湯曉勇, 許名熠, 楊永波
(1.北京中大萬聯(lián)科技有限公司, 北京 100085; 2.中南大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院, 湖南 長沙 410012)
列管式煙氣冷卻器是在管外用空氣冷卻流經(jīng)管內(nèi)的流體的換熱設(shè)備??绽淦髟诤艽蟪潭壬辖鉀Q了由于工業(yè)迅速發(fā)展使工業(yè)用水大幅度增加而出現(xiàn)的供水不足的問題,同時(shí)還減少了工業(yè)地區(qū)水的污染,因此得到了廣泛應(yīng)用。
煙氣冷卻器自動(dòng)控制系統(tǒng)主要由出口溫度控制系統(tǒng)、灰斗料位報(bào)警及振動(dòng)卸灰控制系統(tǒng)組成。銅冶煉陽極爐運(yùn)行一個(gè)循環(huán)周期會(huì)經(jīng)過加料期、氧化期、倒渣期、還原期、澆注期、保溫期六個(gè)階段,每個(gè)階段的煙氣量、煙氣溫度不同,即煙氣的熱容量不同,且煙氣冷卻器布置在室外,還會(huì)受到外部環(huán)境(溫度、風(fēng)、雨、雪等)的影響,煙氣出口溫度不可避免的會(huì)發(fā)生變化,出口溫度控制系統(tǒng)旨在控制出口溫度在目標(biāo)溫度范圍內(nèi)(140~150 ℃);灰斗料位報(bào)警及振動(dòng)卸灰控制系統(tǒng)旨在根據(jù)灰斗料位情況進(jìn)行反饋及卸料,以免堵塞煙氣流動(dòng)通道??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
(1)對煙氣冷卻器煙氣出口溫度的控制。PLC對出口溫度進(jìn)行采集并與目標(biāo)溫度進(jìn)行比較,通過開啟冷卻裝置軸流風(fēng)機(jī)的臺數(shù)及變頻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)對煙氣出口溫度進(jìn)行控制。
圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
(2)對灰斗料位高低的控制與報(bào)警。阻選料位計(jì)作為料位傳感器,當(dāng)灰斗料位到達(dá)料位計(jì)的設(shè)定處高度時(shí),料位計(jì)給出反饋信號,發(fā)出報(bào)警信號,并自動(dòng)開啟倉壁振動(dòng)器與卸灰閥進(jìn)行卸灰。
(3)對重要數(shù)據(jù)指標(biāo)(入口溫度、出口溫度)具有歷史數(shù)據(jù)記錄和報(bào)警的功能。觸摸屏實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的記錄,報(bào)警功能通過觸摸屏的組態(tài)實(shí)現(xiàn)同時(shí)發(fā)送至遠(yuǎn)程。
(4)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)本地或遠(yuǎn)程DCS(Distributed Control System)控制切換。
根據(jù)控制系統(tǒng)需求,選擇德國西門子公司S7- 1200系列PLC(CPU1215C),S7- 1200 系列是一款可編程邏輯控制器(PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各種自動(dòng)化應(yīng)用, S7- 1200設(shè)計(jì)緊湊、成本低廉且具有功能強(qiáng)大的指令集,這些特點(diǎn)使它成為控制各種應(yīng)用的完美解決方案。CPU1215C實(shí)數(shù)數(shù)學(xué)運(yùn)算執(zhí)行速度2.3 μs/指令,布爾運(yùn)算執(zhí)行速度0.08 μs/指令,工作存儲(chǔ)器125 KB,集成2個(gè)以太網(wǎng)端口,支持 PROFINET通信。
