白麗君
【摘要】我國(guó)是煤炭資源大國(guó),煤炭也是支撐我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的主要能源。一般情況下,煤炭能源的運(yùn)用絕大多數(shù)都是通過燃燒來完成的,但燃煤設(shè)備與相關(guān)技術(shù)的落后,使得燃煤過程中的污染日益增加。在這種條件下,水煤漿氣化技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,在很大程度上解決了傳統(tǒng)技術(shù)效率低、污染大的問題。但水煤漿汽化設(shè)備由于發(fā)展的還不是很成熟,在實(shí)際運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)一些事故,本文便以我國(guó)某氣化公司運(yùn)用的水煤漿氣化技術(shù)為研究基點(diǎn),從磨煤機(jī)、破渣機(jī)、撈渣機(jī)以及抽濾機(jī)等設(shè)備入手,對(duì)其事故的處理與相關(guān)改造進(jìn)行研究。
【關(guān)鍵詞】水煤漿汽化;事故處理;改造
引言
水煤漿汽化技術(shù)是當(dāng)前比較先進(jìn)的一種技術(shù),與傳統(tǒng)燃煤技術(shù)相比,具有利用率高、能耗低、污染少等優(yōu)勢(shì),現(xiàn)階段,我國(guó)很多石化企業(yè)都逐漸開始運(yùn)用這項(xiàng)技術(shù)。但在實(shí)際操作過程中,相關(guān)裝置與設(shè)備也不可避免的出現(xiàn)一些事故,為了確保裝置能夠正常運(yùn)行,需要針對(duì)這些事故進(jìn)行有效處理,并作出有針對(duì)性的改造。
1磨煤機(jī)無故停機(jī)
某氣化公司所運(yùn)用的磨煤機(jī)技術(shù)參數(shù)如下:棒磨機(jī)為Φ4.0米×5.8米,轉(zhuǎn)速為每分鐘13.5轉(zhuǎn);滾動(dòng)篩為Φ2.0米×2.8米,材質(zhì)為316L,形狀為梯形條狀。
1.1滾筒篩斷裂
(1)事故
某氣化公司共擁有兩臺(tái)磨煤機(jī),各方面條件相同,自運(yùn)行的一年多以來,滾筒篩斷裂兩次,篩條脫落四次,這六次事故都導(dǎo)致設(shè)備停機(jī),在很大程度上影響設(shè)備的運(yùn)行安全。
(2)原因
根據(jù)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)的分析,滾筒篩斷裂與篩條脫落的原因主要有以下四個(gè)方面:第一,滾筒篩在焊接過程中主要運(yùn)用的是在根部進(jìn)行點(diǎn)焊的方式,焊接強(qiáng)度較低。第二,滾筒篩在橫向上的加強(qiáng)筋相對(duì)不足,無法起到良好的固定作用。第三,滾筒篩的結(jié)構(gòu)為懸臂式,在運(yùn)行過程中,篩內(nèi)的原料會(huì)增大滾筒篩的受力,造成根部開焊。第四,由于滾筒篩的形狀為梯形條狀,在焊接過程中的接觸面積較小,長(zhǎng)期的磨損很容易導(dǎo)致脫焊。
(3)改造
針對(duì)上述事故原因,氣化公司運(yùn)用以下方式對(duì)滾筒篩進(jìn)行改造:首先,將橫向加強(qiáng)筋從原本的六條增加至十二條,滾筒篩里外都需要增加斜筋進(jìn)行固定。其次,對(duì)于新滾筒篩來說,將其原本的振動(dòng)系統(tǒng)和外擋板都去掉,并降低外延擋板高度,從原來的300毫米,降低到50毫米,在此基礎(chǔ)上,設(shè)置卸料開口,這樣能夠在很大程度上減輕滾筒重量,降低滾筒在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的扭力與離心力。最后,使用設(shè)備時(shí)需要準(zhǔn)確調(diào)整煤漿濃度,一旦發(fā)現(xiàn)存在積漿現(xiàn)象,需要對(duì)設(shè)備及時(shí)沖洗。
