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LCM500H擠壓造粒機在聚乙烯生產(chǎn)中的應(yīng)用

2019-09-10 07:22:44陳旺傅立東李枝博
中國化工貿(mào)易·上旬刊 2019年1期
關(guān)鍵詞:運行問題技術(shù)參數(shù)

陳旺 傅立東 李枝博

摘要:擠壓造粒機組的可靠、安全運行對保證聚乙烯裝置長周期穩(wěn)定運行非常關(guān)鍵。本文旨在介紹LCM500H機型擠壓機在45萬噸/年全密度聚乙烯裝置中應(yīng)用情況,介紹其運行過程中存在問題及解決方法,并給其它大型擠壓機應(yīng)用提供參考。

關(guān)鍵詞:擠壓造粒機組;聚乙烯裝置;技術(shù)參數(shù);運行問題

1擠壓流程簡介

擠壓造粒系統(tǒng)工藝流程:聚乙烯粉料經(jīng)過脫氣后和各種添加劑混合,通過螺旋加料器輸送經(jīng)粉料緩沖料斗送至混煉機中熔融?;鞜挋C機筒由中壓蒸汽加熱,溫度保持在190-220 0C。樹脂通過節(jié)流閥開度自動調(diào)節(jié)混煉情況。熔融的樹脂經(jīng)開車閥后進(jìn)入熔融泵增壓。增壓后的樹脂通過換網(wǎng)器去除部分雜質(zhì)后進(jìn)入水下造粒機進(jìn)行造粒。PCW混合粒料被帶到下游預(yù)水分離沒備、離心干燥器去除水分。干燥的粒料通過振動分級篩分揀,合格粒料通過空氣輸送至粒料摻混倉進(jìn)行摻混。

2運行存在問題及解決措施

2.1主電機盤車離合器嚙合盤車后,脫開困難

原因分析和解決措施:擠壓機開車前均須通過盤車單元凸輪聯(lián)軸器和主電機軸伸端相瓦嚙合后啟動盤車電機進(jìn)行盤車,盤車達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定的時間才能允許擠壓機主電機啟動條件。但在實際操作過程中多次出現(xiàn)盤車結(jié)束后脫開網(wǎng)難。經(jīng)與KSL廠家溝通,凸輪是靠軸上兩鍵進(jìn)行固定,聯(lián)軸器在嚙合后盤車過程中導(dǎo)致鍵外緣發(fā)生變形,導(dǎo)致凸輪稍有偏離從而使嚙合面受力脫開困難??稍黾虞S套,使軸套固定在軸上,即凸輪不直接通過鍵固定方式,而是采用凸輪安裝在軸套上進(jìn)行固定方式。經(jīng)開車使用效果良好。

2.2簡體末端漏樹脂

解決措施:經(jīng)與KSL廠家反饋,廠家回復(fù)是擠壓機簡體末端溫度低導(dǎo)致泄漏,經(jīng)廠家要求調(diào)整簡體末端溫度由100℃增加到105℃,觀察漏樹脂情況是否改善,但經(jīng)過運行觀察仍存在泄露,只是較之前有所改觀。經(jīng)再次反饋廠家,廠家回復(fù)還可繼續(xù)提高簡體末端溫度,但要保證簡體末端螺桿支撐軸承溫度正??煽氐那疤嵯逻M(jìn)行調(diào)整。以期達(dá)到消除漏點的目地。

2.3切粒機切粒水室漏水

原因分析及解決措施:通過對擠壓機運行維護,同時準(zhǔn)確掌握擠壓機廠家終版資料對擠壓機運行操作及維護方面的說明。切粒機在運行過程中由于溫度變化,水室鎖緊壓力變化、水室O型圈安裝槽未清理干凈等因素的影響,同時切粒機模板和切粒機水室對中偏離正常值、切粒電機運行振動大等都會導(dǎo)致水窒密封出現(xiàn)泄漏。但在運行過程中為了完成產(chǎn)量和前后工段物料平衡擠壓機不能停車進(jìn)行處理??赏ㄟ^加強監(jiān)控和巡檢保證切粒機非計劃停車。但有機會擠壓機停下來一方面對切粒機和模板對中重新校正,同時密封圈安裝槽及與模板結(jié)合面清理要徹底和干凈,才能保證水窒泄漏的消除。

