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型鋼開坯機壓下系統(tǒng)故障及優(yōu)化方案分析

2019-09-21 03:11孔令強
山西冶金 2019年3期
關(guān)鍵詞:齒輪軸蝸桿滾子

孔令強

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司型鋼廠, 山東 萊蕪 271104)

1 開坯機使用現(xiàn)狀

山東鋼鐵萊蕪分公司型鋼廠異型生產(chǎn)線,開坯機采用大連重工設(shè)計的二輥Φ1200軋機,軋機的主要結(jié)構(gòu)特點為:整體閉口式牌坊,輥系側(cè)端拖入、拖出;下輥固定在牌坊上,上輥通過壓下機構(gòu)壓放來調(diào)整上下輥之間輥縫。上輥調(diào)整機構(gòu)是電動壓下機構(gòu),電動壓下機構(gòu)包括電動機、環(huán)面蝸桿減速機、壓下螺絲、壓下螺母、球面墊塊、防護罩、提升液壓缸等零部件,其中環(huán)面蝸桿減速器采用大減速比、多類型減速齒輪、軟齒面、環(huán)面結(jié)構(gòu)型式,是整個系統(tǒng)重要環(huán)節(jié)。近年來軋機壓下系統(tǒng)中環(huán)面蝸桿減速器多次出現(xiàn)故障,致使軋機壓下調(diào)整運行不暢,影響軋機調(diào)整。

2 軋機壓下系統(tǒng)故障現(xiàn)象

在生產(chǎn)過程中,軋機壓下調(diào)整系統(tǒng)環(huán)面蝸桿減速器多次出現(xiàn)蝸桿軸軸向竄動的機械損壞故障,主要現(xiàn)象有:環(huán)面蝸桿減速器蝸桿-齒輪軸軸向移位約40 mm(向調(diào)心滾子軸承側(cè));調(diào)心滾子軸承1516滾動體、保持架脫落,軸承損壞;圓錐滾子軸承完好,軸承位置無變化;在軋機壓上調(diào)整時,蝸桿-齒輪軸復(fù)位;軋機壓下調(diào)整時蝸桿-齒輪軸會發(fā)生軸向竄動約40 mm。

一旦出現(xiàn)發(fā)生蝸桿-齒輪軸竄動,調(diào)心球軸承反復(fù)作用就會造成1516滾動體、保持架脫落,軸承損壞,造成齒輪無法嚙合,減速機無法傳動[1]。

3 原因分析

環(huán)面蝸桿減速器采用四級傳動三級減速傳動結(jié)構(gòu)型式,前兩級采用斜齒減速,最后一級采用蝸輪-蝸桿減速。

高速軸兩側(cè)各采用一盤圓錐滾子軸承7514支撐,軸向固定采用兩側(cè)壓蓋固定軸承外圈。二級軸同樣采用斜齒輪傳動,兩側(cè)各采用一盤圓錐滾子軸承7514支撐,軸向固定采用兩側(cè)壓蓋固定軸承外圈。三級軸采用蝸輪-蝸桿傳動和斜齒傳動兩種傳動結(jié)構(gòu)型式,兩側(cè)支撐軸承分別采用成對相對2盤圓錐滾子軸承2007117和一盤調(diào)心滾子1516,其中圓錐滾子軸承2007117側(cè)為固定端承載軸向力,軸承的固定方式采用箱體與軸承壓蓋固定,軸與軸承只存在單側(cè)固定,調(diào)心滾子1516側(cè)為游動端。蝸輪通過上下箱體軸承固定在箱體上和蝸桿-齒輪軸嚙合[2]。結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

圖1 環(huán)面蝸桿減速機結(jié)構(gòu)示意圖

1)環(huán)面蝸桿減速器蝸桿-齒輪軸運行過程中,軸向竄動(向調(diào)心滾子軸承側(cè))根本原因是減速機傳動過程中,軸系產(chǎn)生軸向力,軸向力的方向是指向調(diào)心滾子軸承側(cè),這一側(cè)蝸桿-齒輪軸無軸向固定,造成軸向竄動。

