梁鳳喜
(中海油氣(泰州)石化有限公司,江蘇泰州225300)
據(jù)賀爾碧格統(tǒng)計,氣閥、活塞桿填料、活塞環(huán)是往復(fù)壓縮機3大易損件,同時,因氣閥工作環(huán)境惡劣,強度大,它又是3大易損件中最容易損壞的零部件[1],因氣閥損壞而引起的停車占非計劃停車的40%以上。而氣閥的結(jié)構(gòu)和性能直接決定往復(fù)式壓縮機能否長周期安全穩(wěn)定運行,因此,氣閥被稱為往復(fù)壓縮機的心臟。
往復(fù)壓縮機常用的氣閥有環(huán)狀閥、網(wǎng)狀閥、菌狀閥、氣墊閥、活塞閥等[2]。到目前為止,絕大數(shù)往復(fù)壓縮機都采用環(huán)狀閥和網(wǎng)狀閥,但不論哪種氣閥,基本都是由閥座、彈簧、閥片以及閥蓋組成,其中閥片和彈簧的質(zhì)量是氣閥壽命的主要影響因素,一般對長周期連續(xù)運轉(zhuǎn)的壓縮機,氣閥的壽命要求達8000 h以上[3]。
環(huán)狀閥和網(wǎng)狀閥的優(yōu)點是:氣流阻力小,氣閥彈簧力小,還可設(shè)置緩沖片來提高氣閥的穩(wěn)定可靠性。其缺點是:每個彈簧可能受力不均勻,導(dǎo)致閥片對閥體的撞擊力加大,致使閥片斷裂、閥片有豁口,彈簧失效。
菌狀閥的優(yōu)點是:小升程,噪聲低,單一閥頭,閥頭不是同時損壞,對裝置影響較小,不會造成設(shè)備的突然停車。其缺點是:直徑較大,重量較大,閥頭及彈簧易損。
氣墊閥的優(yōu)點是:每個閥片均設(shè)有一個氣墊腔[4],減緩閥片與閥座的撞擊及彈簧的損壞。其缺點是:因氣墊腔的存在導(dǎo)致氣閥的流通面積較小,氣閥阻力損失大,進而導(dǎo)致能耗大。
活塞閥是一種安裝在活塞上的新型氣閥,用排氣閥組和活塞相結(jié)合的活塞閥替代傳統(tǒng)的活塞,與傳統(tǒng)外置型相比,不再需要閥蓋的密封,消除了氣體泄漏的隱患,目前國內(nèi)應(yīng)用較少。
環(huán)烷基潤滑油加氫裝置壓縮機從美國Dresser-Rand公司進口,新氫壓縮機與循環(huán)氫壓縮機組成聯(lián)合壓縮機組氫壓縮機為3級壓縮機,循環(huán)氫壓縮機為一級壓縮機,聯(lián)合壓縮機組為雙層布置,采用4列4缸對稱平衡型往復(fù)式壓縮機,氣缸為臥式雙作用,采用上進氣下排氣連接方式,氣閥形式為菌狀氣閥,不銹鋼閥座及閥籠,Elgiloy彈簧,采用PEEK材料的閥門元件。氣缸兩側(cè)進氣閥均使用氣動控制的叉式卸荷器,頂開閥片卸荷。電機為無刷勵磁增安型三相異步電動機,功率:1450 kW,轉(zhuǎn)速:333 r/min,電壓:10 kV。
該壓縮機循環(huán)氫端進氣閥自開工以來多次發(fā)生損壞,平均壽命為2個月,其余各級氣閥均正常。氣閥解體后,發(fā)現(xiàn)閥頭密封面處磨損成階梯狀,部分閥頭已經(jīng)破碎。氣閥彈簧若干只斷裂、缺失或節(jié)距改變,有的碎裂成小段,如圖1所示。依照損壞程度依次為:彈簧失效或斷裂、閥頭破損,卸荷器指針斷裂,如圖2所示。
經(jīng)過分析氣閥損壞的原因主要歸結(jié)為以下5點:
(1)裝置正常生產(chǎn)循環(huán)氫中H2S含量要求低于25 ppm,實際低于1 ppm,但如果循環(huán)氫脫硫塔出現(xiàn)波動,循環(huán)氫氫中H2S的含量會高達100 ppm,同時裝置檢修后開工需要進行預(yù)硫化,硫化過程中循環(huán)氫中H2S含量高達900 ppm。氣閥實際會接觸高設(shè)計工況外的H2S環(huán)境,H2S是一種腐蝕性較強的有害物質(zhì),它可以造成氣閥彈簧變硬變脆發(fā)生氫脆斷裂。這樣在氣閥啟閉的交變應(yīng)力作用下較快斷裂失效;可以考慮選用可以抵抗H2S腐蝕的彈簧來提高氣閥彈簧壽命。
(2)拆卸氣閥時發(fā)現(xiàn)工藝氣體濕度較大,容易產(chǎn)生凝液;粘稠的凝液會造成閥頭啟閉遲滯,進而造成過大的沖擊及閥芯振動,這也會造成閥頭及其彈簧過早失效。
