侯正敏 韓鵬舉
摘 要:M礦一期938m階段豎井施工過(guò)程中,采用了多種施工方法,但均存在著施工安全風(fēng)險(xiǎn)高、進(jìn)度緩慢等問(wèn)題,本文分析了豎井施工時(shí)采用Simba1354鑿巖臺(tái)車一次成井工藝技術(shù),并對(duì)其進(jìn)行分析優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:豎井施工;一次成井技術(shù);安全風(fēng)險(xiǎn)
引言
M礦938m階段依據(jù)礦體開采技術(shù)條件,采用垂直礦體走向布置進(jìn)路方式。分段高度15米,進(jìn)路間距18米,每4~5條進(jìn)路構(gòu)成1個(gè)礦塊,每個(gè)礦塊布置1條礦石溜井,每?jī)蓚€(gè)礦塊布置1條巖石溜井。在礦體下盤布置1條脈外聯(lián)絡(luò)道,把進(jìn)路、溜井和風(fēng)井連接起來(lái),作為出礦、通風(fēng)、設(shè)備的聯(lián)絡(luò)通道。豎井井深132米,在工程建設(shè)過(guò)程中采用普通法,施工難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高,嚴(yán)重影響地下礦生產(chǎn)組織。
1 Simba1354鑿巖臺(tái)車豎井鑿巖可行性分析
(1)Simba1354鑿巖臺(tái)車性能分析:臺(tái)車配備頂錘式液壓鑿巖 機(jī),可以鉆鑿直徑51–89(102)mm的中深孔,自動(dòng)接桿鉆孔可達(dá)42米。俯仰、旋轉(zhuǎn)、擺臂及平移滑臺(tái),準(zhǔn)確平滑的定位??墒┕ど舷蚺诳缀推叫信诳?,環(huán)形炮孔施工時(shí)推進(jìn)梁傾斜角度45度。M礦豎井施工采用上向垂直中深孔,孔深約12.6米,在設(shè)備性能上可以滿足豎井施工。
(2)安全分析:該工藝中施工人員在平巷內(nèi)操作鑿巖臺(tái)車施工上向傾斜、垂直炮孔,施工作業(yè)環(huán)境安全、并采用機(jī)械化作業(yè)、安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
(3)類似施工實(shí)踐:M礦早在1115m分段使用Simba1354鑿巖臺(tái)車首次進(jìn)行無(wú)切割天井試驗(yàn),并在1070m分段東部回采施工中得到應(yīng)用,積累了一定理論實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2 臺(tái)車施工豎井試驗(yàn)
2.1 試驗(yàn)要點(diǎn)
(1)井筒底部巷道頂板鑿巖區(qū)域的修整,利于臺(tái)車孔口精準(zhǔn)鑿巖。
(2)探測(cè)施工范圍內(nèi)的圍巖等級(jí)、水文條件。
(3)探索適合M礦施工條件的,經(jīng)濟(jì)合理的孔網(wǎng)參數(shù)。
(4)在裝藥密度、結(jié)構(gòu),裝藥量、起爆方式等進(jìn)行優(yōu)化。
(5)作業(yè)效率、安全系數(shù)綜合對(duì)比分析。
2.2 試驗(yàn)位置選擇
(1)對(duì)成井井壁質(zhì)量要求較低,井位可調(diào)整,對(duì)生產(chǎn)的影響可控。
(2)圍巖、水文條件好。
(3)就近公輔設(shè)施原則。
結(jié)合M礦豎井施工和生產(chǎn)現(xiàn)狀,選擇在1#采區(qū)進(jìn)風(fēng)井1022m-1038m段試驗(yàn)。
2.3 豎井試驗(yàn)
2.3.1布孔設(shè)計(jì)
因采用一次成井爆破技術(shù),必須使用大直徑空孔作為補(bǔ)償空間,首次在1038-1054段3#進(jìn)風(fēng)井試驗(yàn),設(shè)計(jì)采用12個(gè)76mm直徑的空孔代替,其余掏槽孔,輔助孔和周邊孔由內(nèi)而外布置,一次爆破成井??拙W(wǎng)參數(shù)為孔深12.6,傾角90°,掏槽孔邊孔距0.05米,輔助孔間距0.3-0.6米,周邊孔0.8米。
2.3.2設(shè)計(jì)改進(jìn)
根據(jù)Simba1354臺(tái)車的施工特點(diǎn),施工邊孔距0.05米難度大,將掏槽孔邊距調(diào)整為0.1米。掏槽補(bǔ)償空間將受到限制,設(shè)計(jì)先施工掏槽孔,先爆破作業(yè),根據(jù)爆破效果再施工其它鉆孔。
2.3.3爆破方案
