雷 鳴 張明星 杜 屏 劉 潮 魏紅超
(1.江蘇省沙鋼鋼鐵研究院,江蘇 張家港 215625; 2.江蘇省沙鋼集團有限公司煉鐵廠,江蘇 張家港 215625)
風(fēng)口是高爐冶煉送風(fēng)所必需的重要工藝設(shè)備,其壽命的長短直接影響高爐的順行。風(fēng)口破損大致有熔損、開裂及龜裂、磨損和曲損4種形式[1]。近年來,國內(nèi)多座高爐曾出現(xiàn)過風(fēng)口內(nèi)壁磨損的問題,如寶鋼由于煤比過高導(dǎo)致風(fēng)口磨損[2],武鋼由于煤槍角度、位置、煤粉粒度等原因?qū)е嘛L(fēng)口磨損[3],漣鋼因送風(fēng)不均勻造成風(fēng)口磨損[4]。興澄特鋼通過數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),風(fēng)口小套過長、堿金屬含量過高、煤槍與風(fēng)口中心線之間的夾角過大以及煤槍材質(zhì)的耐磨、耐高溫性能差是小套磨損的主要原因[5]。張全等[6]建立了風(fēng)口小套氣固兩相流模型,并對噴煤量、風(fēng)口材質(zhì)、風(fēng)口幾何尺寸、風(fēng)口收縮角以及熱風(fēng)速度和煤粉顆粒粒徑等因素進行了模擬計算,找出了影響風(fēng)口小套磨損的主要原因。沙鋼對風(fēng)口內(nèi)煤粉的運動也進行了數(shù)學(xué)模擬,得到了煤粉的運動軌跡[7]。沙鋼2 500 m3高爐經(jīng)大修后風(fēng)口內(nèi)壁磨損,并根據(jù)上述經(jīng)驗對高爐噴煤相關(guān)參數(shù)進行了調(diào)整,但無明顯效果,因此,本文對該高爐風(fēng)口磨損的原因及機制進行了深入研究。
沙鋼2 500 m3高爐二代爐役開爐不久,風(fēng)口內(nèi)壁頻繁磨損,造成風(fēng)口壽命縮短,高爐頻繁休風(fēng)。磨損形貌如圖1所示,可見風(fēng)口內(nèi)壁下端出現(xiàn)了多條溝壑狀磨損痕跡,分析認為是由于煤粉摩擦風(fēng)口內(nèi)壁所致。該高爐煤槍插入角度為9°~11°,煤槍出口距風(fēng)口前端約200 mm,煤粉粒度<74 μm(200目)的比例在70%以上,煤比為160~170 kg/t,插槍管理嚴格,在大修前風(fēng)口小套并未出現(xiàn)內(nèi)壁磨損跡象。對高爐風(fēng)口損壞情況的調(diào)研后發(fā)現(xiàn),損壞風(fēng)口對應(yīng)的煤槍出現(xiàn)了彎曲變形,并向下傾斜,見圖2, 煤槍出口偏離風(fēng)口中心線,推測煤粉軌跡發(fā)生了變化,并摩擦到風(fēng)口內(nèi)壁。
圖1 風(fēng)口磨損形貌Fig.1 Appearance of the worn tuyere small sleeve
圖2 損壞風(fēng)口處煤槍Fig.2 Coal lance at the worn tuyere
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研結(jié)果,磨損風(fēng)口的煤槍均出現(xiàn)變形,煤槍下傾約5°~10°,推測煤槍變形導(dǎo)致煤粉軌跡偏移,摩擦到了風(fēng)口小套內(nèi)表面,造成磨損。因此,對煤粉在風(fēng)口內(nèi)的運動軌跡進行了模擬,使用ANSYS FLUENT商業(yè)軟件,采用連續(xù)性方程、標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型和DPM模型,分別計算了煤槍出口和風(fēng)口中心線重合、煤槍出口下傾7°時煤粉的運動軌跡以及風(fēng)口內(nèi)壁的磨損情況??刂品匠虨椋?/p>
連續(xù)性方程:
(1)
式中:ρ是流體密度;t是時間;ui是流體速度,Sm是源項。
