(山東海化股份有限公司純堿廠,山東 濰坊 262737)
洗滌塔除塵作為窯氣除塵系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié),設(shè)備的運行狀態(tài)直接影響下一道精細(xì)除塵設(shè)備電除塵器的安全運行。純堿廠石灰車間新線工序1#~10#洗滌塔2004年1月開始投用,11#~16#洗滌塔2008年10月開始投用,迄今都已超出設(shè)計使用周期。新線工序16臺洗滌塔自開啟以來一直未大修,期間只是對洗滌塔筒體及塔內(nèi)部件進(jìn)行局部維修,受海水腐蝕影響,筒體部分已出現(xiàn)較大程度破損,筒體內(nèi)壁乳膠水泥防腐層也已損壞,塔內(nèi)三層篩板均已銹蝕嚴(yán)重,泡沫生成效果差,頂部不銹鋼汽水分離器腐蝕脫落,致使洗滌塔上部出氣口帶海水嚴(yán)重。同時,由于受洗滌塔和電除塵布局影響,若窯氣管線帶水嚴(yán)重,不僅加快了管線腐蝕進(jìn)程,還極易導(dǎo)致電除塵極絲斷裂,直接影響電除塵的穩(wěn)定運行,縮短電除塵運行周期,增加維護(hù)費用,影響電除塵的除塵效率,使得電除塵出口窯氣凈化效果差,進(jìn)而影響到壓縮工序壓縮機(jī)的正常運轉(zhuǎn)。
在此背景下,通過現(xiàn)場考察及討論總結(jié),為保證生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定,制定改造方案,對窯氣除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造方案分兩部分:洗滌塔部分及窯氣總管部分。
窯氣經(jīng)分離器后進(jìn)入洗滌塔進(jìn)行除塵,塔內(nèi)負(fù)壓達(dá)到5 500 Pa,主要介質(zhì)有涼海水、氯離子、高溫窯氣。原洗滌塔內(nèi)構(gòu)件均用304不銹鋼,現(xiàn)已出現(xiàn)大面積點蝕,塔體為普通碳鋼材質(zhì),內(nèi)部乳膠水泥防腐層已部分脫落,塔體已多次出現(xiàn)漏點。
改造后,洗滌塔內(nèi)構(gòu)件材質(zhì)由304不銹鋼提升為316L不銹鋼,塔體基礎(chǔ)加固處理。相比304不銹鋼,316L不銹鋼在機(jī)械性能上并無太大差異,但在耐腐蝕性上,特別是在高溫環(huán)境下,316L不銹鋼耐腐蝕性更好。316L不銹鋼材料含有鉬的奧氏不銹鋼,比304不銹鋼更耐鹵族元素,能夠耐受海水里的氯離子所導(dǎo)致的局部腐蝕——點蝕,縫隙腐蝕。因此,塔內(nèi)構(gòu)件(包括:塔內(nèi)多層篩板、可拆卸連接件、連接卡子、支撐橫梁、篩板支撐圈、更換的頂部不銹鋼汽水分離器及支撐骨架)材質(zhì)均使用316L不銹鋼,減少受海水影響造成的設(shè)備腐蝕,延長洗滌塔筒體及內(nèi)部構(gòu)件的使用壽命。
圖1 316L不銹鋼篩板層
圖2 316L不銹鋼汽水分離器
洗滌塔在最上面的一層不銹鋼篩板上方700 mm處增加一層200 mm厚的鮑爾環(huán)層,改善氣液分布;鮑爾環(huán)上方加沖洗水,提高洗滌塔的泡沫效果。
新加的鮑爾環(huán)填料全名為增強(qiáng)聚丙烯鮑爾環(huán),是一種高徑相等的開孔環(huán)型填料,規(guī)格尺寸為φ76(外徑)×φ76(高度) ×2.6(厚度),使用溫度≥100 ℃,單重為36 g左右。增強(qiáng)聚丙烯鮑爾環(huán)中間為“米”形支撐骨架,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內(nèi)彎指向環(huán)心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,開孔面積約占環(huán)壁總面積的30%左右,使得塔內(nèi)的氣體和液體能夠從窗孔自由通過,改善了氣液分布,提高洗滌塔的泡沫效果。
