郭宇鋒 張棚 亞鴻斌 楊紅英 錢偉
摘 要:為提高紅河復烤梗提升機的運行穩(wěn)定性,降低人力維修的勞動強度和成本,本文對紅河復烤梗提升機的設備現(xiàn)狀、交班統(tǒng)計以及故障等進行了調(diào)查分析。經(jīng)過充分研究,筆者確定了優(yōu)化結(jié)構(gòu)的方向,對炸裂的耙釘進行修復并設計新的結(jié)構(gòu),總結(jié)梗提升機的皮帶更換維修方法,為維修同類型的設備提供借鑒。
關(guān)鍵詞:復烤梗提升機;故障;結(jié)構(gòu)優(yōu)化
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)31-0035-03
Failure Analysis of Honghe Double-baked Stem Lifting Machine
GUO Yufeng ZHANG Peng YA Hongbin YANG Hongying QIAN Wei
(Honghe Cigarette factory, Hongyun Honghe Group,Mile Yunnan 652399)
Abstract: In order to improve the operational stability of the Honghe double-baked stem hoist and reduce the labor intensity and cost of manpower maintenance, this paper investigates and analyzes the equipment status, shift statistics and faults of the Honghe double-baked stem hoist. After thorough research, the author determined the direction of optimizing the structure, repaired the broken nails and designed a new structure, summed up the belt replacement maintenance method of the sling hoist, and provided reference for the maintenance of the same type of equipment.
Keywords: redrying stem;failure analysis;structure optimization
隨著煙草行業(yè)大集團、大品牌發(fā)展格局逐漸形成,國內(nèi)外競爭日益加劇,卷煙企業(yè)對卷煙產(chǎn)品品質(zhì)均質(zhì)化越來越重視。我國復烤企業(yè)必須順應行業(yè)發(fā)展的趨勢[1,2],著力增強打葉復烤裝備技術(shù)水平和工藝實現(xiàn)能力,全面提升加工產(chǎn)品質(zhì)量,為卷煙品牌創(chuàng)新發(fā)展提供有力的原料保障[3]。人們在設備管理方面提出了更高的具體要求,以提升設備保障水平[4]。當前,復烤企業(yè)要以熱風潤葉、打葉風分、葉片復烤三大工序為核心,做好整線加工設備的點檢巡查與維護保養(yǎng),減少因機械、電氣或堵料等造成的故障停機,保持設備良好作業(yè)性能,提高生產(chǎn)加工連續(xù)性。
自建成投產(chǎn)以來,紅河復烤設備已經(jīng)歷經(jīng)20余年,與近年來陸續(xù)完成技改的一些國內(nèi)復烤企業(yè)相比,設備相對陳舊落后。近年來,二線梗烤機的梗提升機頻發(fā)故障,一直困擾著紅河卷煙廠,為維護打葉線不停機,該企業(yè)投入大量人力去進行人工裝梗,維護設備運行。為此,提高紅河復烤梗提升機運行穩(wěn)定性的應用研究就迫在眉睫。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
1.1 設備現(xiàn)狀
