(中國原子能科學研究院,北京 102413)
由于同位素的應用發(fā)展迅速、重要性與日俱增,同位素的應用從研究非常小的基本粒子,到非常大的行星和爆炸恒星;從研究很新的納米技術,到非常古老的地質學;從人類自身的食品安全、醫(yī)療服務,到與人類息息相關的環(huán)境科學、生態(tài)科學都能找到。因此,發(fā)展同位素技術成為促進科技進步、實現(xiàn)經(jīng)濟繁榮、改善人身健康、保證國家安全不可或缺的重要舉措[1]。在同位素中,穩(wěn)定同位素不僅是多種放射性同位素的生產(chǎn)起點原料,本身也是重要的研究、診斷工具和特殊材料,有著比放射性同位素更為廣泛、更加獨特的用途。涉及人身安全的項目,要盡可能使用穩(wěn)定同位素,而非放射性同位素。
同位素電磁分離器EMIS-170是我國唯一一臺大型同位素電磁分離器,是濃縮生產(chǎn)具有重要軍用、民用價值的高豐度穩(wěn)定同位素的關鍵裝置,已分離了29種元素的135種同位素。是獲得星載銣鐘所需的高豐度的銣同位素,微型鎳電池核心材料高豐度的62Ni,高精度堿金屬磁力儀核心材料高豐度K等軍用穩(wěn)定同位素唯一可行的方法。
為滿足我國對高豐度穩(wěn)定同位素的重大需求,打破部分特種同位素的國際壟斷和技術封鎖,必須提升同位素電磁分離器技術能力和工藝水平。自2011年開始,中國原子能科學研究院開展了同位素電磁分離器綜合技術改造項目,2016年完成了對該設施的綜合技術改造,同位素電磁分離器控制系統(tǒng)是此次改造項目的5個重點系統(tǒng)之一[2]。
同位素電磁分離器建于20世紀60年代,一些設備及系統(tǒng)已落后,系統(tǒng)存在著自動化程度低、所有設備均需手動操作、值班人員勞動強度大、操作易出錯、運行參數(shù)調節(jié)精度低、生產(chǎn)過程無法集中監(jiān)控的問題,影響了同位素的生產(chǎn)運行,存在安全隱患。尤其是在控制方面,原有同位素電磁分離器采用了落后的電氣控制方式,這種控制方式連線多、結構復雜、體積大、功耗大、靈活性差、可擴展性差、可維護性差,原有的電源調節(jié)方式通過旋鈕進行調節(jié),調節(jié)精度低。
同位素電磁分離器控制系統(tǒng)控制對象主要包括:離子源系統(tǒng)、接收器系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、安全防護系統(tǒng)等。主要介紹同位素電磁分離器離子源控制系統(tǒng)。
研制的新離子源控制系統(tǒng)通過計算機監(jiān)測同位素電磁分離器離子源的運行參數(shù),提供必要的連鎖保護功能,防止操作員的誤操作,根據(jù)模擬信號、開關量信號監(jiān)測顯示報警狀態(tài),定時記錄離子源系統(tǒng)的參數(shù)并打印。
離子源控制系統(tǒng)中電源種類多,如何選取電源控制接口與控制系統(tǒng)連接,且要保證控制對象的響應時間和控制精度,對電源控制系統(tǒng)的結構和軟件設計提出了嚴峻的要求。在同位素電磁分離器中,高壓區(qū)域離子源打火是不可避免的,打火放電產(chǎn)生的電磁干擾影響設備和控制系統(tǒng)的正常工作甚至損壞,必須采取有效的措施消除影響,保證高壓區(qū)域附近電源設備和控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的工作。
離子源是使中性原子或分子電離,并從中引出離子束流的裝置,是同位素電磁分離器系統(tǒng)的核心部件,其性能直接影響到電磁分離器的產(chǎn)能和濃縮豐度。離子源的性能主要體現(xiàn)在引出束流的品質,包括束流強度、束流穩(wěn)定度等。
目前,中國原子能科學研究院的同位素電磁分離器,使用的離子源類型是Calutron型中溫離子源屬弧放電離子源(如圖1所示),該離子源系統(tǒng)主要包括:汽化放電裝置、引出電極、高壓絕緣與支撐結構、防打火裝置、水冷裝置等,它能產(chǎn)生大部分元素的離子,束流大,聚焦好,能在強電磁場、高真空、高溫度、帶電離子轟擊和腐蝕氣體包圍下,可靠長期進行。從某種意義上講,它決定了分離器性能[3]。
