王 輝
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠, 山東 萊蕪 271104)
煤氣利用率與高爐的燃料消耗有著直接的對應(yīng)關(guān)系,提升高爐的煤氣利用率,可以顯著降低高爐的燃料消耗,進(jìn)而降低高爐生產(chǎn)成本。萊鋼1號1080 m3高爐2017年全年燃料比超出計(jì)劃值9 kg/t,全年煤氣利用率平均值只有45%,而且各月數(shù)值波動較大。提升高爐煤氣利用率,可以有效降低高爐燃料消耗,按照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)核算,每提高1%煤氣利用率,則可以降低8 kg/t的燃料比。對比同類型高爐,結(jié)合1號高爐的實(shí)際情況,組織進(jìn)行了系列攻關(guān),逐步將煤氣利用提升到45.96%,為爐況穩(wěn)定、生產(chǎn)成本控制提供了有力支撐[1]。
統(tǒng)計(jì)2017年1號高爐月平均煤氣利用率(見表1)。
表1 2017年煤氣利用率統(tǒng)計(jì)表 %
可看出:2017年1號高爐煤氣利用率最低值為44.3%,最高值為46.2%,年平均值為45.1%,不僅距離行業(yè)最好水平有一定差距,且過程控制值波動較大。
從理論講,影響煤氣利用率的宏觀原因有兩個方面:一是影響爐料與煤氣流的接觸時間,一是影響爐料與煤氣流的反應(yīng)時間。
1.2.1 爐溫堿度波動大
對2018年1月爐溫堿度及煤氣利用率做對比(見圖1、圖2),通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)爐溫堿度波動大的區(qū)域煤氣利用率相應(yīng)偏低,因此確定為要因。
圖1 煤氣利用率與爐溫波動關(guān)系折線圖
圖2 煤氣利用率與堿度波動關(guān)系折線圖
1.2.2 布料制度不合理
休風(fēng)后通過對爐頂料面觀察發(fā)現(xiàn),爐頂料面平坦性不夠,邊緣氣流過于發(fā)展,不利于爐料與煤氣流的充分合理接觸,此種料面不利于提升煤氣利用率。
1.2.3 原料篩分控制差
截取11天入爐料粒度分析結(jié)果如下(見表2):
GPRS/GSM模塊程序主要是短信的發(fā)送部分程序。傳感器組獲取的體溫、心率消息以及北斗模塊接收的時間、位置信息經(jīng)打包后,由GSM模塊發(fā)出。首先發(fā)送指AT+CSCS=“GSM”,用于設(shè)置TE字符集,設(shè)置為缺省字符集;發(fā)送指令A(yù)T+CMGF=1,該指令用于設(shè)置短信息的模式為文本格式;發(fā)送AT+CMGS=“photo”,該指令用于發(fā)送短信,在“GSM”字符集下,最大可發(fā)送180 byte的英文字符,其中photo為需要發(fā)送至手機(jī)的手機(jī)號碼;其后可以輸入短信的信息;最后發(fā)送結(jié)束指令“1A”,將信息發(fā)送。GSM模塊發(fā)送短信的軟件流程如圖9所示。
表2 入爐料≤5mm比例 %
可看出高爐入爐料大于5 mm比例偏高。入爐料粒度偏小會導(dǎo)致料柱透氣性差,影響氣流合理穩(wěn)定分布,嚴(yán)重時會導(dǎo)致爐缸堆積等影響爐況穩(wěn)定順行的惡劣后果。這幾項(xiàng)結(jié)果都會影響爐料與煤氣流的合理接觸,從而影響高爐煤氣利用率。
1.2.4 炮泥質(zhì)量差,爐前操作水平低
對于雙鐵口高爐而言,在現(xiàn)在冶煉強(qiáng)度下,鐵口出鐵率必須達(dá)到73%以上才能滿足高爐渣鐵排放的要求。而現(xiàn)在1號高爐出鐵率明顯達(dá)不到此項(xiàng)要求。鐵口出鐵率偏低,會造成高爐渣鐵排放不暢,造成高爐憋渣鐵操作,造成氣流的分布紊亂,影響煤氣流與原料的充分合理接觸,從而降低高爐煤氣利用率。
加強(qiáng)原燃料督查。加強(qiáng)工長看料制度,原料入倉之前到皮帶處查看原料情況,尤其是焦炭水分情況,減少因焦炭干熄率不足而導(dǎo)致的爐溫異常波動;及時對燒結(jié)礦及球團(tuán)礦生礦成分進(jìn)行校核,尤其是燒結(jié)礦堿度,及時查證燒結(jié)堿度波動趨勢,有異常情況及時聯(lián)系燒結(jié)側(cè)進(jìn)行修正,使燒結(jié)堿度回歸正常范圍。