梗提升機靠皮帶摩擦傳動,皮帶上均勻地排布著耙釘,梗提升機通過耙釘將煙葉輸送到喂料皮帶。提升機的運行穩(wěn)定性對產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定具有至關(guān)重要的作用。一旦梗提升機出現(xiàn)故障,則會影響梗烤機的喂料系統(tǒng),喂料中斷則會導致生產(chǎn)中斷,影響生產(chǎn)。梗提升機設備結(jié)構(gòu)主要組成有主動軸、邊板、從動軸、支架、傳動系統(tǒng)和提升帶。
1.2 維修情況統(tǒng)計調(diào)查
對近期的交班系統(tǒng)進行梗提升機的維保項目信息查詢,筆者發(fā)現(xiàn),近兩年梗提升機的問題頻發(fā),共產(chǎn)生維修記錄53次,巡查點檢記錄35項,保養(yǎng)33項,設備的故障頻發(fā)已經(jīng)大大制約設備運行。僅在上一烤季就共出現(xiàn)16次故障維修、10次查記錄、16次保養(yǎng),如圖1所示。
對故障類型進行簡單分類,其主要表現(xiàn)為耙釘損壞和固定螺絲脫落、皮帶搭頭撕開、密封頻繁破損和提升機打滑、夾料、漏料等。漏料與故障間形成死循環(huán),共計產(chǎn)生2 549min維修時間,這些故障的出現(xiàn)嚴重影響生產(chǎn)效率。
1.3 梗提升機故障的危害
由于紅河復烤設備布局和組成問題,兩條12 000kg打葉線的梗集中到二線烤機后(打包前進行烤制),這就給設備的供料機構(gòu)帶來很大的壓力。因此,在進料前面設置提升喂料機,是保障??緳C運行、??局瀑|(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。上個烤季,該環(huán)節(jié)共出現(xiàn)26次故障,一方面,為規(guī)避打分設備停機,紅河卷煙廠需要組織大量人員(6~7人)接裝人工裝梗,增加人力資源投入及現(xiàn)場管理成本,另一方面臨時收存的煙梗,在設備運行正常后需要人工回摻,流量的波動又對煙??局瀑|(zhì)量帶來影響,綜合影響梗烤機運行保障及質(zhì)量控制。
2 故障原因分析
調(diào)查情況顯示,梗提升機主要故障大致可以分為以下幾種,如表1所示。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),以上幾種故障頻發(fā)導致梗提升機的運行穩(wěn)定性難以保障。調(diào)查發(fā)現(xiàn),梗提升機頻繁出現(xiàn)封邊皮壓在皮帶下方的問題,從而導致出現(xiàn)漏料等問題,漏料是皮帶跑偏的重要因素,一旦皮帶出現(xiàn)跑偏,耙釘就會出現(xiàn)歪斜、卡阻,若兩側(cè)歪斜過大會造成橫檔扭彎,并會拉裂皮帶,損壞提升機的功能,甚至出現(xiàn)整架提升機損壞,影響??緳C的正常喂料,從而中斷生產(chǎn)。
另外,存在搭頭邊角翹起、被修剪過多、搭頭撕開和翹起等現(xiàn)象。封邊皮與被搭頭存在導向作用,加之皮帶的搭頭搭接處存在變硬、老化現(xiàn)象,頻繁的維修交班已經(jīng)給維修工作帶來較大的不便。
綜合以上分析發(fā)現(xiàn),漏料是引發(fā)各類故障的主要原因,若能解決漏料問題,其他問題自然迎刃而解。
3 確定研究方向
根據(jù)故障現(xiàn)象,結(jié)合設備結(jié)構(gòu),班組組織人員進行攻關(guān)研究:通過分析引起梗提升機故障的主要原因,從改進耙釘結(jié)構(gòu)、皮帶搭頭方式、優(yōu)化排列等方面入手進行改進,以期得到明顯的效果。
3.1 搭頭翹起損壞的問題
皮帶由下往上提,抬板上有凸出的尼龍耐磨條,因此若搭頭位置不正確,耐磨條接觸的位置容易出現(xiàn)刮擦,甚至撕裂皮帶。因此,皮帶的上下搭頭應根據(jù)圖2進行搭接。
如圖2所示,將皮帶的搭頭進行調(diào)向安裝,便可以有效防止導向耐磨條引起的撕爛情況。調(diào)向安裝后,下端的皮帶進入導向耐磨條是順向,可防止掛脫。
根據(jù)結(jié)構(gòu),在檢修中對皮帶搭頭無壓條的位置搭扣進行燙接處理,借用電烙鐵進行皮帶粘接處理,并對搭頭進行整改(往年搭頭翹起是皮帶損壞的主要原因),將搭頭處理好后,聯(lián)系上海永利廠技術(shù)員指導將搭頭燙接起來。由于沒有專用設備,咨詢廠家后,用電氣用電烙鐵+銅片拼接制作燙接設備。