標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型:
Gk+Gb-ρε-YM+Sk
(2)
(3)
式中:k是湍流動能;ε是湍流動能擴散;Gk是由層流速度梯度而產(chǎn)生的湍流動能;Gb是由浮力產(chǎn)生的湍流動能;YM是在可壓縮湍流中,過渡的擴散產(chǎn)生的波動;C1ε、C2ε、C3ε是常量;σk和σε是k方程和ε方程的湍流普朗特數(shù);Sk和Sε是用戶定義的源項。
DPM模型:
(4)
式中:FD(u-up)是顆粒的單位質(zhì)量曳力;u是流體相速度;up是顆粒速度;ρ是流體密度;ρp是顆粒堆密度;dp是顆粒直徑。
邊界條件設(shè)為:熱風(fēng)實際速度230 m/s;煤槍載氣入口速度8 m/s;出口壓力0.35 MPa;殘差10-3,氣體為不可壓縮流體。
表1 計算所用的物性參數(shù)Table 1 Physical parameters used in calculation
計算結(jié)果如圖3所示,煤槍出口和風(fēng)口中心線重合時,煤粉軌跡沿風(fēng)口中心線周圍射出,未接觸到風(fēng)口內(nèi)壁。煤槍偏離風(fēng)口中心線7°時,煤粉軌跡偏離風(fēng)口中心線,并接觸到風(fēng)口內(nèi)壁下部,存在磨損,這與高爐風(fēng)口實際磨損情況相似。因此,認為風(fēng)口小套內(nèi)壁磨損是由煤槍下傾變形引起的。
圖3 煤粉在風(fēng)口內(nèi)的流跡線圖Fig.3 Trajectory of pulverized coal in tuyere
由圖2可知,沙鋼2 500 m3高爐煤槍的槍頭部位發(fā)生彎曲,彎曲處無磨損、燒損現(xiàn)象。煤槍材質(zhì)為SUS310S耐熱不銹鋼,和國內(nèi)多數(shù)高爐所用煤槍的材質(zhì)相同,正常操作時不會變形。但若鋼管材質(zhì)不合格,使煤槍耐高溫性能下降,則可能引起煤槍受熱變形,因此對沙鋼2 500 m3高爐的煤槍進行了化學(xué)成分分析(ICP法),分別分析了煤槍的焊料、槍頭及直段部分,結(jié)果如表2所示。由表2可見,沙鋼2 500 m3高爐煤槍的化學(xué)成分合格。對煤槍的顯微組織進行了金相和掃描電鏡分析,未發(fā)現(xiàn)裂紋、翹皮等明顯缺陷,如圖4所示。
表2 沙鋼2 500 m3高爐煤槍的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))Table 2 Chemical compositions of coal lance in Shasteel’s 2 500 m3 blast furnace (mass fraction) %
圖4 煤槍的顯微形貌Fig.4 Micrographs of the coal lance
高爐煤槍長期處于1 200 ℃的熱風(fēng)中,工作環(huán)境惡劣,主要依靠煤粉載氣來冷卻,輸送煤粉的載氣為氮氣,不超過100 ℃。通常載氣流量決定了煤槍的冷卻狀況,若煤槍載氣流量偏低,則會引起煤槍的冷卻不充分,導(dǎo)致過熱變形。高爐經(jīng)大修后,煤粉的載氣流量沒有變化,但調(diào)查發(fā)現(xiàn),大修后為了提高噴煤量,煤槍的內(nèi)徑由13 mm增加到了26 mm,若載氣流量沒有變化,載氣流速則降低到原來的1/4,煤槍的冷卻受到影響。據(jù)此對大修前后不同載氣流速下,煤槍的溫度場分布進行了模擬計算。
計算模型如圖5所示。采用流固耦合方式,模型外側(cè)為固體(煤槍),材質(zhì)為不銹鋼;內(nèi)側(cè)為流體(載氣),為氮氣。模型煤槍長度為1 m,厚度為4.5 mm,內(nèi)徑分別為13和26 mm。計算使用ANSYS FLUENT軟件,數(shù)學(xué)模型包括連續(xù)性方程(式(1))、標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型(式(2)~式(3))和能量方程[7](式(5)):