圖1 同位素電磁分離器用離子源
離子源控制系統(tǒng)主要用于控制與離子源連接的各高低壓電源,就需要考慮高壓打火等對控制系統(tǒng)的影響??刂葡到y(tǒng)的安全穩(wěn)定直接影響離子源的性能。
離子源為產(chǎn)生束流的裝置,離子源示意圖見圖2。其工作原理為:原料裝在坩堝(7)中,經(jīng)加熱爐筒(9)加熱氣化后,通過蒸汽分配室(11)(即船形板)和分配板進入放電室(10)的放電區(qū);加熱燈絲(3)發(fā)射電子轟擊陰極(4),陰極發(fā)射的電子被電場加速和磁場約束,穿過電子窗(5)進入放電室并與氣體分子發(fā)生碰撞電離,形成弧放電等離子體;離子經(jīng)引出三電極系統(tǒng)(UA加速極電壓、UF聚焦極電壓和地電極(1)稱為三電極系統(tǒng))引出,形成具有一定能量和形狀的離子束。
1.接地電極; 2.聚焦電極;3.燈絲;4.陰極;5.電子窗;6.離子引出縫;7.坩堝;8.熱反射屏; 9.加熱爐筒; 10.弧放電室; 11.蒸汽分配室;UA:加速電壓;UF:聚焦電壓。圖2 同位素電磁分離器離子源結構圖
離子源的工作步驟如下:
1)先鍛煉,根據(jù)不同分離元素加磁場電源,加聚焦電壓UF,逐步升到UF=25 kV,停留5分鐘后,再加加速電壓UA,逐步提高到UA=35 kV,停留5分鐘;在UA+UF=35 kV+25 kV條件下停留5分鐘。
2)根據(jù)被分離元素的特點,把加速電壓UA和聚焦電壓UF調到分離時要求的數(shù)值。
3)根據(jù)被分離元素的特點,分配器電源功率加到給定數(shù)值。
4)坩堝電源電流要由小到大,根據(jù)試驗方案,逐步增加,直到啟弧。
5)啟弧后,調節(jié)加速電壓,使離子束移到接收器擋門上,對準口袋的位置。
6)調節(jié)聚焦電壓、弧放電電源電壓、分配器電流、燈絲電流、坩堝電流等參數(shù),以便獲得最高品質的離子束。
離子源連接兩套高壓電源,分別為加速電源和聚焦電源,加速電源型號為進口電源HITek OLS10KC-403-11 A403-204 0.25 A/40 kV,聚焦電源為進口電源HITek OLS10KC-303-10 0.3 A/25 kV。磁場電源為進口電源FUG 100 V/500 A。四臺低壓電源包括燈絲電源210 A/12 V、分配器電源50 A/50 V、弧放電電源5 A/500 V、坩堝電源200 A/20 V。通過計算機控制系統(tǒng)精確調節(jié)各電源的參數(shù),并提供必要的安全連鎖保護,使離子源順利引出離子束。
圖3 加速電源通訊接口
電源的技術參數(shù)是實現(xiàn)高質量分辨率的重要設備,加速電源穩(wěn)定度要求好于±0.04%,本控和遠控的輸出電壓設定和顯示精度為1 V,輸出電流的顯示精度為1 mA。其通訊接口為RS422接口,接口中電源輸出電壓值為電壓信號0~10 V對應0~40 kV,誤差為±1%,電流輸出值為電壓信號0~10 V對應0~250 mA,誤差為±2%。
聚焦電源穩(wěn)定度好于±1%,本控和遠控的輸出電壓設定和顯示精度為1 V,輸出電流的顯示精度為1 mA。其通訊接口為RS422接口,接口中電源輸出電壓為電壓信號0~10 V對應0~25 kV,誤差為±0.2%~±0.05%,電流輸出值為電壓信號0~10 V對應0~300 mA,誤差為±2%。
磁場電源的電流穩(wěn)定度好于±0.02%,電流調節(jié)精度為0.1%,提供通訊RS232接口。電流的穩(wěn)定度是根據(jù)離子束的位移不得超過質量色散的10%而確定的。為了減小高壓電源對控制信號的影響,磁場電源接口與PLC模塊之間通過光纖進行通訊。
離子源采用高溫氣體離子源,在加速電源和聚焦電源的作用下打火嚴重且不可避免。控制系統(tǒng)需要與加速電源、聚焦電源以及懸浮于高壓電源上的四臺低壓電源進行通訊,低壓電源通訊方式為四路RS485串口串聯(lián)與PLC模塊進行通訊,弧放電電流要專門的穩(wěn)定裝置,通過控制燈絲加熱功率,使弧流穩(wěn)定在±5%以內,其它低壓電源的穩(wěn)定度為±1%。
