曹曄 柏曉東 馬克 劉濤
一、問(wèn)題的提出
電動(dòng)球閥是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中的重要執(zhí)行機(jī)構(gòu),通常用于管道介質(zhì)的遠(yuǎn)程開(kāi)、關(guān)(接通、切斷介質(zhì))控制。石西油田石南31井區(qū)自2004年開(kāi)發(fā),先后在8座計(jì)量站投用了迪威爾自動(dòng)化計(jì)量裝置。隨著開(kāi)發(fā)年限的推進(jìn),2008年至2013年,石南31井區(qū)8套迪威爾自動(dòng)化計(jì)量裝置陸續(xù)出現(xiàn)了用于壓油的電動(dòng)球閥閥桿密封不嚴(yán)導(dǎo)致油氣泄漏故障。由于自動(dòng)化計(jì)量裝置是安裝在受限空間內(nèi),泄漏的原油造成污染,天然氣滯留在受限空間內(nèi),嚴(yán)重影響了現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)。
二、故障現(xiàn)象
石南31井區(qū)8套迪威爾計(jì)量裝置擔(dān)負(fù)著150口油井的計(jì)量任務(wù),每計(jì)量一口井壓油閥就要開(kāi)、關(guān)一次。隨著自動(dòng)化計(jì)量裝置使用年限的增長(zhǎng),用于計(jì)量壓油的電動(dòng)球閥閥桿密封處出現(xiàn)密封不嚴(yán)油氣泄漏的現(xiàn)象(如圖1),并呈上升的趨勢(shì),給計(jì)量站的正常運(yùn)行帶來(lái)了安全隱患。
三、故障原因
1.電動(dòng)球閥結(jié)構(gòu)與工作原理
電動(dòng)球閥是由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和球閥共同構(gòu)成,球閥是由閥體、閥桿、球體、密封閥座組件、O型密封圈、石墨墊子、氟墊子、閥桿壓帽等部件組成(如圖2)。
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)帶動(dòng)閥桿,由閥桿帶動(dòng)球體,圍繞垂直于通道的軸線旋轉(zhuǎn),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)從而達(dá)到啟閉通道的目的。球閥只需通過(guò)旋轉(zhuǎn)90的動(dòng)作就可完成一次開(kāi)或關(guān)。球閥內(nèi)的密封是借助流體壓力、彈性元件作用力或預(yù)壓縮產(chǎn)生的密封力使密封副(球體或閥座)相互靠緊、接觸,以減小或消除密封面之間的間隙而達(dá)到密封的效果。閥桿密封是通過(guò)“O”型密封圈發(fā)生彈性變形,在密封接觸面上造成接觸壓力,接觸壓力大于被密封介質(zhì)的內(nèi)壓則不發(fā)生泄漏,以達(dá)到密封的效果。
2.原因分析
電動(dòng)球閥閥桿密封方式是屬于動(dòng)密封。用于計(jì)量壓油的電動(dòng)球閥在長(zhǎng)時(shí)期多頻次的運(yùn)轉(zhuǎn)下,“O”型密封圈會(huì)受到磨損線徑變小,導(dǎo)致接觸壓力降低。當(dāng)接觸壓力小于被密封介質(zhì)的內(nèi)壓就會(huì)發(fā)生泄漏,“O”型密封圈磨損到?jīng)]有接觸壓力時(shí)就完全失去密封效果。
四、故障處理
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題初期,維修人員針對(duì)閥桿密封不嚴(yán)采用的是常規(guī)式處理,在閥桿外填料箱內(nèi)添加石棉繩、生料帶、氟墊子等油田常用密封材料。由于外填料箱槽深只有5mm,加入填料有限,密封效果不佳。一般密封時(shí)效只有1-5天,頻繁的維護(hù)既增加了維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也使計(jì)量裝置時(shí)常不能正常運(yùn)行,生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能正常提取。
1.更換新球閥
為了保證設(shè)備可以正常運(yùn)行和減少維修頻次,直接對(duì)閥桿密封不嚴(yán)計(jì)量壓油的電動(dòng)球閥進(jìn)行了更換,解決了閥桿密封不嚴(yán)的故障。
經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)2008-2013年,石南31井區(qū)8個(gè)計(jì)量站已更換計(jì)量壓油的電動(dòng)球閥11次,平均每個(gè)計(jì)量壓油的電動(dòng)球閥使用壽命只有3.6年,新閥使用時(shí)間仍然較短。材料費(fèi)用11只×8500元/只=93500元。由此造成了材料費(fèi)用的上升。
2.改變密封方式
在現(xiàn)有條件下改變密封方式,將“O”型密封圈內(nèi)擠壓型密封改成外加壓型密封,通過(guò)閥桿壓帽將力作用在“O”型密封圈上形成擠壓,在密封接觸面上造成接觸壓力,接觸壓力大于被密封介質(zhì)的內(nèi)壓則不發(fā)生泄漏,并且由于“O”型密封圈自身的彈力,而具有磨損后自動(dòng)補(bǔ)償?shù)哪芰Α?/p>
測(cè)量收集閥桿、外填料箱的各項(xiàng)尺寸數(shù)據(jù),制定了尺寸為外徑Φ27mm線徑Φ3.1mm的“O”型密封圈及外徑Φ27mm內(nèi)徑Φ22mm厚度2mm的氟墊子作為球閥閥桿密封組件(如圖3)。
2014年,從商家訂購(gòu)了所需“O”型密封圈及氟墊子,對(duì)8個(gè)計(jì)量站閥桿密封不嚴(yán)的電動(dòng)球閥陸續(xù)進(jìn)行了“O”型密封圈及氟墊子安裝。2015年,經(jīng)過(guò)9個(gè)多月的使用,8個(gè)計(jì)量站壓油球閥閥桿密封的情況良好,滿足了現(xiàn)場(chǎng)需求(如表1)。
五、應(yīng)用效果
將電動(dòng)球閥閥桿密封不嚴(yán)出現(xiàn)故障所造成的維修頻次由原來(lái)的約2.5天/只,延長(zhǎng)為約230天/只。
六、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)
采用閥體外添加“O”型密封圈及氟墊子解決了閥桿密封不嚴(yán)的故障,攻克了原有的技術(shù)缺陷,確保了計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行。