有明顯差距的。部分廠家生產(chǎn)的陽極槽框墊片在使用到2 年半以上時,四氟層包覆的橡膠已腐蝕殆盡,在陽極出口和槽框底部位置,因電化學腐蝕的原因,腐蝕情況格外嚴重;二是粘貼位置誤差太大,正確的粘貼位置見表1。
槽框墊片粘貼位置不當,對應位置的離子膜容易出現(xiàn)鹽泡損傷,后期陽極墊片腐蝕到一定程度時,也會對頂部氣泡的釋放造成影響。
表1 正確的粘貼位置
因旭化成槽框墊片在粘貼前需要人工抻拉,力度不好把握,同時陽極墊片粘貼位置不當?shù)那闆r也比較普遍。這會造成日后運行過程中,墊片密封位置腐蝕加劇,離子膜的泄漏也多在這些部位發(fā)生。
在旭化成電解槽操作手冊中,要求每次長期停車時都要對全槽螺母進行緊固。實際現(xiàn)場管理中對此容易疏忽,當電解槽運行五六年以上時,問題逐漸顯現(xiàn)。陽極出口螺母外觀上普遍出現(xiàn)銹點,嚴重的螺母會出現(xiàn)裂紋、滲漏液;陰極出口螺母在絲扣處會有結(jié)堿。這種問題巡檢比較容易發(fā)現(xiàn),雖然需短停處理造成負荷波動,但一般不會發(fā)展成大的問題。
(1)電極改造/更新的施工質(zhì)量
當電極使用7 年左右時,因活性涂層的損耗電壓會有明顯的上升,各廠都會選擇在這個時機進行電極更新。此時廠家的施工質(zhì)量尤其是在細節(jié)的處理上非常重要。陽極比較容易出現(xiàn)的問題是:不平整,因焊接應力問題極網(wǎng)在肋條間出現(xiàn)波浪起伏;焊點過大有明顯凸起。陰極出現(xiàn)問題主要是:彈性網(wǎng)厚薄不均、活性網(wǎng)與彈性網(wǎng)貼合不緊密、在四周邊緣處彈性網(wǎng)未鋪滿、電極四周的折邊處有折痕不平整尤其是四個角的位置。以上施工缺陷在日后的運行中,將會造成電流分布不均勻、膜局部受力大、局部過熱等問題,進而造成離子膜損傷。
(2)新槽投用前電極的檢查
新槽投用前,除檢查(1)所述問題外,還要用手稍稍用力撫摸電極表面,感受并檢查陽極網(wǎng)的毛刺和陰極網(wǎng)的斷絲,并予以磨平和剔除。此項工作需逐片檢查,且不能漏過極網(wǎng)的每一個部位。
這種情況最為危險,也曾在電解槽上多次發(fā)生。但事故發(fā)生后電解槽經(jīng)過停車、水洗,已無法復原到原始狀態(tài),打開后檢查除了能看到擊穿的孔洞,難以查到根本性的問題。但綜合各種現(xiàn)象,確定
單元槽斷流應為以下2 種原因。
(1)鹽水中Na2CO3含量偏高,單元槽加酸后氣泡夾帶量增大,而21#、39#閥處排氣不足,造成實際進入單元槽鹽水量小;(2)雜質(zhì)堵住了鹽水入口軟管或分布管的小孔。堵塞發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)有粘稠、團狀物質(zhì)堵在入口軟管接頭處,因堵塞物較大,造成出口不溢流。若該物質(zhì)較小,堵塞單元槽底部進料分布管的小孔,這種問題就無法發(fā)現(xiàn)了。這時,陽極室內(nèi)部鹽水濃度分布極不均勻,局部可能會低于淡鹽水濃度的下限,再碰上有薄弱點的離子膜或者不均勻的電流分布,擊穿事故就會不可避免的發(fā)生了。
上述的電極缺陷,尤其是彈性網(wǎng)的斷絲未被檢出,在某種異常工況時扎透離子膜,造成小的電流短路、高溫使膜的孔洞變大,繼而發(fā)展擴大成擊穿事故。