德國西門子公司SIMATIC HMI 面板在各行業(yè)的大多數(shù)應(yīng)用中已脫穎而出,這些面板不僅具有創(chuàng)新的設(shè)計(jì)和卓越的性能,而且還可通過TIA博途中的 SIMATIC WinCC 進(jìn)行組態(tài),工程組態(tài)效率高,大大縮短工程設(shè)計(jì)時(shí)間,方便系統(tǒng)調(diào)試。KTP900 Basic PN,TFT 真彩液晶屏,64k色,分辨率800×480,用戶內(nèi)存10 MB。
PLC與HMI之間采用PROFINET通信。
根據(jù)煙氣冷卻的換熱工藝計(jì)算,沿?zé)煔饬鲃?dòng)方向U型布置6臺軸流風(fēng)機(jī),從入口至出口編號為NO.1~NO.6,其中NO.1由變頻器控制,其余風(fēng)機(jī)由接觸器直接驅(qū)動(dòng)。軸流風(fēng)機(jī)型號:T35- 11N010#,葉片角度/數(shù)量:35°/4,風(fēng)量:48 350 m3/h,全壓:310 Pa,主軸轉(zhuǎn)速:960 r/min,配套電機(jī)功率:5.5 kW。此系列軸流風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)加單、效率高、振動(dòng)小、噪音低等特點(diǎn)。
變頻器采用ABB公司ACS510系列,ACS510 傳動(dòng)應(yīng)用于廣泛的工業(yè)領(lǐng)域,適用各類型負(fù)載,ACS510還針對風(fēng)機(jī)應(yīng)用做了特別的優(yōu)化,SPFC控制宏,本宏用于泵和風(fēng)機(jī)的循環(huán)軟起控制(SPFC)應(yīng)用。
溫度傳感器采用熱電阻,熱電阻是中低溫區(qū)最常用的一種溫度檢測器,它是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性,只要測量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓?,就可以測量出溫度。本文采用重慶川儀SBWZ系列鉑熱電阻Pt100,插入深度400 mm,保護(hù)管材質(zhì)316 L,套管材質(zhì)0Cr18Ni9Ti,4~20 mA兩線制輸出。
阻旋料位計(jì)是利用永磁電機(jī)帶動(dòng)葉片旋轉(zhuǎn),當(dāng)被檢測的物料上升至葉片位置時(shí),葉片轉(zhuǎn)動(dòng)受阻,將該阻力傳給接線盒內(nèi)的檢測裝置,檢測裝置則向外輸出一個(gè)開關(guān)信號,并切斷電源使葉片停止轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)物料下降時(shí),葉片阻力消失,檢測裝置便依靠彈簧的拉力恢復(fù)到原始狀態(tài),針對不同比重的物料可調(diào)整彈簧的拉力,比重大時(shí)彈簧的拉力調(diào)整至最強(qiáng),反之則調(diào)整至弱。阻旋料位計(jì)具有密封好、過載能力強(qiáng)、輕便易裝、輸出接點(diǎn)容量大等特點(diǎn)。
PLC控制程序?qū)崿F(xiàn)煙氣冷卻器自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心控制任務(wù)。
煙氣冷卻器控制系統(tǒng)采用西門子S7- 1200 PLC作為核心控制部件。PLC包含1個(gè)通信模塊、1個(gè)CPU模塊、3個(gè)DI16/DO16數(shù)字量輸入/輸出模塊、1個(gè)DI16數(shù)字量輸入模塊、1個(gè)AI4模擬量輸入模塊以及2個(gè)AQ4模擬量輸出模塊。
3.1.1 溫度控制程序設(shè)計(jì)
如圖2所示為風(fēng)機(jī)自動(dòng)控制流程圖,該流程圖的主體思路是控制系統(tǒng)根據(jù)不同的煙氣出口溫度實(shí)時(shí)調(diào)控風(fēng)機(jī)的啟停狀態(tài),使得煙氣出口溫度控制在一個(gè)規(guī)定的區(qū)間內(nèi)。