掏槽孔爆破時(shí),中心裝1段、2段導(dǎo)爆管雷管、外圍依次裝2段導(dǎo)爆管雷管4個(gè)孔、3段導(dǎo)爆管雷管4個(gè)孔,采用孔底反向起爆。
2.3.4擴(kuò)刷成井
掏槽爆破后渣石清理干凈,再次使用臺(tái)車進(jìn)行全斷面鑿巖。
設(shè)計(jì)47個(gè)孔,其中擴(kuò)刷成井29個(gè)孔,孔間距0.7米。采用半秒導(dǎo)爆管雷管連接導(dǎo)爆索傳爆炮孔內(nèi)散裝膨化硝銨炸藥。爆破后下部井口邊緣明顯無(wú)破碎,井筒豎直,筒壁光滑,井筒高度12.6米,與上部1054m貫通,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2.4 試驗(yàn)改進(jìn)
2.4.1布孔設(shè)計(jì)
在1022-1038段3#進(jìn)風(fēng)井改井試驗(yàn),設(shè)計(jì)57個(gè)孔,掏槽孔、空孔邊到孔邊0.1米、輔助孔邊到空孔邊0.1米,周邊孔0.25米至0.5米,孔底抵抗線0.6米,即裝藥孔設(shè)計(jì)為11.4米,不裝藥的空孔與上分層打透,即不裝藥孔設(shè)計(jì)12.0米,8個(gè)不裝藥的空孔均勻布置在周圍;本次掏槽設(shè)計(jì)不變,其余孔加密,孔間距加密為0.5米。
2.4.2爆破方案
掏槽孔爆破時(shí),孔網(wǎng)參數(shù)不變,改變導(dǎo)爆管雷管段位。
中心裝1段、3段導(dǎo)爆管雷管、外圍依次裝7段導(dǎo)爆管雷管4個(gè)孔、9段導(dǎo)爆管雷管4個(gè)孔,采用孔口正向起爆。
其它擴(kuò)井孔采用半秒導(dǎo)爆管雷管連接導(dǎo)爆索傳爆炮孔內(nèi)散裝膨化硝銨炸藥。
2.4.3爆破效果
掏槽爆破后,下端孔口完好,孔口各個(gè)炮孔形狀均較好,孔內(nèi)約0.3m以上破碎,爆破直徑約1米。經(jīng)第二次擴(kuò)井爆破后,1022-1038段3#進(jìn)風(fēng)井爆破達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3 臺(tái)車施工豎井的應(yīng)用與推廣
總結(jié)分析M礦3#進(jìn)風(fēng)井1022-1054m段的試驗(yàn)參數(shù)及成果,根據(jù)938m~1070m天井施工進(jìn)度,將鑿巖臺(tái)車中深孔施工豎井技術(shù)應(yīng)用于1022-1054m段礦井11、1038-1070m段2#回風(fēng)井、972-1038m段1#進(jìn)風(fēng)井豎井施工中,爆破后的成井均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
4 效益對(duì)比分析
4.1 安全效益
采用普通法施工豎井時(shí),作業(yè)人員長(zhǎng)時(shí)間暴露在井頂、壁下,面臨頂板失穩(wěn)造成頂板事故的風(fēng)險(xiǎn);普通法作業(yè)環(huán)境差,易造成職業(yè)?。回Q井分段高度達(dá)17米,鑿巖、爆破作業(yè)人員均為高空作業(yè);天井爆破后炮煙擴(kuò)散緩慢,是炮煙中毒的主要誘因。
采用中深孔臺(tái)車鑿巖一次成井豎井作業(yè)時(shí),全流程工序均在聯(lián)絡(luò)平巷內(nèi)完成,直接避免了上述危害,從本質(zhì)上降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.2 施工效率
采用普通法掘進(jìn)豎井時(shí),需要多次搭設(shè)平臺(tái)、鑿巖、爆破、出渣和通風(fēng)的循環(huán)作業(yè);
而采用中深孔鑿巖臺(tái)車鑿巖,應(yīng)用一次爆破成井技術(shù)施工豎井,使M礦938m階段豎井施工周期縮短,為實(shí)現(xiàn)地下礦三級(jí)礦量平衡創(chuàng)造良好條件。
參考文獻(xiàn)
[1]礦山采礦設(shè)計(jì)手冊(cè) 井巷工程卷.《礦山采礦設(shè)計(jì)手冊(cè)》編輯委員會(huì).中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社.2007:221-229
[2]爆破設(shè)計(jì)與施工.汪旭光.北京.冶金工業(yè)出版社.2016:195-308
作者簡(jiǎn)介:
侯正敏(1981.11)男,富蘊(yùn)蒙庫(kù)鐵礦有限責(zé)任公司,采礦工程師。
韓鵬舉(1988.09)男,富蘊(yùn)蒙庫(kù)鐵礦有限責(zé)任公司,采礦助理工程師。