(3)頂開氣閥調(diào)節(jié)壓縮機負荷,如果閥桿頂端頂端與進氣閥間隙較小,可能在壓縮機運行時氣閥會始終被卸荷器指針頂開,致使壓縮機氣閥處于故障狀態(tài)下運行。卸荷器頂桿和進氣閥導(dǎo)向桿間隙過小也會造成的閥芯的損壞,現(xiàn)場測繪卸荷器頂桿和進氣閥導(dǎo)向桿間隙值為0.1~0.2 mm,低于建議值2 mm。
圖1 彈簧失效或斷裂、閥頭破損
圖2 卸荷器指針斷裂
(4) 關(guān)于氣閥閥芯破碎和磨損的原因,認為是由于閥芯彈簧彈力改變、彈簧碎裂以及工藝氣含液量大等諸多因素造成的,同時卸荷器頂桿和進氣閥導(dǎo)向桿間隙過小也會造成閥頭破損。
(5) 關(guān)于卸荷指指針斷裂原因:從卸荷指斷裂位置及斷面形狀來看,斷裂位置位于卸荷指末端螺紋根部,毫無疑問此處是應(yīng)力最為集中的地方,而斷面形狀也指出應(yīng)該是明顯的疲勞斷裂。初步判斷,卸荷指斷裂是由于氣閥閥頭磨損突出后快速頻繁沖擊卸荷指,造成彎曲和斷裂。
因該氣閥為美國進口,采購周期較長,關(guān)鍵機組必須要求完整備用,隨聯(lián)系國內(nèi)廠家,溫州市建慶實業(yè)公司對該氣閥進行維修,維修后閥芯采用的彈簧材質(zhì)為:17-7PH,該材料具有很強的抗剪切性及耐腐蝕性。閥頭材質(zhì)仍為PEEK,DR廠家建議切削導(dǎo)向桿,保證兩個桿的間隙在1~2 mm之間,如圖3所示。
該壓縮機循環(huán)氫端進氣閥更換為維修后的氣閥,平穩(wěn)運行周期仍是2個月之余,之后循環(huán)氫量逐漸降低,直至影響工藝生產(chǎn),氣閥解體發(fā)現(xiàn),彈簧失效、閥頭破損的現(xiàn)象并無改善。
關(guān)鍵機組的頻繁切換和維修,不僅增加了操作人員和維保人員的勞動輕度,而且還對裝置平穩(wěn)生產(chǎn)帶來安全隱患,公司領(lǐng)導(dǎo)決定更換賀爾碧格環(huán)狀氣閥。
賀爾碧格氣閥更換后該壓縮機平穩(wěn)運行1年之久,但1年后一級排氣閥發(fā)生一次閥片斷裂故障。拆解發(fā)現(xiàn):閥片外圈發(fā)生斷裂,彈簧無斷裂或變形,閥片和閥座密封面撞擊痕跡正常,如圖4所示。閥片、閥座和閥蓋部分位置有潤滑油堆積,閥片正面外圈有一個較大的缺口,疑似受雜質(zhì)或液擊所致;但閥體中未發(fā)現(xiàn)斷裂的碎片或雜質(zhì),如圖5所示。
通過對以上現(xiàn)象進行分析,造成此次一級排氣閥閥片斷裂可能與雜質(zhì)或液擊有關(guān),如現(xiàn)場注油量大,油滴在氣流推動下對氣閥運動部件有液擊可能。氣缸操作為微油潤滑,但氣缸注油量過大,會使油氣過多的聚集到氣閥上。液體粘滯對氣閥的損壞主要體現(xiàn)在:沖擊力增大、閥片傾斜受力不均以及氣閥延遲關(guān)閉。根據(jù)賀爾碧格建議及時調(diào)整注油量,將氣缸注油量調(diào)整至最低需求量,目前該氣閥平穩(wěn)運行超8000 h未出現(xiàn)異常故障。
圖3 切削后間隙達到1.7 mm
圖4 彈簧無斷裂、變形現(xiàn)象
圖5 閥片外圓斷裂
經(jīng)過原先的菌狀氣閥以及更換后的環(huán)狀氣閥發(fā)生的幾次案例分析,應(yīng)該從以下幾個方面來提高氣閥的壽命:
(1) 穩(wěn)定工藝操作,特別是循環(huán)氫脫硫塔的平穩(wěn),將循環(huán)氫氣體中的H2S含量維持在設(shè)計工況范圍內(nèi),避免高濃度的H2S對氣閥彈簧的腐蝕;
(2) 嚴格控制循環(huán)氫入口緩沖罐的液位,嚴格控制級間冷卻器的溫度以及級間分液罐的液位,及時脫液,減少工藝氣體中的液態(tài)成分;
(3) 定期清理入口過濾器,避免工藝氣體將催化劑粉塵等固體雜志帶入氣閥中;
(4) 調(diào)整注油器注往氣缸的注油量,減緩或避免液體粘滯對氣閥的損壞;
(5) 針對開工預(yù)硫化時,循環(huán)氫中H2S濃度過高的現(xiàn)象,采用專用閥門[5],預(yù)硫化結(jié)束后切機再更換正常閥門,延遲閥門的壽命。
本文通過高壓加氫裝置采用的兩種氣閥形式出現(xiàn)的各類問題進行分析,找出了氣閥損壞的原因,并比對各種氣閥的特點,最終采用環(huán)狀非金屬氣閥,穩(wěn)定工藝操作,降低注油量,延遲了氣閥的使用壽命,取得了明顯的使用效果,為國內(nèi)類似機組處理問題提供參考。