圖2 風(fēng)機(jī)自動(dòng)控制流程圖
煙氣冷卻器6臺風(fēng)機(jī)的布置方式是以煙氣的流動(dòng)路徑(U型路徑)來擺放,以煙氣入口到煙氣出口為擺放順序依次擺放第1#風(fēng)機(jī)至第6#風(fēng)機(jī)。第1#風(fēng)機(jī)由變頻器控制,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),從而風(fēng)量可調(diào)節(jié),即可以對被控對象(煙氣溫度)實(shí)現(xiàn)微調(diào)控制。
將每臺風(fēng)機(jī)啟停狀態(tài)數(shù)字化,即以變量X表示,如圖2左上角框圖部分注釋。X取值只能為0、1、2、3、4、5、6,分別代表7種狀態(tài)。X=0,表示沒有風(fēng)機(jī)啟動(dòng);X=1,表示1#風(fēng)機(jī)啟動(dòng),2#~6#風(fēng)機(jī)關(guān)閉;X=2,表示1#風(fēng)機(jī)、2#風(fēng)機(jī)啟動(dòng),3#~6#風(fēng)機(jī)關(guān)閉;依次類推,X=6,表示所有風(fēng)機(jī)都啟動(dòng)。
在程序中將變量X的取值與控制的風(fēng)機(jī)開關(guān)一一對應(yīng),因此只需對變量X賦予不同的值,便可改變風(fēng)機(jī)的開啟狀態(tài)。結(jié)合系統(tǒng)對風(fēng)機(jī)的控制要求,風(fēng)機(jī)的啟停是按順序依次進(jìn)行的,也即X的取值不能跳變,因此將變量設(shè)置為累加器的形式,累加數(shù)值設(shè)為1,即X的取值只能進(jìn)行加1或減1運(yùn)算,這樣就可實(shí)現(xiàn)X的取值不發(fā)生跳變。
如圖中所示,程序在運(yùn)行之前需進(jìn)行初始化,即對變量X賦予0值,同時(shí)對PLC輸送給變頻器的頻率賦予25 Hz(該值為PLC的最低輸出頻率,在觸摸屏上可修改)。初始化完成后,讀取煙氣出口實(shí)時(shí)溫度T,對T進(jìn)行區(qū)間判斷,將T的取值范圍分為T<140 ℃、140 ℃≤T≤150 ℃、T>150 ℃三個(gè)區(qū)間。下面將分別講述溫度T落入三個(gè)不同區(qū)間的程序執(zhí)行過程。
(1)T<140 ℃
當(dāng)程序檢測到煙氣出口溫度T<140 ℃時(shí),對變量X的當(dāng)前值進(jìn)行讀取,將X的當(dāng)前值分為兩個(gè)區(qū)間,區(qū)間1:X=0,區(qū)間2:1≤X≤6。
當(dāng)X的值落入?yún)^(qū)間1時(shí),再對當(dāng)前溫度進(jìn)行判斷,若溫度T<138 ℃,則給噴霧冷卻器發(fā)送低溫報(bào)警信號,若138 ℃≤T<140 ℃,程序不做任何處理,處于等待狀態(tài)。
當(dāng)X的值落入?yún)^(qū)間2時(shí),對變頻器當(dāng)前頻率進(jìn)行判斷,若為最低頻率25 Hz,則執(zhí)行X-1,即關(guān)閉一臺風(fēng)機(jī),若不為最低頻率25 Hz,則變頻器在原頻率的基礎(chǔ)上以5 Hz/s的步長進(jìn)行降頻(步長可在觸摸屏上修改)。
(2)140 ℃≤T≤150 ℃
當(dāng)程序檢測到煙氣出口溫度在140 ℃≤T≤150 ℃范圍內(nèi)時(shí),說明煙氣出口溫度在正常范圍內(nèi),程序無需改變執(zhí)行動(dòng)作,即保持變量X的值不變即可。同時(shí)變頻器的頻率也保持不變。
(3)T>150 ℃
當(dāng)程序檢測到煙氣出口溫度T>150 ℃時(shí),對變量X的當(dāng)前值進(jìn)行讀取,將X的當(dāng)前值分為三個(gè)區(qū)間,區(qū)間1:X=0,區(qū)間2:1≤X≤5,區(qū)間3:X=6。