(5)
式中:keff是有效熱傳導(dǎo)系數(shù);Jj’是組分j’的擴散通量。方程(5)右側(cè)的前3項分別描述了熱傳導(dǎo)、組分擴散和粘性耗散帶來的能量輸運。Sh包括了化學(xué)反應(yīng)熱以及用戶定義的體積熱源項。
圖5 沙鋼2 500 m3高爐煤槍的計算模型Fig.5 Calculation model of the coal lance in Shasteel’s 2 500 m3 blast furnace
模型參數(shù)和實際高爐操作參數(shù)一致,邊界條件設(shè)定為:
(1)氮氣的入口溫度為353 K;
(2)熱風(fēng)溫度為1 473 K;
(3)氮氣流速分別為30和7.5 m/s;
(4)煤槍外壁與熱風(fēng)之間的熱交換系數(shù)由迪貝斯- 貝爾特公式計算得出:
(6)
式中:λ是熱風(fēng)導(dǎo)熱系數(shù);d是風(fēng)口內(nèi)徑;Re是雷諾數(shù);Pr是普朗特數(shù);ρ是熱風(fēng)密度;u是實際風(fēng)速;l是風(fēng)口內(nèi)徑;μ是熱風(fēng)的動力粘度;Cp是熱風(fēng)的比熱容。計算所取物性參數(shù)(1 200 ℃)如表3所示。
表3 計算用物性參數(shù)Table 3 Physical parameters used in calculation
計算結(jié)果如圖6所示,載氣流量不變,煤槍直徑為13 mm時,載氣流速為30 m/s,煤槍溫度約1 000 K;當(dāng)煤槍直徑增大至26 mm時,載氣流速下降至7.5 m/s,煤槍溫度提高至1 200 K左右。這說明決定煤槍冷卻狀況的主要因素為載氣流速。煤槍直徑增大后,若載氣流量不變,流速減小,煤槍的冷卻減弱。由于SUS310S不銹鋼的軟化溫度約1 123 K,由以上計算結(jié)果可知,煤槍直徑增大后,槍體的溫度高于其軟化溫度,因此易發(fā)生過熱變形。
圖6 不同載氣流速下煤槍溫度場分布Fig.6 Distribution of temperature field of coal lance under different gas velocities
煤粉載氣流量不變,煤槍直增大后,載氣流速降低,是造成煤槍冷卻不足、受熱變形的主要原因。煤槍過熱變形,直接導(dǎo)致煤槍出口偏離風(fēng)口中心線,造成風(fēng)口內(nèi)壁磨損。
經(jīng)化學(xué)分析和數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)在材質(zhì)合格、煤粉流量一定的前提下,造成煤槍變形的主要原因是煤槍內(nèi)徑增大后,載氣流速過低,冷卻不足, 煤槍溫度過高,超過了該材料的軟化溫度,導(dǎo)致煤槍過熱變形。因此提出改進建議:
(1)提高輸粉的載氣流量,使煤槍溫度低于軟化溫度。
(2)更換煤槍材料,使用更高級別的耐熱金屬材料。
對沙鋼2 500 m3高爐采取了第(1)種措施,即提高載氣流量,增強煤槍的冷卻,結(jié)果當(dāng)月變形煤槍的數(shù)量大幅度降低,風(fēng)口磨損也得到了明顯改善。
沙鋼2 500 m3高爐風(fēng)口磨損是由煤粉軌跡偏離風(fēng)口中心線、摩擦風(fēng)口內(nèi)壁所引起的,而煤槍過熱變形是導(dǎo)致煤粉軌跡偏離中心線的主要原因。經(jīng)數(shù)值模擬計算得出,煤槍變形的主要原因是煤粉載氣流量偏小、煤槍冷卻不足。提高煤粉載氣流量后,煤槍變形明顯減小,風(fēng)口小套內(nèi)壁磨損得到解決。