2)環(huán)面蝸桿減速器蝸桿-齒輪軸在外力作用下一旦產(chǎn)生軸向竄動,必須有相反作用力進行平衡。所以在外力的作用下軸向推動調(diào)心球軸承1516移動,直到1516軸承頂住外出端蓋,調(diào)心球軸承承載蝸桿-齒輪軸的軸向力。由于調(diào)心球軸承1516軸向力承載較小,所以軸承常常出現(xiàn)滾動體、保持架脫落,軸承損壞[3]。

3)由于蝸桿-齒輪軸支撐圓錐滾子軸承2007117兩側(cè)固定,軸承受力不會產(chǎn)生游動。蝸桿-齒輪軸在圓錐滾子軸承2007117存在軸肩固定,在調(diào)心球軸承1516軸向上不存在固定,所以在受力時蝸桿-齒輪軸移動。

4)對壓下和壓上兩種操作時,蝸桿-齒輪軸進行受力分析,如下圖2所示。

圖2 壓下、壓上時蝸桿-齒輪軸受力圖

當壓下系統(tǒng)進行壓下操作時,從圖中可以看出壓下時蝸桿-齒輪軸受力F=F22-F1>0,方向指向2007117側(cè);蝸桿-齒輪軸在此方向存在軸肩定位,蝸桿-齒輪軸無法竄動。

當壓下系統(tǒng)進行壓上操作時,從圖中可以看出壓上時蝸桿-齒輪軸受力F=F22-F1<0,合力的方向指向1516側(cè);蝸桿-齒輪軸在合力作用下向1516軸承側(cè)竄動,竄動量較大時造成軸承損壞、端蓋頂出的設(shè)備事故。

5)分析環(huán)面蝸桿減速器內(nèi)力的產(chǎn)生原因。壓下系統(tǒng)正常調(diào)整時不存在較大內(nèi)力,通過現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)內(nèi)力產(chǎn)生主要來自壓下機構(gòu)調(diào)整時,上輥平衡系統(tǒng)對壓下機構(gòu)的作用力。

上輥平衡系統(tǒng):軋機上輥輥系平衡采用上輥平衡缸托起和軋機壓下系統(tǒng)共同作用平衡。正常生產(chǎn)時,壓上和壓下調(diào)整上輥平衡油缸始終處于工作狀態(tài),造成壓下絲桿與底調(diào)防護罩之間產(chǎn)生較大摩擦力。蝸桿齒輪軸產(chǎn)生較大軸向力,造成以上故障現(xiàn)象。

4 改造措施

4.1 對環(huán)面蝸桿減速器蝸桿-齒輪軸軸系進行改造

對蝸輪減速器蝸桿-齒輪軸進行改造,保證圓錐滾子軸承2007117承載兩側(cè)軸向力。改造方法:在蝸桿-齒輪軸上M18×30的螺栓固定,保證壓上、下調(diào)整時,圓錐滾子軸承2007117承載蝸桿-齒輪軸產(chǎn)生的軸向力。這就解決了減速器工作時較大軸向力承載的問題。

4.2 通過減小系統(tǒng)內(nèi)作用力消除設(shè)備故障

正常生產(chǎn)時上輥液壓平衡系統(tǒng)系統(tǒng)壓力為8MPa。

拉力 F=PS=8×106×0.125×0.125×3.14=392500 N。軋輥重力G=12000×9.85=118200 N。油缸和軋輥共同作用在壓下絲杠上作用力:392500-118200=274300 N。

作用在壓下絲杠上的摩擦力F=uN=0.6×274300=164580 N,壓下系統(tǒng)作用力很大。

壓下系統(tǒng)作用力很小或為零,上輥平衡缸拉力為118200 N。此時液壓站油壓P=118200/S=118200/(3.14×0.125×0.125)=2.409×106Pa。

調(diào)整上輥液壓系統(tǒng)壓力為2.409×106Pa,可以消除壓下系統(tǒng)內(nèi)力,消除了設(shè)備故障。

5 結(jié)語

改造后設(shè)備運行正常,設(shè)備隱患得到解決。通過對軋機壓下系統(tǒng)存在的故障進行改進和優(yōu)化,一方面為解決二輥軋機系統(tǒng)壓下系統(tǒng)問題積累經(jīng)驗,同時也為解決系統(tǒng)故障問題提供了借鑒。

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