當(dāng)X的值落入?yún)^(qū)間1時(shí),執(zhí)行X+1運(yùn)算。
當(dāng)X的值落入?yún)^(qū)間2時(shí),對變頻器當(dāng)前頻率進(jìn)行判斷,若為最高頻率50 Hz,則執(zhí)行X+1,即啟動(dòng)一臺風(fēng)機(jī),若不為最高頻率50 Hz,則變頻器在原頻率的基礎(chǔ)上以5 Hz/s的步長進(jìn)行升頻。
當(dāng)X的值落入?yún)^(qū)間3時(shí),對變頻器當(dāng)前頻率進(jìn)行判斷,若為最高頻率50 Hz,再對當(dāng)前溫度進(jìn)行判斷,若不為最高頻率50 Hz,則變頻器在原頻率的基礎(chǔ)上以5 Hz/s的步長進(jìn)行升頻;若最高頻率為50 Hz且當(dāng)前溫度T>152 ℃,則給噴霧冷卻器發(fā)送高溫報(bào)警信號,若150 ℃ 3.1.2 料位控制程序設(shè)計(jì) 當(dāng)灰斗料位到達(dá)料位計(jì)的設(shè)定處高度時(shí),料位計(jì)給出反饋信號,控制系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警信號,并自動(dòng)開啟倉壁振動(dòng)器與卸灰閥進(jìn)行卸灰。星型卸料器與倉壁振動(dòng)器還設(shè)置了手動(dòng)操作模式,啟動(dòng)與停止采用一個(gè)旋鈕控制。倉壁振動(dòng)器分為1#倉壁振動(dòng)器和2#倉壁振動(dòng)器,分別有各自對應(yīng)的啟動(dòng)/停止按鈕。以1#倉壁振動(dòng)器為例說明手動(dòng)操控方式:按下1#倉壁振動(dòng)器啟動(dòng)按鈕,按下后不松手,1#倉壁振動(dòng)器開始運(yùn)行,當(dāng)需關(guān)閉1#倉壁振動(dòng)器時(shí),松手按鈕即可關(guān)閉。2#倉壁振動(dòng)器的手動(dòng)操控方式與1#倉壁振動(dòng)器相同,不再贅述。 人機(jī)交互采用觸摸屏的方式,觸摸屏主界面如圖3所示。主界面用于顯示煙氣冷卻器出口溫度,系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),以及煙氣冷卻器設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)等信息。 圖3 觸摸屏主界面 DCS系統(tǒng)可以通過DP通訊與煙氣冷卻器控制系統(tǒng)的CPU模塊DP接口進(jìn)行通訊。需要做下列操作:(1)DCS主站系統(tǒng)插入CM1242- 5PROFIBUS DP從站模塊對應(yīng)GSD文檔;(2)Profibus DP從站子站號出廠設(shè)定為22(十進(jìn)制);(3)設(shè)置輸入輸出數(shù)據(jù),通過GSD文檔導(dǎo)入設(shè)置1個(gè)8字(16字節(jié))輸入1個(gè)8字(16字節(jié))輸出。 PLC接收DCS發(fā)送的控制信號詳解如表1所示,DCS接收PLC發(fā)送的狀態(tài)信號詳解如表2所示。 表1 PLC接收DCS控制信號 表2 DCS接收PLC狀態(tài)信號 續(xù)表2 文中介紹了煙氣冷卻器自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),用PLC、觸摸屏及DCS聯(lián)合控制,實(shí)現(xiàn)就地與遠(yuǎn)程控制,簡化了操作步驟,提高了系統(tǒng)的靈活性。此套控制系統(tǒng)已經(jīng)在白銀有色集團(tuán)投入使用,獲得了良好的控制效果。隨著有色冶煉行業(yè)的快速發(fā)展,對煙氣冷卻的要求也在提高,列管式煙氣冷卻器操作方便,性能可靠,將會(huì)被越來越多的冶煉廠所應(yīng)用。3.2 人機(jī)界面設(shè)計(jì)
3.3 與DCS的通信設(shè)計(jì)
4 結(jié)語