3.2 封邊皮頻繁破損問題
梗提升機的封邊皮頻繁損壞,由于位置較小和安裝空間不足,中途更換麻煩,夜班交班時大多通過修剪維持使用。2019年在檢修中對以前封邊皮破損問題進行現(xiàn)場調(diào)研,并結(jié)合結(jié)構(gòu),提出封邊皮安裝方式改進途徑(以前封邊皮夾在邊板內(nèi)側(cè)安裝困難,改成夾在外側(cè)加裝壓條)。改變安裝方式,原來壓在邊板內(nèi)側(cè)(會被耙釘?shù)肿∈种?,很難安裝),增加壓條,將封邊皮壓在邊板外側(cè),方便更換,提升維修效率。增加壓條后,封邊皮更為牢靠,不易脫落,同時增加了密封性能,有效杜絕漏?,F(xiàn)象。
另外,對底帶漏料的位置進行改進,優(yōu)化密封形式(先用紙板畫好密封形狀,再進行密封裁剪,保證較高的吻合度)。
4 對炸裂的耙釘進行修復并設計新的結(jié)構(gòu)
4.1 暫時修復加固使用
在實際檢修時,筆者發(fā)現(xiàn),二線梗烤機提升機的提升耙釘都存在不同程度的裂紋以及變形。根據(jù)班組的檢修項目進度安排,若全部報廢則會影響檢修進度,并且需要投入很大一部分資金,需要等很長時間的備件。由于今年檢修人手吃緊,暫時對其炸裂的橫檔耙進行焊接修復,修復前后照片對比如圖3、圖4所示。
4.2 設計新結(jié)構(gòu),增加抗變形能力
耙條的位置大部分出現(xiàn)炸裂,原因是強度不足。如圖5所示,經(jīng)分析,耙釘?shù)谋∪觞c在導向孔的位置附近,因此可在此處加焊筋板,增加其可靠性。由于新結(jié)構(gòu)制作需要投入費用,因此暫未執(zhí)行,考慮新線使用。
5 更換步驟
由于梗提升機在以往烤季運行中頻繁出現(xiàn)故障,因此筆者總結(jié)了其具體更換步驟。
首先,斷開電機隔離開關(guān),并掛警示標志;將皮帶的搭頭盤到弧形板位置,拆除出口活門、尾部弧形板;松開皮帶的傳動軸軸承螺絲,回松皮帶;拆除搭頭出的3條耙釘?shù)穆萁z(M6畚頭螺栓),取下橫檔,分離搭頭;將皮帶連同耙釘一起從下口弧形板的位置縮出來,皮帶連同耙釘一起拖到地面平鋪開來,測量皮帶的相關(guān)參數(shù):皮帶寬度820mm,耙釘間隔160mm,耙釘數(shù)量41(舊皮帶總長6 900mm,三根橫檔),將所有耙釘從舊皮帶上面拆卸下來,并檢查其完好性,對炸裂的耙釘進行焊接,變形的進行矯正。
其次,將新皮帶平鋪在地面,測量并選取長邊和短邊垂直性較好的一端作為基準,并將第一根耙釘緊貼邊緣,畫出第一根線,然后等分160間距劃線(改為搭接2根橫檔),共畫出42線,取皮帶6 720mm;定好首位2根耙釘?shù)奈恢茫瑢裔斁又胁贾?,用封包線將首尾兩根耙釘連接(注意卡槽的位置在一條直線上,防止與底部橫檔相擦);依次將1#~41#耙釘?shù)奈恢谜页觯⒂糜浱柟P對耙釘?shù)陌惭b孔位做標記,做好標記后對其用5mm空心沖沖出安裝孔(其中1#和40#線用同一根耙釘號孔,帶子環(huán)繞后1#和40#重合,同理2#與41#重合)。
依次將畚頭螺絲穿入孔內(nèi),安裝耙條,先用方頭螺母上緊畚頭螺絲,再用放松螺帽上緊耙釘,注意檢查耙釘?shù)木o固情況,不得有松動(40#、41#孔位不需要穿);處理好的皮帶從底部穿入,拖拉到位,將搭頭進行安裝,安裝1#、41#耙釘;對搭接的封邊皮部位做燙接處理,防止接頭翹起損壞皮帶;安裝相關(guān)的弧形密封,張緊調(diào)整皮帶;要確保皮帶運行平穩(wěn)、無異響、無跑偏現(xiàn)象,密封良好。
6 結(jié)論
本文對紅河復烤梗提升機的設備現(xiàn)狀、交班統(tǒng)計以及故障等進行了調(diào)查分析,確定了優(yōu)化結(jié)構(gòu)的方向,對炸裂的耙釘進行修復并設計新的結(jié)構(gòu),總結(jié)梗提升機的皮帶更換維修方法。檢修改進后,梗提升機的運行穩(wěn)定性有了顯著提升,漏梗量明顯變少,取得初步成效,為同類型設備的穩(wěn)定性提高提供了一定的借鑒。
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