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方鋼孔型及導(dǎo)衛(wèi)的實用性設(shè)計

2019-08-08 01:37滿春紅陳金富
中國重型裝備 2019年3期
關(guān)鍵詞:孔型軋件坯料

滿春紅 賈 勇 陳金富

(北滿特鋼有限責(zé)任公司,黑龍江161042)

1 現(xiàn)狀

北滿特鋼是我國“一五”期間建設(shè)的一個特殊鋼廠,軋鋼廠是鋼材生產(chǎn)廠之一,其生產(chǎn)流程采用的是825初軋機開坯,清理后,由橫列式軋機生產(chǎn)出鋼材。隨著鋼鐵行業(yè)的飛速發(fā)展,現(xiàn)有的生產(chǎn)工裝難以適應(yīng)發(fā)展要求,因此,在2011年對軋鋼廠進行了技術(shù)改造,改造后主要生產(chǎn)大規(guī)格圓鋼及方鋼,其中方鋼主要用于軍工、鐵路及汽車制造業(yè),具體規(guī)格為105 mm×105 mm、115 mm×115 mm大圓角方鋼及110 mm×110 mm、115 mm×115 mm、120 mm×120 mm尖角方鋼。生產(chǎn)線采用半連軋布置方式,由825初軋機開坯后進入650×4架連軋機生產(chǎn)出方鋼成品。由于是4架軋機軋制成形,軋制道次少,且斷面尺寸要求高,因此采用菱-方孔型系統(tǒng)。自生產(chǎn)以來,出現(xiàn)了對角線不合格和軋制過程中軋件扭轉(zhuǎn)不易控制的問題,為此,對這兩個問題進行了立項攻關(guān)。

2 原因分析及改進方案

2.1 對角線尺寸不合

最初生產(chǎn)的113 mm×113 mm Q460E在成品尺寸檢測時,發(fā)現(xiàn)個別鋼材頭部約2 m長有角部充不滿現(xiàn)象,從而造成對角線尺寸不合,形成的廢品量約占總量的四分之一。因此,對軋制過程中可能產(chǎn)生對角線尺寸不合的原因進行了分析。

2.1.1 原因分析

(1)650連軋機采用的菱-方孔型系統(tǒng),在第一架軋機咬入時要依靠導(dǎo)衛(wèi)實現(xiàn)軋件成45°角咬入。為了與一架軋機菱形孔型相吻合,一架前入口導(dǎo)衛(wèi)采用底部為V字形的開口式導(dǎo)衛(wèi),如圖1所示,其目的是讓在平行輥道上的軋件在進入一架軋機咬入前,能夠瞬間傾斜45°角進入軋機,從而實現(xiàn)與一架軋機菱形孔型相吻合。

圖1 導(dǎo)衛(wèi)截面圖Figure 1 Guide section

(2)由于坯料單重較大,一架前入口導(dǎo)衛(wèi)未能起到讓軋件在咬入前瞬間傾斜45°角的作用,導(dǎo)致軋件平行咬入一段長度后,方能逐漸過渡到45°角,如圖2所示。

圖2 無導(dǎo)衛(wèi)限制鋼在咬入孔型內(nèi)的狀態(tài)變換Figure 2 Location change of steel without guide restriction in biting hole shape

(3)由于軋件平行咬入,導(dǎo)致一架軋件的料形未能形成菱形,而形成了扁菱形,如圖3所示,在其后的二架、三架軋制中未能將角部撐起,最終出現(xiàn)了頭部約2 m長有角部充不滿現(xiàn)象。同時由于650連軋機軋制一支坯料可以出四支鋼材,因此,形成的對角線尺寸不合,廢品量約占總量的四分之一。

圖3 理想狀態(tài)的菱形和實際狀態(tài)的菱形Figure 3 ldeal diamond shape and actual diamond shape

2.1.2 改進方案

2.1.2.1 第一次改進方案

由于一架前入口導(dǎo)衛(wèi)不能起到讓軋件在咬入前瞬間傾斜45°角的作用,因此,需要采用人工方式將軋件翻轉(zhuǎn)45°角后,再進入軋機咬入,作為解決對角線尺寸不合問題的方法。但在生產(chǎn)驗證過程中出現(xiàn)了如下問題:

(1)人工操作過程中存在操作失誤的現(xiàn)象,導(dǎo)致仍有鋼材沒能翻轉(zhuǎn)45°角,平行進入軋機,經(jīng)后三架軋機軋制后,頭部仍有約2 m長左右的角部未充滿,而造成對角線不合。

(2)當(dāng)已翻轉(zhuǎn)45°的坯料即將進入軋機前,由于操作失誤,突然坯料放平成零度角時,軋機輸送輥道不能及時停止控制,而被軋機咬入,從而無法避免對角線不合而造成廢品。

2.1.2.2 第二次改進方案

針對650軋機方鋼一架入口導(dǎo)衛(wèi)存在的不足和第一次改進方案的失敗,制定了新的改進方案,重點從一架入口導(dǎo)衛(wèi)入手,設(shè)計一種坯料在平行的零度角時無法咬入,只能在45°角時才能咬入的入口導(dǎo)衛(wèi)。坯料未達到要求角度時,被阻擋不能進入軋機,如圖4所示。

圖4 未達到要求角度的坯料Figure 4 Blank failed to reach the required angle

按此方案要求,自行設(shè)計、制作了650軋機方鋼一架入口導(dǎo)衛(wèi),如圖5所示。

新設(shè)計的導(dǎo)衛(wèi)具有如下功能:

(1)坯料在人工操作過程中翻轉(zhuǎn)未達到45°時,導(dǎo)衛(wèi)可將其扶持到45°,順利進入軋機,正確咬入。

(2)由于操作失誤導(dǎo)致已翻轉(zhuǎn)45°的坯料即將進入軋機前,突然放平成零度時,坯料無法進入軋機,從而完全避免對角線不合而造成廢品。

圖5 新導(dǎo)衛(wèi)入鋼口截面圖Figure 5 Steel biting entrance section of the new guide

2.1.3 生產(chǎn)驗證

通過生產(chǎn)實踐驗證,新制作入口導(dǎo)衛(wèi)完全解決了原入口導(dǎo)衛(wèi)存在的不足,對操作失誤有很好的糾錯作用,徹底解決了對角線不合的問題。

2.2 軋制扭轉(zhuǎn)

采用650連軋機生產(chǎn)方鋼時,易出現(xiàn)過程中鋼材扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象,且調(diào)整難度較大,常見現(xiàn)象有:

(1)軋機臨時故障時,坯料在輥道上停留時間長,導(dǎo)致軋制溫度較低時,易出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

(2)更換軋輥、變換軋制規(guī)格時,易出現(xiàn)扭轉(zhuǎn),且調(diào)整難度較大。

(3)正常軋制時,偶爾也會出現(xiàn)軋件扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

2.2.1 原因分析

針對出現(xiàn)的常見現(xiàn)象,通過對650連軋機的孔型結(jié)構(gòu)尺寸和軋輥安裝過程的觀察、分析,判斷出以下影響因素:

(1)650連軋機一架孔型頂角半徑尺寸與825軋機成品方形過渡圓角半徑尺寸不匹配,使孔型對鋼的扶持力小,軋件在孔型中的穩(wěn)定性差,導(dǎo)致調(diào)整難度大,軋件扭轉(zhuǎn)不易控制。

(2)650連軋機一架、三架菱形孔夾角尺寸偏大,對進入下道方形孔的軋件夾持作用小,軋件穩(wěn)定性差,也是導(dǎo)致扭轉(zhuǎn)調(diào)整難度大的因素。

(3)650軋機在更換軋輥過程時,發(fā)現(xiàn)二架和四架軋機的徑向調(diào)整存在不同步現(xiàn)象,導(dǎo)致軋制線出現(xiàn)偏差。軋制時由于軋件延伸方向未在軋制線上,使軋件在孔型中受力不均,導(dǎo)致調(diào)整難度大,軋件扭轉(zhuǎn)無法控制。

2.2.2 改進方案

通過對扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的原因進行分析,制定了如下改進方案:

(1)依據(jù)825軋機成品方形過度圓角半徑尺寸,修改650連軋機一架孔型頂角半徑尺寸,將原來的R50 mm改為R20 mm,如圖6所示。使坯料斷面尺寸的圓角半徑與一架菱形孔頂角半徑尺寸相等,達到軋件穩(wěn)定軋制的目的。

圖6 一架孔型的改進Figure 6 Improvement of pass hole in No.1 rolling mill

圖7 三架孔型的改進Figure 7 Improvement of pass hole in No.3 rolling mill

(2)減小650連軋機一架、三架菱形孔夾角尺寸,將原夾角尺寸113°縮小到106°,如圖7所示,強化方形孔對軋件的夾持作用,增加軋件穩(wěn)定性,避免方鋼在軋制過程中出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。

(3)650軋機在更換軋輥過程中,通過控制二架、四架軋機的徑向調(diào)整,保證軋制線不出現(xiàn)偏差,防止方鋼發(fā)生扭轉(zhuǎn)。

2.2.3 生產(chǎn)驗證

按照改進方案實施后,進行生產(chǎn)驗證,取得了較好的效果。

(1)按要求更換650軋機軋輥,保證軋制線不出現(xiàn)偏差后,軋件在孔型中受力均勻,經(jīng)過生產(chǎn)實踐驗證,對軋制方鋼出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)時進行調(diào)整,達到理想的受控狀態(tài),產(chǎn)品形狀得到了有效保證。

(2)650連軋機的一架孔型頂角半徑尺寸和一架、三架菱形孔型夾角尺寸修改后,經(jīng)過生產(chǎn)實踐驗證,軋件穩(wěn)定性明顯提高。在軋輥安裝正確的基礎(chǔ)上,扭轉(zhuǎn)問題得到了根本解決。

3 結(jié)論

由于北滿特鋼軋鋼廠受原廠房狀況的影響,技改項目與新建項目相比受到一些限制。在現(xiàn)有條件下采用半連軋生產(chǎn)線軋制方鋼所遇到的問題,通過不斷摸索改進以及生產(chǎn)實踐驗證,得到以下幾點結(jié)論:

(1)新設(shè)計制作的650軋機方鋼一架入口導(dǎo)衛(wèi),通過對操作失誤的糾正,徹底解決了對角線不合的問題。

(2)更換軋輥時,必須保證650軋機二架和四架軋機的徑向調(diào)整,使軋制線不出現(xiàn)偏差。

(3)改進后的菱形孔結(jié)構(gòu)尺寸與原結(jié)構(gòu)設(shè)計尺寸相比,軋件的穩(wěn)定性得到了明顯提高。

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