梁亞奇
摘要:某石化公司120萬t/a加氫裂化裝置應(yīng)用多種組合催化劑的生產(chǎn)情況,分析對比了主要工藝條件、產(chǎn)品質(zhì)量及其分布、裝置能耗、催化劑加工量等運(yùn)行數(shù)據(jù)。結(jié)果表明:美國UOP公司提供的組合催化劑,中質(zhì)油收率高達(dá)73.51%,但裝置能耗高達(dá)39.05kg/t,催化劑加工量為0.734萬t/t;殼牌標(biāo)準(zhǔn)催化劑公司提供的組合催化劑,石腦油收率大于30%,且有利于增產(chǎn)航空煤油,降低柴汽比,裝置能耗約為35kg/t,催化劑加工量約為1.4萬t/t。
關(guān)鍵詞:加氫裂化;催化劑;工業(yè)使用
煤油柴油加氫裂化裝置是煉油廠主要的生產(chǎn)設(shè)備,把催化柴油、直餾煤油及柴油進(jìn)行混合作為生產(chǎn)原料,可以形成柴油、輕重石腦油及航空煤油,副產(chǎn)品為液化氣。該裝置主要由吸收穩(wěn)定單元、反應(yīng)單元和分餾單元構(gòu)成,還需要配套建設(shè)公用工程,本文將對組合催化劑在加氫裂化裝置的應(yīng)用展開探討。
1裝置工藝流程及催化劑組合方案
1.1工藝流程
加氫裂化裝把石蠟基原油餾出蠟油為原料,采用一段串聯(lián)全循環(huán)流程,兼顧一次通過生產(chǎn)乙烯原料流程。反應(yīng)系統(tǒng)采用熱高壓分離器流程及爐前混氫方案,尾油循環(huán)至精制反應(yīng)器入口。分餾系統(tǒng)采用“脫丁烷塔+分餾塔”方案,同時還設(shè)置了輕烴回收及氣體脫硫單元。要產(chǎn)品有液化石油氣(LPG)、石腦油、航空煤油(簡稱航煤)、柴油、尾油等。
1.2催化劑組合方案
加氫裂化裝置所使用的幾種催化劑組合方案,2種加氫精制劑及2種加氫裂化劑組成的較復(fù)雜的催化劑組合方案;運(yùn)行時間最長的為方案4組合催化劑,達(dá)到910d;裝填量最少的為方案2組合催化劑,總裝填量為184.01t,較方案1、方案3組合催化劑裝填量分別減少了44.95,70.64t。
2催化劑運(yùn)行狀況分析
2.1原料油性質(zhì)
多種組合催化劑運(yùn)行期間原料油性質(zhì)的對比,原料油性質(zhì)波動較大,在方案1組合催化劑運(yùn)行期間,摻煉約8%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的催化重柴油,這也是該裝置惟一一次摻煉重油運(yùn)行,其加工原料油性質(zhì)較蠟油有較大變化,初餾點(diǎn)高于設(shè)計值57℃,摻煉共進(jìn)行了4個月,后由于反應(yīng)溫升增大,催化劑失活速率加劇而停止摻煉。
2.2主要工藝條件
方案2組合催化劑的加工負(fù)荷最大,為設(shè)計負(fù)荷的90.1%;方案1組合催化劑的加工負(fù)荷最小,為設(shè)計負(fù)荷的70.4%;初始反應(yīng)活性最高的為方案1組合催化劑,其精制反應(yīng)器入口初溫為374℃;初始反應(yīng)活性最低的為方案3組合催化劑,其精制反應(yīng)器入口初溫為386℃;反應(yīng)終溫最高的為方案3組合催化劑,其裂化反應(yīng)器出口終溫高達(dá)421℃,已接近反應(yīng)器的設(shè)計溫度,同時其精制反應(yīng)器入口終溫為413℃,這已高于反應(yīng)進(jìn)料加熱爐出口設(shè)計溫度(405℃);循環(huán)氫純度及氫分壓均在第1周期使用方案1組合催化劑時最高,后續(xù)幾個周期裝置直接使用重整氫氣作為補(bǔ)充新鮮氫氣,致使循環(huán)氫純度及氫分壓降低。