2.4簡體水封端旋轉(zhuǎn)接頭漏水

原因分析及解決措施:出現(xiàn)漏水現(xiàn)象只能通過更換水封動環(huán)等密封組件解決,由于擠壓機運行時溫度高,螺桿熱脹冷縮等因素影響,同時零件Nipple生銹不滑動,導(dǎo)致Nipple有很大的磨損,所以Nipple生銹是導(dǎo)致其本身磨損的主因。Nipple磨損,其密封處彈簧又不能補償磨損部分,從而使密封不嚴(yán)漏水。為避免其磨損,在更換密封的同時對Nipple進(jìn)行清理。廠家KSL對Nipple材質(zhì)進(jìn)行強化處理,增強其耐磨性是可行的解決措施。

2.5粒料振動分級篩后支撐軸承滑板磨損

原因分析和解決措施:前期運行由于操作人員對此設(shè)備運行維護學(xué)習(xí)掌握程度低,操作維護不夠精細(xì),在開車初期造成分級篩后支撐軸承滑板磨損。經(jīng)過與KSL廠家人員溝通和對設(shè)備維護方面的學(xué)習(xí),粒料振動分級篩運行初步走上正軌。但是后支撐軸承滑板仍出現(xiàn)磨損情況,經(jīng)拆檢是滑塊處缺少潤滑脂所致,聯(lián)系實際運行和操作維護,廠家提供的180h加注一次潤滑脂不能滿足滑板長周期穩(wěn)定運行,為保證長周期穩(wěn)定運行改為24h加注一次,其運行情況較好。

2.6擠壓機模板熱油泵(屏蔽泵)振動大

原因分析及解決辦法:開車初期由于系統(tǒng)管線雜質(zhì)較多,管線吹掃不徹底,泵管線安裝不當(dāng),油運時泵啟動操作不當(dāng)及油運過程操作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仁窃斐杀贸霈F(xiàn)故障的原因。針對以上問題規(guī)范熱油泵操作,啟泵之前進(jìn)行排氣顯得尤為重要,規(guī)范操作是保證熱油泵長周期運行的關(guān)鍵。其次,前期油運就是要將系統(tǒng)雜質(zhì)過濾干凈需專人負(fù)責(zé),及時多次的清理泵入口過濾器是保證除雜干凈的舉措。

3建議

①設(shè)備管理人員要深入研學(xué)其操作維護指南,學(xué)懂弄通設(shè)備結(jié)構(gòu)特點及操作維護要點,在維護保養(yǎng)方面狠下功夫,是保證長周期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。操作維護得當(dāng)會大大降低運行成本,增加效益,這對大型機組是非常重要的;②從設(shè)備安裝及調(diào)試人手,消除安裝及調(diào)試過程中的問題和隱患,做到閉環(huán)整改是保證設(shè)備后續(xù)長周期運行的基礎(chǔ);③根據(jù)實際運行情況,擠壓造粒機輔助設(shè)備對擠壓機長周期穩(wěn)定運行影響明顯。它們的維護保養(yǎng)也不容忽視。擠壓機運行過程中出現(xiàn)的問題有些是系統(tǒng)性的,有些是設(shè)計方面的,有些是維護保養(yǎng)方面的都不可等閑視之,須認(rèn)真對待并加以解決。

4結(jié)束語

在今后幾年內(nèi),國際國內(nèi)對聚乙烯產(chǎn)品需求量會越來越大,選擇運行穩(wěn)定性好的擠壓造粒機顯得尤為重要。但隨著我國裝備制造業(yè)的創(chuàng)新崛起,今后擠壓造粒機制造還是運行維護水平都有很大提升空間。只要我們本著勤奮好學(xué),積極消化吸收,擠壓造粒機制造和運行維護不再是制約我們發(fā)展的攔路虎。

參考文獻(xiàn):

[1] JL White,H Potente.螺桿擠出[M],北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:125.

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