電解槽出現(xiàn)泄漏后,該公司曾在應降流除槽還是聯(lián)鎖停槽上出現(xiàn)過爭論,經(jīng)過數(shù)次事件處置和評估后,已形成統(tǒng)一認識:應立即聯(lián)鎖停單槽,并盡快將單槽切除。無論泄漏大小,這是隔離風險、杜絕火災爆炸事故、將影響面縮至最小的最佳方案。具體作法是:現(xiàn)場第一發(fā)現(xiàn)人將情況與中控室簡單溝通后,迅速將單槽鹽水或堿入口手閥關閉,待聯(lián)鎖發(fā)生后,如果未發(fā)生連電擊穿或者著火,可再打開閥門進行規(guī)定時間的置換,按正常程序停槽水洗,否則應繼續(xù)向下操作,關閉另一側(cè)物料的進口→關閉陽極、陰極液相出口→關閉陽極、陰極氣相出口→陽極、陰極同步泄壓→分別加高純水至單元槽陰陽極出口溢流→排液水洗→膜試漏→拆解檢修。
單臺槽的聯(lián)鎖停車,只要控制得當,不會造成全裝置的停車。上述步驟,操作時注意控制好陰陽極壓差,不會造成離子膜大面積的損傷。是經(jīng)過優(yōu)化和實際檢驗的可行方法。
(1)選用行業(yè)內(nèi)知名廠家的O 型墊片和槽框墊片,經(jīng)數(shù)年運行考查后固定下來,不要輕易更換廠家。如今隨著離子膜性能的提高和鹽水精制技術的進步,離子膜的使用壽命已超出墊片使用壽命,墊片的選用和正確粘貼是一個非常關鍵而又容易被忽視的環(huán)節(jié)。
(2)螺母應嚴格定期緊固,連續(xù)運行半年以上的電解槽,只要有停槽機會,就應進行全槽螺母緊固。使用2 年以上的O 型墊片,只要因檢修等原因拆卸軟管螺母,不管O 型墊片狀態(tài)如何都應換新。使用15 年左右的陰陽極出口軟管,因螺母及絲扣或多或少有銹跡,往往緊固時雖然力矩到了,但因絲扣卡澀O 型墊片可能并未緊固到位,應視情況進行有計劃的逐批更新。山鋁氯堿廠將舊軟管截斷,更換螺母后重新熱熔再利用,在修舊利廢上是一個可以借鑒的好方法。
(3)在換膜或者電極更新時,陽極入口集管應拆下,用專用工具對內(nèi)壁進行徹底的清洗。經(jīng)多年運行后,集管內(nèi)壁會附有黃色粘稠物質(zhì),集管的入口濾網(wǎng)不能攔截這些物質(zhì),正常的鹽水循環(huán)、水洗也無法清除,會造成單元槽底部入口分配管甚至鹽水入口軟管堵塞、單元槽鹽水斷流。
(4)新電解槽投用前應嚴格進行質(zhì)量驗收,檢查每一片單元槽電極的平整度和毛刺、斷絲。電極更新時,拆下舊網(wǎng)后入口集管的檢查和沖洗要列入檢修內(nèi)容。
(5)加強巡檢,尤其是單元槽出口軟管的流動情況,顏色異常、流量異常都應檢查單元槽電壓、對應入口軟管的溫度并持續(xù)跟蹤。只要巡檢及時、到位,幾乎所有的電解槽泄漏是可以在第一時間發(fā)現(xiàn)的。
(6)建立離子膜定期查漏機制,即便是單元槽各項指標看起來都很正常,因為針孔膜在零極距電解槽上運行非常危險。如果裝置運行非常平穩(wěn),負荷變化和非計劃停車很少,應一年查漏一次,否則應適當增加次數(shù)。查漏可利用裝置低負荷機會或其他機會檢修,這樣能大幅減少裝置生產(chǎn)動態(tài)。
(7)制定電解槽泄漏應急處置方案,完善細節(jié),定期演練和修訂。
零極距離子膜電解槽已在行業(yè)內(nèi)全面普及,相關的技術和操作方法也已成熟。保持敬畏之心,把握關鍵環(huán)節(jié),持之以恒做好細節(jié)管理,是避免電解槽泄漏事故的根本。