2.3產(chǎn)品分布
中質(zhì)油、輕質(zhì)油收率最高的均為方案1組合催化劑,其值相應(yīng)為73.51%,91.24%;方案2組合催化劑運(yùn)行期間,石腦油收率較設(shè)計值高10.81個百分點(diǎn),這是因?yàn)槭X油的設(shè)計干點(diǎn)為130℃,但在實(shí)際生產(chǎn)中,考慮到石腦油用作半再生重整的熱進(jìn)料,干點(diǎn)提升到145℃所致。需要說明的是:根據(jù)化驗(yàn)餾程計算,若石腦油餾程按照130℃干點(diǎn)切割,收率應(yīng)約為24%,即仍高出設(shè)計值約4個百分點(diǎn);柴油收率較設(shè)計值低5.78個百分點(diǎn),這同樣是為滿足生產(chǎn)需要,餾程切割點(diǎn)較設(shè)計值發(fā)生變化所致。
另外,方案2實(shí)際運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)裂化反應(yīng)器一床(簡稱一床,裝填Z3723裂化劑)溫升較大時,石腦油收率增加,同時柴油收率降低,因此在滿足裂化反應(yīng)器二床(簡稱二床,裝填Z673裂化劑)反應(yīng)溫度的條件下盡可能的降低一床溫升,以達(dá)到調(diào)節(jié)產(chǎn)品分布的目的。但催化劑運(yùn)行至中期后,出現(xiàn)控制一床溫升過低,不能滿足二床所需反應(yīng)熱,導(dǎo)致加工量下降的現(xiàn)象,此時只能提高一床溫升,導(dǎo)致中質(zhì)油收率下降,石腦油及氣體收率升高。
2.4產(chǎn)品質(zhì)量
采用各催化劑組合方案,產(chǎn)品均能滿足生產(chǎn)需要,質(zhì)量合格;方案2采用裂化催化劑Z3723和Z673混裝時,輕石腦油可直接作為汽油調(diào)和組分使用,航煤餾程157~230℃,閃點(diǎn)43℃,煙點(diǎn)26mm,冰點(diǎn)小于-60℃,符合3#噴氣燃料指標(biāo)要求,柴油餾程204~356℃(95%),十六烷值達(dá)到66,是理想的清潔柴油調(diào)和組分;方案1的航煤煙點(diǎn)最高,全周期平均值為27mm,其他方案的則均為26mm,這表明UOP催化劑組合能更好地滿足航煤產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
2.5裝置能耗
方案2、方案3和方案4組合催化劑運(yùn)行期間,裝置能耗基本接近;方案1組合催化劑運(yùn)行期間,裝置加工量偏低,為提高加工量,反應(yīng)采用大空速、低轉(zhuǎn)化率、高反應(yīng)溫度、高氫油比的控制方式,致使反應(yīng)進(jìn)料泵、新氫壓縮機(jī)、循環(huán)氫壓縮機(jī)、反應(yīng)加熱爐等設(shè)備能耗偏高,進(jìn)而導(dǎo)致裝置能耗高。
3結(jié)論
120萬t/a加氫裂化裝置分別使用了由UOP、殼牌、FRIPP等催化劑專利商提供的幾種催化劑組合方案。運(yùn)行結(jié)果表明,UOP組合催化劑中質(zhì)油收率高達(dá)73.51%,但裝置能耗高達(dá)39.05kg/t,單位催化劑加工量為0.734萬t/t。組合催化劑石腦油收率大于30%,且有利于增產(chǎn)航煤,降低柴汽比,裝置能耗約為35kg/t,單位催化劑加工量約為1.4萬t/t。
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