根據(jù)燒結(jié)礦堿度、鐵中硫磺及終渣堿度,做好預(yù)知預(yù)判。爐溫堿度波動,會引起高爐異常波動,尤其是在當(dāng)前原燃料情況下,三氧化二鋁含量高、渣量大,在操作上我們要更加小心。1號高爐根據(jù)這種實(shí)際情況,在操作上積極采取應(yīng)對措施,勤看風(fēng)口、勤取終渣,根據(jù)料速和風(fēng)口熱量對煤量進(jìn)行調(diào)整。結(jié)合終渣堿度和來料成分及時調(diào)整燒結(jié)配比。為保證充沛的爐缸熱量,我們規(guī)定爐溫范圍0.3%~0.5%,理論燃燒溫度在2250~2350℃,渣鐵物理熱達(dá)到1480℃。
1)逐步擴(kuò)大礦角差,增加布料寬度,增減礦石帶寬度,與煤氣流充分接觸反應(yīng)
煤氣流的合理分布,直接影響高爐的穩(wěn)定順行。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于渣量偏大,出渣不及時或出渣時間短憋渣鐵現(xiàn)象時有發(fā)生,從而導(dǎo)致中心氣流不好打通、邊緣煤氣流增強(qiáng),氣流不穩(wěn)燃料比異常升高。風(fēng)口下渣皮增多堵塞風(fēng)口,造成風(fēng)壓冒尖導(dǎo)致懸料。通過對冷卻壁水溫差和爐頂十字測溫的觀察,將布料矩陣做進(jìn)行調(diào)整,具體如表3、4、5所示:
表3 原布料角度
表4 調(diào)整后布料角度
表5 再調(diào)整后布料角度
通過以上調(diào)整逐步擴(kuò)大礦角差,增加布料寬度,增減礦石帶寬度,與煤氣流充分接觸反應(yīng),提升高爐煤氣利用率。
2)通過優(yōu)化中心與邊緣焦炭負(fù)荷,合理引導(dǎo)中心與邊緣氣流,保證爐況順行
根據(jù)爐況表現(xiàn)情況,及時調(diào)整優(yōu)化中心與邊緣焦炭負(fù)荷,合理引導(dǎo)中心與邊緣氣流,高爐的抗波動能力明顯增強(qiáng),鐵前憋風(fēng)和風(fēng)口前下渣皮現(xiàn)象減少,爐溫趨于平穩(wěn),生鐵三類品率有所降低,休風(fēng)料面倒“V”形狀明顯,有利于煤氣利用率的提升,煤氣利用率由以前的45%左右上升至46%。
在保證上料速度的情況下,嚴(yán)格確定篩分時間,保證燒結(jié)篩分時間大于20 s/t,焦炭大于1 min/t,如果時間過短應(yīng)該通過調(diào)整振篩電機(jī)振幅或者在下料口插擋棍處理,遇到原料偏碎時可以延長篩分時間或臨時換較大篩孔的篩子,在不影響正常上料的情況下定時對各個振篩進(jìn)行空振,以減少粉末入爐,改善料柱透氣性[2]。
嚴(yán)格控制原燃料料位管理,正常料位大于5 m,低于5 m為低料位,在減少二次摔碎的同時,防止因原料粒度偏析造成粉末集中入爐。
通過改進(jìn),入爐粉末量達(dá)到控制目標(biāo)值(小于6%),高爐能夠適應(yīng)階段性粉末超標(biāo)。
爐前生產(chǎn)組織的好壞直接影響爐況的穩(wěn)定順行,改進(jìn)前爐前鐵口存在斷、漏現(xiàn)象,經(jīng)常因出渣鐵不好影響煤氣流頂溫穩(wěn)定。為避免爐內(nèi)憋風(fēng)影響氣流,提高爐前鐵口作業(yè)率是一個有效的方法。通過加強(qiáng)爐前四個班學(xué)習(xí)培訓(xùn),增強(qiáng)爐前工的理論知識和操作技能,開展勞動競賽活動,調(diào)動職工的積極性,提高團(tuán)隊(duì)配合能力。
通過制定爐前操作標(biāo)準(zhǔn)化制度,減少爐前員工操作隨意性,規(guī)范爐前生產(chǎn)組織,三班統(tǒng)一操作,減少人為操作差異帶來的鐵口工作波動,提升鐵口出鐵率,減少憋渣鐵操作情況的發(fā)生。
通過12個月的實(shí)踐,1號爐鐵口作業(yè)率從70%提高至72.5%,高爐憋渣鐵操作次數(shù)明顯降低。
2018年1號高爐煤氣利用率1~12月份平均值為45.96%,基本完成預(yù)期目標(biāo)。
總結(jié)萊鋼1號1080 m3高爐提升煤氣利用率亮點(diǎn)措施有:
1)優(yōu)化裝料制度,提高爐頂布料精度,杜絕人為失誤,確保氣流穩(wěn)定正常。
2)加強(qiáng)爐溫和堿度平衡,穩(wěn)定好熱制度和造渣制度,保持爐況順行和全風(fēng)作業(yè)。
3)抓好原料倉位及篩分管理,堅(jiān)持半倉打料原則,減少入爐粉末;控制合理的篩分速度,在保證上料速度的情況下,嚴(yán)格確定篩分時間,提高爐穩(wěn)定性。
4)爐前維護(hù)好鐵口,做到穩(wěn)定均勻出凈渣鐵。