1.2密封圈失效
(1)事故
某氣化公司在2013年全年磨煤機(jī)共出現(xiàn)41次事故,其中,由于襯板禁錮螺栓密封圈問題便占29次。磨煤機(jī)在短時(shí)間內(nèi)的多次開停會(huì)嚴(yán)重影響攪拌器、氣化爐以及給料泵等相關(guān)設(shè)備的正常運(yùn)行,縮短設(shè)備的使用壽命。
(2)原因
從事故現(xiàn)場(chǎng)的情況來看,事故產(chǎn)生的原因有以下四個(gè)方面:第一,設(shè)備中原本襯板密封圈的材質(zhì)為塑膠,這種材質(zhì)的承載質(zhì)量相對(duì)較低,企業(yè)在2012年的時(shí)候進(jìn)行過一次設(shè)備改造,將襯板材質(zhì)改成了鑄鋼,雖然提升了承載質(zhì)量,但對(duì)密封圈的使用要求卻更高。第二,襯板在緊固過程中需要經(jīng)歷襯板、膠皮、密封圈以及螺帽四個(gè)部分,其中緩沖環(huán)節(jié)便有兩個(gè),設(shè)備的緩沖量相對(duì)較大。第三,磨煤機(jī)在運(yùn)行過程中,滾筒磨棒會(huì)對(duì)設(shè)備產(chǎn)生沖擊,襯板也會(huì)發(fā)生一定程度上的移位,在這種情況下,緊固螺栓很容易發(fā)生偏斜,導(dǎo)致密封圈與螺帽之間的受力不均衡。第四,氣化公司所運(yùn)用的兩臺(tái)磨煤機(jī)中存在很多襯板開裂情況,這也增加了泄漏點(diǎn)。
(3)改造
針對(duì)上述幾方面原因,需要運(yùn)用以下方式進(jìn)行改造:第一,需要將密封圈改造成10毫米,密封線也需要增加到四條,與此同時(shí),強(qiáng)化內(nèi)部加鋼片,通過增加密封圈硬度的方式來降低緩沖。第二,在對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修的過程中,需要運(yùn)用恰當(dāng)?shù)墓ぞ哌M(jìn)行緊固,直到達(dá)到要求力矩。
2破渣機(jī)無法填料
2.1事故
氣化公司所用的破渣機(jī)型號(hào)為DaC3—23,轉(zhuǎn)速為每分鐘10—12轉(zhuǎn)。2012年曾發(fā)生過一次嚴(yán)重的填料泄漏事故,由于泄漏量過大,使得氣化爐無法正常運(yùn)行,整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)被迫停車。
2.2原因
事故產(chǎn)生的原因主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:第一,設(shè)備設(shè)計(jì)方面存在問題,無法調(diào)節(jié)壓力,在運(yùn)行過程中,內(nèi)部壓力和密封水壓之間的差距較大,在這種情況下,如果增大密封水壓,便會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部沖刷,但如果不增大密封水壓,便會(huì)造成系統(tǒng)壓力上升,出現(xiàn)灰水外流的現(xiàn)象,使沖洗管堵塞,導(dǎo)致設(shè)備無法正常運(yùn)行。第二,填料存在質(zhì)量問題,沒有使用原廠提供的填料,在工藝方面與設(shè)備運(yùn)行不相符。第三,施工質(zhì)量存在問題,在更換填料的過程中,沒有徹底更換,而且,在施工時(shí),設(shè)備中的水封環(huán)與節(jié)流環(huán)由于取出難度較大,而沒有及時(shí)取出,造成疏通流道堵塞。
2.3改造