圖3 增強(qiáng)聚丙烯鮑爾環(huán)
洗滌塔結(jié)構(gòu)為上下三層不銹鋼篩板和五個溢水槽,洗滌海水流經(jīng)最上面的一層篩板后,其余的海水經(jīng)過溢水槽流至第二層篩板,再經(jīng)過溢水槽到達(dá)最下面底層篩板后經(jīng)排污管排出,含塵窯氣從塔底至下而上經(jīng)過三層篩板,再經(jīng)過增加的鮑爾環(huán)層后到達(dá)塔頂?shù)牟讳P鋼汽水分離器,通過出口支管進(jìn)入電除塵進(jìn)氣總管。
為降低管線內(nèi)結(jié)疤的處理難度,洗滌塔出氣管線總管口徑由DN1400改為DN1600。洗滌塔出口管線采用DN800管線,經(jīng)U形彎管向下延長1 m接入DN1600總管,增加管線長度讓氣體內(nèi)水分更快冷凝。電除塵入口支管采用DN700管線,由原先的下部接出改為從現(xiàn)在的DN1600總管上部接出,經(jīng)U形彎管后進(jìn)電除塵。窯氣管線均使用厚度12 mm的Q345B鋼板卷制。洗滌塔出口支管DN800、電除塵入口支管DN700及連通管和DN1600總管連接處使用法蘭連接,便于管線及設(shè)備拆安、檢修。為降低總管內(nèi)水分殘留,窯氣總管增加倒淋系統(tǒng),使用DN100管線制作安裝倒淋管,DN800管線制作倒淋罐。同時為便于清理總管內(nèi)結(jié)疤,窯氣總管每100 m安裝800×1000 mm快開門一處。
圖4 窯氣管線流程改造前后對比圖
經(jīng)優(yōu)化改造后洗滌塔能有效形成泡沫層,從而提高除塵效率,大大降低進(jìn)電除塵窯氣含塵量及帶水量,確保電除塵穩(wěn)定運行。
洗滌塔頂部更換新材質(zhì)的氣水分離器能提高氣液分離能力,窯氣經(jīng)過氣液分離器夾帶的水分降低,同時電除塵入口支管從DN1600窯氣總管上部接出,經(jīng)U形彎管進(jìn)入電除塵,從而將最大限度的降低進(jìn)電除塵的海水量。含水量小的窯氣進(jìn)入電除塵,保證二次電壓平穩(wěn),除塵電流穩(wěn)定;減少因含水分過多而對電除塵內(nèi)部組件造成的腐蝕。降低電除塵的維修費用,延長維修周期。
為檢驗改造后的實際效果,我們把改造完成后11#洗滌塔與未改造的10#洗滌塔進(jìn)行了對比試驗,試驗方案為:
在出口支管DN800的立管上開DN150人孔,焊接制作一個φ108的桶狀短管,試驗時,將洗滌塔海水洗滌流量分四個檔次依次沖水,分別為:25 m3/h,30 m3/h,35 m3/h,40 m3/h,負(fù)壓:5 500 Pa,每檔沖水將試驗用的短管伸入DN800出口立管內(nèi)接水30 min,然后取出查看洗滌塔出口支管帶水量。試驗結(jié)果如表1。
表1 氣水分離器改造效果比較
試驗對比說明:增加鮑爾環(huán)層及提升影響塔內(nèi)腐蝕破損的篩板和溢水槽等相關(guān)備件材質(zhì)后,消除了洗滌塔出口支管帶水現(xiàn)象。
通過洗滌塔氣水分離器及窯氣管線流程改造,大大減少了進(jìn)入窯氣帶水現(xiàn)象,提升了窯氣除塵效果,延長了電除塵穩(wěn)定運行周期,同時為壓縮工序的平穩(wěn)運行提供可靠保障。