在高壓支架內PLC模塊將采集到的在高電位上工作的低壓電源數(shù)據(jù)傳輸至低電位的PLC模塊,而低電位上的計算機遠程控制指令可由低電位上的PLC模塊發(fā)送傳輸至高電位的PLC模塊,再經(jīng)由高電位的PLC模塊傳輸至處于高電位的低壓電源從而實現(xiàn)電源的遠程控制功能,為此需要進行高低壓之間的信號傳輸。高低壓信號傳輸解決方法是通過光電隔離接口和光纖與PLC模塊通訊[4],根據(jù)系統(tǒng)結構傳輸距離,選擇OLM P11光模塊實現(xiàn)光電轉換的功能;由于傳輸距離屬于短距離傳輸,同時考慮到POF(塑料)光纖直徑較粗,對現(xiàn)場裝配的要求較低,便于安裝,因此采用型號為POF Standard Cable GP 980/1000的標準塑料光纖作為高壓信號傳輸線;光纖接頭采用BFOC接頭。該方法解決了高壓打火對控制系統(tǒng)的影響,控制系統(tǒng)一直運行穩(wěn)定可靠。
圖4 高低壓信號傳輸示意圖
同位素電磁分離器設備龐大,設備眾多,為了適應工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)的要求,控制系統(tǒng)采用了集散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)[5]。集散控制系統(tǒng)將整個工廠劃分為各個控制子系統(tǒng),各控制子系統(tǒng)共同組成一個控制系統(tǒng)。這種將控制分散到各個生產(chǎn)現(xiàn)場的方式,不僅提高了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、容錯能力,也提高了系統(tǒng)的靈活性。集中的管理有助于操作人員快速了解廠區(qū)的狀態(tài),同時也方便于操作和管理相應設備。
根據(jù)工藝要求,系統(tǒng)整體采用一套西門子S7-300系列模塊,S7-300采用模塊化設計,在一塊機架底板上可安裝電源、CPU、I/O模板和通信處理器CP等模塊,系統(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)與上位機通訊[6]。
離子源控制系統(tǒng)結構設計如圖5所示。
圖5 離子源控制系統(tǒng)結構設計
通過TIA博途軟件的設備視圖,按硬件實際安裝次序將硬件配置到相應的機架上,并對PLC硬件模塊的參數(shù)進行設置和修改。在項目視圖中,“添加新設備”,根據(jù)實際需要配置中央機架,1號槽放置電源模塊PS 307 5A ,2號槽放置CPU模塊CPU 317-2DP ,3號槽應放置接口模塊(為了以后擴展預留),4號槽放置CP 343-1 ,5號槽放置CP 340 RS232C ,6號槽放置CP340 RS422/485 ,7號槽放置CP341 RS422/485 ,8號槽-11號槽放置4塊AI 8*12BIT 。
在TIA博途軟件里添加新設備,建立HMI站,創(chuàng)建SIMATIC PC station作為上位機操作站,添加IE general及HMI_RT設備。
硬件配置是對PLC硬件系統(tǒng)的參數(shù)化過程,配置CPU模塊DP接口操作模式選擇主站,接口連接到子網(wǎng)PROFIBUS_1,地址為2。配置CP343-1的以太網(wǎng)接口連接到PN/IE_1,IP地址為192.168.250.01,子網(wǎng)掩碼設置為255.255.255.0。配置SIMATIC PC station 網(wǎng)絡接口連接到子網(wǎng)PN/IE_1,IP地址為192.168.250.02,子網(wǎng)掩碼設置為255.255.255.0[8]。其中CPU和上位機的IP地址必須同網(wǎng)段,子網(wǎng)掩碼必須相同。對這些信息進行編譯并下載到CPU模塊。