針對(duì)上述事故產(chǎn)生原因,對(duì)設(shè)備進(jìn)行處理的措施主要包括以下幾方面:第一,填料必須原則原廠家提供的。第二,及時(shí)取出并清洗水封環(huán)與節(jié)流環(huán),并根據(jù)其沖蝕變形情況及時(shí)更換。第三,及時(shí)疏通被堵塞的填料函水管流道。第四,將原本每分鐘10—12轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速,降低到每分鐘8轉(zhuǎn)。第五,根據(jù)實(shí)際情況,制作專業(yè)的填料更換工具,并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作,以提升設(shè)備檢修質(zhì)量。
3撈渣機(jī)刮板掉落
3.1事故
氣化公司所運(yùn)用的撈渣機(jī)型號(hào)為GBL/12B,在生產(chǎn)過程中,進(jìn)料量最大可以達(dá)到55.9t/h,進(jìn)料顆粒直徑一般控制在50毫米以內(nèi),運(yùn)行時(shí)可以進(jìn)行變頻調(diào)速。在長(zhǎng)期以來的運(yùn)行過程中,撈渣機(jī)最常發(fā)生的事故便是刮板掉落,這種現(xiàn)象發(fā)生時(shí)設(shè)備也必須停機(jī)。
3.2原因
撈渣機(jī)刮板之所以會(huì)掉落,主要原因便是由于鏈輪系統(tǒng)與鉸叉產(chǎn)生的磨損,使得鉸叉在運(yùn)行過程中斷裂,另外,柱銷腐蝕也是造成刮板脫落的原因之一。
3.3改造
對(duì)撈渣機(jī)的改造主要包括以下幾方面:第一,在發(fā)生鉸叉斷裂時(shí),如果發(fā)生在刮板上部,可以直接取出;如果刮板卡在渣池中,便需要將渣池打開,將內(nèi)部的煤渣清理出去才能夠取出刮板。第二,在運(yùn)行過程中,刮板上方會(huì)出現(xiàn)一些積渣,這些積渣會(huì)增大鏈條托輪的摩擦,因此,需要定時(shí)對(duì)這些積渣沖洗。第三,定期更換柱銷與刮板,以防止因磨損腐蝕嚴(yán)重而造成的刮板掉落。第四,運(yùn)用新型連接器來提升鉸叉的抗磨損度。
4抽濾機(jī)濾布跑偏
4.1事故
氣化公司所運(yùn)用的抽濾機(jī)型號(hào)為DU20m2/2000。在運(yùn)行過程中,真空抽濾機(jī)中的濾布經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)褶皺、跑偏以及撕裂的情況,影響設(shè)備正常運(yùn)行。
4.2原因
造成事故的原因主要包括以下幾方面:第一,設(shè)備中的調(diào)偏系統(tǒng)沒有正常運(yùn)行,擺桿或調(diào)偏氣囊存在問題。第二,在濾布回程時(shí),由于噴淋管堵塞,導(dǎo)致沒有及時(shí)將濾布上的煤渣沖洗干凈。第三,濾布刷輥、托輥、糾偏輥軸承等卡住不轉(zhuǎn)。第四,摩擦帶由于過度磨損,密封性降低,濾餅過薄而導(dǎo)致濾布跑偏。
4.3改造
針對(duì)上述事故形成原因,需要運(yùn)用以下方式進(jìn)行改造:第一,改造調(diào)偏擺桿與調(diào)偏系統(tǒng),增設(shè)防凍裝置。第二,及時(shí)檢查噴淋裝置和刷輥等系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,發(fā)展問題及時(shí)檢修與更換。第三,如果摩擦帶出現(xiàn)脫皮、毛邊等情況,要及時(shí)更換,以確保其密封性。第四,如果濾布存在撕裂情況,要運(yùn)用烙鐵修復(fù)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)修復(fù)。
5結(jié)束語
綜上所述,本文主要論述了磨煤機(jī)、破渣機(jī)、撈渣機(jī)以及抽濾機(jī)等設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的事故,分析了事故產(chǎn)生的原因,并提出改造方法,以期水煤漿氣化技術(shù)可以在更多相關(guān)企業(yè)中得到有效應(yīng)用。
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