柳艷莉 伍定坤 王小云
(冀東水泥銅川有限公司,銅川 727100)
1.1 我公司生料配料采用美國(guó)熱電公司的CB-Omni-RM-LT-800mm 型γ射線在線分析儀配料,配料三率值合格率在95%以上,自配料方案調(diào)整為三組份配料后(石灰石、黏土、鐵質(zhì)材料,為降低燃煤成本配料中加有熱值的鋁質(zhì)校正料煤泥、煤矸石、燃煤爐渣等有熱值物料),生料磨停機(jī)后出現(xiàn)入窯生料HM 持續(xù)偏低,熟料HM 偏低的現(xiàn)象(見(jiàn)表一),對(duì)窯系統(tǒng)煅燒和熟料質(zhì)量都造成的較大影響。表一數(shù)據(jù)取自生料庫(kù)庫(kù)位較高,停磨前未采取措施。
表一:停磨后入窯生料率值和熟料率值的情況
由上表可以看出:停磨前入窯生料HM2.29,熟料HM2.15,停磨4 個(gè)小時(shí)后熟料HM2.12 比停磨前降低0.03,6 小時(shí)后熟料HM2.11 不合格。14 小時(shí)后入窯生料HM 從2.29 降低至2.05 降低0.24;熟料HM 從2.15 降低至2.04 降低0.09。
對(duì)燃煤取檢分析,煤灰份,熱值穩(wěn)定排除了煤質(zhì)影響;通過(guò)對(duì)停磨后的入窯生料分粒度進(jìn)行化學(xué)成分分析(表二)和分析入窯生料級(jí)配變化趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),入窯生料<80μm 粒度占比逐步提高(圖一),而<80μm 細(xì)顆粒物料的HM 較低,推測(cè)分析導(dǎo)致這種變化的原因?yàn)楦G回灰加入的影響。
表二:入窯生料級(jí)配及化學(xué)成分分析
圖一
我公司回灰產(chǎn)生的有兩種,一種是大布袋收塵器回灰,另一種是發(fā)電PH 爐回灰,兩種回灰匯集后通過(guò)拉鏈機(jī)經(jīng)入庫(kù)斗提入生料均化庫(kù),我們研究的回灰在拉鏈機(jī)取樣,通過(guò)對(duì)停磨前后的回灰取檢對(duì)比(表三)和回灰粒度級(jí)配分析(表四)發(fā)現(xiàn),回灰中<80μm 細(xì)顆粒占達(dá)99.6%,停磨后回灰SiO2、Al2O3含量提高,CaO含量降低,停磨后回灰HM 比正常開(kāi)磨時(shí)降低很多。
表三:回灰成分比較
表四:回灰級(jí)配分析
通過(guò)對(duì)停磨后回灰顆粒級(jí)配和入窯生料的顆粒級(jí)配分析,我們發(fā)現(xiàn)回灰中主要成分為<80μm 細(xì)顆粒,而較細(xì)物料含SiO2、Al2O3較高,含CaO 較低,HM 偏低,推測(cè)分析原因?yàn)椋荷吓淞现懈魑锪系囊啄バ圆町?,因此生料粉?jí)配中各種物料的級(jí)配有很大差異,停磨后易磨性較好物料顆粒偏細(xì),易逸出被系統(tǒng)拉風(fēng)帶走,最后經(jīng)收塵系統(tǒng)收集下來(lái),再次入生料庫(kù);原料中黏土相比其它物料易磨性好,顆粒偏細(xì),因此停磨后回灰中黏土顆粒最多,黏土中SiO2、Al2O3含量較高,CaO含量較低。預(yù)熱器一級(jí)收塵效率一般在95%左右,被逸出的生料粉,經(jīng)系統(tǒng)收塵后再次入生料庫(kù),與庫(kù)內(nèi)正常生料混合后入窯。因回灰中含SiO2、Al2O3較高,含CaO 較低,停磨后回灰持續(xù)入庫(kù),沒(méi)有了新鮮生料的稀釋,此種高SiO2、高Al2O3、低CaO 回灰影響越發(fā)明顯,導(dǎo)致入窯生料HM 越來(lái)越低。
我公司生料均化庫(kù)設(shè)計(jì)是6 區(qū)對(duì)角下料,每15 分鐘換區(qū)一次,但因各種原因,實(shí)際情況是6 區(qū)同時(shí)連續(xù)下料,均化效果較差,生料磨停機(jī)后,生料庫(kù)內(nèi)形成漏斗流,由于窯灰較細(xì),比庫(kù)內(nèi)生料的流動(dòng)性要好,加劇了入窯生料HM 的降低趨勢(shì)。
停磨4 個(gè)小時(shí)內(nèi)熟料率值降低較小,如果將生料磨停磨時(shí)間控制在4 個(gè)小時(shí)之內(nèi),可以保證熟料質(zhì)量合格。我們采用分段避峰停磨,將避峰停磨時(shí)間控制在4小時(shí)之內(nèi)。
我們根據(jù)停磨后入窯生料率值變化規(guī)律,結(jié)合停磨時(shí)間(一般避峰四小時(shí)),在停磨前3 小時(shí)出磨生料HM 提高0.03 控制,熟料先指標(biāo)上線控制,保證整個(gè)停磨期間熟料HM 合格。
為防止生料庫(kù)內(nèi)下料形成窯灰料斗流,在停磨期間,讓6 個(gè)區(qū)自動(dòng)對(duì)角下料換區(qū)下料,換區(qū)頻次調(diào)整為每隔20 分鐘換一次,有效的實(shí)現(xiàn)窯灰與庫(kù)內(nèi)入窯生料混合,杜絕形成窯灰料斗流,減緩了入窯生料HM 降低趨勢(shì)。
因各種物料易磨性差異較大,粉磨后各物料顆粒級(jí)配差異較大,在窯況允許的前提下,通過(guò)改變研磨壓力和調(diào)整選粉機(jī)轉(zhuǎn)速等方式降低各種物料之間的顆粒級(jí)配差異,減少入窯生料<80μm 細(xì)顆粒中各種物料占比差異。
根據(jù)檢測(cè)窯回灰量為臺(tái)時(shí)的5%,通過(guò)加一個(gè)600 噸的回灰倉(cāng),用于儲(chǔ)存停磨期間的窯灰,并在倉(cāng)下加裝計(jì)量秤,實(shí)現(xiàn)回灰可控加入。在入窯生料率值達(dá)到正常時(shí),回灰通過(guò)計(jì)量稱按照計(jì)算配比加入到入窯生料中,以徹底解決停磨期間窯灰的影響,此種方法理論可行,但需增加投入,我們未實(shí)施。
我們公司通過(guò)合理控制生料磨停機(jī)時(shí)間,在停磨前適當(dāng)提高出磨生料HM 控制,同時(shí)加強(qiáng)生料均化庫(kù)卸料管理,自動(dòng)換區(qū)卸料,實(shí)現(xiàn)了有效降低停磨后回灰對(duì)入窯生料成分的影響,達(dá)到穩(wěn)定熟料質(zhì)量目的。