利用變量編輯器,直接訪問STEP7變量表,讀取輸入變量I、輸出變量Q和中間變量M的具體數(shù)據(jù),以及數(shù)據(jù)塊中的符號地址,創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,并根據(jù)各設備對應的PLC地址進行組態(tài)初始化,通過變量和動態(tài)元件交換輸入輸出數(shù)據(jù)和過程值[7]。
西門子TIA(Totally Integrated Automation Portal)博途平臺是西門子公司推出的全集成自動化工程組態(tài)平臺,各個設備的組態(tài)、配置和編程工作高度集成,各部分的數(shù)據(jù)集成并統(tǒng)一管理,所有部件間的通訊集成配置和管理。因此,將TIA博途引入同位素電磁分離器控制系統(tǒng),對控制系統(tǒng)的調試周期、成本控制及自動化有很大幫助。
系統(tǒng)軟件平臺采用Windows7 Professional SP1操作系統(tǒng),上位機采用西門子開發(fā)軟件博途版本V13 SP1 Update 2,包括STEP 7 Professional 和 WinCC Professional,軟件安裝要求:PG/PC的硬件和軟件滿足系統(tǒng)要求;具有計算機的管理員權限;關閉所有正在運行的程序。在安裝TIA博途軟件時,可以選擇安裝授權管理器,授權管理器可以傳遞、檢測、刪除授權[9]。
與低壓電源的通訊采用Modbus ASCII 模式,接口RS-485,波特率9600 bps,7位數(shù)據(jù),EVEN校驗,1位起始位,1位停止位,LRC校驗碼為從站地址至最后一個數(shù)據(jù)內容的16進制數(shù)疊加后的值的各位取反后再加1的值。四臺低壓電源通過一個RS485口進行通訊,為了保證通訊正常,對寫指令進行1 s延時,最終可滿足系統(tǒng)使用要求。
工程師站通過100 M Ethernet TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)對現(xiàn)場I/O監(jiān)控站的程序、組態(tài)、參數(shù)等進行設計、修改、開發(fā)并監(jiān)視運行,離子源控制系統(tǒng)的運行界面如圖6所示。在用戶組態(tài)畫面上,匯集和顯示離子源有關的運行信息,供操作人員據(jù)此對同位素分離器的運行工況進行監(jiān)視和控制等功能。
離子源控制系統(tǒng)實現(xiàn)了對各個電源的運行參數(shù)及狀態(tài)顯示,實現(xiàn)了對電源參數(shù)的精確調節(jié)、分配器電源的運行功率計算值及曲線顯示、加速電流及聚焦電流的曲線顯示功能。為保存該裝置在不同物理實驗時電源的工作參數(shù),設計了電源參數(shù)存儲功能,數(shù)據(jù)存儲于SQL Sever數(shù)據(jù)庫中。系統(tǒng)可以對采集數(shù)據(jù)進行自動記錄、查詢、分析、統(tǒng)計、打印等操作,所采集到的電源運行參數(shù)記錄如圖7所示。
圖7 控制系統(tǒng)采集的離子源各電源參數(shù)記錄
一套完備的電源控制系統(tǒng),安全連鎖對設備的保護和人員安全是必不可少的。離子源控制系統(tǒng)提供了必要的安全連鎖保護[10],如:冷卻系統(tǒng)中給離子源法蘭冷卻缺水、離子源燈絲冷卻缺水、真空室真空低于使用要求[11]、加速電源電壓超過閾值,加速電源電流超過閾值、聚焦電源電壓超過閾值、聚焦電源電流超過閾值、低壓電源過壓、低壓電源過流等均有報警提示及相應的處理流程。
離子源控制系統(tǒng)已無事故安全穩(wěn)定運行三年,本系統(tǒng)抗干擾能力強、編程安裝使用簡便、壽命長,對系統(tǒng)分散控制、集中管理操作,提高了離子源重要電參數(shù)的調節(jié)精度。
國內首次利用計算機對同位素電磁分離器的離子源系統(tǒng)進行自動控制,解決了高低壓信號傳輸問題,操作人員在控制室通過計算機控制離子源的重要電源參數(shù),改變原有手動旋鈕操作方式,降低操作人員勞動強度,降低了操作人員錯誤率,提高了系統(tǒng)的安全性、可靠性,對于離子源電源參數(shù)調節(jié)精度的提高直接影響了分離器分離產(chǎn)品的豐度。